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文档简介

1、技师专业论文论文题目:* 开车总结名:身份证号: 等 级:技 师准考证号 : / 所在单位: * 车间 鉴定单位: / 市职业鉴定中心日期: 20/年/月/日开车总结* 作业区摘要 :介绍内蒙易高 【1】30000m3/h 空分流程及一些主要特点。 在开车 中出现的一些问题和解决办法, 对该流程工艺和安装上的问题提出一 些看法和建议。关键词 :内蒙易高 空分流程 开车 近几年,国内外低温法夺分装置有了较大的发展和长足的进步。 从空分流程组织方面出现了三大类流程, 即外压缩、 内压缩及全液体 流程。在这些流程中又依产品种类的不同、 产品压力等级的差异而形 成了多种多样的流程形式。每台空分装置在制

2、造之前都采用 AS-PEN 软件进行流程的优化设计, 在保证安全的前提下获得最节能的空分装 置1。笔者曾于 2012 年去内蒙易高煤化公司参加开车调试工作,先将 开车过程中出现的问题做一总结。请大家批评指正。易高煤化公司的 30000m3/h 空分系开空设计制造,开空安装。因 资金问题,拖延时间较长,直到 2010年 9 月才全部完成安装。易高的 30000m3/h 空分,是为该公司 30 万吨甲醇的配套项目, 采用膨胀空气进下塔,单泵内压缩流程,全精馏制氩 2 。其中空气增 压机、液氧泵为进口产品。膨胀机采用一开一备,一台进口,一台开 空造。一、工艺流程简介空气进入空冷塔后, 与中部入塔冷却

3、水和塔顶入塔的冷冻水逆流 换热,空气被冷却。同时洗涤空气中的灰尘和一些有腐蚀作用的气体。 经除雾器除去雾沫后进入装有 13X 分子筛和活性氧化铝的空气纯化 器中的一台 3 。出去空气中的水分、二氧化碳、乙炔及其他碳氢化合 物后分为两路。 一路进入主换热器, 在其中与出换热器的气体逆流换 热后,进入下塔进行精馏; 另一路进入增压机使空气的压力增高,一 部分空气从增压机一段冷却器冷却后抽出, 经减压阀减压后送到仪表 管网。另一部分空气从增压机二段冷却端冷却后抽出进入膨胀机增压端,自膨胀及增压端出来的空气在增压机后冷却段冷却后进入高压主 换热器。与返流气体换热后从主换热器中部抽出,进入膨胀机,经膨

4、胀后进入精馏塔下塔进行精馏。 其余部分经增压机进一步增压后, 从 增压机末端抽出经冷却后也进入高压主换热器与反流气体换热节流 后进入下榻 C1进行精馏。从上塔 C2抽出的污氮气, 经过冷器 E8回收热量, 然后进入主换 热器复热后分为三路:第一路经 V116 阀后直接去水冷塔对冷冻水降 温后直接放空;第二路直接去纯化系统,作为纯化系统的再生气;第 三路经上塔调节阀 V107阀直接去水冷塔。在上塔底部主冷凝蒸发器 K1 氧侧获得的液氧,经过氧泵抽出加 压后,进入高压主换热器与正流空气换热后复热气化后,经 V110 送 往后续工序。部分液氧产品经阀 V12送往液氧储槽。 在上塔底部抽出 的液氧经低

5、压主换热器与正流空气换热,复热后经 V108 阀排入污氮 气管道,经水冷塔放空。从下塔 C1 顶部抽出的中压纯氮气,通过高压主换热器与正流空 气换热,复热后通过 V112送入氮气管网。从上塔 C2顶部抽出的低压 纯氮气,通过过冷器 E8 回收冷量后一部分经高压主换热器复热后进 入水冷塔,一部分经低压主换热器复热后分为两路一路通过阀 V106 送往预冷系统水冷塔,少部分作为冷箱保护气进入冷箱。工艺流程简图如下图所示:内蒙易高空分流程图从下塔 C1中部抽出的污氮, 经过冷器 E8 过冷后,经过节流阀 V5 节流后进入上塔,作为上塔回流液。在下塔 C1底部得到的贫液空, 经过冷器 E8过冷后, 一部

6、分经过 节流阀 V4节流后进入上塔作为上塔回流液。 一部分经过节流阀 V9 进 入精氩冷却器 K3,作为精氩冷却器 K3 的冷源气化后的液空经过 V703 阀与粗氩冷却器 K2 中气化的液空一道进入上塔中部,参与精馏。未 被蒸发的贫液空则通过阀 V728进入上塔合适部位参与精馏。二、开车问题及解决方案如下:1、开车过程中冷箱冻裂。在积液过程中,氧泵回流阀冷箱冻裂。 隔舱打开后检查发现该法兰泄露,同时主冷液面较高,造成漏液,以 致钢板冻裂。补焊后没过多长时间该冷箱再次冻裂,经过仔细检查, 确定为该管道设计不够合理, 距离冷箱太近。 在对该管道进行单独保 温之后,此问题得到解决。2、氧泵轴温低。

7、氧泵密封气采用仪表气, 该仪表气压力 0.5MPa。 氧泵运行后,氧泵密封气压差最低时只有 4KPa,以致氧泵无法运行。 笔者建议停车后进行密封气改造,但一直没有机会改造。3 、 增压机流量不够。增压机设计出口压力7.0MPa,流量42000Nm3/h 。中抽压力为 2.7MPa,流量为 499000 Nm3/h 。但实际运行 中发现该增压机若照此操作, 流量达到则压力不够。 说明增压机打气 量不够,又会造成氧氮量无法达标。4、纯度波动大。在开车调试的过程中,发现氧氮纯度不稳定, 时而合格时而不合格。虽然经过调节,但效果不明显。其中下塔阻力 设计为 15 KPa,实际运行只有 10 KPa 左

8、右,和设计偏差较大。而下 塔压差达到 12 KPa以上时,纯度基本合格,说明下塔上升气量较小。5 蒸汽波动大。因受锅炉蒸汽影响,被迫造成空分停车。曾因蒸 汽问题,多次跳车。有些时候只能让气机单转,无法拖动压缩机,给 开车调试的连续性造成影响。6、国产膨胀机无法备用。运行中一直用进口的膨胀机,国产的 膨胀机只开过一次就造成机体开裂, 而一直无法备用。 这样一旦膨胀 机出现问题,只能停车处理。7, 、安装质量有待提高。开车过程中,在拆除氧泵前过滤网时发 现大量铝屑,并在进口管内找出一支记号笔。记号笔有油性物质,在 液氧管道里,极不安全。一旦爆炸,后果不堪设想。这些都说明,未 严格按照规定安装。而安

9、装的质量直接影响设备的安全、正常运行。8、空冷塔出口温度低。该流程污氮量大,且当地冬季气温低。 污氮全部送入水冷塔, 造成水温低, 继而又造成空冷塔出口空气温度 低。经过在污氮管道增加一手动放空阀,此问题得以解决。9、氧泵预冷和加温。该氧泵进口阀为手动阀,预冷时采用的是 全开进口阀,全开排液导淋,直至导淋有大量液体溢出,此方法既不 安全也不经济。建议半开进口阀,全开回流阀,至泵后导淋出现液体 预冷结束。 空分设计此泵的加温由泵后接入, 后来氧泵厂家要求加温 进口接在泵前,因实施有困难,后改为在加温阀后加过滤网。10、机组漏油严重。在气机两端漏油较多,此漏点一直未得到消 除。但机组漏油严重影响其

10、安全运行,待有机会检修时消除。11、分子筛阻力偏大。分子筛压差指标小于 10 KPa,但设备运 行时该分子筛的阻力已近 10 KPa,且在装置未能满足负荷运行的情 况下。出现的原因可能床层不平,也只能待停车解决。12、排液蒸发器: 该排液蒸发器设计是由空气或蒸汽直接加热液 体,使其气化并排入大气。 实际运行中, 发现大量冰凌从排放口落下。 其原因可能是当地气温较低,加上蒸汽阀开的过大造成的。同时,排 放管较短也是其原因之一。13、分析表误差大:开车过程中,多次出现产品不合格的情况, 且找不到原因。后建议手动分析,纯度依然不好。分析工用球胆取样 气分析纯度依然不高。经笔者分析,是分析工多为新学员

11、,业务不够 熟练,对仪表精度也不了解。而且仪表误差也较大。后来改进方法之 后,此问题有了很大的改善。14、密封气问题:该流程设计,空分停车后,氧泵密封气、膨胀 机密封气由空压站提供。 后来氧泵厂家认为该气体含油, 不适合做密 封气。笔者建议压缩机停车,停泵后停氧泵密封气和膨胀机密封气。 但密封气停后,膨胀机油泵还在转,为防止润滑油泄漏,笔者建议将 油泵停止。从而消除了安全隐患三、观点与建议 最后,写一点开车调试后的想法。经过此次调试工作,感觉到国 产大型空分的整体水平有待进一步提高。 首先关键运行设备全部依赖 进口,如膨胀机、液氧泵、增压机等;其次,在设备运行的稳定性上, 感觉差强人意。比如上塔压力达到 45 KPa,而上塔压力高又会造成 下塔压力高。下塔压力高, 又会造成空压机出口压力高,从而造成能 耗增加;最后, 在细节设计上可以更细化,比如氖氦气排放可直接排 入污氮管,避免直接排放造成的诸多不便。以上仅为个人观点,不足之处,还请指正。注释: 【1】易高环保投资有限公司是一家致力发展新兴能源业务的大型企业,在国内 的主要项目发展包括煤层气及天然气开发利用、 煤基能源及化工、 环保车用能源 等。而当中的内蒙古乌审旗及山西吕梁甲醇项目、 江西丰城焦炭项目和陕西及山 西重载车 CNG加气站等项目都已取得良好进展, 易

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