零件抛料率高之处理状况_第1页
零件抛料率高之处理状况_第2页
零件抛料率高之处理状况_第3页
零件抛料率高之处理状况_第4页
零件抛料率高之处理状况_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、DEAR KIMBO:MITAC 0402 零件抛料率高之处理状况:9,241 修改part data 中的pickup tolerance x,y : 00.25 ; Q : 0302 检查发现feeder advance 送料机构距feeder 之间隙为30条,校正为50条3 用1005R之专用feeder 检查各shaft之 pickup hight 在2934 条的范围内4 检查D1,D2各slot之清洁状况,OK5 检查第1st之slider上下动作有无间隙,无,OK6 做nozzle center ,在0.1之内,OK7 用feeder jig 校正2-16之feeder 8 打开

2、第1st之I/O检查吸嘴是否吸在零件的中心处,OK9 发现零件在料带的孔位中活动的空间较大9,251 用1005R之专用feeder调整pickup hight :ABCDEFGHIJKLMNOPQRST39.542.540.54041.540.54239414241.5404139.540.538.5403937412 检查发现第228的电容用成了1005R 专用之feeder , 更换成普通的WD0802 feeder3 检查发现有7站料的top cover tape 在feeder 上安装得不平顺,此项对feeder送料影响教大,请OP注意4 检查各shaft 之vaccum值:ABCD

3、EFGHIJKLMNOPQRST-698-695-685-700-701-698-696-699-701-698-696-700-696-700-692-694-694-694-695-69756 修改part data Y 之tolerance :0.120.15;pickup tolerance X,Y:0.250.3,Q:3040用error stop观察生产之状况,发现连续几次216吸不到料一次是由于料在料带中侧立或在top cover tape剥离之过程中侧立且卡在料带中而导致吸不到料。将feeder倒过来都不能使零件掉出来,零件X方向的尺寸太大。其他则没有发生,尚待继续观察。9,2

4、61清洁并对换0.7nozzle C-5与B-5,清洁并更换1 .0 nozzle R-12检查所有料带是否正确安装3检查并校正2-18,2-21,2-26,2-29,2-35五只feeder4检查发现零件孔位在Y向约有0.2mm的间隙(请见附图)据客户工程师反映,昨晚生产71片板,状况已明显改善。12到33站都是1005R零件,问题已集中到2-18,2-29,2-35(每站3个error),以及吸嘴C-5(六个error),R-1(三个error)上,其他的站别及nozzle都是零。由于今天没有安排生产,今天处理的效果尚待观察。另从这几天的处理结果看,影响1005零件抛料率的因素主要是:1

5、top cover tape 在feeder 上安装得不平顺,此项对feeder送料影响教大2 上料时料带孔是否正好卡在齿轮上,位置不对则吸不到料3 1005R 专用之feeder不能用于1005C4 校正feeder时Y方向的校正需使用Feeder guide来调整在調整Y方向時,使用左圖所示Stopper lever調整,會導致lever 與齒輪不吻合,從而使送料使Y方向錯位,吸料不穩定。請使用Feeder底部的Feeder guide來調整 Y方向。5 吸嘴贴纸的反光状况6 料带本身的质量亦是一个很重要的因素,零件活动间隙太大(0.2),零件X方向的尺寸太大卡在料带中而导致吸不到料。同样

6、是1005R,有的站别吸得很好(2-13,2-14等),有的则教差(如2-16等),请查寻供料厂商是否一致。 MITAC 0402 零件生产问题之解决:一 缺件1 检查table水平,OK2 检查support pin之高度,发现各pin皆太低,相差约3040条,将各pin之高度调整至FUJI标准高度39.2mm(请见下图)。这应该是导致缺件的主要原因。3 由于夹板的rail(活动侧及固定侧)之平面有一点磨损,请注意在机板之靠近rail处要安装pin。二 侧立A. 吸件侧立:1. feeder: 用feeder jig检查发现86、91、96有点偏,重新校正。(注:校正时Z轴也要确认,Z轴治具

7、注意区分1005R和1005C,校正X、Y时要用1005R方孔的master tape检查) 检查电阻、电容之feeder有无相互混淆用错,没有,OK。检查发现83、84、86、102上料不规范,top film在feeder 上安装得不平顺,此项对feeder送料影响教大2. 零件: 零件侧立在孔位中当top film 剥离时侧立,因top film 的粘力太强,导致纸带被一起带起产生毛屑,影响吸料个别零件Y方向尺寸太小孔位Y方向尺寸太大,零件在孔位中活动范围太大B置件侧立:1 Part Data: 零件Y方向尺寸之tolerance太大2 零件: 零件厚度太大,进入tolerance之范围三 抛料率A 1CA000011. 主要原因是料卡在料带中, 导致吸不到料,将feeder倒过来震动都不能使零件掉下来(见下图) 2. 切刀有磨损之现象,怀疑因切刀变钝而导致切料时产生震动,使零件侧立或震飞,请尽快更换3. feeder之take-up reel处打滑或top film 的粘力太强,导致不卷带(见下图),检查发现86,87,101此现象较严重,请联络零件供应厂商。NO GOOD88(GOOD88(注:对换86与88,91与93之feeder,状况仍然发生在86、91站;修改程式,对换86与88,91

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论