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文档简介

1、浅谈砼外观质量控制河北路桥技术开发 姚洪帅摘 要 : 本文介绍了在沿海高速公路建设中,针对业主对砼 外观质量要求较高,实际施工中砼外表出现气泡、麻面、色斑、 蜂窝、接缝、错台、漏浆、裂缝等砼外观通病所采取的一系列整 改预防措施。关键词:砼 外观质量 措施 控制在现代的高等级公路建设中,桥梁、涵洞 的墩身、台身、台帽、盖梁、现浇梁、护栏 等的结构形式几乎全为钢筋砼或素砼结构, 其外露面的施工质量在砼结构物的质量评 定中,越来越占据主导地位, 是施工控制的 主要内容, 它直接影响着施工单位的施工质 量、施工进度、经济效益以及名誉等。如何 改善砼的外观质量,做到内实外美,已越来 越引起施工单位的重视

2、, 值得做为一个课题 在现在及以后的时间内去探索、去研究。 我 处承建的莱新高速公路, 在砼施工初期,砼 外表出现了不同程度的水泡、麻面、色斑、 施工缝、错台、漏浆等现象,因砼的外观质 量不过关而炸掉了几个薄壁桥台、 墩柱。 为 此,指挥部成立了由总工、技术科长、技术 骨干组成的砼外观质量通病专题攻关组, 深 入施工现场, 对一些出现频率较大、影响面 较广的质量通病进行了解剖分析, 制定了相 应的整改、预防措施,取得了明显的效果。现将我们在实际整改砼外表质量通病过程 中所采取的一些措施分述如下。一、质量通病及原因分析(一)砼外表气泡主要表现: 拆模后砼外表有大小不同的 半球状小坑, 有时聚集到

3、一起形成麻面,影 响砼的外观。1形成原因在砼振捣过程中, 砼中的空气会不断排 出,当砼与模板之间的空气不能排净时,滞 留的空气占有一定的空间,即形成气泡。 产 生上述现象的主要原因是:(1) 砼水灰比偏大。混凝土单位用水量 偏多,水泥水化热造成水份的蒸发,使拌 和物中产生较多的水蒸气, 在气温较高的环 境中,会进一步加大拌和物中水蒸气的含 量,这将增大排出气体的难度。(2) 模板外表附着物处理不干净,外表 不光滑。 模板外表所用的脱模剂粘度较 大,加大了气泡与模板间的摩擦力,在振捣 过程中,增大了气泡排出的难度。(3) 浇筑的砼分层过厚。据试验,分层 厚度超过60CM时,下层砼排气将很困 难。

4、(4) 振捣不良。漏振或振捣时间不够, 都会使拌和物的排气效果较差。2. 预防措施(1) 根据气泡的特征调整砼的水灰比和 坍落度 . 发现拌和物外表有大量气 泡出现时 ,应减小砼的水灰比和坍落度 , 当坍落度控制 在3CM以下时,气泡就会明显减少。在高温 季节施工时, 向模板外面洒水使之降温,也 能抑制气泡的产生。(2) 变更所用模板。在砼浇筑初期,薄 壁桥台所用的模板为竹胶板,外用 方木进行加固, 拆模后砼外表气泡较多。 经分析是 因为这些竹胶板已经过屡次倒用, 其外表层 的油质局部被磨耗掉, 不再光滑, 加大了气 泡与模板间的摩擦力, 气泡不易排出。 为此 我们更改了施工方案, 用大块组合

5、钢模板代 替竹胶板,气泡明显减少。(3) 适当减小砼灌注分层厚度,以减少 排气阻力。采用插入式振捣器时的 分层厚度宜控制在40CM以内。(4) 采用二次捣固周边砼的方法来提高 排气效果。做法是:先把砼摊平, 再用插 入式振捣器对靠近模板处的砼进行初捣 10 秒钟,使之根本密实,然后用捣固铲沿模板 插捣砼, 使模板与拌合物中的粗骨料之间的 间隙加大而充有足够的砂浆后, 再用插入式 振捣器沿周边进行第二次捣固,直至密实。二砼色斑和皱纹1 外表型拆模后砼外表手感光滑, 但颜色深浅不 匀, 形成大小不同且不规那么的斑块,斑块只 附在砼表层。其形成原因主要是外界的污 染,具体情况有: 1模板外表不洁,脱

6、模剂颜色深, 都可能使砼外表染色, 特别在潮湿的环 境中使用钢模板施工, 用砂纸打磨的模板如不及时 涂脱模剂,模板很快就会被氧化生成氧化 铁; 有的脱模剂质量不高,涂上后不能有效 地防止模板氧化, 这些氧化物粘在砼外表那么 形成色斑。2脱模剂本身颜色深油质脱模剂 都有不同程度的染色问题。 根据上述原因, 防止产生表层色斑的措 施有: 1处理干净模板外表。模板使用前 先要用砂纸、磨光机把模板外表的砼、 铁锈等处理干净, 不能有附着物。 模板处理干净 后马上涂上脱模剂,防止氧化。2模板上所涂的脱模剂要符合要求, 粘度不能大,颜色不能深,脱模容易。3减小立模至浇筑砼之间的时间, 模板立好后要及时浇筑

7、砼, 防止模板外 表变 脏、被雨淋或脱模剂失效,有特殊原因时, 用塑料纸覆盖。2深层型 表现为不规那么的黑褐色斑块或鱼鳞状 皱纹,颜色较深者呈半透明状态,甚至 用同 一盘砼浇筑的结构外表颜色也有较明显的 差异。这种斑块并非一般外表污染,有一定 深度,冲洗、打磨均不能奏效。其形成原因 是:1拌合不良,达不到均匀的程度, 材料的不均匀造成砼颜色不一致。2骨料中含有染色物质,如风化严 重的泥岩、 褐铁矿、铅锌矿等矿物碎屑, 浸润在砼表层,与空气接触后形成氧化物, 使砼 颜色出现差异。3外加剂使用不当,如超量使用高 效减水剂或减水剂在砼中分布不均匀 时,就会出现此类问题。3. 预防措施1严格按照施工标

8、准控制砼的拌合 质量,并根据灌注情况,做适当调整, 做到砼生产质量稳定。2剔除骨料中的染色物质,更换含 染色物质太多的骨料。3做比照试验,确定外加剂的含量 或取舍。 三 蜂窝、麻面1. 拆模后砼外表局部出现只有石子无 水泥浆或水泥浆较少不能包裹石子石子外 露的地方。 出现此类现象主要是砼的和易性 不好,其形成原因主要有以下几点:1砼所用骨料中的细骨料较多。每 盘砼中所用的细骨料越多, 骨料的外表 积越大,粘在骨料外表的水泥浆就越多,砼在振 捣时出浆困难。2砼拌和时间不够,骨料、砂、水 泥拌和不均匀。2. 预防措施:1保证砼的拌和时间。2在不影响砼强度的情况下,减少 细骨料的含量。3在拌和低标号

9、砼时掺入粉煤灰, 改善砼的和易性。 我们尝试在低标号砼 中掺 入粉煤灰改善砼的和易性以提高砼外观质 量。 通过试配强度, 我们在 C30、C25、C20、 砼中掺入粉煤灰, 其掺量分别为水泥用量的 24%、24%、30% 掺入粉煤灰后,砼的和易性 得到了改善,砼的外观质量大大提高四模板接缝、 错台、漏浆、 起砂带1. 拆模后模板接缝处出现一条带状的 沟槽,外表为砂子无水泥浆, 两侧砼面明显 不在同一平面上, 形成此现象的原因是:模 板加工精度不高, 拼装后接缝不严,在浇筑 砼的过程中漏浆, 出现砂带, 模板与模板间 拼装不牢固,浇筑砼时有位移,引起错台。2. 预防措施 1挑选加工合格的模板,拼

10、装时在 模板的侧面用胶水粘贴海绵胶带 海绵 胶带有很好的压缩性 ,模板拼装时挤压于模板 缝间,防止漏浆。海绵条要稍凹于模板内侧 面,不能凸出模板面。2尽量采用大块模板或整体式模板, 减少拼装数量, 结构复杂的部位制作异 形模板。3模板间的连接采用螺栓或间隔采 用螺栓,拼装较牢固,对防止出现砼错 台效果很好。五砼外表裂纹1. 砼外表裂纹是指无动载作用下产生 的裂纹, 缝宽在 0.1mm 左右, 裂纹长从几公 分至几十公分,方向不规那么, 其产生的原因 如下:1砼配合比不当,细骨料比例偏小, 粗骨料比例偏大, 水泥比例或水灰比偏 大。2选用的水泥不当,水化热过高, 砼内部聚集的水化热过快产生膨胀力

11、, 而外表 水化热又散发过快,造成膨胀不一致, 引起 开裂。 3气温过高、温差过大、气候枯燥、 砼失水量大及凝结过快等因素, 都会使 砼产生温度应力, 引起干缩或裂纹,这种裂纹多 发生在向阳面。2. 预防措施为1在保证砼强度的前提下,尽量加 大细骨料的比例,降低水和水泥的用 量。2选用水化热低的水泥配制砼,并 掺缓凝剂延缓砼凝结时间 以降低水化 热释放 速度,拌制前对粗骨料洒水使之降温。3加强模板外洒水和拆模后对砼外 表的洒水养护。二、结束语以上介绍了在沿海高速公路建设中, 针 对砼浇筑初期出现的一些质量通病, 我 们经过认真分析、研究制定的一些防止措施。通过具体操作, 全线砼的外观质量有明显的 改观,受到业主及监理单位的好评。砼外观 质量通

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