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文档简介
1、华润海丰发电有限公司#2机组INFIT优化控制系统热态调试方案2015年11月编写:审核:审定:批准:错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。错误!未指定书签。0编写依据1调试目的2机组热态调试前准备工作3 INFIT协调优化控制系统试验3.1 INFIT协调优化控制系统初次投入
2、.3.2 INFIT协调优化控制系统变负荷试验.3.3 INFIT协调优化系统正常运行检验.4 INFIT汽温优化控制系统试验4.1 INFIT汽温优化控制系统初次投入.4.2 INFIT汽温优化控制系统定值扰动试验.4.3 INFIT汽温优化控制系统变负荷扰动试验5 INFIT脱硝优化控制系统试验5.1 INFIT脱硝优化控制系统初次投入.5.2 INFIT脱硝优化控制系统定值扰动试验.5.3 INFIT脱硝优化控制系统变负荷扰动试验6 凝结水变负荷特性试验6.1 500MW负荷点试验6.2 750MW负荷点试验7 INFIT凝结水优化系统试验7.1 INFIT凝结水优化系统初次投入7.2
3、INFIT凝结水优化系统土俏扰动试验.7.3 INFIT汽温优化控制系统变负荷扰动试验.错误!未指定书签。8安全措施:错误!未指定书签。0编写依据0.1火电厂启动调试工作规定0.2“火力发电厂分散控制系统技术规范”(G-RK-95-51)电规发(1995)74号文0.3火力发电厂模拟量控制系统验收测试标准(DL/T657-2006)0.41000MW中间再热凝汽式汽轮发电机技术说明书0.51000MW直流炉技术说明书0.61000MW机组CCS及AGC控制策略SAMA图0.71000MW机组汽轮机电液调节系统SAMA图1调试目的本项目设计采用全新的实时优化控制装置INFIT系统取代#2机组原有
4、DCS中的AGC控制系统、过热汽温控制系统和再热汽温控制系统。本次调试通过机组动态特性试验、INFIT投/切扰动试验、各项定值扰动试验和变负荷试验整定INFIT系统控制参数和检验INFIT系统的控制性能,确保INFIT系统的长期有效投用,从而使机组能在调度要求的AGC变负荷速率下以更优的控制品质稳定运行,全面提高机组自动控制水平。2机组热态调试前准备工作2.1 检查INFIT系统受电情况,电源冗余切换试验正常。2.2 检查INFIT系统与DCS数据交换情况,通讯数据的正确性及通讯速率满足要求。2.3 检查DCS组态中INFIT系统接口逻辑的正确性。2.4 检查DCS画面上“INFIT系统投/切
5、”按钮的有效性。2.5 检查INFIT系统控制逻辑,并初设相关控制参数。2.6 检查在DCS控制模式下,INFIT系统的各优化控制指令(燃料指令、汽机指令、给水指令、减温水调门指令等)完全跟踪当前DCS指令,保证INFIT系统投/切无扰。3INFIT协调优化控制系统试验3.1 INFIT协调优化控制系统初次投入3.1.1 投入前机组状态机组负荷:稳定负荷运行于500MW950MW变负荷率:10MW/min机组状态:机组设备状况良好,各控制子系统运行正常协调控制方式:投入CCS方式,AGC、一次调频退出3.1.2 INFIT协调优化控制系统投入在机组工况稳定的条件下,在“机组协调”画面上点击“I
6、NFIT协调投切”按钮将机组协调控制系统的控制权切换至INFIT实时优化控制装置。自动投用前需做好事故预想,投用时通过限制调节器输出范围等手段防止出现大幅动作,投用过程中密切注意控制情况,发现异常立即解除自动。3.1.3 INFIT协调优化控制系统投入/切除扰动试验将“INFIT协调”按钮反复投入、切除几次,并检查:投/切画面操作及显示是否正常,设定值、偏置等运行人员操作接口是否正常;投/切前各控制指令是否完全跟踪,投/切过程中各控制指令有无突变情况;“INFIT协调”退出时,DCS协调控制模式自动切换至BI运行方式,DEH系统自动切换至“DEHPRSCONTROLON”方式。3.1.4 稳态
7、运行观察INFIT系统初次投入完成后,让机组在稳定工况下运行24小时,观察新系统在稳态下的控制品质,并根据情况初步整定控制系统参数以获得满意的调节品质。3.1.5 注意事项“INFIT协调”投入时,由INFIT系统接管的控制量有:燃料量指令:完全由INFIT计算给出;给水流量指令:完全由INFIT计算给出;汽机流量指令:完全由INFIT计算给出;一次风压修正:在原DCS系统的设定值基础上增加-0.50.5KPa的优化偏置;中间点温度设定值:中间点温度设定值由INFIT系统优化计算给出,原DCS的中间点温度偏置操作接口同样有效;主汽压力设定值:机组的原有的静态滑压曲线不变(即负荷对应压力设定的关
8、系不变),但INFIT系统会对主汽压力设定值的动态变化过程做一定优化处理;运行人员在INFIT协调系统初次投入过程中密切注意上述控制量的变化情况,出现异常调节时立即解除“INFIT协调”,此时DCS协调控制模式将自动切换至BI运行方式,DEH系统则自动切换至“DEHPRSCONTROLON”方式,运行人员可根据当前情况手动干预,稳定机组。3.2 INFIT协调优化控制系统变负荷试验INFIT协调系统初次投用正常后,需进行变负荷试验,以检验INFIT优化控制系统在变负荷工况下的性能。3.2.1 试验机组状态机组负荷:稳定负荷运行于500MW1000MW变负荷率:10MW/min20MW/min机
9、组状态:机组设备状况良好,各控制子系统运行正常协调控制方式:CCS方式,AGC、一次调频退出3.2.2 试验内容由于机组在协调方式运行段存在启/停磨煤机操作,因此变负荷试验需在500MW750MW(4台磨煤机运行)和750MW1000MW(5台磨煤机运行)两个负荷段分别进行(根据试验时的燃煤情况负荷段需作相应变动),试验前需由电厂向调度申请负荷。变负荷速率和幅度由(10MW/min速率、50MW幅度)开始,并根据试验情况逐步加大,直至国家标准要求的(20MW/min速率、150MW幅度)。英菲迪调试人员将根据试验情况进一步调整INFIT系统的控制策略和参数,直至获得满意的控制品质为止。变负荷试
10、验中由运行人员密切注意机组主要运行参数,出现异常时根据情况停止试验或解除CCS运行方式。3.2.3 具体试验安排750MW1000MW负荷段10MW/min速率试验:机组5磨运行,变负荷率设为10MW/min,进行50MW幅度的升降负荷试验,并根据试验情况重复12次。获得满意结果后,将变负荷幅度提高为150MW,再次进行升降负荷试验,并根据试验情况重复12次。750MW1000MW负荷段15MW/min速率试验:机组5磨运行,变负荷率设为15MW/min,进行50MW幅度的升降负荷试验,并根据试验情况重复12次。获得满意结果后,将变负荷幅度提高为150MW,再次进行升降负荷试验,并根据试验情况
11、重复12次。750MW1000MW负荷段20MW/min速率试验:机组5磨运行,变负荷率设为20MW/min,进行50MW幅度的升降负荷试验,并根据试验情况重复12次。获得满意结果后,将变负荷幅度提高为150MW,再次进行升降负荷试验,并根据试验情况重复12次。(4) 500MW750MW负荷段15MW/min速率试验:#2机组4磨运行,变负荷率设为15MW/min,进行50MW幅度的升降负荷试验,并根据试验情况重复12次。获得满意结果后,将变负荷幅度提高为150MW,再次进行升降负荷试验,并根据试验情况重复12次。500MW750MW负荷段20MW/min速率试验:#2机组4磨运行,变负荷率
12、设为20MW/min,进行50MW幅度的升降负荷试验,并根据试验情况重复12次。获得满意结果后,将变负荷幅度提高为150MW,再次进行升降负荷试验,并根据试验情况重复12次。以上各项试验结束后,记录相关试验数据和运行曲线。3.2.4试验注意序号风险因素防范措施执行人员监护人员完成时间1试验期间,“1.5”所列出的接受INFIT系统控制的各指令出现异常变化。立即解除相应系统的INFIT控制(运行人员操作画面上的“INFITCCS按钮),并手动干预稳定相应系统。2试验期间,主汽温度或再热汽温超过615c或下降低于570C0立即解除相应系统的INFIT控制,由运行人员手动恢复汽温。3试验期间,主汽压
13、力与额定压力偏差超过1.5MPa或上汽压力高于26.0MPa0立即解除相应系统的INFIT控制,由运行人员手动稳定上汽压力。4试验期间,机组负荷目标值与测量值偏差超过3%Pe(30MW)。立即解除相应系统的INFIT控制,由运行人员手动恢复机组负荷。5锅炉或汽机辅机跳闸或出现异常工况。将机组控制方式切换回本地控制方式或汽机跟随方式,并由运行人员手动调整机组运行工况。3.3INFIT协调优化系统正常运行检验变负荷试验结束后,将#2机组投入AGC控制方式,将机组以1520MW/min速率投入正常AGC控制,运行观察23天,并及时由调度获取该期间机组的一次调频性能、AGC精度等考核数据,并与机组运行
14、情况进行比对,进一步优化调整控制参数,以满足调度AGC考核要求,待一切正常后可长期投入INFIT协调系统。1.1.1.1 INFIT汽温优化控制系统试验4.1 INFIT汽温优化控制系统初次投入4.1.1 投入前机组状态机组负荷:稳定负荷运行于600MW950MW变负荷率:6MW/min机组状态:机组设备状况良好,各控制子系统运行正常协调控制方式:投入CCS方式,AGC、一次调频退出4.1.2 INFIT汽温优化控制系统投入在机组工况稳定的条件下,在“机组协调”画面上点击“INFIT汽温投切”按钮将机组过热汽温控制系统、再热汽温控制系统的控制权切换至INFIT实时优化控制系统。自动投用前需做好
15、事故预想,投用时通过限制调节器输出范围等手段防止出现大幅动作,投用过程中密切注意控制情况,发现异常立即解除自动。4.1.3 INFIT汽温优化控制系统投入/切除扰动试验将“INFIT过热汽温”、“INFIT再热汽温”按钮反复投入、切除几次,并检查:投/切画面操作及显示是否正常,设定值、偏置等运行人员操作接口是否正常;投/切前各控制指令是否完全跟踪,投/切过程中各控制指令有无突变情况;(3) “INFIT汽温”退出时,原DCS汽温控制系统能正常运行。4.1.4 稳态运行观察INFIT汽温优化控制系统初次投入完成后,让机组在稳定工况下运行24小时,观察新系统在稳态下的控制品质,并根据情况初步整定控
16、制系统参数以获得满意的调节品质。4.1.5 注意事项1.1.1.2 “INFIT过热汽温投切”投入时,由INFIT系统接管的控制量有:一减A调门指令;一减B调门指令;二减A调门指令;二减B调门指令;三减A调门指令;三减B调门指令;运行人员在INFIT过热汽温系统初次投入过程中密切注意上述控制量的变化情况,出现异常调节时立即解除“INFIT过热汽温”,机组过热汽温控制将切换为原DCS系统的自动控制。1.1.1.3 “INFIT再热汽温投切”投入时,由INFIT系统接管的控制量有:再减A调门指令;再减B调门指令;再热、过热调温挡板指令;运行人员在INFIT再热汽温系统初次投入过程中密切注意上述控制
17、量的变化情况,出现异常调节时立即解除“INFIT再热汽温”,机组再热汽温控制将切换为原DCS系统的自动控制。4.2INFIT汽温优化控制系统定值扰动试验INFIT汽温优化控制系统初次投入工作完成后,需进行定值扰动试验,以考核系统的动态稳定性及抗扰动能力。4.2.1 试验机组状态机组负荷:稳定负荷运行于500MW1000MW变负荷率:10MW/min机组状态:机组设备状况良好,各控制子系统运行正常协调控制方式:投入CCS方式,AGC、一次调频退出4.2.2 试验步骤4.2.2.1 根据控制对象特性及当前机组运行状况,确定设定值扰动幅度,由当班运行人员操作执行。4.2.2.2 在稳定工况下,分别修
18、改一、二、三级过热减温水调门的温度控制设定值,观察过热汽温控制系统运行情况,并相应整定控制参数。4.2.2.3 在稳定工况下,修改再热减温水调门的温度控制设定值,观察再热汽温控制系统运行情况,并相应整定控制参数。4.2.2.4 在稳定工况下,修改再热烟气挡板的温度控制设定值,观察再热汽温控制系统运行情况,并相应整定控制参数。4.2.2.5 试验结束后记录试验数据、运行曲线。4.2.3注意事项序号风险因素防范措施执行人员监护人员完成时间1试验期间,4.1.5”所列出的接受INFIT系统控制的各指令出现异常变化。立即解除相应系统的INFIT控制(运行人员操作画面上的“INFITSH'、&q
19、uot;INFITRH按钮),并手动干预稳定相应系统2试验期间,主汽温度或再热汽温超过615c或下降低于570C0立即解除相应系统的INFIT控制,由运行人员手动恢复汽温。3锅炉或汽机辅机跳闸或出现异常工况。将机组控制方式切换回本地控制方式或汽机跟随方式,并由运行人员手动调整机组运行工况。4.3INFIT汽温优化控制系统变负荷扰动试验INFIT汽温优化控制系统定值扰动试验结束后,结合INFIT协调优化控制系统的变负荷试验,检验INFIT汽温优化控制系统在变负荷工况下的控制性能。英菲迪调试人员将根据试验情况进一步调整INFIT系统的控制策略和参数,直至获得满意的控制品质为止。5INFIT脱硝优化
20、控制系统试验5.1 INFIT脱硝优化控制系统初次投入5.1.1 投入前机组状态机组负荷:稳定负荷运行于500MW1000MW变负荷率:10MW/min机组状态:机组设备状况良好,各控制子系统运行正常协调控制方式:投入CCS方式,AGC、一次调频退出5.1.2 INFIT脱硝优化控制系统投入在机组工况稳定的条件下,在脱硝系统画面上投入“INFIT脱硝投切”将机组SCR脱硝控制系统的控制权切换至INFIT实时优化控制系统。自动投用前需做好事故预想,投用时通过限制调节器输出范围等手段防止出现大幅动作,投用过程中密切注意控制情况,发现异常立即解除自动。5.1.3 INFIT脱硝优化控制系统投入/切除
21、扰动试验将“INFIT脱硝投切”按钮反复投入、切除几次,并检查:投/切画面操作及显示是否正常,设定值、偏置等运行人员操作接口是否正常;投/切前各控制指令是否完全跟踪,投/切过程中各控制指令有无突变情况;“INFIT脱硝”退出时,原DCS中的SCR控制系统能正常运行。5.1.4 稳态运行观察INFIT脱硝优化控制系统初次投入完成后,让机组在稳定工况下运行24小时,观察新系统在稳态下的控制品质,并根据情况初步整定控制系统参数以获得满意的调节品质。5.1.5 注意事项“INFIT脱硝”投入时,由INFIT系统接管的控制量有:脱硝A氨气阀指令;脱硝B氨气阀指令;运行人员在INFIT脱硝系统初次投入过程
22、中密切注意上述控制量的变化情况,出现异常调节时立即解除“INFIT脱硝”,机组脱硝控制将切换为原DCS系统的自动控制。5.2 INFIT脱硝优化控制系统定值扰动试验INFIT脱硝优化控制系统初次投入工作完成后,需进行定值扰动试验,以考核系统的动态稳定性及抗扰动能力。机组负荷:稳定负荷运行于500MW1000MW变负荷率:10MW/min机组状态:机组设备状况良好,各控制子系统运行正常协调控制方式:投入CCS方式,AGC、一次调频退出5.2.1 试验步骤5.2.1.1 根据控制对象特性及当前机组运行状况,确定设定值扰动幅度,由当班运行人员操作执行。5.2.1.2 在稳定工况下,SCR系统投入出口
23、NOx浓度控制模式,修改NOx出口浓度控制设定值,观察脱硝控制系统运行情况,并相应整定控制参数。5.2.1.3 在稳定工况下,SCR系统投入脱硝效率控制模式,修改脱硝效率控制设定值,观察脱硝控制系统运行情况,并相应整定控制参数。5.2.1.4 试验结束后记录试验数据、运行曲线。5.2.2 注意事项序号风险因素防范措施执行人员监护人员完成时间1试验期间,5.1.6”所列出的接受INFIT系统控制的各指令出现异常变化。立即解除相应系统的INFIT控制(运行人员操作画面上的“INFITSCR”按钮),并手动干预稳定相应系统3锅炉或汽机辅机跳闸或出现异常工况。将机组控制方式切换回本地控制方式或汽机跟随
24、方式,并由运行人员手动调整机组运行工况。5.3INFIT脱硝优化控制系统变负荷扰动试验INFI脱硝优化控制系统定值扰动试验结束后,结合INFIT协调优化控制系统的变负荷试验,检验INFIT脱硝优化控制系统在变负荷工况下的控制性能。英纳维特调试人员将根据试验情况进一步调整INFIT系统的控制策略和参数,直至获得满意的控制品质为止。6凝结水变负荷特性试验6.1 500MW负荷点试验6.1.1 投入前机组状态机组负荷:稳定负荷运行于500MW变负荷率:10MW/min机组状态:机组设备状况良好,各控制子系统运行正常协调控制方式:投入BI方式除凝水系统控制方式:凝泵变频手动,凝结水补水门手动,凝结水母
25、管压力调门手动,低加水位调门自动6.1.2 试验步骤6先将除氧器水位设置在较高的数值,将凝汽器水位设置在较低的数值,凝结水母管压力设置在略高的数值;6.1.2.2 运行人员手动改变凝泵转速,使凝结水流量阶跃下降200t/h,观察过程中机组负荷、除氧器水位、凝汽器水位、凝结水压力等参数的变化情况,23分钟后将凝泵转速恢复至初始值;6.1.2.3 试验结束后记录试验数据、运行曲线。6.1.3注意事项序号风险因素防范措施执行人员监护人员完成时间1试验期间,除氧器水位、凝汽器水位、凝结水压力等重要参数越限。立即退出试验,恢复凝结水流量,并手动干预稳定相应系统2锅炉或汽机辅机跳闸或出现异常工况。将机组控
26、制方式切换回本地控制方式或汽机跟随方式,并由运行人员手动调整机组运行工况。6.2750MW负荷点试验6.2.1投入前机组状态机组负荷:稳定负荷运行于750MW变负荷率:10MW/min机组状态:机组设备状况良好,各控制子系统运行正常协调控制方式:投入BI方式除凝水系统控制方式:凝泵变频手动,凝结水补水门手动,凝结水母管压力调门手动,低加水位调门自动6.2.2试验步骤6先将除氧器水位设置在较高的数值,将凝汽器水位设置在较低的数值,凝结水母管压力设置在略高的数值;6.2.2.2 运行人员手动改变凝泵转速,使凝结水流量阶跃下降200t/h,观察过程中机组负荷、除氧器水位、凝汽器水位、凝结水压力等参数
27、的变化情况,23分钟后将凝泵转速恢复至初始值;6.2.2.3 运行人员手动改变凝泵转速,使凝结水流量阶跃下降500t/h,观察过程中机组负荷、除氧器水位、凝汽器水位、凝结水压力等参数的变化情况,23分钟后将凝泵转速恢复至初始值;6.2.2.4 试验结束后记录试验数据、运行曲线。6.2.3注意事项序号风险因素防范措施执行人员监护人员完成时间1试验期间,除氧器水位、凝汽器水位、凝结水压力等重要参数越限。立即退出试验,恢复凝结水流量,并手动干预稳定相应系统2锅炉或汽机辅机跳闸或出现异常工况。将机组控制方式切换回本地控制方式或汽机跟随方式,并由运行人员手动调整机组运行工况。7INFIT凝结水优化系统试
28、验7.1 INFIT凝结水优化系统初次投入7.1.1 投入前机组状态机组负荷:稳定负荷运行于500MW950MW变负荷率:10MW/min机组状态:机组设备状况良好,各控制子系统运行正常协调控制方式:投入CCS方式,AGC、一次调频退出7.1.2 INFIT凝结水优化系统投入在机组工况稳定的条件下,在“机组协调”画面上点击“INFIT凝结水系统投切”按钮投入INFIT凝结水优化系统。自动投用前需做好事故预想,投用时通过限制调节器输出范围等手段防止出现大幅动作,投用过程中密切注意控制情况,发现异常立即解除自动。7.1.3 INFIT凝结水优化控制系统投入/切除扰动试验将“INFIT凝结水系统”按钮反复投入、切除几次,并检查:投/切画面操作及显示是否正常,设定值、偏置等运行人员操作接口是否正常;投/切前各控制指令是否完全跟踪,投/切过程中各控制指令有无突变情况;7.1.4 注意事项7.1.4.1 “INFIT凝结水系统投切”投入时,增加的相关控制功能有:操作画面增加高压调门期望开度设定,INFIT系统根据运行人员所设定的期望开度动态调整机组滑压曲线,使稳态
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