立窑除尘技术的现状与电除尘技术的发展_第1页
立窑除尘技术的现状与电除尘技术的发展_第2页
立窑除尘技术的现状与电除尘技术的发展_第3页
立窑除尘技术的现状与电除尘技术的发展_第4页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、立窑除尘技术的现状与电除尘技术的发展 - 废气处理 简介: 电除尘技术虽然存在许多问题,但通过技术革新,研制出适 合立窑的湿法电除尘器是完全能成功的。 关键字:立窑 除尘技术 电 除尘 发展 我国立窑厂有生产许可证的和无生产许可证的已近万家, 年产水泥量占我国年产水泥总量的 80以上。以 1998 年我国水泥总 产量 5.3亿吨计算,立窑厂的产量约 4.2 亿吨以上。立窑粉尘的排放 量如按立窑产量的 4计算,则立窑粉尘的年总排放量就高达 1600 万吨。据不完全统计,立窑的粉尘排放量达到标准的不足 2。虽然 国家经贸委已决定 1997年淘汰 3500 多台直径小于 2.2米的立窑,2000 年

2、淘汰所有年产量小于 4.4 万吨的立窑,但是还有相当数量的立窑厂 不属于淘汰之列, 这些厂根据当地环保部门的要求, 也要限期治理达 标,否则将勒令停产关闭。面对这一严峻形势,厂家心急如焚,所以 向现有立窑厂提供性能优良、高效、价廉、长期安全运行的除尘设备 已迫在眉睫。 立窑除尘技术的现状 由于立窑烟气和粉尘的性质 取决于立窑的操作方法、 原料和燃料的性质以及工艺条件, 且变化范 围大而快速, 所以给粉尘治理带来很大的困难。 随着国家制订的排放 标准日益严格, 以及城乡人民环保意识的增强, 所以立窑的除尘不再 采用结构简单、投资省、除尘效率小于 50的沉降室,促使许多科 研设计单位和环保产品厂家

3、研制开发新型高效、 价廉的除尘装置。 这 就是近些年来立窑上各种类型的水除尘器如雨后春笋般出现的主要 原因。当然也与收下的泥浆能送入预加水成球系统的双轴搅拌机解决 了二次污染问题有关。 水除尘设施与袋除尘器和电除尘器相比有结构简单和投资少的优点,但是根据装有水除尘设施厂家的测试结 果,粉尘排放浓度很不稳定, 难以长期保持排放浓度每标准立方米小 于 150 毫克,要达到排放浓度每标准立方米小于 100毫克难度就更大。 此外水除尘的致命弱点就是只能除尘不能消烟。 如陕西省铜川地区的 立窑厂都烧含硫量较高的烟煤,有的厂装有不同形式的水除尘装置, 虽然粉尘排放得到一定的控制, 但从烟筒仍排出滚滚黄烟,

4、 据分析排 出的黄烟不是气体, 而是燃煤中挥发分燃烧生成的粒径小于 5 微米的 烟雾,实质上还是属于尘的范畴。这些微细的烟雾,采用喷淋或喷雾 水除尘是无能为力的。 所以铜川地区采用水除尘设施的厂家有改用袋 除尘或电除尘的趋势。 既然水除尘难以达到立窑除尘的预期效 果,必然转而采用技术成熟的袋除尘或电除尘。以袋除尘器为例,由 于本体结构、清灰方式和各阀门的改进,滤料、滤袋和清灰控制系统 的技术进步以及辅助清灰技术的应用, 使得立窑采用袋除尘器的技术 日臻成熟和完善。 特别是袋除尘器不受粉尘比电阻的限制, 也适合立 窑的除尘。但是袋除尘器的阻力较大,一般平均在1200 帕以上, *立窑烟筒自然排风

5、不太可能,所以需要单独配置排风机,如直径 2.8 10米机立窑,风量按每小时 55000立方米考虑, 主排风机加上反 吹风机所需的功率大约在 80 千瓦以上,另外滤袋过滤面积大于 1800 平方米,若采用常用的玻纤滤料按 23 元平方米计算,两年换一次 滤袋,就需要 4 万元以上,而且要求立窑的操作制度相对稳定,特别 是对操作温度,因为温度过高容易烧袋,温度过低容易糊袋。由于袋 除尘器存在上述的缺点, 而且一次投资也不低, 使之在立窑上广为推 广受到限制,特别是北方地区烧烟煤的立窑采用袋除尘器更要慎重。 立窑采用电除尘器和袋除尘器一样也有不少失败的教训。 除受粉尘比 电阻的制约,也受立窑操作条

6、件的影响,但总的来说,操作条件不如 袋除尘器要求那样高, 而且可利用烟筒的热压差自然排风。 只要有效 地解决两极的超温变形和腐蚀问题, 立窑采用电除尘器是比较可 *的, 虽然一次投入较大, 但至少可与袋除尘器持平。 立窑电除尘器技术的 进展 80 年代初期,青岛水泥厂首开我国在机立窑采用卧式电除 尘器之先河。由于立窑烟气湿含量大,露点达 50以上,烟气含尘 浓度不高,一般小于每标准立方米 10 克,且粉尘颗粒较粗,一般粒 径大于 50 微米,占 50以上,很适合采用电收尘器,所以该厂安装 SHWB 型电收尘器, 投入运行后, 收尘效率较高, 但由于工况条件不 稳定,特别是电场结露,两极腐蚀严重

7、,极板腐蚀不到两年几乎全部 腐蚀掉,更换一次日常费用很高,最终被拆除而改用沉降室。随后济 南、韶关等水泥厂也采用过这种卧式电收尘器, 其最终命运与青岛厂 相似。 极板腐蚀的原因, 一般都认为是由于立窑燃煤中含有硫分, 燃烧时产生二氧化硫, 遇水生成硫酸而带来的酸腐蚀。 实际上燃煤中 的硫分大部分被熟料所吸收, 只有少量的硫生成二氧化硫, 而立窑烟 气中仅一小部分转化为三氧化硫,转化率为 0.5 3.0。因为二氧 化硫转化为三氧化硫主要受燃烧温度和烟气中含氧量的影响。 由此可 以认为立窑电收尘器产生腐蚀的原因不是硫酸而是水腐蚀。 后来立窑 燃烧添加矿化剂萤石( CaF)后,由于萤石燃烧会生成氟化

8、氢,因此 会加剧电收尘器的腐蚀。 不论是水还是氢氟酸产生的腐蚀都应采 用防护措施,否则腐蚀就成为立窑采用电除尘器的拦路虎。在 80 年 代,兰州油漆研究所试图研制出一种能涂在极板上既防腐又导电的油 漆,在实验室已取得一定成效, 但在琉璃河水泥厂进行工业试验未获 成功。 80 年代末合肥水泥工业研究院在研制的低阻波纹极板上涂导 电涂层,但极板受热后不久便出现卷曲、脱落。 90 年代初天津水泥 工业设计院研制的立窑电除尘器,极板材料采用 08AL ,用在北京燕 山水泥厂,未取得明显效果, 因为 08AL 钢板并不具备防腐蚀的性能。 鉴于天津水泥厂在烘干机电除尘器上采用铝合金极板, 多年未见腐蚀 现

9、象,天津院将此成果用于立窑电除尘器上,未获得第一手资料。在 广州槎头水泥厂立窑电除尘上将常用的 A3 钢极板、 08AL 钢板和铝 合金成材等 9 种不同材料挂在电场内进行抗腐蚀试验。 3 个月后取出 检查,发现铝合金材质抗腐蚀能力最佳,擦去表面的集灰,仍显露原 有的光泽。 所以决定在该厂电除尘器的改造中采用铝合金极板, 但是 不久铝合金极板被高温烧化, 甚是可惜。 由此给从事立窑电除尘器的 设计研究人员以启发, 在解决立窑电除尘器防腐蚀的同时, 还要考虑 极板防超高温被烧毁的问题。 针对上述问题, 合肥院和天津院近 几年来进行了大量的研究和开发工作, 立窑电除尘技术有所突破, 如 合肥院研究

10、的 JYC 型极约化电场电除尘器在 1998 年通过技术鉴定 后,先后用于拉萨和陕西歧星水泥厂,都取得良好的预期效果。天津 院研制的新型 CDYL 立窑电除尘器,先后用在苏州阳澄和天津水泥 厂的立窑上, 不仅粉尘排放达标, 同时也解决了立窑烧烟煤冒黄烟的 问题,解除了人们认为电除尘器只能除尘而不能消烟的疑虑。 而且这 两家开发的产品,使立窑电除尘器现存在腐蚀、超温、结露、爆炸等 问题基本得到解决。 在研究立窑干法电除尘器的同时, 不少科研 单位和制造厂家也在进行水、 电一体化湿法电除尘器的实践, 因为湿 法电除尘器不受比电阻的制约, 除尘效率高, 同时也可避免立窑电除 尘器超温烧毁和低温结露的难题, 有的杂志上登有类似这种成功产品 的广告,但是据悉许多试验以失败告终。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论