用PLC改进一款内沟磨床实例探析_第1页
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文档简介

1、用plc改进一款内沟磨床实例探析摘要:传统的生产机械采用继电器、交流接触器等 控制,这种控制系统具有很多固有缺陷。在自动化的控制过 程中,顺序控制(过程步进型控制)是指一步一步按顺序驱 动各负载动作,这种控制过程用传统的继电接触控制需要较 多中间继电器配合行程开关才能实现,较难判断故障部位的 具体损坏元件。文章对用plc改进一款内沟磨床的实例进行 了探讨。关键词:3mz1310 磨床;melsec fx-20mr; plc;状态控 制;行程开关文献标识码:a中图分类号:th133文章编号:1009-2374 (2017)07-0041-02 d0i: 10. 13535/j. cnki. 11

2、-4406/n.2017.07.0191概述磨床是精加工机床,是利用磨具对工件表面进行磨削加 工的机床。磨床的特点是多刃加工、高速旋转;万能性强, 适用于各种表面加工;加工余量小,生产效率高;加工精度 高,表面质量好。因此磨床在生产企业中用得很多,特别是 3mz1310内沟磨床。但是传统的3mz1310内沟磨床自动化程 度不高,故障率高、结构复杂、自动控制方面还有很大差距, 不能满足现代化生产的需要,并且电器方面我们采用硬件接 线,利用继电器机械触点的串联或并联等组合成控制逻辑的 控制系统控制逻辑。这些连线大多是很复杂的,并且体积比 较大、功耗较大,系统构成后,想要改变、增加功能都较为 困难。

3、其次,继电器的触点数量一般很有限,灵活性和可扩 展性会受到很大限制,这种电器控制系统显得不合时宜了, 因此对传统的3mz1310内沟磨床进行改造就显得尤为重要。 这里我们采用的是日本三菱公司开发的melsec fx-20mr的 可编程控制器(plc)对传统的3mz1310内沟磨床进行改造。 可编程控制器(programmable controller)是计算机家族 中的一员,是为工业控制应用而设计制造的。早期的可编程 控制器称作可编程逻辑控制器(programmable logic controller),简称plc,它主要用来代替继电器实现逻辑控 制。其控制逻辑是在存储器中存放程序的方式,我

4、们要改变 它的控制逻辑只需改变程序,因而很容易改变或增加系统功 能。系统连线少、体积小、功耗小,plc还有一个好处就是 能很好利用“软继电器”,实质上它是一种存储器单元的状 态,所以它触点数量是无限的,也就是说plc系统的灵活性 是很好的,同时它的可扩展性也好。另外,因为日本三菱公 司的产品在我国应用的历史比较长,掌握的人也比较多,在 业内信誉高、产品的稳定性比较可靠;三菱公司可编程序控 制器编程语言通俗易懂,可采用梯形图方式编写程序,简单 方便,容易阅读,没有编程经验的人在短时间内可以掌握, 和其他公司的可编程序控制器比较,可以减少阅读梯形图的 时间,提高维修人员的维修效率。另外,还可以利用

5、电话线 和调制节调器进行远程调试和维修,能对用户的程序进行修 改、诊断故障,可以缩短维修、诊断、调试时间和节省旅差 费用。用步进梯形指令可以容易实现其顺序控制的过程,做 到简化线路,提高机械的电气控制性能,提高可靠性,节省 成本,提高劳动生产效率。根据3mz1310内沟磨床的动作顺序和工艺要求画出状态 转换图,如图1所示:上图中,用来存储磨床工作过程中各种状态的是“s”, 它是一种状态器,是3mz1310内沟磨床里面的一种plc软元 件,以此用来有序控制系统。2根据状态转移图确定电气控制系统的i/o点分配表根据状b转移图可以确定电气控制系统的i/o点分配 表,如表1:3由i/o点分配表分配输入

6、、输出接点并完成接线由i/o点分配表分配输入、输出接点,并完成外部接线, 如图2所示:4工作过程根据流程图和plc接线图可知,当磨床需要工作时,按 下启动按钮(x12), plc进入初始状态so,正常磨架处以原 位,即原位检测开关xi闭合,此时plc程序进入s20状态, 开始上料。当磨料上好后,压合料压行程开关x2, plc程序 进入s21状态,磨架开始快进。到位后压合快进到位行程开 关x3, plc程序进入s22状态,进行粗磨。粗磨完成后,磨 架压合粗磨到位。行程开关x4, plc程序进入s23状态,进行精磨。精磨 一定时间(根据调试确定t1的k值)后,plc程序进入s24 状态,磨架开始快

7、退。快退到位后,磨架压合快退到位行程 开关x5, plc程序进入s25状态,磨架开始回转。回转到位 后,磨架压合回转到位行程开关x6, plc程序进入s26状态, 工件被机械手拔出。拔出后已拔出行程开关x7闭合,plc程 序进入s27状态,磨架开始回转到底。到底后回转到底行程 开关x10被压合,plc程序进入s30状态,机械手开始插入。 插入到位后,压合插入到位行程开关xll, plc程序回到初 始状态so,进入加工循环。根据上面的状态转换方框图及工作原理,可以直接用步 进梯形图或步进指令表,直接将程序输入控制器plc,并完 成调试,相应的梯形图在文末。3mz1310内沟磨床的手动操作部分、通

8、用部分可以用常 规继电器顺序方法设计,这里不作阐述。5 plc实现内沟磨床的顺序控制意义第一,plc还可以有如下功能:作定时器,晶体振荡器 产生时钟脉冲,它精度高,定时范围也很宽,用户可以根据 系统的需要在程序中设定定时值,不仅修改方便,环境也不能对它产生影响,且plc具有计数功能,这些是不具备计数 功能的电器控制系统所不能比拟的。第二,编程器编程简单:可以根据状态转换方框图,就可以很容易地实现程序上的设计。第三,易于故障诊断:由无触点的半导体电路来完成plc 大量的开关动作,它可靠性很高,因此它的寿命长。plc还 可以利用故障自诊断功能,能查出自身的故障,提髙了系统可靠性。当plc出现自身故

9、障或外设备故障,都可以在plc上具有的诊断指示功能的发光二极管的亮、灭来显示。当出 现输入故障时,可察看输入设备是否响应led状态指示器。 如果输入触点接通,模块指示器不亮则现场元件(如按钮、 行程开关等)有故障。如果现场元件已动作,指示器也不亮, 就应该检查输入端子的端电压是否达到正确的电压值,如果 电压值正确,则可替换输入模块。plc与外部设备进行信息 交流的通道是输出,工作状态的正常与否,与联接配线、接 线端子、保险丝等元件状态有关外,更与输入输出单元有关。当出现故障时,可察看led状态指示器与输出设备是否响应。 若输出触点已经通电,模块指示器也亮起来了,但输出设备 就是不响应,则要检查现场接线和执行器件。若根据编程设 备监视器显示一个输出器被命令接通,但指示器关闭,则应 替换模块。6结语从以上实例可以看出,步进梯形指令是一种很简单的指 令,要掌握也很方便。本文中该3mz1310内沟磨床在改进之 前,继电器多、控制线路复杂,故障率也髙,在采用本程序 控制之后,控制线路简单化,省去了全部继电器,安装也十 分方便。改进后的系统安全可靠,能够保证系统的可靠运行, 减少了

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