W3410刨煤机工作面瓦斯综合治理技术_第1页
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文档简介

1、w3410刨煤机工作面瓦斯综合治理技术 1矿井及工作面概况 晓南煤矿1980年投产,设计生产能力为90万 t/a,经改扩建后,设计生产能力为150万ta,现实际生产能力稳定在240万ta以上,现有w2、w3共 2个采区。我矿于2002年引进法国dbt公司刨煤机系统在w3409工作面首次安装使用,w3410是我矿使用刨煤机生产的第二个工作面。w3410工作面位于西三采区北部,南侧为w3409工作面采空区,北侧为w3411工作面(尚未开拓),西为w3二期 412工作面(尚未开拓),东部以f23-1号断层为界与西三采区二期相邻;下部为72号煤层;层间距在 26-30m之间,上部为2号煤层(不可采)。

2、该工作面走向长795m,倾斜宽215m。工作面开采的是42号煤层,煤层厚度1.0325m,平均177 m,东部薄,向西逐渐增厚;煤层倾角310,煤质为长焰煤。绝对瓦斯涌出量为303m,煤尘具有爆炸性,“u”型通风方式,全部陷落法管理顶板。2 w3410回采工作面瓦斯涌出特点 通过对w,410工作面的现场测定和计算,可以得出工作面瓦斯的涌出特点。 (1)上隅角瓦斯偏高。刨煤机工作面由于采高小,工作面通风断面相对综采面要小得多,工作面后方存在着一定的漏风。通过实测,工作面中部风量只有回风顺槽风量的7080,说明工作面向采空区的漏风量是很大的。工作面落煤及煤壁的涌出的瓦斯一部分很快被新鲜风流冲淡、稀

3、释,一部分随漏风风流涌人到采空区;同时,遗煤及邻近围岩的瓦斯也积存于采空区中。采空区内的瓦斯在雷诺数很小的层流状态下,随漏风风流运移积聚在工作面上隅角一带,造成上隅角处瓦斯浓度偏高。 (2)采空区瓦斯涌出量较大。在采动应力影响下,采空区2侧煤层(煤柱)破坏后释放出的瓦斯(呈缓慢涌出状态)涌人工作面采空区,一般认为应力影响区在工作面以外的1525m内;上邻近层瓦斯随顶板冒落破坏后,沿顶板卸压角以外的冒落带、裂缝带、弯曲下沉带急剧涌人工作面采空区;下邻近层其三向应力状态变成二向应力状态,根据材料力学原理,就要向上产生应变,产生弯曲破坏(表现为底鼓),其吸附状态下的瓦斯就会解吸成游离状态下的瓦斯,涌

4、人工作面采空区。可以认为:工作面的瓦斯来源有3个:开采层、邻近层和采空区遗煤。由于生产过程中邻近层和遗煤瓦斯均是通过采空区涌向工作面的,因此,可以认为工作面的瓦斯涌出来源分为 2个:开采层和采空区。根据w3410刨煤机工作面老顶初次垮落前后的瓦斯涌出量实测资料计算:开采层的瓦斯涌出量为1548m3min,占工作面瓦斯涌出量的5165,采空区瓦斯(邻近层和采空区遗煤)涌出量为1449 m3min,占工作面瓦斯涌出量的4835。3 瓦斯综合治理措施 根据w3410刨煤机工作面的瓦斯涌出特点,我们针对性地采取了以下综合措施治理瓦斯。 (1)合理配风。对落煤及煤壁释放的瓦斯和采空区涌出的瓦斯首先采用合

5、理的风排措施,即把 w3410工作面风量配到1 500 m3min,可排除瓦斯最大能力为15 m3min。在开采初期,即在老顶初次跨落前,工作面回风流中的瓦斯浓度一直保持在 05以下。 (2)利用顶板钻孔和导人法治理采空区内的瓦斯。利用顶板钻孔抽放采空区瓦斯。顶板钻孔抽放采空区瓦斯主要是在w3410回风顺槽向工作面前上方打89 mm抽放钻孔,钻场间距在2530 m;钻孔终孔位置在沿回风顺槽方向超前1个钻场 2060 m,沿工作面方向落在卸压区内,并在距回风顺槽煤柱线2080 m范围内,终孔高度在2035m之间。考虑到2个钻场能够同时抽放,每个钻场采用多孔分层抽放的钻孔布置方法,一般每个钻场布置

6、6个钻孔(钻孔分3层布置,每层布置2个孔),第一组为低倾角长钻孔层布置,目的是尽早抽放瓦斯;第二组为中高倾角中长钻孔层布置,其服务时间最长;第三组为高倾角短钻孔层布置,目的是工作面距离钻场较近时,前2组钻孔抽放的瓦斯浓度低时,该钻孔在裂隙带内仍能抽放高浓度的瓦斯,为下一个钻场接续服务。利用采空区导入法治理 w3410采空区内的瓦斯。即在w3410回风顺槽每隔100m向邻近的w3409采空区打导向孔(一般直径为114mm)46个。待w3410工作面推进到导向孔位置时,w3410采空区与w3409采空区联通,运用另1套永久抽放系统对已采完的w3409采空区进行抽放,使得w3410采空区内瓦斯通过导向孔流向w3409采空区,达到降低w3410工作面瓦斯浓度的目的。(3)利用移动瓦斯抽放泵抽放工作面上隅角瓦斯。我矿把原地面永久瓦斯抽放泵站的sk42型抽放泵经改造后用作井下移动瓦斯泵站。由于该泵比yd3或yd5型移动瓦斯泵抽放能力强,自安装以来,w3410工作面上隅角的瓦斯浓度最大为 12,没有出现瓦斯积聚、超限现象,很好的解决了上隅角瓦斯难题。4 瓦斯治理

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