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文档简介
1、DEAR KIMBO:MITAC 0402 零件抛料率高之处理状况:9,241 修改part data 中的pickup tolerance x,y : 00.25 ; Q : 0302 检查发现feeder advance 送料机构距feeder 之间隙为30条,校正为50条3 用1005R之专用feeder 检查各shaft之 pickup hight 在2934 条的范围内4 检查D1,D2各slot之清洁状况,OK5 检查第1st之slider上下动作有无间隙,无,OK6 做nozzle center ,在0.1之内,OK7 用feeder jig 校正2-16之feeder 8 打开
2、第1st之I/O检查吸嘴是否吸在零件的中心处,OK9 发现零件在料带的孔位中活动的空间较大9,251 用1005R之专用feeder调整pickup hight :ABCDEFGHIJKLMNOPQRST39.542.540.54041.540.54239414241.5404139.540.538.5403937412 检查发现第228的电容用成了1005R 专用之feeder , 更换成普通的WD0802 feeder3 检查发现有7站料的top cover tape 在feeder 上安装得不平顺,此项对feeder送料影响教大,请OP注意4 检查各shaft 之vaccum值:ABCD
3、EFGHIJKLMNOPQRST-698-695-685-700-701-698-696-699-701-698-696-700-696-700-692-694-694-694-695-69756 修改part data Y 之tolerance :0.120.15;pickup tolerance X,Y:0.250.3,Q:3040用error stop观察生产之状况,发现连续几次216吸不到料一次是由于料在料带中侧立或在top cover tape剥离之过程中侧立且卡在料带中而导致吸不到料。将feeder倒过来都不能使零件掉出来,零件X方向的尺寸太大。其他则没有发生,尚待继续观察。9,2
4、61清洁并对换0.7nozzle C-5与B-5,清洁并更换1 .0 nozzle R-12检查所有料带是否正确安装3检查并校正2-18,2-21,2-26,2-29,2-35五只feeder4检查发现零件孔位在Y向约有0.2mm的间隙(请见附图)据客户工程师反映,昨晚生产71片板,状况已明显改善。12到33站都是1005R零件,问题已集中到2-18,2-29,2-35(每站3个error),以及吸嘴C-5(六个error),R-1(三个error)上,其他的站别及nozzle都是零。由于今天没有安排生产,今天处理的效果尚待观察。另从这几天的处理结果看,影响1005零件抛料率的因素主要是:1
5、top cover tape 在feeder 上安装得不平顺,此项对feeder送料影响教大2 上料时料带孔是否正好卡在齿轮上,位置不对则吸不到料3 1005R 专用之feeder不能用于1005C4 校正feeder时Y方向的校正需使用Feeder guide来调整在調整Y方向時,使用左圖所示Stopper lever調整,會導致lever 與齒輪不吻合,從而使送料使Y方向錯位,吸料不穩定。請使用Feeder底部的Feeder guide來調整 Y方向。5 吸嘴贴纸的反光状况6 料带本身的质量亦是一个很重要的因素,零件活动间隙太大(0.2),零件X方向的尺寸太大卡在料带中而导致吸不到料。同样
6、是1005R,有的站别吸得很好(2-13,2-14等),有的则教差(如2-16等),请查寻供料厂商是否一致。 MITAC 0402 零件生产问题之解决:一 缺件1 检查table水平,OK2 检查support pin之高度,发现各pin皆太低,相差约3040条,将各pin之高度调整至FUJI标准高度39.2mm(请见下图)。这应该是导致缺件的主要原因。3 由于夹板的rail(活动侧及固定侧)之平面有一点磨损,请注意在机板之靠近rail处要安装pin。二 侧立A. 吸件侧立:1. feeder: 用feeder jig检查发现86、91、96有点偏,重新校正。(注:校正时Z轴也要确认,Z轴治具
7、注意区分1005R和1005C,校正X、Y时要用1005R方孔的master tape检查) 检查电阻、电容之feeder有无相互混淆用错,没有,OK。检查发现83、84、86、102上料不规范,top film在feeder 上安装得不平顺,此项对feeder送料影响教大2. 零件: 零件侧立在孔位中当top film 剥离时侧立,因top film 的粘力太强,导致纸带被一起带起产生毛屑,影响吸料个别零件Y方向尺寸太小孔位Y方向尺寸太大,零件在孔位中活动范围太大B置件侧立:1 Part Data: 零件Y方向尺寸之tolerance太大2 零件: 零件厚度太大,进入tolerance之范围三 抛料率A 1CA000011. 主要原因是料卡在料带中, 导致吸不到料,将feeder倒过来震动都不能使零件掉下来(见下图) 2. 切刀有磨损之现象,怀疑因切刀变钝而导致切料时产生震动,使零件侧立或震飞,请尽快更换3. feeder之take-up reel处打滑或top film 的粘力太强,导致不卷带(见下图),检查发现86,87,101此现象较严重,请联络零件供应厂商。NO GOOD88(GOOD88(注:对换86与88,91与93之feeder,状况仍然发生在86、91站;修改程式,对换86与88,91
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