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文档简介

1、浅议提高气压机机组效率摘要:富气压缩比越大,蒸汽消耗量越大,年初气 压机入口压力较低平均维持在50 kpa,压机入口压力过低, 造成汽轮机蒸汽消耗量过大,增加了装置的能耗。还出现了 油箱润滑油带水现象,成为气压机安全长周期运转的隐患。关键词:压缩机入口压力润滑油能耗中图分类号:te96文献标识码:a文章编号:1674-098x (2014) 02 (c) -0073-01催化裂化装置处理量为80x104t/a,操作弹性为60 110,其设计的机组从美国德莱赛兰(dresser-rand)公 司引进。本机组由3m8-9型离心压缩机及其驱动设备-u型蒸 汽透平,以及该公司开发的di-tronics

2、 iv控制系统组成, 机组整体具有20世纪90年代国际先进水平。为确保机组安全长周期运转同时降低气压机蒸汽消耗, 从而降低装置能耗,重催车间提高气压机组效率,探求解决 问题的有效途径。1原因分析通过采取现场检查、现场验证、调查分析的方法,最终 确定了影响气压机运行状况的主要原因有以下6条:(1)压 机入口压力高;(2)压机出口压力高;(3)反飞动量过大;(4) 气压机润滑油带水;(5)循环水用量大;(6)级间凝缩油罐凝缩油自压入入口粗汽油罐。2解决途径为了改善气压机运行状况,提高机组效率,对确定的6 个要因进行认真细致的分析,并制定对策措施如下。(1) 压缩机的主要作用为压缩富气,而富气的主要

3、组 分为液化气和干气,干气的附加值较小,减少干气产量有利 于降低机组能耗。本装置2009年改造后,沉降器出口采用 密相环流汽提粗旋快分加单级高效旋分器相结合的结构形 式,该系统大大减少油气在沉降器内返混,使油气在沉降器 内的停留时间减少到5 s以下,从而减少干气的产量,降低 富气压缩机入口流量,提高富气的平均分子量,从而降低压 缩机的负荷,达到减少蒸汽消耗的目的。同时,随着重催原 料性质的变化,反应适当调整反应深度,尽量减少副产品干 气及焦炭的产量,实现轻收及总液收的最大化,同时降低气 压机的运转负荷。通过向分憎塔内注入抗结盐剂,清洗分馆塔顶换热系 统,降低分馆系统压降,从而提高压缩机的入口压

4、力,将压 缩机的入口压力由原设计的50 kpa,提高到59 kpa,在同 样转速的条件下,可以提高出口压力,从而降低装置的能耗。通过方法实施后,富气量平均降低了 790m3/h,分馆塔 压降减少了 5 kpa0(2) 在保证干气可以送出装置及液化气可以液化的前 提下,降低吸收稳定部分压力,即可以降低气压机出口压力, 在出口压力降低的条件下,可以降低富气压缩机转速,反飞 动量也可以相应减少,从而蒸汽的消耗量会相应下降,这样 就可以起到节能的目的。将吸收稳定的压力由1310 kpa降 为1245 kpa后,出口压力降低,操作得到优化,能耗得到 降低。方法实施后,将气压机出口压力降低65 kpa。(

5、3) 压缩机的反飞动主要是为了保护机组远离喘振区, 保护机组的平稳运行。但是富气由气压机出口返回至气压机 入口,这部分是气压机重复做功的部分,调整沉降器压力, 保证两器压差,控制沉降器压力在合适的范围,且保证机组 距离喘振区有一定距离的前提下,降低反飞动量,可以减少 机组重复做功的量,从而降低压缩机的功耗。通过方法实施后,一级反飞动阀正常时基本关闭,反飞 动量减少1030 kg/h;二级反飞动阀控制开度在30%以下, 反飞动量减少980 kg/ho(4) 本机组的轴承润滑、转速控制、富气密封供油, 由共用油箱,主辅油泵、主备用油冷器、主备用过滤器,调 节阀、安全阀、蓄能器、高位油箱和管线等组成

6、,润滑油的品质是机组安全运转的薄弱环节。为了加强对 润滑油品质的监测,我车间每半月对润滑油采样化验,在2 月初采样时发现油箱底部有不少存水,大量切水后,采润滑 油样水分仍是痕迹。主要从两方面进行分析,密封失效,蒸汽或富气泄漏 到密封油内引起润滑油带水油箱排烟系统不畅通,引起油 烟与水份在油箱积聚,引起润滑油带水。密封泄漏会导致密 封油的跑损,然而油箱内润滑油并没有减少,所以判定是排 烟系统的问题。经检查油箱上部两根氮气吹扫线的孔板都有 些阻塞,清理并更换为2.5 mm的孔板(原孔板尺寸为2 mm), 排烟管线进行保温防止蒸汽冷凝倒回油箱。通过方法实施后,润滑油采样合格,以后也再没出现过 润滑油

7、带水的问题,保证了机组的安全运转。(5) 整个催化气压机只有在两处用到循环水,一处为 机组油站冷却器,另一处为压缩机级间冷却器。将润滑油冷 后温度调整至52 1左右,可以最大限度的降低循环水用量, 将级间冷却器的冷后温度控制在60 °c,也可以减少循环水 的用量。从而达到降低循环水的用量的目的,从而降低装置 的能耗。经过优化后,循环水用量每小时降低约1.5 to(6) 气压机级间凝液用泵打入气压机出口凝缩油罐, 避免自压入气压机入口粗汽油罐,增加气压机负荷。通过方法实施后,减少富气循环量约500 kg/ho3效果全部实施完成后,对蒸汽流量进行了统计,气压机蒸汽 消耗量降低1.34 t

8、/ho通过实施这些措施,重催气压机蒸汽消耗量进一步降 低,降低了装置能耗,已完成将汽轮机蒸汽消耗降低t/h, 取得了较好的经济效益。主要体现在以下两方面:(1) 重催气压机蒸汽消耗量降低了 1.34 t/h,按年运 行时间8400 h计算,3. 5 mpa蒸汽价格280元/t计算,增 加资金收入:1. 34t/hx8400hx280 元/t=315 万元(2) 重催气压机润滑油品质得到保证,减少了机组的 非正常停机,降低了装置能耗。减少装置蒸汽消耗,降低了装置的能耗。保证了润滑油 品质,使气压机安全长周期运转,杜绝了机组的非正常停工 检修。4结语通过这些措施,气压机蒸汽消耗得到进一步降低,装置 能耗降低。将来不久,进行催化装置装置扩能改造,加工量 进步提升,压机负荷会进一步增加。在今后的工作中,我们 将汲取新的力量源泉,继续加强学习

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