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文档简介

1、K-101B二级排气压力升高检修报告一、概述及主要技术规范 1、概述:本压缩机为两列三级对称平衡式压缩机、气缸为有油润滑油单作用水冷式。布置方式为双层布置。本机三级活塞、填料从建厂投产运行至现在共运行17086小时,超过运行周期。本机10月14日早上8:30在运行过程中二级排气压力持续升高达到8.5(正常运行压力为7.2-7.5),压缩比达到2.0(正常压缩比为1.72)。2、主要技术规范 型号:2D20-3.3/20-18.5 活塞杆直径:95mm 转速:375r/min 吸入压力(一级/二级/三级) 2.0/4.56/7.92Mpa 排气压力(一级/二级/三级) 4.56/7.92/18.

2、5Mpa 吸入温度(一级/二级/三级) 40/40/40 排气温度(一级/二级/三级) 120.6/94/125 3、主要技术依据序号配合部位装配间隙一级二级三级1活塞止点间隙盖侧3±0.53±0.5轴侧3±0.53±0.52活塞与气缸径向间隙44.33644.293活塞环与环槽轴向间隙0.210.3320.220.3474支承环与环槽轴向间隙0.7250.9210.8651.0615十字头滑履与中体滑道的径向间隙0.260.386主轴颈与主轴瓦的径向间隙0.120.1897主轴颈与主轴定位瓦的轴向间隙0.280.4038曲柄销与连杆大头瓦的径向间隙0.

3、140.2559十字头销与连杆小头瓦衬套的径向间隙0.1320.165二、事故经过及原因分析1、事情经过 K-101B机从9月21日开机以来,二级压缩比一直在1.8范围内上下波动,对各级气阀工况进行检查,温度均在正常范围内,填料也未发现外漏情况。同时,对设备全年运行参数进行统计检查发现,二级压缩比一直在1.71.8范围内波动,于10月13日晚上10点左右,K-101B二级排气压力达到8.0,特护观察运行,到14日早上上班,二级排气压力达到8.5,然后切机拆检。2、原因分析 1、二级排气阀损坏失效,导致压力持续升高。2、三级进、排气阀损坏失效,压力回串,导致压力升高。3、活塞环运行周期较长磨损较

4、严重或拉伤,压力回串,导致压力升高。三、处理经过及发现问题 10月14日早上10点30分开始施工,拆检二级排气、三级进、排气阀,拆出二级排气阀,气阀正常,清洗回装;在拆三级进气阀时,气缸气阀出口处变形,阀架拿不出来,经过7-8小时修复,阀架取出,按压气阀行程有卡涩现象,流道内存在金属颗粒(图1);然后拆出三级排气阀,拆下三级排气阀时,阀盖与阀架接触面有较多机械杂物(图2),气阀内也存在大量机械杂物(图3),导致阀片卡死,气阀无法正常工作,压力回串,导致二级排气压力升高。 图1 图2 图3 10月20日,因三级排气阀内存在较多机械杂物,疑似是填料密封环弹簧。需拆检填料,检查气缸缸体内是否也存在机

5、械杂物;拆下三级进气、二级进气气阀,测量止点间隙,内止点3.1mm,外止点4.1mm;测量活塞杆跳动水平0.02mm,垂直0.03mm;然后拆出气缸缸头,打压体打压,打压压力为150Mpa,活塞杆伸长量为0.14mm;然后抽出活塞杆,发现中间支撑环底部拉伤有一道沟槽(图4),三级气缸内活塞环表面存在大量机械杂物(图5),气缸镜面底部拉伤有一道沟槽,填料处活塞杆表面拉伤,有较多凹点,陶瓷镀层磨损,拉伤处与正常处活塞杆直径最大相差0.04mm(图6);拆出填料,各组填料环整体磨损减薄,其中减压环底部拉伤较严重(图7),第七组主密封环切向环损坏,四号填料函磨损较严重(图8),导致活塞杆磨损到弹簧,弹

6、簧损坏断裂(图9),通过活塞杆往复运动带动断裂弹簧经过减压环,导致减压环拉伤,进入三级缸体内,导致中间支撑环拉伤,进入三级排气内导致排气阀阀片卡死。图 1 图5 图6 图 7 图8 图9四、测量数据K-101B施工测量数据对比(单位:mm)序号部位拆检回装标准1活塞杆水平跳动0.020.020.0642活塞杆垂直跳动0.030.020.0843内止点3.13.33±0.54外止点4.13.93+±0.55活塞杆伸长量0.140.166活塞杆椭圆度0.020.027活塞杆圆柱度0.040.048支撑环磨损量0.39活塞环磨损量0.1510活塞环轴向间隙0.250.230.22

7、0.34711支撑环轴向间隙0.90.860.8651.06112减压环轴向间隙0.120.110.260.35 13主密封环轴向间隙0.30.29 0.240.4114氮风环轴向间隙0.420.40.210.3715滑履间隙0.290.260.38五、配件使用配件使用序号名称型号数量1减压环0302(Y21)12主密封环Y2173氮风环1600(Y21)24支撑环Y2135活塞环Y21136填料盒P3010LCVPOT3417三级进气阀100CFDK Y2118三级排气阀100CFDK Y2119二级气阀垫JS/YB7217-96210二级顶丝垫45*34*2611二级阀盖垫JS/YB702

8、3-97212三级气阀垫JS/YB7217-96213三级顶丝垫42*31*21214三级阀盖垫JS/YB7023-97215十字头看板4M20(Y) 05-02216十字头看板垫4M20(Y).05-302六、磨损配件修复计划磨损配件修复计划序号名称修复意见1活塞杆磨损大检修时返厂修复24号填料函磨损严重填料盒整体返厂修复3三级缸体镜面底部有一道划痕,约15丝现不影响正常使用,如发现磨损扩大,整体更换缸体七、检修结果检修之前检修之后二级排气压力MPa二级压缩比二级排气压力MPa二级压缩比8.52.07.01.7510月15日凌晨1:30回装完成后,2.0MPa低负荷试运行15分钟,设备运行正

9、常。于10月15日9:00切K-101A机至B机,经过72小时特护运行,未发现任何异常状况,设备运行正常。七、预防措施 1、加强巡检,监控机组运行时各部位压力、温度、和振动情况,对存在异常状况及时汇报分析原因。2、严格按机组维护手册对机组相关运动部位做好保养、润滑和清洗,定期化验润滑油油质情况。3、掌握压缩机故障分析和处理操作方法以及注意事项。4、制定定期维护检修制度,根据机组运行时间,对机组进行小修、中修和大修:不定期进行小修,主要是检查性维修,针对压缩机运行中出现的小故障进行排除和修理。在机组运行4000-5000h进行中修,检查或者更换易损零部件(活塞环、支撑环、填料密封环、气阀),清洗机身油池、油泵、滤油器等。在机

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