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文档简介

1、35KV变电站投运方案 编制人:朱峰会审人员签字机电矿长:生产矿长:安全矿长: 总 工: 矿 长:兴隆煤矿35KV变电站调试运行流程投运结束确认工作完成确认无异常确认无异常确认无异常确认无异常确认无异常确认无异常确认无异常确认无异常进行35KV母线冲击(3次)进行1#主变冲击(5次)进行2#主变冲击(5次)进行10KV段母线冲击(2次)进行10KV 段带站用变冲击(5次)准备工作确认与运行有关设备的状态处理与整改处理与整改处理与整改处理与整改处理与整改处理与整改进行10KV I段母线冲击(3次)处理与整改主变并列运行及10KV PT二次电压合环处理与整改确认变电所最终运行状态处理与整改总 则兴

2、隆煤矿35KV变电所安装工程业已结束,经供电部门、监理单位、供货商单位、公司及兴隆煤矿机电部门的内部验收及联合验收,最终验收结论确定为具备送电条件。经过充分的准备,计划定于2015年4月25日对该变电所进行试投运,为确保该变电所投运工作顺利进行,保证人身及设备安全,保障电网安全稳定运行,特编制本措施。第一章 组织措施成立35KV变电所投运指挥部:总指挥:曹怀俊 成 员: 祝相才 游邦明 易仲俊 王少梅 等总指挥:负责本次投运领导工作,审查准备工作的执行情况,最终确定是否具备投运条件。 负责下达各项投运命令。负责整个投运工作的组织、调度、安全及其他相关工作。负责投运各个环节的的技术工作。如果在投

3、运中出现技术或其他疑难问题时,负责组织人员进行核查、论证及处理,确定无误时,方可继续投运。指挥部下设投运操作小组、事故应急处理小组、安全检查组和后勤保障组。一、投运操作小组组 长:王少梅 成 员:朱燕琴 江田英 叶琴 负责接受投运命令,正确执行投运的各项操作。每执行完毕一项操作,应向总指挥回复确认。负责对所有需要核相部位进行正确核相,对核相工作的安全性和准确性负责。负责变电所空载试运行期间派驻专人在变电所24小时值班,以处理一切可能出现的设备技术问题。二、事故应急处理小组组 长:游邦明 成 员:张仁平 负责投运期间35KV变电所内操作及运行中一切意外问题的应急处理工作。负责投运期间线路巡视及线

4、路故障的应急处理工作。三、安全、技术监察小组组长:祝相才 成员:胡绪勇 杨国负责投运期间35KV变电所内和35KV输电线路的安全检查工作。四、后勤保障小组组长: 易仲俊成员: 严豪负责投运期间的后勤保障工作。确保投运期间所需要的后勤物资的及时供应及交通工具的随叫随到等事项。第二章 任务及程序一、任务本次运行工作需完成对兴隆煤矿35KV变电所内一、二次设备的冲击、试验工作,确保兴隆煤矿35KV变电所能正常投入运行。本次运行分七个步骤进行:(一) 兴隆煤矿变35KV母线及PT的投运(冲击3次);(二) 兴隆煤矿变1#主变(2500KVA)的投运(冲击4次);(三) 兴隆煤矿变2#主变(2500KV

5、A)的投运(冲击5次)(最后一次与1#主变并列冲击并投入);(四) 兴隆煤矿变段10KV母线(冲击2次)及PT投运;(五) 段10KV母线带10KV站用变压器的投运(冲击5次);(六) 兴隆煤矿变I段10KV母线(冲击3次)及PT投运;(七) 高压侧、10KV母线二次侧进行核相及电压合环试验;二、准备工作(一)确认:兴隆煤矿35KV变电所安装工程(包括 水坝塘变电所35KV间隔、兴隆煤矿35KV变电所内安装工程)均已全部结束,各种试验项目均按照交接试验完成,并且合格。最终经公司相关部门、监理单位集体验收合格并具备投运条件。(二)确认:上级供电部门已经对兴隆煤矿 35KV线间隔保护等进行了相应调

6、整,计量相关装置已经调整合格,满足向兴隆煤矿35KV变电所送电的要求。(三)确认:兴隆煤矿35KV线路经过全面巡视检查无异常。(四)确认:兴隆煤矿35KV线路已经进行绝缘摇测,绝缘电阻合格,以测试人员的记录为依据。(五)确认:已经对兴隆煤矿35KV变电所内35KV、10KV各间隔、主变保护定值按照定值要求输入,保护压板投入正确。(六)确认:已经对变电所蓄电池进行了充分的充放电,充电工作完毕,变电所直流系统运行正常。(七)变电所通信畅通。在投运期间,务必保证该所与桐梓供电局调度可靠通信,电话录音功能正常。(八)确认以下准备工作均已完成:1、投运操作人员已经专门培训并合格,做到会操作设备、能识别信

7、号;2、运行管理各项规章制度,投运操作人员应熟知;3、竣工资料、图纸现场到位;4、运行必备的工器具、安全用具、消防器材等准备齐全,并试验合格;5、所有调试工作已完成,试验各项指标均合格,试验报告单完整,齐全;6、投运前,各小组人员必须提前到位并签到;7、投运前,各小组组长再次组织本小组成员学习本措施;8、投运操作票已经经过安全、技术监察小组审核批准;9、所有投运命令及操作票已经模拟预演。(九)由投运操作小组确认:1#、2#主变压器有载调压档位指示正确。(十)由投运操作小组确认:35KV进线柜内35KV进线已经与设备断开。准备工作完成后,逐一向总指挥进行汇报,确认无异常。经总指挥同意后,开始投运

8、。三、运行程序在变电所已经具备运行条件,接受总指挥下达的运行命令后,投运操作小组按如下程序进行:(一)确认所有与运行有关设备的状态1、命令投运操作小组确认:1#、2#主变出线柜、10KV侧所有设备均处于冷备用状态,所有地刀均在“分”。2、命令投运操作小组确认:(35KV 1#PT)、(35KV 2#PT)、(10KV I段PT)、(10KV 段PT)间隔和开关柜PT二次回路空开、刀闸及保险均在断开或退出位置,电压切换装置均处于“解列”位置。3、命令投运操作小组确认:兴隆煤矿35KV变电所高压柜内各断路器、保险均在断开位置。4、命令投运操作小组确认:兴隆煤矿35KV变电所直流系统利用外接电源充电

9、正常,控、合母电压正常。(二)运行、兴隆煤矿35KV线路送电情况确认1.1命令投运操作小组确认:兴隆煤矿“35KV水兴I回303线路”已带电。2、35KV侧母线、开关设备试投运(冲击3次)。2.1命令投运操作小组确认:合(35KV 1#、2#PT柜)隔离刀闸。合(35KV 母线隔离、母线分段)隔离刀闸。2.2命令投运操作小组确认:合305(母线分段)断路器。2.3命令投运操作小组确认:合(35KV水兴I回303线路进线开关柜)隔离刀闸,使之由冷备用状态转为热备用状态。2.4命令投运操作小组确认:合303(35KV水兴I回303线路进线开关柜)断路器,对35KV母线进行第一次冲击合闸,并检查无异

10、常。间隔5分钟。2.5命令投运操作小组确认:断开303(35KV水兴I回303线路进线开关柜)断路器。间隔5分钟。2.6命令投运操作小组确认:合303(35KV水兴I回303线路进线开关柜)断路器,对35KV母线进行第二次冲击合闸,并检查无异常。间隔5分钟。2.7命令投运操作小组确认:断开303(35KV水兴I回303线路进线开关柜)断路器。间隔5分钟。2.8命令投运操作小组确认:合303(35KV水兴I回303线路进线开关柜)断路器,对35KV母线进行第三次冲击合闸,确认无异常后转入空载运行。2.9命令投运操作小组确认:外观检查站内35KV母线及设备,并确认无异常。2.10命令投运操作小组确

11、认:装上PT二次保险,合上PT二次空开,并监视电压表计显示35KV电压正常。至此,兴隆煤矿35KV变电所兴隆煤矿35KV分段隔离柜、35KVPT柜在合,35KV段运行正常。3、1#主变试投运(4次冲击试验)3.1命令投运操作小组确认:检查1#主变(2.5MVA)高、低后备保护装置运行正常,各保护压板投入正确;检查(10KV 1#主变进线柜)处于冷备状态。3.2命令投运操作小组确认:合(10KV 1#主变进线柜)隔离刀闸,使之由冷备用状态转为热备用状态。3.3命令投运操作小组确认:合301(10KV 1#主变进线柜)断路器,对1#主变进行第一次冲击合闸。变压器运行10分钟。3.4命令投运操作小组

12、确认:断开301(10KV 1#主变进线柜)断路器,外观检查变压器无异常(严禁攀登变压器),检查35KV室各间隔无异常。间隔5分钟。3.5命令投运操作小组确认:合301(10KV 1#主变进线柜)断路器,对1#主变进行第二次冲击合闸。变压器运行5分钟。3.6命令投运操作小组确认:断开301(10KV 1#主变进线柜)断路器,外观检查变压器无异常(严禁攀登变压器),检查35KV室各间隔无异常。间隔5分钟。3.7命令投运操作小组确认:合301(10KV 1#主变进线柜)断路器,对1#主变进行第三次冲击合闸。变压器运行5分钟。3.8命令投运操作小组确认:断开301(10KV 1#主变进线柜)断路器,

13、外观检查变压器无异常(严禁攀登变压器),检查35KV室各间隔无异常。间隔5分钟。3.9命令投运操作小组确认:合301(10KV 1#主变进线柜)断路器,对1#主变进行第四次冲击合闸。变压器运行5分钟。3.10命令投运操作小组确认:301(10KV 1#主变进线柜)断路器,外观检查变压器无异常(严禁攀登变压器),检查35KV室各间隔无异常。至此1#主变冲击试验完毕。4、2#主变试投运(5次冲击试验)4.1命令投运操作小组确认:检查2#主变(2.5MVA)高、低后备保护装置运行正常,各保护压板投入正确,检查(10KV 2#主变进线柜)处于冷备状态。4.2命令投运操作小组确认:合(10KV 2#主变

14、进线柜)隔离刀闸,将2#主变由冷备用状态转为热备用状态。4.3命令投运操作小组确认:合302(10KV 2#主变进线柜)断路器,对2#主变进行第一次冲击合闸。变压器运行10分钟。4.4命令投运操作小组确认:断开302(10KV 2#主变进线柜)断路器,外观检查变压器无异常(严禁攀登变压器),检查35KV室各间隔无异常。间隔5分钟。4.5命令投运操作小组确认:合302(10KV 2#主变进线柜)断路器,对2#主变进行第二次冲击合闸。变压器运行5分钟。4.6命令投运操作小组确认:断开302(10KV 2#主变进线柜)断路器,外观检查变压器无异常(严禁攀登变压器),检查35KV室各间隔无异常。间隔5

15、分钟。4.7命令投运操作小组确认:合302(10KV 2#主变进线柜)断路器,对2#主变进行第三次冲击合闸。变压器运行5分钟。4.8命令投运操作小组确认:断开302(10KV 2#主变进线柜)断路器,外观检查变压器无异常(严禁攀登变压器),检查35KV室各间隔无异常。间隔5分钟。4.9命令投运操作小组确认:合302(10KV 2#主变进线柜)断路器,对2#主变进行第四次冲击合闸。变压器运行5分钟。4.10命令投运操作小组确认:断开302(10KV 2#主变进线柜)断路器,外观检查变压器无异常(严禁攀登变压器),检查35KV室各间隔无异常。间隔5分钟。4.11命令投运操作小组确认:合301(10

16、KV 1#主变进线柜)、302(10KV 2#主变进线柜)断路器,对1#、2#主变并列进行第五次冲击合闸,并外观检查变压器、35KV室各间隔及其他间隔无异常后投入空载运行状态。至此1#、2#主变冲击试验完毕,全部空载运行。5、10KV I段母线及PT的投运(2次冲击试验)5.1命令投运操作小组确认:检查1#主变后备保护、差动保护装置均运行正常。5.2命令投运操作小组确认:合(1#PT柜)隔离刀闸。5.3命令投运操作小组确认:合(1#主变出线柜)隔离刀闸,使之由冷备转为热备状态。5.4命令投运操作小组确认:合901(1#主变出线柜)断路器,对10KV I段母线进行第一次冲击合闸,检查10KV I

17、段母线,并确认无异常。间隔5分钟。5.5命令投运操作小组确认:断开901(1#主变出线柜)断路器。间隔5分钟。5.6命令投运操作小组确认:合901(1#主变出线柜)断路器,对10KV I段母线进行第二次冲击合闸,并确认无异常。间隔5分钟。5.7命令投运操作小组确认:装上PT二次保险,合上PT二次空开,并监视电压表计显示10KV电压正常。至此,兴隆煤矿35KV变电所10KV I段运行正常。5.8命令投运操作小组确认:断开901(1#主变出线开关柜)断路器,准备将10KV站用变压器与10KV I段母线同步进行运行。6、10KV I段母线带10KV站用变压器试投运(5次)6.1命令应急处理小组执行:

18、拆除预先连接的为变电所充馈电屏临时充电的所有低压电源,确认(交流柜)来自动力变压器的电缆连接正确,确认低压系统连接正确,(交流柜)出线的低压开关均在“分”位。6.2命令投运操作小组确认:检查变电所直流电源电压质量符合规定,无其他外来线缆与其连接。6.3命令投运操作小组确认:合(站变柜)隔离刀闸,准备进行冲击合闸。6.4命令投运操作小组确认:合901(1#主变出线开关柜)断路器,对10KV I段母线与站用变压器同时进行第一次冲击合闸。并外观检查变压器,确认运行正常。运行5分钟。6.5命令投运操作小组确认:断开901(1#主变出线开关柜)断路器。间隔5分钟。6.6命令投运操作小组确认:合901(1

19、#主变出线开关柜)断路器,对其进行第二次冲击合闸。运行5分钟。6.7命令投运操作小组确认:断开901(1#主变出线开关柜)断路器。间隔5分钟。6.8命令投运操作小组确认:合901(1#主变出线开关柜)断路器,对其进行第三次冲击合闸。运行5分钟。6.9命令投运操作小组确认:断开901(1#主变出线开关柜)断路器。间隔5分钟6.10命令投运操作小组确认:合901(1#主变出线开关柜)断路器,对其进行第四次冲击合闸。运行5分钟。6.11命令投运操作小组确认:断开901(1#主变出线开关柜)断路器。间隔5分钟。6.12命令投运操作小组确认:合901(1#主变出线开关柜)断路器,对其进行第五次冲击合闸。

20、运行5分钟。检查无异常后投入空载运行状态。6.13命令投运操作小组确认:合充馈电屏柜1路断路器,并检查低压柜电压是否正常,确认正常后投入运行状态。6.14命令投运操作小组确认:合上交流屏柜、充馈电屏柜内所用电、室内照明配电箱空气断路器,确认直流屏充电正常,室内照明正常。6.15命令投运操作小组确认:断开交流屏柜柜内室内照明箱空气开关,检查事故照明是否正常,确认动作正常后,合上照明箱空气开关,恢复照明箱交流电源。7、10KV II段母线及PT的投运(3次冲击试验)7.1命令投运操作小组确认:检查(母线分段、母线隔离开关柜)处于冷备状态。7.2命令投运操作小组确认:合(母线分段、母线隔离开关柜)隔

21、离刀闸,使之由冷备转为热备状态。7.3命令投运操作小组确认:合(2#PT柜)隔离刀闸。7.4命令投运操作小组确认:合906(母线分段开关柜)断路器,对10KV II段母线进行第一次冲击合闸,检查10KV段母线,并确认无异常。运行5分钟。7.5命令投运操作小组确认:断开906(母线分段开关柜)间隔断路器。间隔5分钟。7.6命令投运操作小组确认:合906(母线分段开关柜)断路器,对10KV母线进行第二次冲击合闸,并确认无异常。运行5分钟。7.7命令投运操作小组确认:断开906(母线分段开关柜)间隔断路器。间隔5分钟7.8命令投运操作小组确认:合906(母线分段开关柜)间隔断路器,对10KV母线进行

22、第三次冲击合闸,并确认无异常。运行5分钟。间隔5分钟。7.9命令投运操作小组确认:装上PT二次保险,合上PT二次空开,并监视电压表计显示10KV电压正常。兴隆煤矿35KV变电所10KV II段运行正常。至此,兴隆煤矿35KV变电所10KVI段、段运行正常,站变运行正常,交流屏、充馈电屏运行正常。8、变电所运行完成后最终的状态变电所运行完成后,所有开关设备试运行24小时后,调整到如下运行方式:303(35KV水兴I回303线路开关柜)运行、35KV I段母线运行、(35KV PT)运行、1#主变运行、(10KVI段进线)运行、10KV母线运行、(10KV母线分段、母线隔离)运行、(10KV I段

23、PT)运行、(10KV 段PT)运行、(1#所用变)运行、交流屏柜运行、充馈电屏柜运行、保护测控屏运行,其他出线开关均冷备用。第三章 安全措施一、操作过程中的应急处理(一)操作中出现不顺利或卡滞等兴隆煤矿35KV变电所35KV、10KV开关柜均带有五防闭锁功能,在操作过程中,要严格按照已经审批的操作票进行操作,当出现按照正常操作顺序操作出现卡滞等情况时,要及时汇报投运总指挥,由投运总指挥安排后续的检修事宜,严禁硬拉、硬合机构,造成事故。(二)手车处于工作位置之后出现异常声音出现此种情况时,若断路器在断开状态则应迅速将手车由工作位置摇至试验位置或拉至柜外;当断路器在合时,应立即断开断路器,然后再将手车拉至试验位置或拉至柜外。如果该断路器拒分,应迅速将上级电源的断路器断开后,汇报投运总指挥,由总指挥安排后续检修等事宜。(三)电气设备着火遇有电气设备着火时,应

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