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文档简介
1、结构设计对袋收粉器阻力的影响、前言目前,我国已有多条矿渣微粉生产线投入运行。矿渣微粉制备系统中的产品均由系统中的袋收粉器收集,袋式收粉器既是生产设备,又是环保设备;系统中收粉器的设计是否合理,对磨机的产量、系统电耗及环保达标影响较大。调查中发现有些生产线,由于袋收粉器运行阻力过高(超过2000Pa),影响了系统的达产,增加了单位产品的电耗;袋式收粉器滤袋六个月左右即开始破损,既影响了环保达标又增加了运行成本,因此,袋收粉器设计是否合理,成为矿渣微粉制备系统中影响达产和排放达标的重要因素。江苏沙钢集团公司新建两条年产90万吨矿渣微粉生产线,立式磨由德国莱歇公司提供,设计台时产量粉磨矿渣140吨/
2、小时,合肥水泥研究设计院承担了该系统袋收粉器的设备设计;设计中,吸取了其它矿渣微粉系统袋收粉器的成功经验和失败教训,在富乐公司气箱脉冲袋收尘器技术基础上,大胆创新,对沙钢集团公司两台袋收粉器进行了结构优化设计,大大降低了设备结构阻力,取得了非常理想的效果。该系统自2005年8月底达产运行至今已3个月时间,袋收粉器运行阻力(进出口压差)一直保持在700800Pa之间,系统电耗大大降低。2、收粉器设计技术参数 型号:FGM128-64
3、0; 处理风量:600000m3/h 过滤面积:10232m2 滤袋数量:8192条 毛过滤风速:/min 入口浓度: 500g/ m3 出口浓度:25mg/ m3
4、160; 耗气量:5 m3/min 滤袋承受温度:1300C 承受负压:9500Pa下图为运行中的两套矿渣微粉生产线照片3、收粉器
5、结构设计 3.1收粉器结构对收粉器整体运行阻力影响较大,但部分设计者及一些用户对这一点认识不够。例1:山东某厂矿渣微粉制备系统,收粉器为长袋脉冲式,处理风量30万m3/h,运行时进行了阻力测试,收粉器整体运行阻力2300Pa左右,其中设备本体阻力占1000Pa左右,严重影响了系统的通风;该系统运行6个多月,始终未能达到设计产量,且滤袋频繁破损。例2:四川某厂矿渣微粉制备系统,收粉器为气箱脉冲式,处理风量60万m3/h,收粉器整体运行阻力1700Pa左右,其中设备本体阻力占1100Pa左右,该系统虽然已经达产,但影响产品的电
6、耗。 3.2收粉器阻力(进出口压差)由本体、滤袋及吸附在滤袋上的粉尘等三部分组成。其公式为:P=P1+P2+P3 式中:P1为洁净滤袋的阻力,其大小与气布比(过滤风速)有关P2为吸附在滤袋上的粉尘阻力,其大小与粉尘性质(浓度、细度、湿渡、温度等)有关P3为收粉器本体(结构)阻力,该阻力主要由进出风口、风道、各袋室进出风口、袋口等气体通过的部位产生的摩擦阻力和局部阻力有关,即为各部位摩擦阻力和局部阻力之和,简易公式表示为:P3=Kmv2+Kjv2
7、0; 式中:Km为摩擦综合系数。 Kj为局部阻力综合系数。 V为气体流经各部位速度。 由公式看出,阻力的大
8、小与气体流速大小的平方成正比,因此,设计中,应尽可能扩大气体通过的各部位的面积,最大限度地降低气流速度,减小设备本体阻力损失。依据这个原则,在富乐公司气箱脉冲袋收尘器技术基础上,对收粉器结构尺寸重新设计。 双排布置原风口尺寸为15122700mm,沙钢设计改为26303000mm,进出口风速由21m/s降为/s,长20m的风道风速同样降为原来的1/2,依据阻力公式计算,阻力降为原来的近1/4。沙钢收粉器运行测试证明,进出风口及风道风速降低,即可降低阻力又能更好地均风。有的设计者在风道中设计挡流板(或叫均流板),以达到均风的
9、目的,作者认为这样会增加阻力损耗,设计中应以降低风速为首选,进出风口及风道风速以不超过10m/s为佳。同时,进风道应考虑防积灰结构设计。设备结构设计及各部位风速如图一、二。 由图一、二所示,含尘气体经风道进入灰斗,原设计风道底部、两灰斗间有水平面,容易积灰。沙钢修改设计,扩大灰斗上口尺寸,消除积灰面,同时增大了风道与灰斗间的通风截面,使风道与灰斗间的气流速度由原来的2.8 m/s降为/s。阻力降低,均风效果大大提高。 过滤后的气体经由各单元净气箱、出气
10、阀口进入出风总管,净气箱高度由原来的350mm改为450mm,提升阀行程由原来的250mm设计成400mm,阀板下风速由原来的/s降为/s,阀口的直径由600扩大至800,阀口气流速度由/s降为/s;此处提升阀行程和阀口尺寸的扩大,对降低设备阻力起到了非常大的作用,现场测试数据证明了这一点。 阀口气流属于紊流,阀口气流速度对设备阻力的影响,以前已有作者论述,并称之为喉咙效应。该处气流速度有不同的合理推荐数据,一般认为8-10m/s较为合理。经过对原设计设备和沙钢设备运行数据比较,我们认为阀板下风速和阀口风速应小于6m/s。
11、 设备的漏风主要来自顶部检修门和灰斗下部的卸灰装置,做好顶部检修门密封和卸灰处的锁风设计尤为重要。 顶部检修门采用橡胶密封条,密封条被镶嵌在门板与角钢的沟槽内,两垂直方向的密封条采用450对接,接缝设计成曲线,增加气流阻力,减少漏风,如图三所示。 依据多年的使用经验,大灰量且锁风要求较高的场合不宜采用分格轮,为此,我们设计了三道重锤翻板式卸灰阀;该阀结构简单,卸灰量大,密封效果好,
12、且不需动力驱动;与分格轮相比,采用这种卸灰阀,该台设备至少节省30KW的动力消耗。依据收粉器运行时进出口温差(8-100C)计算,整机漏风率<4%,密封及锁风设计较为合理。4、收粉器运行状态监控设计 4.1设备进出风口分别设有两套压差监测装置和两套温度监测装置,监测信号送入中央控制室内,由中控室直接监控收粉器的运行情况,下图为收粉器运行时中控室电脑显示局部照片。 4.2该设备分箱设计,离线清灰;共分有64个过滤、清灰单元,设计有64套提升阀和12
13、8套脉冲阀,如此多的提升阀和脉冲阀在收粉器运行时工作是否正常,直接影响收粉器的清灰效果及运行阻力,从而影响整个系统的运行。按原来的设计,需停机后才能检查,工作量大;沙钢两台设备,我们在每个单元设计装有U型压力计,通过各单元的压力变化随时判断其提升阀和脉冲阀工作是否正常,提高了工作效率;该设备和每个单元的工作状态随时都在监控之中。5、设备运行状况 沙钢两条矿渣微粉生产线于05年8月28日投入运行,一个星期达到设计产量,收粉器表现出良好的运行状态,设备运行阻力仅为原来其它设备运行阻力的1/2-1/3;根据运行状况,我们调整了清
14、灰参数,清灰压力由0.43MPa调整为0.23Mpa,清灰室间隔由10s调整为15s,降低了清灰频率和清灰压力,减少了压缩空气的消耗,减轻了清灰时压缩空气对滤袋的冲击,将会大大提高滤袋的使用寿命。下表为为摘录的几组运行数据。 表一日期月日产量t/h风量万m3/h进出口压差 Pa清灰压力MPa进口温度0C出口温度0C风机转速rpm未投料52360 65011044600-63011010480515046710-80511310589015046710-81010910289015046705-80511210389015046715-805115108890从上表数据可以看出,收粉器运行稳定,阻力较低。6、体会 沙钢两台收粉器的优化设计及运行数据表明,当确定好合适的过滤风速(气布比)后,设备结构的优化设计相当重要;不合理的结构设计会带来较高的运行阻力,影响系统达产,增加电耗;有的用户在收粉器阻力高时
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