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文档简介

1、发生炉煤气站常见事故案例 一、 爆炸事故        一 空气管爆炸事故        1、 事故原因:        1) 鼓风机自动停车或跳闸引起空气管爆炸;        2) 加压机自动停车或跳闸引起空气管爆炸;    

2、    3) 全站停电引起空气管道爆炸:                      c.全站停电未处理;        4) 全站停气时未拉开钟罩阀引起空气总管爆炸;        5) 鼓

3、风机、加压机停车未停加煤机引起爆炸;        2、 防范措施:        1) 强化技术培训,提升职工的事故判断能力和事故处理水平;        2) 鼓风机、加压机或“双停车时,要维持正压操作;        3) 在全站停电或停气时,要严格按照操作规程操作;

4、60;       4) 在处理全站事故状况下要统一指挥,互相配合,分工明确;        5) 强化劳作纪律,严格工作岗位;        二 发生炉炉底爆炸事故        1、 事故原因:        1)&

5、#160;自控煤气炉翻板关闭引起炉爆炸;        2) 送气时因两炉炉出压力过大引起炉底爆炸;        3) 炉底入孔未封严引起炉爆炸;        4) 送气时因炉出钟罩阀落下过早导致炉底爆炸;        5) 联锁失灵,鼓风机或加压机跳闸,导致炉底爆炸;&#

6、160;       2、 防范措施:        1) 使用自动调节时,流量不宜过小,以防煤气倒流;        2) 在停送气时要统一指挥,密切配合,分工明确;        3) 定时检查各入孔及水封是否正确;      

7、;  4) 定期检查各联锁是否正确;        三 发生炉炉体爆炸事故        1、 事故原因:        1) 钟罩阀堵塞,用火烧钟罩阀引起炉体爆炸;        2) 联锁失灵,鼓风机或加压机跳闸导致炉体爆炸;  

8、60;     3) 运行中检修加煤机引起炉体爆炸;        4) 汽包缺水造成炉体水套爆炸;        5) 汽包超压导致水套爆炸;        6) 水套补水过急,流入空气管导致炉体爆炸;        7) 停气

9、吹扫因水封回阀门不严导致炉体爆炸;        8) 热备炉检修造成炉体爆炸;        9) 热备炉启动操作失误造成炉挑剔爆炸;        2、 防范措施:        1) 处理钟罩阀堵塞时,要用蒸汽吹或用其他工具捅、掏、不能用火烧;  

10、60;     2) 运行中对设备进行检修时要做防护措施,动火要办理动火工作票;        3) 汽包缺水时应先对气包进行“叫水;        4) 定期检查气包安全阀压力表是否正常;        5) 对气包补水时要缓慢,补至水位计1/2-2/3为宜;    

11、    6) 提升职工的责任心,要定时检查各水封正常;        7) 强化技术培训,提升职工的技术操作水平,经考试合格后发给安全操作合格证才能独立操作;        8) 严格执行操作规程,统一指挥,分工明确,密切配合;        9) 定期检查各辅助设备联锁是否正常;   &

12、#160;    四 电捕焦操作事故        1、 事故原因:        1) 检修动火引起电捕焦爆炸;        2) 未吹扫或吹扫不彻底,动火检修引起电捕焦爆炸;        3) 送气时未经吹扫或吹扫不彻底,电捕焦送电

13、造成爆炸;        4) 送入不合格煤气造成电捕焦爆炸;        5) 因联锁失灵,鼓风机跳闸,造成电捕焦爆炸;        2、 防范措施、        1) 在煤气管道内动火,要先吹扫,并办理动火工作票;    

14、0;   2) 在送气之前要对电捕焦进行充分吹扫;        3) 送气时要化验煤气合格,氧气含量不超过0.8%;        4) 要定期检查鼓风机和加压机的联动试验;        (五)加压机爆炸事故        1、事故原因:  &#

15、160;     1)加压机检修动火,措施不当,引起爆炸;        2)加压机检修后未经吹扫试车,造成爆炸;        2、防范措施:        1)加压机检修动火要充分吹扫,并办理动火工作票;        2)加压机检修后,经吹扫后,才能试车; 

16、60;      六贮煤斗爆炸事故        1、事故原因:        1)检修加煤机动火引起爆炸;        2)加煤机卡,处理不当引起爆炸;        2、防范措施:       

17、 1)动火检修时要做好安全防火措施;        2)处理加煤机卡时,上下应密切配合,煤阀应开启缓慢;        二、着火事故案例分析        一贮煤斗着火事故        1、事故原因:        1)检修贮煤仓时火花落入煤斗;&

18、#160;       2)其他火源引入如烟斗及燃着物;        3)检修输煤带时带入火源;        2、防范措施:        1)检修动火或其他工作时应采用安全措施杜绝火花落入煤斗;        2)输煤带内禁止吸烟;  

19、;      3)提升人员素养,加强防火意识;        二室外净化区域着火事故        1、事故原因:        1)发生炉出口放散管经雷击着火;        2)旋风除尘器动火引起着火;     &#

20、160;  3)电捕焦送电未吹扫引起火灾;        4)焦油池着火引起火灾;        5)检修净化设备引起火灾;       6)电缆沟着火引起火灾;        7)其他外来火源引入导致火灾;        2、防范措施:  

21、;      1)避雷针应定期做预防性检查;        2)设备动火检查时应做好防火安全工作,并办理动火工作票;        3)各消防设施、设备要齐全消防栓、灭火器等;        4定期进行烽火安全大检查,彻底清除火灾隐患;        5)电捕焦送电前要

22、化验煤气中的氧含量;        6)煤气站禁止吸烟,使用明火设备要做安全措施;        三、中毒事故案例分析        一主厂房中毒事故        1、事故原因:        1)煤气管道泄露,未及时发现;  

23、      2)误操作导致煤气管道破裂;        3)钟罩阀水封破坏;        4)检修炉未按操作规程进行;        2、防范措施:        1)强化培训,提升职工技术水平,严守岗位;     &

24、#160;  2)及时检查各水封正常;        3)佩带好防护用品,并按照规程进行操作;        二输煤通廊和贮煤斗区域中毒        1、事故原因:        1)单人进入贮煤斗工作时发生中毒;        2)不慎

25、掉入贮煤斗中毒;        3)在输煤通道或厂房四周休息发生中毒;        2、防范措施:        1)进入贮煤斗工作时,要有专人监护;        2)进入贮煤斗工作时,要将煤气吹扫彻底;        3)严禁在煤气通道或四周休

26、息;        三加压机间中毒        1、事故原因:        1)加压机密封圈漏气;        2)加压机仪表管接头脱落        3)加压机底部排焦油时漏出煤气;     

27、   4)检修加压机进出口门时造成煤气泄漏;        2、防范措施:        1)禁止在加压机间休息;        2)定时巡检。准保设备正常;        3)室内要装报警设施且有事故通风装置;        4

28、).检修加压机时要做好安全防护措施;        五 净化设备中毒事故        1、 事故原因:        1) 检修旋风除尘器、电捕间冷器因未吹扫或吹扫不彻底引起中毒;        2) 进修净化设备时,因安全措施不当,引起中毒;   

29、;     3) 在净化设备四周休息,因煤气泄漏引起中毒;        4) 净化设备放散太低,导致中毒;        2、 防范措施;        1) 进入净化设备内工作知,应先吹扫,并设专人监护;        2) 

30、检修净化设备要办理工作票,做安全措施;        3) 所有人员禁止在设备四周休息;        4) 工作时要戴好防护用品,以防中毒;        5) 强化安全教育,提升职工的安全意识;        四设备事故原因     &

31、#160;  一 水套烧坏事故        1、 事故原因;        1) 因长期使用自来水,导致水套结垢;        2) 软化水中断,未及时发现;        3) 水位计失灵造成假水位;    

32、60;   2、 防范措施:        1) 假设长期使用自来水,要定期排垢;        2) 保证充足的软化水;        3) 认真巡检,及时发现问题;        二 火层下降烧坏炉篦,炉底及炉裙   

33、;     1、 事故原因:        1) 炉工层次控制不好,造成火层下降;        2) 设备有缺陷,灰盘漏水;        3) 灰盘断水,未及时发现;        4) 除灰过多;        2、 防范措施:        1) 司炉工要控制好炉内层次,不能出现偏灰等现象;        2) 要保证灰盘内有充足的密封水;        3) 依据炉内层次适当除灰; &

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