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文档简介
1、一一、变频器运行状况、变频器运行状况 二二、冷却系统存在的问题、冷却系统存在的问题 三三、改造的必要性、改造的必要性 四四、改造方案、改造方案 五五、冷却效果分析、冷却效果分析 六六、结论结论 安阳有限公司合成气压缩机、CO2压缩机、氨压 缩机三大机组全部采用高压变频器加电机的驱动方 式。开创了化工厂大型压缩机全部使用变频驱动的 先例,同时也是国产最大功率高压变频器的第一次 投运。 自2013年9月份开车到如今已近一年时间,变频器运 行比较稳定,控制操作简单方便。 一一、变频器运行状况、变频器运行状况 7月21日,由于天气骤然升温(据后来查询,当时的 气温已经超过40)循环水温度接近35,变频
2、器功 率柜已经超40报警,经过电气车间临时采用多种方 法降温,最终未引起变频器跳车。 三台高压变频器冷却系统原设计采用工厂循环水,设 计进水压力0.4Mpa,进水温度33,进回水温差 3,进风温度40,进出风温差5,按设计值, 氨压缩机变频器循环水流量为166t/h,CO2压缩机变 频器流量为172t/h,合成气压缩机变频器流量为 304t/h,在大部分时间循环水能满足冷却要求。在夏 季较高温度下,冷却系统满足不了变频器的冷却要 求。 二、冷却系统存在的问题二、冷却系统存在的问题 目前变频器冷却系统不足以应对夏季高温或极端天 气,这就为变频器夏季运行埋下了严重隐患,如不 彻底从根本上解决这个问
3、题,变频器夏季一旦运行 超温跳闸,将会给整个公司带来巨大的损失。 三、改造的必要性三、改造的必要性 变频器冷却有多种方案:(1)增加大功率空调,(2) 风筒喷淋降温(效果不明显),(3)增加新鲜水管 线。经过公司领导和车间的共同讨论,由于改造新 鲜水成本不高,冷却效果较好,最终确定对高压变 频器功率柜增加新鲜水管线,夏季高温时由新鲜水 冷却,其他时间由循环水冷却。具体新鲜水要求及 施工方案如下: 1、水压及水温:变频器室冷却器入口新鲜水压力 0.4Mpa,温度25。 2、水量:在原设计条件下氨压缩机变频器柜所需循 四、改造方案四、改造方案 循环水量83t/h,CO2压缩机变频器柜所需循环水量
4、86t/h,合成气压缩机变频器柜所需循环水量152t/h, 三台共计321t/h,如果按照新鲜水温度25估算,三 台变频器功率柜冷却所需新鲜水量为 3210.6=192.6(t/h) 。 3、施工方案: 新鲜水引自中盈生产水2#线地管,出地面位置设置 总阀,沿合成管廊敷设到变频器室,新鲜水总管道 采用DN200碳钢管,在变频器室南侧从总管引一路 DN100的管道,送至合成、二 氧化碳压缩机变频器 冷却器循环水入口位置;在变频器室北侧从总管引 另一路DN80的管道,送至氨压缩机变频器冷却器循 环水入口位置,两路管道沿室外空冷风道下地面敷 设,在每台变频器水冷器位置设支线(DN50),在 原变频器
5、功率柜水冷器循环水进水阀后管道盲板法 兰处开口,支管接至此处碰头,并在每条DN50管上 加装进水阀门。管道施工结束,在接入冷却器之前, 必须进行管道冲洗,然后接入冷却器,避免杂物进入 冷却器引起堵塞,此工作内容由检修负责。 新鲜水接入系统简图,见下图 : 四、材料:由工程部根据改造方案具体确定所需钢管、 阀门、法兰等施工材料的型号和数量。 五、风险防范:变频器功率柜水冷器增加新鲜水管 线需要停冷却循环水,停止循环水有可能会造成变 频器报警,甚至变频器停车。此风险由电气负责控 制,采取以下方法:(1)改造好一台换热器再改造 另一台,严禁同时改造两台以上;(2)法兰、弯头、 管道等连接提前做好预制
6、,尽量减小停水时间在30分 钟内;(3)避开高温时间段施工,在清晨等温度相 对较低的时间段施工;(4)拆开改造的功率柜室内 风道紧急排风口,在进风口增加轴流风机通风;(5) 改造时电气派专人在变频器室观察变频器温度,必要 时打开变频器柜门。 六、调试运行 高压变频器空水冷系统新鲜水改造工程按期完成,于8 月1日由调度牵头进行新鲜水试投运。为保证新鲜水水 量及水压都能满足要求,投运之前,制定了几种新鲜 水投运方式:(1)打开新鲜水阀门及循环水阀门,由 新鲜水和循环水共同冷却,观察新鲜水压力变化及变 变频器功率柜温度变化并做记录。(2)新鲜水阀门 完全打开,循环水阀门完全关闭,由新鲜水单独供 水,
7、观察新鲜水水压变化及变频器功率柜温度变化 并做记录。(3)灵活方案,打开新鲜水阀门及循环 水阀门,但根据新鲜水压力的变化随时调节阀门开 度,保证新鲜水供水压力,记录数据。 8月1日首次投入新鲜水进行了调试,当时循环水温度 31,变频器温度36左右,新鲜水管线压力 0.38MPa,首先单独投入一台氨压缩机变频器,冷却 效果比较好,变频器最低温度能达到30左右,然后 三台变频器全部投入新鲜水,三台变频器温度下降 都比较明显,12点时氨:31.6,CO2:33.7,合 成:31.1,由于怕周六周日人少出现意外,下班前 新鲜水全部关闭。 考虑到新鲜水回水阀门开度太大,8月4日对新鲜水 回水阀门开度调整
8、再次投入试验,(由于8月5日跳车, 本次试验约12个小时,此后循环水温低一直不高,没 再投入) 8月1日单台氨压机变频器投入新鲜水记录: 循环水进循环水进 水压力水压力 循环水回循环水回 水压力水压力 循环水进循环水进 水温度水温度 循环水回循环水回 水温度水温度 功率柜功率柜 温度温度 室温室温 电流电流 投运前0.4Mpa0.37Mpa30.731.13434 597A 投运后新鲜水压 力 0.38Mpa 0.37Mpa3134 603A 7月21日 参数 0.39Mpa0.36Mpa34.835.640.6 38 651.4A 新鲜水新鲜水 进水温进水温 度度 新鲜水新鲜水 压力压力 M
9、Pa 投用前投用前 变频器变频器 温度温度 投用后投用后 变频器变频器 温度温度 回水阀回水阀 门开度门开度 圈圈 室室 温温 环境环境 温度温度 负荷负荷 (KW) 8月月4日日 负荷负荷 (KW) 7月月21日日 合成气 压缩机 变频器 240.3637.433.5335381501015261 氨压缩 变频器 240.3637.132.7335381005810290 CO2压 缩机变 频器 240.3637.534335381003810091 注:三台高压变频器全部投用新鲜水后,新鲜水压力有所下降,因此新鲜水投 运后需加强巡检,时刻关注新鲜水的压力及水量,及时调整新鲜水压力和流量, 紧急情况切换到循环水冷却。 从两次投入试验的情况来看,冷却水的温度对变频 器的影响最大,三台变频器全投入新鲜水的话,变 频器温度降低比较明显,约降低3-5。8月4日,三 台变频器都在较高的负荷运行,和夏季最高温度时 的负荷相差不多。如果按照今
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