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文档简介
1、盖板涵右侧施工总结、工程概况KXX+XXX 盖板涵工程为钢筋混凝土盖板机耕通道,位于马巷互通区内, 左右侧均接长, 其中左侧接长 11.25米,右侧接长 8.00 米,本总结为右侧盖板 涵泉州侧接长部分。二、施工准备1、电: 就近从 XX 变压器接入。2、施工用水:就近引入自来水,供养护使用。3、施工临时道路:便道宽度 5 m,。4、材料 我部盖板涵施工所用混凝土均为商品混凝土。三、人员组织机构 项目经理: 该项工程负责人: 技术负责人 : 现场工程师: 试验工程师: 结构监理工程师: 试验监理工程师: 监理员:四、施工过程质量控制桩基施工完成后,于 2008 年 5 月 27 日至 6 月
2、19 日完成右侧盖板涵基坑 开挖、承台和台身混凝土施工, 2008年 5月 27日基坑开挖, 2008年6月 4 日承台混凝土,2008年6月19日浇筑C30台身和耳墙混凝土浇筑。1 、施工准备开工前根据设计资料,结合现场实际地形,对其位置、方向、长度、出 入口高程以及与排灌系统的连接等,进行核对。对老涵进行处理 对原涵洞八字墙、端墙、帽石、洞口铺砌进行拆除。2、基坑开挖根据已放样的基坑开挖边线及高程控制点, 施工中采用挖掘机开挖配合人 工刷坡检底的开挖方法, 机械开挖时在设计基底高程以上保留不少于 30cm 厚 度的土层由人工开挖检底。 基坑周边均加宽 0.5 米作为施工工作面,同时报请 监
3、理工程师签证对开挖断面尺寸、 标高、基底承载力进行检测, 经自检合格报 监理复验后进入下道工序。3、基坑排水基坑排水采用改沟导流和汇水井抽水相结合的排水方法。4、基坑处理当基坑挖至设计标高后, 经自检合格后, 请监理工程师检验签证 (检测涵 洞宽度,标高等),然后进行承台钢混凝土施工。5、承台钢筋制作及安装:钢筋在钢筋加工场集中下料、 弯制和焊接,用汽车运至工地, 在现场进 行绑扎。钢筋下料、弯折、绑扎、焊接均严格按设计图纸及施工规范操作。钢筋加工制作前,进行除锈、除污处理,确保表面无油渍、漆污、铁锈 及泥土等杂物。钢筋应平直,无局部弯曲,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。钢筋焊接前, 必须根据
4、施工条件进行试焊, 合格后方可正式施焊。 焊工 必须有考试合格证。 钢筋接头采用搭接双面焊, 焊接长度不应小于 5d(d 为钢 筋直径)。承台钢筋绑扎之前, 第二次进行承台放样, 并用墨线弹出承台外轮廓线 和纵横向轴线, 定出底层钢筋间距布置, 并用混凝土垫块垫平, 钢筋网片保证 在一个平面上。承台钢筋安装完成后, 对钢筋安装质量进行检查, 检查合格后报监理工程 师检查签认后方可进入下道工序。6、承台模板模板安装必须稳固牢靠,接缝严密,不得漏浆。模板与混凝土的接触面必 须清理干净并涂刷隔离剂。浇筑混凝土前,模型内的积水和杂物应清理干净。 模板加工及组拼后进行自检,自检合格后报监理工程师检查合格
5、后进入下道工 序。7、砼浇筑及养护承台模板、钢筋经监理工程师检查合格后,尽快浇筑承台混凝土。混凝土 采用商品混凝土,混凝土输送车运送到现场,混凝土浇筑时分层连续进行,每 层浇筑厚度控制在30cm左右、采用插入式振捣器振捣,振捣器插入下层混凝 土 5cm、10cm,插入间隔小于振捣器作用半径的 1.5倍,不漏捣和过振。振捣 时注意观察到混凝土不再下沉, 表面泛浆、无气泡,水平有光泽时即可缓慢抽 出振捣器。浇筑完成后及时覆盖土工布浇水养生,承台混凝土浇注完成24小时后,即要进行浇水养护,浇水养护时间不少于 7天。配专人负责养护。8凿毛、清理承台待承台混凝土达到一定强度后,将承台上台身部分凿毛,凿毛
6、合格后,用 水冲洗干净,以备台身施工。9、台身测量放样在承台上放出台身位置,并用墨斗弹出其轮廓线,以作为绑扎、安装钢筋 和立模基准。10、台身钢筋制作及安装台身钢筋在钢筋加工棚加工成半成品,在运到现场人工绑扎安装成整体 钢筋骨架,并经检查合格后,方可架立模板;钢筋保护层采用高强度混凝土垫层与钢筋绑扎牢固,支垫于模板上并确 保保护层满足设计要求。其他要求同承台钢筋制作及安装。11、台身模板本通道采用定型钢模, 混凝土浇筑采用一次浇筑到顶。 模板设计除符合技 术规范要求外,还应满足:钢模板面板厚度不小于5mm,其接头采用螺栓连接,模板加工尺寸误差不大于 1mm。为保证薄壁模板稳定,并加设拉杆,以固
7、定模板。5、混凝土工程 采用商品混凝土,用混凝土搅拌运输车运送至现场,并符合下列要求:在浇注第一层混凝土前,使用砂浆打底,厚度在 2到3cm左右;混凝土的浇注应连续进行,不得间断;每次分层厚度不超过30cm,混凝土振捣采用插入式振捣器,不得漏振也不得过振。混凝土的养护在砼初凝后进行养护, 养护时以草袋覆盖, 浇水每 4 小时一次, 养护时间 不得少于 7 天。五、外观鉴定及存在问题1、模板拼缝不严,局部漏浆,砼面模板拼缝明显、轻微错台。2、混凝土振捣不实,气泡未排出,停在模板表面形成麻点。3、拉杆孔不规则,拉杆孔封堵不规范,表面颜色不一致 , 无光泽。4、混凝土边角处混凝土局部掉落,棱角不规则。六、整改措施及后续施工注意事项1、错台处砼凿除 ,并用事先调配的水泥砂浆修补,下一步施工中,模板缝 隙用腻子堵严后,再用透明胶带纸封闭。2、麻点处先凿毛 ,再用事先调配的水泥砂浆修补,下一步施工中,加强混 凝土施工过程控制,混凝土分层均匀振捣密实,直至排除气泡为止。3、拉杆布设均匀,拉杆孔封堵用事先调配的水泥砂浆修补,加强现场操 作工地的责任心教育,切实做到细活精做,保证台身表面颜色一致。4、先将缺棱掉角处松散颗粒凿除,充分冲洗湿润后,视破损程度用经过 试配的水泥砂浆修补齐整,
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