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文档简介

1、Xx上半年机电专业管理总结2014年上半年,xx机电专业认真贯彻落实工厂及股份公司 各项会议精神,加强设备预检预修,加大机电设备日常运行维 护,注重隐患治理,优化机电专业指标,夯实基础管理,推行 人才梯队建设,规范专业管理行为。保障了开年至今机电设备 的稳定运行。为全面总结上半年主要工作,剖析管理中存在的 不足,明确下阶段的主要工作及管理重心,现形成总结汇报如 下:一、主机设备运行及专业管理指标完成情况1、窑、磨系统运行情况回转窑:两台回转窑上半年综合运转率为92.35%,同比上升10.27%,共计有7个月运转率为100%,同比增加1个 月次。余热发电机组共计 4个月运转率为100%。上半年,

2、1# 窑最长连续运行周期为 127天。水泥磨:六台水泥磨综合运转率为71%,同比上升0.21%。2、费用消耗指标执行情况2014年上半年,消耗备件费用337.44 万元,单耗1.99元/吨,较计划指标下降 1.01元/吨;备件储备费用 263.13万 元,较计划指标下降 69.87万元;发生外委修理费用35.35万元,单耗0.21元/吨,较计划指标下降 0.04元/吨,产生的外 委费用主要是余热发电汽轮机大修,立磨2#磨辊总成更换,2#AQC锅炉旁路挡板更换,系统外保温修复及吊装费等。3、电耗指标完成情况2014年上半年石灰石工序电耗为0.99Kwh/t ,与计划 指标下降0.01 Kwh/t

3、 ;熟料综合电耗为 59.55Kwh/t ,较计 划指标下降0.28Kwh/t :水泥粉磨综合电耗为 35.4Kwh/t , 较计划指标下降 0.56Kwh/t。二、上半年主要工作1、高度重视设备的预检预修及隐患治理,保障设备稳定、 高效运行。机电专业根据淡季抓检修”、“旺季抓运行”,“本次检修结 束就是下次检修开始”,的管理思路,结合工厂产销形势和窑、 磨系统运行周期。由机电专业牵头于一季度组织实施了淡季检 修工作。分别对矿山破碎系统、两台窑、6台水泥磨及包装发运系统各类设备进行了全面、系统性的大修。在检修过程中, 高度重视设备内部检查、关键性备件更换和影响系统运行的隐 患治理。如:干一线窑

4、系统:B2511回转窑液压挡轮油缸内泄,对液压挡轮进行更换;更换磨损量大,且存在开裂的B2538 风机风叶;解决干一线煤磨系统隔仓板磨损通洞,扬料板及筒 体护板磨损变形的隐患;对原料磨主电机外委修理,解决了绝 缘低隐患;干二线窑系统:立磨2#磨辊轴承损坏对其总成进行更换;对立磨主电机进行外委保养,解决了电机滑环失圆隐 患;对磨损严重的B3204石取链条整体更换;对烧蚀严重的窑 头冷风套进行更换;6#水泥磨选粉机内部贴瓷及磨尾滑履增设 隔热层。通过检修,及时发现和治理了一些制约工厂稳定运行 的瓶颈问题和设备隐患,提高了设备的受控度和稳定性。其中: B2604电收尘出口风管腐蚀严重,工厂机电专业通

5、过维修资源整合对腐蚀的风管进行了自主更换8米,为工厂有效的节约了外委维修费用。截止6月30日,1#窑最长连续运行周期达 127 天。以5000D/T生产线系统检修为契机, 开展了余热发电汽轮 机5年以来的首次大修工作,大修过程中安排专人跟踪,通过 此次大修发现汽轮机上汽缸销轴窜出,造成汽轮机第一级叶片 轻微磨损及4#轴瓦巴氏合金剥落,汽轮机转子配重块松动移位 及推力瓦铂电阻线皮破损等多处隐患并进行处理。结合前期机 组运行中后轴封漏气问题影响真空度的问题,本次大修对磨损 的后轴封进行更换,汽轮机轴封漏气问题得到解决,开机后观 察对比凝汽器真空度较检修前上升1.5Kpa。2、加大现场及设备整治,创

6、建清洁化工厂。机电专业体系人员积极响应创建清洁化工厂口号,4月初对余热发电厂房内设备及现场进行全面清洗、保洁,取得了明 显收益。同时,根据年初厂部指示,二季度重点对干一线熟料 外运线进行整治,按照整治计划,第一阶段对收尘器电磁阀、 风门执行器、脉冲阀等恢复,确保了收尘设备的完好。第二阶 段对皮带检查及管道改造,杜绝了现场跑冒滴漏现象。目前, 第三阶段现场及设备的全面保洁、清洗正在开展,预计6月底前结束。后期,机电专业相关人员以月度开展的设备跑冒滴 漏专项检查为管理契机,对现场及设备整治进行验证,做到 每期整改每期验证,层层把关,闭环管理。3、推行各类技改技措,提高设备运行效率,加大设备受控 度

7、。根据工厂干一线2000t/d 生产线DCS系统使用年限长, 系统严重老化,部分备件难以采购,中控操作站频繁出现死机 现象。工厂电气专业超前谋划、合理安排,经与机电保全部、 海螺信息工程公司核实,工厂内部多次研讨,于今年2月份干一线系统检修为契机,实施并完成了工厂干一线 DCS系统改造 工作。通过改造,将原 DCS系统改为目前股份公司广泛使用的 ABB AC800F系统,既满足了生产工艺和生产成本的要求,同 时更进一步确保了生产线的安全、高效运转。结合前期干二线铁粉配料秤下料不畅、断料现象,机电专 业牵头,以自身力量为依托,利用干二线窑系统检修对其进行 改造,通过增设减速机、板喂机、变频器等装

8、置,将原配料秤 改为板喂机变频控制,改造后铁粉下料、断料现象得到明显改 善,同时也锻炼了机电专业技术力量,节约了技改所需的人工 费近1万元。根据机电保全部要求,结合工厂余热发电高压柜电流大、 易高温特点,经工厂电气专业牵头研讨分析,对余热发电3台高压柜断路器上下触头增设了无线测温装置,不仅使此高压柜 温度得到时时监控,同时确保了高压柜的稳定运行。根据环保部门现场检查和安监局职业健康评估等对我厂包 装发运系统扬尘控制提出严格整改要求,工厂二季度组织对包 装机系统进行改造,重点对现场收尘装置进行整治,将装车机 由货台式改为高台式,在装车机底部增加收尘管道。通过此改 造,对负压控制,减少了系统扬尘点

9、,大大改善了现场环境。4、重视对标管控及修旧利废,加大成本意识每月开展备件消耗、电耗指标及外委修理费用等成本分析, 重点对当月超指标现象进行原因查找及分析,并在每月5日前将对标完成情况挂网公示,其中:上半年机电备件消耗1.99元/吨,远远低于目标值 1.01元/吨;加大修旧利废管控力度, 上半年机电专业共开展修旧利废项,节约生产成本 37万元;二季度重点围绕全厂经济用电专项检查,查找出现场设备跑冒 滴漏、长明灯、长流水及现场用电不合理现象 34起,目前工厂节能降耗管理氛围正稳步提升;机电专业以自身力量为依托, 完成窑头、窑尾井架楼梯制作、安装,其中25m楼梯2个、15m楼梯2个,不仅达到安全标

10、准化创建和环保部门要求,同 时节约了外委费用近16万元。5、及时转化执行部室各类制度、通知,规范专业管理行为 根据部室下发的相关专业制度,机电专业组织研讨并下发了备件采购计划申报和评审管理规定、备件采购管理办法工器具管理办法、设备润滑管理办法、白马山水泥厂回 转窑筒体更换管理办法。同时每月底组织机电专业人员对各类 制度进行理论测试,营造人人学制度,学会用制度办事的管理 氛围。同时,积极开展各类专业互查,上半年共开展了喂煤 喂料秤专业互查、设备保护专业互查、总降电力室专项互 查,通过兄弟公司之间互查与好的做法借鉴,进一步夯实了关 键设备、场所的管理。根据年初下发的机电专业人员职责履 职一览表,每

11、月组织开展的各类专项检查达15项,各类会议、分析材料达9项,并对未完成的落实当月考核,进一步规范了 专业管理行为。6、结合季节特点,开展各类专业活动随着雷雨季节到来,有序安排各单位对所属区域内的防雷 接地装置测试,5月中旬邀请防雷中心对工厂防雷接地装置进 行复测,且全部合格。组织电气体系人员开展6KV、35KV、110KV线路清障,保证了供电系统的稳定运行。结合夏季高温 天气,为切实做好夏季安全生产工作,机电专业组织特种设备、 电力室专项检查,重点并持续做好隐患设备监控治理、电力室 等重点部位桩头检查、电力变压器、设备润滑等监控工作,并 开展电缆沟、电缆桥架、漏电保护、现场用油系统安全运行情况

12、、506中压变频及窑托轮关键点专项检查。随着外部供电形 势变化,结合工厂实际,制定迎峰度夏应急预案,从而有序控制工厂用电负荷,确保设备平稳度夏。7、完成工厂4道铁路专用线大修,消除设备隐患。工厂4道铁路专用线为主干道 (550m),因使用频次较高, 存在安全隐患较多。结合此隐患,工厂上半年组织实施了4道铁路大修工作,主要对专用线咽喉道岔更换一组,4道550m专用线道渣清筛更换及 462根铪枕更换等,于4月底全面完成 大修工作,不仅消除了此安全隐患,同时确保了铁路专用线的 安全、可靠运行。三、专业管理中存在的不足1、检修管理不到位2#窑系统检修“六落实”准备不到位,系统检修不受控, 检修配件到货

13、不及时,其中:2#窑取料机到货较迟,且采购时未及时审核和发现合同中链条尺寸变化,使采购尺寸有误,导 致此次取料机链条整体更换项目检修时间不受控;2#窑煤磨区域水管更换项目检修时间不受控;2#窑检修结束后,对熟料破碎机设备验收和空载试机时,发现负载端锤盘锁紧定位螺母与 轴颈密封圆弧板摩擦现象未要求责任单位及时处理,验收工作 敷衍了事,质量不高。导致2#窑计划检修投料后 72 h内,因熟料破碎机故障造成停窑 4h10min,被定性为检修返工。DCS系统管理不到位,操作随意性较大,在系统操作过 程中由于人为拖拽原料站程序造成工厂DCS系统程序紊乱,导致2#窑延迟11小时开启。2、日常专业基础管理工作

14、仍存在薄弱环节部分工作开展不连续,未能持续跟踪。如:夏季防高温工 作只下发了管理通知,后期未持续验证;一事一议分析管理未 在故障发生后立即落实,造成各专业相互推诿、扯皮现象。3、供用电管理有待提高工厂110KV线路存在较大运行隐患,老总降 110KV东侧 C相穿墙套管外侧底座有支撑架,由于该套管为充油式,且有 渗油现象造成绝缘下降,2013年12月发现在阴雨天气该套管 有轻微发电声音并无放电火花,2014年3月发现放电声音加重,且中部偶有放电火花,机动处立即制定了隐患监控方案和 监控记录,要求当班人员每两小时对放电声音进行检查,中、 夜班各进行一次熄灯检查放电火花情况,总降管理人员每两天 对该

15、隐患进行检查一次。2014年年中检查组到现场检查期间发 现C相穿墙套管除中部有放电火花外,在根部也有较大放电火 花,存在安全隐患。四、二季度主要工作及保障措施运行管控目标:回转窑连续运行周期超过120天,备件、储备、电能消耗及外委修理四项专业指标全面受控,无设备事 故,无检修返工。1、认真谋划检修工作,利用检修契机做好主机设备隐患整 治,提高设备运行受控度根据销售市场及窑、磨系统运行周期,三季度重点落实两 台窑系统的二次年度检修工作。按照检修“六落实”“二到位”“四不放过”原则,以“检修彻底、彻底检修”为目的开展检 修。结合关键设备存在隐患,如:B3511回转窑大齿圈震动、B2317斗提链条隐

16、患,提前落实好关键设备大修方案。在检修 过程中,重点抓好设备内部检查维护、重点备件更换及隐患处 理,同时加大设备检修后的验收工作,如电收尘设备的验收,坚决杜绝检修返工和检修不彻底现象的发生工厂供用电范围广,压力大,不仅承担工厂及生活区用电, 同时对周边公司供电。要发挥好业主意识,继续并有序跟踪好 老总降110KV进线穿墙瓷瓶底座开裂放电隐患,同时主动与相关主管部门沟通,协调好相关公司用电, 待110KV线路系统停 电检修时处理老总降穿墙瓷瓶放电、外供线塔架鸟窝等故障隐 患,切实提高电源及供电的稳定性。2、持续开展机电专业梯队建设,扎实人员技能水平加大机电专业人员职责履行,各类专业活动开展,同时

17、对 照管理标准,持续验证、跟踪落实,使形成闭环管理;同时每 月对体系人员开展制度测试,提升专业制度掌握能力;开展特 色专业培训,采用PPT专业理论+现场一对一实践培训的方式, 扎实机电人员技能水平;结合体系人员日常职责履行情况及个 人业绩水平,制度详细、缜密的机电专业年度考评方案,提升 机电体系人员整体专业素养,扎实人员技能水平。3、继续做好设备夏季三防工作。结合现场设备及工厂实际,继续做好防雷、防雨、防高温 管理要求制定及落实,加大电缆沟、外供线路检查维护;现场 控制柜、电子元件、露天设备等防雨情况;做好重要场所的防 高温,持续跟踪检查落实中压变频器、高压柜触头等设备;定 期开展失电应急演练,对保安线路应急电源定期检测维护,确 保关键时刻发挥作用。4、以年中检查整改项的落实为管理契机,夯实基础管理 参照机电专业年中检查整改项,制定整改计划,每项落实专人负责。同时将检查存在的问题与日常管理工作相结合,利 用晚会、专业例会检查、验证,未完成的当月落实考核。对各 类存在的共性问题,及时归纳、汇总,组织学习,举一反三, 引以为戒。5、重视指标分解,加大对标管控。基于目前工厂备件储备金额较大,研讨制定备件储备管 理办法,将储备进一步精细化, 每月开展6月以上备件库龄分

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