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文档简介
1、1 系统配线及控制原理:彩钢瓦是一种建筑材料,出厂成型料长度是固定的(如15 米),客户需要的却是长度不一的材料。如一客户需要长度为12 米的 5 根,长度5 米的 10 根,长度为8 米的 3 根。如用人工裁切,每根长度都需测量,费时费力。用PLC 、文本屏、变频器控制实施自动裁切,操作工只要将此三种裁切长度值和裁切数量值从文本屏画面输入,设备就会自动切出这三种长度规格的彩钢瓦来。原设备是采用西门子变频器和触摸屏进行控制的,但因 PLC 和触摸屏严重损坏,不宜修复。 应用户要求,现在用LS 型 PLC 和 YD20 型文本屏,对其进行改造式修复。原设备的控制线路的主电路,见图 5-45 彩钢
2、瓦自动裁切设备主电路,可分为三部分: 油泵控制线路,为常规启、停电路,不受PLC 控制,上班后由操作人员进行启/停控制,为气压阀提供压力源;变频器控制线路,具有手动进、退和自动中的两段速运行控制,由手动和PLC 自动控制,完成对彩钢瓦材料的输送;刀具上行、下行的气压阀控制线路,对彩钢瓦进行裁切和控制刀具复位,由PLC 自动控制。 PLC 的控制过程: 裁切长度和数量由文本屏输入到PLC 的程序中 。由旋转编码器采集彩钢瓦的长度信号,经程序计算,控制变频器的启、停和气压阀的裁切动作。图 5-45彩钢瓦自动裁切设备主电路整机控制电源由空气断路器QF1控制,再由380V/220V 隔离变压器供给控制
3、电路,以提高抗干扰性能和操作安全性,也避免了采用火、零二线220V 供电时,零线接触不良时的供电不稳。设置SA0急停开关,在系统运行异常时,可快速停掉控制电源,无论手动或自动运行都被中止。油泵的运行提供裁切刀具的工作压力,油泵的起 / 停由 SB1、SB2 按钮手动控制;刀具的上行(抬起归位)、下行(裁切)由 PLC的输出接点驱动 KA1、KA2 两只继电器,再由继电器驱动 KP1、KP2 两只压力电磁阀;变频器的起 / 停、运转方向、运行速度均可以有手动 / 自动两种工作方式。手动裁切时用 SB3、 SB4按钮实现反转和运行控制,用 SB5 按钮控制手动下刀裁切。自动裁切时按设置好的两段速高
4、速和低速进行彩钢瓦输送、裁切前低速运行的控制,用继电器 KA1、 KA2控制刀具的下切和返回。对变频器的参数设置。将P2 端子设置为A 段速运行控制端子,其运行频率为7Hz;将 P3 端子设置为 B 段速运行端子,将运行频率设置为 35Hz;停车方式:自由停车;加、减速时间的设置,据现场运行要求设定。图 5-46彩钢瓦自动裁切设备PLC控制接线图PLC控制接线图,因原机型为西门子型PLC,输出端子在上部,输入端子在下部,为对应原线路配置和操作工人读图习惯,也将PLC输出端子线路画于上部,将输入端子画于下部了,读图时需予注意。图中 SA1为手动自 / 动运行方式选择开关,闭合时为自动运行方式,P
5、06、P07 端子输入刀具下、下限位信号;P0、P1 输入高速计数脉冲信号。SB4为自动运行暂停开关;YD20文本屏的工作电源,取自PLC的 24V、 24G电源供给端子。与可调定长裁切装置不同,程序电路的重点,是对多种剪切数量和多种前剪切长度进行处理,按设置要求完成对设置根数和长度的裁切任务。本装置最多能完成8 组长度和根数各不相同的裁切任务。当然,如果需要,可完成更多组数的裁切设置。控制系统的裁切动作,是按屏面设置数据来进行的,因而制作文开屏画面,就成为编写程序的一个重要内容,而且程序电路要与画面内容有机地结合在一起。还是按照先编写程序电路,再依据程序电路的元件地址制作文本屏画面的步骤来进
6、行。2 PLC 程序程序电路与对应画面:以程序电路左侧的步号为序进行程序电路的讲解。0-9 步电路,为一个计数电路、计数清零控制电路。 C0为剪切张数计数器,输入信号为剪切动作信号,下刀剪切一次,即输入一次计数信号,计数设定值是来自寄存器D3530(屏)内的剪切张数设定值,此值由第二段程序电路所传送,可为1 至 8 组设定值中的任意一组剪切张数设定值。图5-47彩钢瓦自动裁切设备PLC程序电路第一段C0 当前计数值的清零:1)当计数值等于当前设定值时,对应位元件C0 常开触点闭合,计数器复位电路接通,将当前计数值自行清零;2)当自动运行信号接通,M50产生一个扫描周期内的接通信号,“D M50
7、”指令的作用,是将输入信号转变为(上升沿)脉冲输出,将C1 计数器内的当前值清零。在此段电路中,可看出脉冲信号的作用:当手动/ 自动开关打到自动位置时,P3 触点处于常态的接通状态中, 若直接用P3 触点为C1 复位,则因其在常态接通状态C1 复位电路一直在强制复位状态下,会导致C1 不能完成正常计数任务。在这里自动起动后的清零动作,只能是一个瞬态的脉冲信号! 将常态信号转化为脉冲信号,大多是为了适应电路对瞬态信号需求的,并非要对其作无谓的转换。9-15 步电路。 是完成组计数的功能, 当各组的剪切任务都完成后,计数器 C1 的常闭触点开断,使自动运行停止, C1起到了自动停止的控制作用,见2
8、8-32步电路。15-28 步电路。为当前组数监控数据处理电路,将组计数C1 中的数据传送至D3592。因监控显示为 1-8 ,最低显示数为1,显示“ 0 组”毫无意义。故采用ADD加法指令,将D3592(监控画面寄存器)之中数值预先加1,使之从数字 1 开始,显示1-8 组数。下图 5-48 , 34-154 步,是传送指令和条件比较指令的应用。对应长度数据为32 位数据,传送指令为 DMOV,在画面设置中,长度设定值采用的寄存器被定义为32 位数据寄存器,以便与高速脉冲计数形成的 32 位数据相统一,而剪切数量则采用MOV,16 位数据传送指令。在对传送指令应用时,要注意其数据形式。图 5
9、-48 彩钢瓦自动裁切设备 PLC程序电路第二段实际工作中,每一组的长度值和剪切数量(根数)都不一样,在进行长度值和剪切数量的设置时,是以组序为区别,进行设置的,每一组都有两个量需要处理:1)该组剪切数量(根数);2)该组剪切长度。 如第一组要求将彩钢瓦剪切长度为5 米,剪切数量 8 根。第二组 。 第三组 。那么程序电路是如何进行区别,按设置要求进行自动裁切的呢?对每组剪切长度和剪切数量的区别,是通过条件比较指令来进行的。第一段程序电路中,剪切组计数器C1 的计数输入信号,为剪切张数计数器C0 的触点动作信号。当剪切张数与设定值相等时某一组张数剪切完毕后,C0 触点动作, 向 C1 输入一个
10、计数信号。利用计数器C1 的当前数值和给定数字值比较,对现在剪切组别进行逻辑判断。并将设置好的剪切数量传送至计数器C0 中,做为其计数设定值;同时也将该组设定值传送到D3510,经第四段程序电路的算术处理,做为对应剪切长度的总脉冲数,与旋转编码器输入脉冲数进行比较,二者相等时,下刀剪切。34-49 步电路,为第一组的组别判断和第一组剪切长度传送电路、第一组剪切张数传送电路。其工作过程是这样的:系统启动时,计数器C1 中计数值为0, 34-49 步数据传送电路的输入回路接通(以下传送电路均无输入回路接通条件而不工作),数据传送电路将第一组剪切长度数据D3560(来自屏设定画面)传送至D3510
11、寄存器。此时第四段程序电路中的170-220步电路,所计算得出的总脉冲数(对应剪切长度)即为34-49电路所传送的第一组剪切长度值;同时,34-49电路也将剪切数量的数据传送到D3530 中,作为第一段程序电路中剪切数量计数器C0 的设定值;当实际下刀次数(剪切数量)与第一组设定数量相等时,C0 自清零,同时向C1(组计数)输入一个计数信号,使C1的当前计数值为1。C1 的当前计数值为1,从而使 49-64 步电路被激活, 第二组剪切长度与剪切张数传送电路的输入回路接通, 将第二组剪切长度数据传送至总脉冲数计算电路,同时也将第二组剪切张数的数据传送至 C0,作为 CO的计数设定值。也可以认为,
12、 D3510、D3530 的内部数据同时被刷新为第二组的设定数据。以下各组剪切数据的工作传送方式依此类推,直至剪切完毕,系统自动停机。每组剪切长度及剪切张数的设置画面如下:采用文本屏型号为TD20,LS 型 PLC与电脑的通讯电缆和与文本屏的通讯电缆相同,不必另行更换电缆。 第一步, 是选择 PLC类型,其通讯协议可以用默认配置,不须另设。 然后进入画面编辑。按主画面、其它画面的次序逐一进行编辑,定义元件(寄存器),设置画面转换功能键等。其画面编辑方法同上述的 YD204VL4文本屏,不予赘述了。图 5-49 TD20文本屏剪切长度、数量设置画面一第一组剪切长度:32 位数据寄存器D3560,
13、剪切张数: 16 位数据寄存器D3562;第二组剪切长度:32 位数据寄存器D3564,剪切张数: 16 位数据寄存器D3566;第三组剪切长度:32 位数据寄存器D3568,剪切张数: 16 位数据寄存器D3570;第四组剪切长度:32 位数据寄存器D3572,剪切张数: 16 位数据寄存器 D3574。注意:当指定 D3560 为 32 位寄存器时, D3561 同时被占用(D3560 储存低 16 位数据, D3561储存高 16 位数据),D3564(D3565)等数据寄存器,也都被指定为32 位数据寄存器。将 SEC定义为隐形键,实现向画面 1 的转换;将下行箭头键定义为画面跳转功能
14、键,按此键时转换到设置 2 画面。 因为一个画面只能处理和显示四行文字,须用两个画面才能完成对八组剪切数据的设置。图 5-50 TD20文本屏剪切长度、数量设置画面二第五组剪切长度:32 位数据寄存器D3576,剪切张数: 16 位数据寄存器D3578;第六组剪切长度:32 位数据寄存器D3580,剪切张数: 16 位数据寄存器D3582;第七组剪切长度:32 位数据寄存器D3584,剪切张数: 16 位数据寄存器D3586;第八组剪切长度:32 位数据寄存器D3588,剪切张数: 16 位数据寄存器 D3590。将 SEC定义为隐形键, 实现向画面1 的转换; 将下行箭头键定义为画面跳转功能
15、键,按此键时,转换到设置1 画面。图 5-52彩钢瓦自动裁切设备PLC程序电路第三段图 5-53 彩钢瓦自动裁切设备PLC程序电路第四段170-220 步(见图5-52 ),为长度脉冲数、减速距离脉冲数及长度监控值(将脉冲数转换为毫米值显示)的算术电路,与本章第三节的可调定长裁切装置的算术电路相同,请读者自行分析电路原理。另外,系统的起动/ 停止,和变频器高、低速的控制,及与控制相关的逻辑判断电路,也编写在该段程序中。220-243步程序电路(见图5-53 ),为高速计数和计数清零电路。247-263步电路,为变频器低速和下刀信号处理电路,与第一节程序电路内容相近,不予赘述。247-277步程
16、序电路,为自动/手动下刀裁切控制电路,下刀信号与上/ 下限位信号相配合,对下刀电磁阀进行控制。此处,用SET 置位指令“强制”了M10的接通(RST M10指令并没有成对出现),这是因为下刀裁切,只是一个瞬时过程,而抬起刀具,则为一个常态保持动作。在不明了实际的动作要求时,遇到这种不够规则的指令应用现象,就会感到不解。现场调试和程序修改,有点“头疼医头脚疼医脚”的意思, 某种情势下, 往往不是出于全面的周密的逻辑思考,而是考虑到先把问题解决了再说,因而某些指令用法的不规则和程序电路中偶尔出现的“凌乱”现象,就是在所难免的了。这是我们“读程序”时应该注意的方面了。同时在编程工作中,也要尽量养成一
17、个“按规则编写程序电路”的好习惯。文本屏的设置画面如下:图 5-51 TD20 文本屏的“机械设定”画面该画面描述:机械设定画面,用于(主轴)轮周长、编码脉冲、减速长度三个量的设置。轮周长设置:16 位数据寄存器D3512;编码脉冲数/ 周设置: 16 位数据寄存器D3514;减速长度设置: 16 位数据寄存器D3500。另外编辑了设置功能键提示文字,ESC隐形键和上行箭头键用于画面转换。对应“机械设定”画面的程序电路,见上图5-52 程序电路第三段170 步 220 步,是一段算术指令的程序电路,可得出裁切长度、减速距离等的相关控制数值。对文本屏和PLC的配合应用,经过以上两个程序实例,应该是比较熟习了。这就为进一步学习触摸屏奠定了良好的基础。触摸屏和文本屏的作用非常相近,乃至于都被称为图形终端,图文控制器。与PLC配合使用,也起到监控和操作两方面的作用。从画面编辑等操作上看从画面创建和命名、画面跳转键的指定、画面控制(监控)元件的地址指定、与PLC的通讯设置等方面,可以说没有什么不同。二者的最大不同之处,大约是按键外形的不同了。将文本屏在画面之外的操作键,移到画面内部,其操作形式由按动变为触摸,则文本屏就变成了触摸屏。触摸屏和文本屏有何不同?1)将屏面的按钮移到屏面以
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