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文档简介
1、某油田压缩机事故案例一、事故经过:2005 年 1 月 18 日 9:05 ,某 油 田某 输 气 作业 区 增压站 的 Z265-4#压缩机组的压缩I缸靠曲轴端进气阀在生产运行过程 中发生异响。该 站站长经请示作业区调度 室同意后,安 排 当班 员工进 行 停机 检修作业。10:30 左右完成检修,经置换空气 、 验漏后 ,在 进行 空载启 机 时,发现该阀 阀 盖处有少许 泄漏,随 即停机 并再次维修; 10:40 左 右,完成检修, 经置换空气 、 验漏后, 再次进 行 空载启 机。在 机 组 空载运 行过 程 中 ,发生 超 速飞车现象,操 作员工采取了操作规程 要求的 全部紧急控制措
2、 施, 均未能控制住飞车势态,直至飞轮破碎解体。据幸存当班员工反应,当压缩机超速后,操作人员立即采取了紧急 控制措施,包括启动仪表盘手动停车按钮、手动关闭燃气电磁切断阀, 直至关闭燃料气进气球阀等均不能人为控制压缩机组停机, 本班的其他 两名员工闻讯赶到现场后,经过两次重复以上操作仍不能制止飞车状 况。员工被迫逃生时,飞轮解体碎块飞出,碎块击中其中一名员工,导 致其当场死亡,并损坏部分设备设施,酿成事故。二、事故现场勘察情况(一)、事故机组勘察情况1、压缩机飞轮1 )根据设计,飞轮自重1仃,直径1.423m。2)经现场查验, 4#压缩机飞轮碎块共 12 块(其中一块编号 45# 遗失),除编号
3、为 23#的碎块以外,余下 11块碎块的落点都分别处于飞 轮径向水平方向, 距离飞轮轴线约 150m 的不等距离范围内。飞轮护罩 被飞轮碎块撞击损坏, 飞离机体约 3 米。飞轮斜下端靠近中体的机组底 撬边缘有金属切削痕迹。 因此,分析编号 23 #的飞轮碎块在沿飞轮切线 飞出后撞击机组底撬,改变运动方向,偏离了飞轮径向水平方向。现场查验分析, 飞轮解体轨迹是飞轮在高速旋转过程中沿飞轮切 线方向。3)飞轮碎块断面描述现场 11 块飞轮碎块(编号 45# 遗失)的断面查验,发现 21# 碎块 边缘有直径 6-11mm 深 5mm 的渣孔一处, 22# 碎块和 27#碎块有靠近 轴孔边缘 30mm
4、处有芯部疏松各一处, 43# 碎块轮辐边缘有直径 5-20mm 的渣孔两个。以上 11 块飞轮碎块的断面查验,未见陈旧裂纹和其它致命缺陷。 经与皮带轮断面晶粒比较,该飞轮碎块断面晶粒较粗大。4)飞轮碎块复原情况现场飞轮碎块组合复原分析,飞轮 6 根轮辐均从薄弱截面处断裂, 飞轮轮毂从飞轮键槽两锐角处断裂。2、曲轴飞轮轴颈经现场查验, 曲轴飞轮轴颈在键槽附近有烧伤痕迹,在键槽边缘过 烧发兰,并有新鲜氧化层;其键槽有塑形变形且略呈倾斜喇叭口状;说 明轴颈与轮毂有相对位移,键槽部位承受过巨大应力作用。3、皮带轮1)经现场查验,皮带轮碎块都散落于曲轴皮带轮径下端,碎块共6 块。风扇皮带共 2 根断 1
5、 根,水泵皮带 1 根未断。皮带轮护罩有撞击 痕迹,并变形,落于曲轴皮带轮轴径下端。2 )通过对 6 块皮带轮碎块的断面查验,未见渣孔、疏松部位、陈 旧裂纹和致命缺陷。经与飞轮碎块断面晶粒比较, 该皮带轮碎块断面晶 粒较细。3 )通过对现场皮带轮碎块组合复原分析,皮带轮 6 根轮辐有 3 根 从薄弱截面处断裂, 3 根未断裂;皮带轮轮毂共断裂两处,一处从飞轮 键槽两锐角的一测断裂(一测未断裂) ,一处从键槽斜向的两轮辐间断 裂。由现场查验可以看出:压缩机飞轮和皮带轮均被解体损坏,但皮带 轮碎块未飞出护罩。经分析认为:飞轮的质量大且主要分布于轮缘,承 受的离心惯量大; 飞轮的材料组织晶粒相对皮带
6、轮粗大;皮带轮受皮带 约束;因而出现现场明显差异。4、调速器燃气转阀现场查验, 调速器燃气转阀的摇臂断裂。现场拆下调速器燃气转阀 发现,转阀阀芯与阀座转动不灵活,有“卡死”迹象;转阀阀芯开启,开 度为 80-90% ;转阀阀芯外表面有光亮带;转阀摇臂与转阀阀芯端轴的 锁紧螺钉,以及转阀阀芯端轴定位圆弧槽,有磨损痕迹。5、启动气进气球阀经现场查验, 启动气进气球阀的手柄指示处于关闭状态;阀芯基本处于关闭状态,手柄轴线与阀芯轴轴线有约 2-3 °的偏转;经查验,此球 阀关闭不严,存在内漏。6、燃料气进气球阀现场查验燃料气进气球阀手柄指示处于关闭状态, 现场拆下燃料气 进气球阀发现阀芯处于
7、关闭状态。7、就地仪表控制柜经现场查验, 就地仪表控制柜的手动停机按钮处于“ stop ”停止状态 就地仪表控制柜 1 只转速表、 3 只数字温度表无显示, 3 只电接点压力 表指针均指示“0”状态,故障报警器MARK- IV-N无显示。现场拆下故障 报警器MARK- V-N的后备电池测试显示电量低。仪表控制箱外接线路 及燃气电磁切断阀损坏。(二)人员伤亡及机组、附近建筑物损坏情况1、机组零部件及附属系统损坏情况 机组飞轮解体后的碎块沿飞轮径向飞出后, 撞击机组沿飞轮径向安 装的超速保护装置、调速器、启动气分配阀、机身油位显示器与曲轴箱 的连接管线、底撬、卧轴箱体等零部件,以及启动气进气管线及
8、阀、燃 料气进气分离器、 管线及管配件等机组附属系统, 造成上述机组零部件 及附属系统损坏。2、附近建筑物损坏情况解体后的飞轮碎块沿飞轮径向飞出后, 继续撞击沿飞轮径向布置的 设备装置区厂棚、站场围墙、油库房、附近居民房屋等构建筑物,造成 其损坏。三、事故原因分析(一)、飞轮解体原因分析1、现场查验, 4# 压缩机的仪表无记忆存储功能,压缩机转速变化 情况无记录可查证,只能通过对事故现场飞轮碎块分布情况的分析。 同 时,根据 43# 飞轮碎块落点位置,按抛物线原理理论计算飞轮的初始速 度,在不考虑 43# 飞轮碎块突破飞轮护罩、撞击厂棚钢制横梁、撞击民 房、空气阻力等影响因素损失的能量的情况下
9、,理论计算出飞轮解体的 转速约为 600r/min ,但实际转速应大大高于本理论转速。因此,此时飞轮的转速已大大超过机组额定转速(额定转速400r/min ),处于严重超速状态。2、以下因素均可能导致飞轮解体:A 飞轮在高速旋转运动中的离心力超过了飞轮本身强度, 导致飞轮 强度较为薄弱的轮辐从危险截面处断裂,进而解体(注:根据设计, 该机组飞轮解体的最小转速为 710r/min );B 飞轮在高速旋转运动中,连结飞轮与曲轴飞轮轴颈的夹紧螺栓, 在离心力作用下,克服其预紧力,造成螺栓拉伸变形,飞轮与曲轴飞轮 轴颈连接松动,导致飞轮与曲轴飞轮轴颈发生滑动位移 (沿飞轮旋转方 向),飞轮轮毂键槽承受
10、巨大的应力集中,造成强度失效开裂;C 飞轮材质强度是否达到设计要求有待其金相、 力学性能试验结果 出来后进一步比较分析。从现场损坏件分析认为:飞轮解体是典型的强度失效破坏。(二)、飞轮飞车原因分析飞轮解体过程中,机组燃料气供气系统、调速机构、燃气电磁切断 阀等被损坏难以复原, 燃气转阀基本保持完整。根据现场查验情况分析 认为:1、根据设计,该机组在正常负荷运转情况下,转阀开度为 1/2;现 场机组处于空载运行状态,转阀开度为 80-90% ,基本处于最大燃气供 气位置。2、转阀阀芯基本被卡死,搬动摇臂只能微动。转阀摇臂是通过螺 钉与转阀阀芯端轴上的圆弧槽定位,可能造成摇臂在阀芯端轴面上转 动。
11、经现场查验,定位螺钉与圆弧槽有磨损痕迹。因此,机组调速器不 能很好地控制转阀开启度大小。综上分析,当 4# 压缩机处于空载运行阶段,调速器无法有效控制 转阀,造成控制假象。因此,造成压缩机转速迅速上升,直至超速飞车的直接原因是燃气 转阀失效。(三)、飞车失控原因分析1、启动工作原理4# 机组的启动方式为天然气缸头直接启动,启动压力在2.0MPa(表压)左右,启动气介质为净化天然气。机组在正常启动过程中 ,打开启动气球阀 , 启动气(压力 2.0MPa 左 右)进入动力缸内 ,启动气分配阀为两只动力缸分配进缸的顺序和气量, 两缸的分配凸轮定位在卧轴上 ,由机组的曲轴齿轮传动 ,相位差 180 &
12、#176;。在机组启动过程中 ,缸头卸压阀处于关闭状态 ,启动气通过启动球阀T启动分配阀T缸头单流阀T缸头启动安全阀进入缸内推动动力活塞做功,使机组运转到达一定转速 (100r/min 左右 )。这时飞轮内侧的启动磁极 掠过触发线圈 ,产生足够的感应电动势 ,此电动势打开机组点火系统的可 控硅,使得由磁电机所产生的并储存在点火系统的电容中的电能向点火 线圈供电 ,由点火线圈产生的高压直流电在火花塞的点火间隙间产生高 压电火花 ,点燃缸内燃料与空气的混合气。 这时缸内的天然气分压大于 空气的分压 ,燃烧微弱 ,产生的压力波动不足以推动动力活塞高速运动。 随着动力活塞由上止点向下止点运动 ,排气口
13、打开 ,这部分混合气就排出 动力缸外。2、燃烧工作原理4#机组的燃料气为净化天然气,压力在 0.0340.083 MPa(表压)c 在机组启动后, 切断启动气源 , 部分启动气管道内的余气进入缸内 使得缸内天然气分压远远小于空气的分压(接近空燃比范围),由启动磁极产生的点火正时信号点燃缸内混合气 ,燃烧加剧(现场人员可以清 晰听出缸内点火的声音) ,转速升高。此时,开启燃气球阀向动力缸注 入燃料气 ,缸内的点火就由运转磁极触发产生的点火正时信号控制(启 动磁极产生的信号因电容中的电能已经释放而不再控制点火) ,缸内燃 料混合气剧烈、稳定燃烧(达到空燃比范围) ,压缩机组稳定运转。机组转速的高低
14、由进入动力缸的燃料气的气量决定 ,气量大则燃烧 产生的压力、温度就越高 ,推动动力活塞的作用力就大 ,压缩机组转速就 高;反之 , 气量少则机组转速就低。3、燃烧时缸内爆发压力在启动运转过程中,压力在0.0340.083 MPa(表压)燃料气在动 力活塞上止点前 193°开始注入缸内,在上止点前 272°停止注气,在动力 活塞上止点前 9°被点燃,此燃烧在燃料混合气(空气与燃料天燃气,贫 燃)中迅速平稳地传播 ,形成稳定燃烧 ,燃烧产生高温高压从而推动动力 活塞做功。 动力缸内的压力在动力活塞上止点后 2-3 °左右达到最高:在 机组满负荷运行时缸内最高
15、爆发压力为 3.5MPa, 在空负荷运转条件下 缸内平均有效爆发压力在 0.4-0.5MPa 之间。燃料转阀正常开度范围为 3350%,进气量为11.5Nm3/min;在 80%90%开度情况下的进气量为 2.42.7Nm3/min。4、内漏的启动气进入缸内的时机 :在动力活塞做功、排气、扫气 冲程中 ,启动气进气球阀泄漏的天然气在启动气管道内开始积聚。积聚 的压力达到能够推动启动安全阀开启时 ,在动力活塞扫气冲程末到吸气 冲程开始阶段 ,启动气就进入缸内 ,成为额外的燃烧气源 ,与自动吸入缸 内的空气一起参与压缩 ,并由火花塞点火燃烧(点火电源未切断) ;在燃 烧达到缸内最大峰值压力前后至排
16、气开始阶段 ,缸内压力较大 ,启动气进 缸内的可能性较小。ZTY265 压缩机组的动力部分为二冲程贫然式发动机 ,空燃比在 1 :181:16 之间。从启动气管道进入发动机的天然气形成额外的燃 料气,虽然不能完全达到机组正常燃烧的空燃比比,但能够参与燃烧,推动动力活塞做功。在机组超速未能自动保护停机的不足 2 分钟内, 现场先后 3 名员工分别按照操作规程对燃料气进气球阀、燃气电磁切 断阀、启动气进气球阀、手动紧急停机按纽实施关闭及状态检查无误后,即切断燃料气系统进入动力缸的天然气。启动气管道内的天然气向缸内供气 ,并由运转磁极给出的点火定时信号 ,点燃从启动气管道进入 缸内的的天然气 , 所
17、以压缩机组继续维持高速运转状态 ,未能够实现人 为紧急停机 ,导致压缩机组转速继续上升 ,最终导致压缩机组飞车失控。4 )、压缩机飞轮质量为1.1T,且大部分质量分布在1423的轮弧边 缘,其转动惯量十分巨大 ,当达到飞车状态后,无法进行机械制动 ,即使全 部切断外来动力源 ,飞轮也将维持一段时间的飞车状态 ,以至造成设备的 损坏。5、飞轮飞车原因由上分析,在燃料气压力一定的条件下, 当调速燃气转阀开度越大, 则机组转速在短时间内上升越快;在转阀开度达到8090%的情况下,机组能够在很短的时间内(现场 CED-430 双波纹流量计记录卡片显示 数据分析不足 1 分钟)飞速提高达到或超过机组额定
18、转速 (4#机组额定 转速 400r/min ,停机保护转速 410 r/min ),导致飞轮飞车。因此,压缩机组超速后, 现场操作人员多次按操作规程要求采取的 紧急停机措施无效的直接原因是:启动气球阀内漏,导致天然气泄漏进 入发动机气缸,成为继续燃烧的意外气源,支撑飞车的恶性发展。 三、 对事故性质的认识1 、酿成事故的 4#压缩机组的飞轮的解体是飞车造成的强度失效破 坏。2、燃料气转阀异常卡死和启动气进气球阀内漏致使启动天然气进 入气缸等情况都被表面现象掩盖,操作人员难以识别和及时排除。2、在仪表控制系统、天然气燃气系统和启动系统的多个环节和零 部件同时发生故障的综合作用下, 导致压缩机超速自动保护控制及手动 控制均失效。因此, Z265-4# 压缩机的飞轮解体致使员工死亡是一次机械事故。 四、 建议1、机械事故的设备制造单位及使用单位应认真总结事故教训,及 时开展自查自检工作, 认真查找设备设计制造及使用中是否存在“ 1 类似 的问题,并及时予以整改。2、完善压缩机操作说明书、操作维护规程,强化对发生机械事故 所涉及的机组关键零部件以及与之关联的其他零部件的检查、 校验周期 和校验标准的制定及执行,确保设备的安
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