技术监督告警管理制度_第1页
技术监督告警管理制度_第2页
技术监督告警管理制度_第3页
技术监督告警管理制度_第4页
已阅读5页,还剩16页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、1 目的为了规范国华定电公司技术监督告警管理的目标、程序和要求。2 适用范围本标准适用于国华定电公司的技术监督管理工作。3 引用标准电力工业技术监督工作规定防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则与检查要点火力发电厂安全性评价(第二版)火力发电厂并网安全性评价( 20XX 年)电力建设施工、验收及质量验评标准( 96 年版)火力发电厂金属技术监督规程( DL438 2000)火力发电厂焊接技术规程( DL/T8692004)河北南部电网电力技术监督异常情况告警制度河北南网技术监督检查标准国华发电管理系统“环境保护管理子系统”( GHFD-07)国华电力公司技术监督检查细则4 定电公司生产

2、内部预警、告警制度4.1 在技术监督管理工作中,技术监督范围内的设备、系统出现异常已经达到规程报警指标或接近超标值, 但未达到 河北南部电网电力技术监督异常情况告警制度 有关规定时,实行定电公司内部技术监督异常超标、预警通知单制度,向责任部门发出技术监督异常超标、预警通知单。参照发电管理系统技术监督告警制度内容,在定电公司内执行技术监督异常超标、预警通知单。 异常超标通知单, 由技术监督专责人依据试验报告和监督条例提出, 由总工程师签发后,连同试验报告送至相关责任部门经理。技术监督异常超标、预警通知单的整改:责任部门接到通知单后立即采取措施进行整改,在 72 小时内将处理情况反馈给技术监督专责

3、人,生技部和相关设备责任部门对其进行验收登记并对异常情况继续进行跟踪。对于无法立即实施的应制定临时控制措施,应做好实施准备,并将情况进行反馈备案。当发生下列情况时,即形成公司内部技术监督告警一次。技术监督范围内的设备存在安全隐患,已接到技术监督异常超标、预警通知单,没有在规定时间内积极解决、制定防范措施。4.1.3.2设备运行数据、试验数据弄虚作假;技术监督季度报表、技术报告、记录档案、工作总结内容失实。4.1.3.3在大修、小修和临修中安排的技术监督项目漏项,未按照技术要求实施并隐瞒不报。4.1.3.4违反技术监督制度工作制度,造成监督工作失效。4.1.3.5监督异常事件漏报、瞒报或越级上报

4、,造成不良影响的。4.1.3.6因管理不善造成标准计量器具仪表丢失或损坏的。4.1.3.7由于工作失误导致监督工作和项目无法正常开展。4.1.3.8违反技术监督制度导致公司上级职能部门对公司依据发电管理系统告警条例发出告警的。在技术监督范围内的设备、系统出现异常已经达到规程报警指标,且没有在一个月内解决、制定防范措施, 由运行部门专业主管提出,总工程师签字,向技术监督专业一级网负责人(生技部专业主管)发出技术监督指标异常通知单,实现相互监督的目的。5 河北省电力研究院预警制度出现以下异常情况, 但没有达到 河北南部电网电力技术监督异常情况告警制度有关规定时,根据与河北省电力研究院的技术监督、技

5、术服务合同的规定,由河北省电力研究院向定电公司发技术监督预警单5.1技术监督范围内的设备已处在事故边缘,但仍强制运行。5.2技术监督范围内的设备不安全运行已延续一段时间,经技术监督指导后,仍没有改进,而且有关单位不积极解决。5.3设备的运行数据、技术数据、试验数据有弄虚作假的情况。5.4领导人带头违反技术监督工作制度。5.5在大、小修和临修中安排的技术监督项目漏项,并且隐瞒不报。5.6在基建工程中,出现以下情况时需要对有关单位和部门进行告警当工程设计和设备制造存在问题,致使工程投产后影响安全生产的。在安装施工中,不严格按照火电施工质量检验及评定标准进行检查验收、评定及签证的。对电力设备不严格按

6、电力设备交接和预防性试验规程进行设备检查和签证的。设备及施工焊口的无损探伤、力学性能、金相、断口、光谱和硬度等项的评定不符合要求的。在分部试运、整套启动试运、试生产期间,不按达标机组的标准进行考核,遇到问题不经过有关人员认真分析讨论,并未提请启动验收委员会批准而自行降低标准的。5.7基层技术监督人员坚持正确意见时,受到压制和打击。5.8发生技术监督设备异常情况,不按技术监督制度规定按时上报。6 电网级告警制度当发生下列情况时, 按河北南部电网告警制度发出 “技术监督异常情况告警通知单” (见附录 1),出现技术监督异常情况告警事件,依据公司技术监督考核管理制度进行考核。6.1 技术监督异常情况

7、告警分、类告警。类告警为一般告警,由公司级技术监督负责人管理。 类告警为重要的超标异常情况告警,由河北省电力研究院和省电力调度中心掌握。类告警为严重告警,由河北南部电网电力技术监督领导小组掌握。6.1.1 类告警通知单由公司各专业技术监督专责人提出,公司技术监督领导小组组长签发,发给责任部门经理。 并上报河北省电力研究院、 省电力调度中心和国华公司发电营运部备案。6.1.2 类告警通知单由河北省电力研究院和省调度中心有关技术监督职能( 室、科 ) 提出,河北南部电网电力技术监督办公室会签,河北省电力研究院或省电力调度总工程师签发,发给公司技术监督领导小组组长。并上报国华公司发电营运部。6.1.

8、3 类告警通知单由河北南部电网电力技术监督办公室提出,河北省电力公司有关部门会签,河北省电力公司总工程师签发( 总工程师出差期间,由副总工程师签发。紧急情况下可由电力技术监督办公室先发后补签) ,发给公司总经理。并上报国华公司发电营运部。6.2 生产技术部接到技术监督异常情况告警通知单后应认真研究有关问题,在规定的时间内处理解决。 类告警通知单的问题处理完毕后及时将处理结果报技术监督主管,并报送公司技术监督领导小组组长。 、类告警通知单的问题处理完毕后及时将处理结果报国华公司发电营运部和河北省电力研究院发电部,汇总结果报河北南部电网电力技术监督办公室,河北省电力研究院或省电力调度中心负责及时检

9、查告警通知单执行情况。7 考核:由于技术监督不力而被告警的单位或部门,每发生一起类告警扣除年度技术监督考核10 15 分,每发生一起类告警扣除年度技术监督考核20 30 分。并按技术监督考核管理制度考核。8 附件:附件 1:继电保护监督告警分类类告警:1 继电保护不正确动作,导致系统事故。2 未吸取事故教训,同类继电保护事故重复发生。3 装置存在重大隐患或长期退出运行、危及电网安全运行。4全年 220kV 及以上系统继电保护正确动作率低于94%。5 类告警后,未认真按期完成整改任务。类告警:1220kV 及以上电压等级的设备和600MW 机组保护发生不正确动作,故意瞒报、漏保。2 主系统保护设

10、备存在缺陷,长期未能消除或被迫退出运行。3 220kV 及以上电压等级保护设备严重超周期服役急需更换。4 新建、扩建工程未执行反措、违反有关验收制度者,现有设备因未执行反措或执行反措不力酿成事故。5 整套设备无图纸资料、无现场运行规程。6全年 220kV 及以上系统继电保护正确动作率低于95.5%。7 因联系不周、年度规划计划不全面或出现遗漏项目应检未检等原因造成保护装置无法停运消缺或检验严重超周期。8 技术监督网不健全、技术监督工作开展不力。9 继电保护设备配置与选型违反有关规程或规定。类告警:1继电保护部分检验超周期3 个月,全部检验超周期6 个月。2 继电保护设备更改工程无特别原因未如期

11、完成。3 继电保护现场工作疏于管理,存在安全隐患。4 继电保护人员队伍不稳定。电压无功监督告警分类类报警:1 有载变压器自动调压装置、发电机自动电压调整装置及励磁系统设备缺陷,发电机达不到额定无功出力,降不到最小无功出力 (给定最大功率因数 );一月内不能消除并恢复正常者。2 月电压合格率 ,主网低于 94%、供电低于 89% 。类报警:1 有载变压器自动调压装置故障,不能有载调压 ;发电机自动电压调整装置及励磁系统缺陷 ,达不到额定无功出力、降不到最小无功出力 (给定最大功率因数 ),以上设备缺陷二周内不能消除并恢复正常者。2由于上述原因连续三日出现母线电压日合格率低于83。3 不能按要求在

12、规定期限内实现发电机进相试验、进相运行拖延时间超过一年者。4 月高峰、低谷功率因数达不到给定要求且对电网电压及经济运行造成重要影响的。5 月电压合格率 ,主网低于 96%、供电低于 91% 。类告警:1 有载变压器自动调压装置故障,不能有载调压 ;发电机自动电压调整装置及励磁系统缺陷 ,达不到额定无功出力、降不到最小无功出力 (给定最大功率因数 ),以上设备缺陷未能及时消除并恢复正常者。2 由于上述原因出现母线电压不合格者。3 不能按要求在规定期限内实现发电机进相试验、进相运行,拖延时间超过半年者。4 月高峰、低谷负荷功率因数达不到给定要求。5 月电电压合格率,主网低于98%、供电低于 93。

13、电网周波监督告警分类类告警:1电网周波偏差超过50± 0.2 周秒、连续时间超过30 分钟或造成周波事故;2出力调整不合格点、负荷调整不合格点月累计超过5 个。类告警:1 执行中调调整发电出力命令迟缓,造成联络线有功偏差偏离允许范围连续时间超过10 分钟或河北南部电网独立运行时,电网周波偏差超过50± 0.2 周秒; 供电单执行中调调整负荷命令迟缓,导致中调下事故限电令;2发电厂出力调整不合格点、负荷调整不合格点月累计超过3 个;3 影响电网周波的安全自动装置检修或校验工作不能按批准的工期完成。类告警:1发电厂出力调整不合格点、负荷调整不合格点月累计超过2 个;2 电网周波

14、或联络线受电偏离允许范围未及时调整出力或负荷;3 影响电网周波的安全自动装置动作后未及时向上汇报。金属监督告警分类类告警:1 监督部件出现裂纹且未及时消除。2 重要受监部件,如汽包、汽缸、转子、除氧器等进行重要改造未制定工艺方案和审批即实施。3 经两次类报警未解决的问题。4 六大部件等重要金属部件发生重大损坏事故。类告警:1六大部件 ,汽缸、阀门、压力容器、联箱、机炉外管道( 给水管、导汽管、再热器管等) 焊口出现超标缺陷。2主要受监金属部件(如主蒸汽管道、再热蒸汽管道、联箱、受热面管道等)进行重要改造未制定工艺方案和审批即实施。3 受热面管出现需大面积换管的问题。4 检修焊口一次合格率低于

15、85%。5 金属检验人员和焊工无证上岗。类告警:1 高温螺栓、叶片、叶轮、受热面管子焊口、发电机风叶出现超标缺陷及材质问题。2 金属监督月报、季报不及时、反映情况不属实的单位。3 更换合金钢部件不进行光谱或成分分析、错用钢材和焊接材料。绝缘监督告警分类类告警1 发现以下设备重大缺陷未及时消除:· 600 MW 发电机;· 180 MV A 以上容量甲类变压器;· 500 kV 电压等级的所有设备。2 以下设备预试周期超过规程规定:· 600 MW 发电机;· 180 MV A 以上容量甲类变压器;· 500 kV 电压等级的所有设备。

16、类告警1 发现以下设备重大缺陷未及时消除:· 600 MW 发电机;· 180 MV A 以下容量甲类变压器;· 500 kV 电压等级以下甲类电抗器、断路器、互感器、避雷器、耦合电容器、送电线路、接地装置、穿墙套管和电力电缆。2 以下设备预试周期超过规程规定:· 600 MW 发电机;· 180 MV A 以下容量甲类变压器;· 500 kV 电压等级以下甲类电抗器、断路器、互感器、避雷器、耦合电容器、送电线路、接地装置、穿墙套管和电力电缆。3交接、预试和检修后及重要用户的乙类上述设备试验项目出现漏项、对数据不分析、不把关。类告警发

17、现以下设备重大缺陷未及时消除· 25 MW 以上乙类发电机;· 60 MV A 以上乙类变压器;·乙类断路器、互感器、避雷器、耦合电容器。热工监督告警分类类告警:1 监督制度中要求的重要保护装置随意退出、停用。锅炉灭火保护、锅炉火焰电视监视装置、汽机超速及轴向位移大保护虽经批准退出,但未在规定时间恢复并正常投入。2 自动调节系统的主要系统不能投入或随意切除,造成了事故或障碍;保护装置没有定期做传动试验,并由此引起保护误动或拒动。3 影响机组安全和起停的大系统停用。4主要的热工自动调节系统不能随主设备准确可靠地投入,且自动投入率达不到70%,投运率达不到95% 。5

18、主要的热工保护不能随主设备准确可靠地投入,且主保护投入率达不到95%,投运率达不到 96%;6 主要仪表不能随主设备准确可靠地投入。7 主要保护正确动作率达不到90%。8 标准实验室无法进行正常的量值传递。9 主要保护拒动。类告警:1 到期的热工计量标准器具超过一个月未送上级计量部门检定。2 热工标准实验室、试验设备及检定人违反计量法和监督制度要求。3 热工自动调节品质差 ,超出规程的要求 ,自动投入率达不到 79%,投运率达不到 95%;4 热工保护装置随意退出、停用 ,保护装置没有定期做传动试验,并因此引起误动、拒动,主要保护投入率达不到 97%,投运率达不到 98%。5热工主要保护正确动

19、作率达不到98%。6热工主要仪表测量系统 ,二次表头超差 ,主要仪表合格率达不到 96%。7试验室不及时认证 ,到期的计量标准器具超过一个月未送上级检定,计量人员无证上岗。类告警:1热工自动调节系统调节质量差,达不到部颁标准要求。2 热工仪表停用 ,处理不及时 ,维护较差 ,记录纸不能及时更换 ,记录曲线质量差。3 程控装置不能投入。4 电动门不能正常工作。5 监督报表不能按时上报 ,或数据虚假。电测监督告警分类类告警:1 贸易结算用、类用户计费电能计量装置不符合规定要求。2 抽查表计不合格数超过 20%。3 使用未建标或不合格的计量标准装置进行检定。4 类告警已反映的问题未能及时解决。类告警

20、:1 违反计量法和监督制度要求,非法开展计量、传递工作。2 贸易结算用、类电能计量装置不符合规定要求。3 未经审批而购置和超标购置计量标准器具或不合格的标准器具。4 标准器具及重要计量仪表未能及时定检,或带故障运行一季度以上。5 表计不合格数超过 10%。6 重要环节未加装电能计量装置。7 多次发生类告警的问题。类告警:1 监督月报、季报、年报及年终总结不及时,反映情况不属实。2 各类重要仪表校验率及调前合格率超标。3 计量人员未取得检定员证而进行检定。化学监督告警分类表项目类类类化学补给水不合格 5 天24小时4 小时给水 pH 值不合格 3 天24 小时4 小时给水溶解氧不合格 5 天24

21、小时4 小时炉水 PO43- 不合格 5 天24 小时6 小时主汽 SiO2 不合格 5 天32小时4 小时凝结水溶解氧不合格 5 天96小时24 小时凝结水硬度电导率和96 小时24小时4 小时钠任一项不合格循环水浓缩倍率不合格 5 天24小时4 小时发电机内冷水不合格 5 天24小时4 小时运行中变压器油或汽轮机油及抗燃油不合格15 天10 天 5 天在线 pH 计、电导率表、氧表、钠表因故停运10 天96 小时 24 小时化学监督告警分类表补给水给水炉水蒸汽凝结水(锅炉过热蒸汽压力项目电导率 0.2 s/cmSiO2 20 g/LPH 8.8 或PH 9.3溶解氧 7 g/LPO43-

22、2mg/l或 PO43- 8mg/lPO43- 0.5mg/l*PO43- 3mg/l*pH 9 或 pH 10SIO2 20 g/l溶解氧 40 g/L溶解氧 30 g/L*硬度 1 mol/L硬度 0 mol/L*5.9 18.3 MPa)类类类5 天24 小时4 小时5 天24 小时4 小时5 天24 小时4 小时5 天24 小时4 小时5 天32 小时4 小时5 天96 小时24 小时96 小时24 小时4 小时备注:带 *号为 15.7 18.3 MPa 机组绝缘油透平油抗燃油化学监督告警分类表项目pH 4.2酸值 0.1mgKOH/g闪点:与新油原始测定值相比低10界面张力 19M

23、n/m水分: 330 500 kV 15mg/l220 kV 25mg/l体积电阻:500 kV 1× 1010 .cm 300 kV 5× 109 .cm酸值: 0.3mgKOH/g( 防锈汽机油 )颗粒度 6 级 (MOOG 标准 )闪点:与新油原始测定值相比低15运动粘度:与新油原始测值偏离值 20% 液相锈蚀: 有锈 ( 轻锈、中锈、或重锈 ) 破乳化度 60min水分 100mg/L酸值 0.2mgKOH/g自然点 530颗粒度 3 级( SAE749D 标准)闪点 253起泡性( 24) 200/0 ml/ml电阻率( 20) 5.0× 109 .cm

24、 水分 0.1%( m/m0运动粘度( 40):2类类类15天10 天5 天15天10 天5 天15天10 天5 天环保监督告警分类类告警:1 环保设施及作业环境等存在重大隐患,随时会出现设备停运、损坏,造成污染数事故又未及时采取措施消除缺陷的情况。2 经两次类报警未解决的问题。类告警:1 环保设施(工业废水处理设施、中和池、含油污水处理设施、生活污水处理设施、沉淀池、除尘器等)无故停运而造成超标排放。2 环保设施已投运但仍有下列超标排放。废水排放中某一项污染物连续二次超标;烟尘排放超标;有脱硫设施的电厂二氧化硫排放超标。3 灰场扬尘被投诉并对外界环境造成极不良影响。4 监督月报、季报多次不报、反映情况不属实的情况。5 监督任务未完成 ,经抽查、考核不合格并经通知仍未采取措施的情况。6 经两次类报警未解决的问题。类告警:1污染物处理设施偶然事故,作业环境、污染物排放偶然超标的情况。2监督月报、季报上报不及时,反映情况不属实的情况。能耗监督报警分类监督项目单 位 类 类 类备注主汽压力 3± 3± 2200MW 及以上机组不考核主汽温度-7-5-8与核定指标相比再热温度-8-6-4与核定指标相比真 空 度-3-2-1与核定指标相比真空泄漏kPa/min0.980.800.67 93 94% 95全厂平均计算(200MW 及以上)高加投入率

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论