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1、 精编范文 专用树脂生产工艺自动化改进效果温馨提示:本文是笔者精心整理编制而成,有很强的的实用性和参考性,下载完成后可以直接编辑,并根据自己的需求进行修改套用。专用树脂生产工艺自动化改进效果 本文关键词:生产工艺, 树脂, 改进, 自动化, 专用专用树脂生产工艺自动化改进效果 本文简介:摘要:由于专用树脂生产工艺自动化程度较低, 频繁需要人工操作, 误操作的风险较大, 通过自主研发改进, 将部分人工操作实现自动化, 提高了生产系统自动化水平, 降低了劳动强度, 确保了生产系统安全高效运行。关键词:专用树脂;生产工艺;自动化;改进唐山三友氯碱专用树脂厂区于20_年建成投产, 采用微悬浮聚合法生产

2、专专用树脂生产工艺自动化改进效果 本文内容:摘要:由于专用树脂生产工艺自动化程度较低, 频繁需要人工操作, 误操作的风险较大, 通过自主研发改进, 将部分人工操作实现自动化, 提高了生产系统自动化水平, 降低了劳动强度, 确保了生产系统安全高效运行。关键词:专用树脂;生产工艺;自动化;改进唐山三友氯碱专用树脂厂区于20_年建成投产, 采用微悬浮聚合法生产专用树脂, 目前生产的产品的主要牌号为SY-Z140、SY-Z170和SY-Z100型3种树脂, 广泛应用于壁纸、医用手套、玩具、运动地板等领域。但生产所采用的生产工艺自动化水平较低, 在生产中需要人工操作的次数频繁, 这无疑增加了人为因素对安

3、全生产的影响, 劳动强度大, 操作环境恶劣。该公司通过日常生产的摸索和自主研发, 逐步实现自动化。1改进前工艺状况1.1手动涂釜改进前, 聚合釜涂釜操作需要人工手动喷涂, 涂釜管线用黑胶皮管连接自制手动喷枪, 在聚合釜入料之前手动往釜壁四周进行喷涂, 由于使用手动喷枪, 在涂釜过程中釜顶、搅拌、釜底等部分死角无法喷涂, 釜壁涂层厚度受人为因素影响薄厚不均且存在漏涂等情况。另外, 涂釜后的冲洗采用临时软管进行人工操作, 同样存在冲洗不彻底的问题。涂釜改造前, 由于整体涂釜效果差给生产带来诸多不利影响。首先, 釜壁大量结垢直接影响聚合釜的换热能力, 聚合反应热移出速率下降, 且聚合过程中生成的渣子

4、较多, 造成原辅材料消耗上升;其次, 聚合釜清理困难, 频繁造成人工下釜清理料块, 时间长、劳动强度大、影响产量;再次, 黑胶皮管链接密封性不严, 容易发生涂釜液外漏, 接口处崩开造成职工身上喷溅大量涂釜液现象时有发生, 操作环境恶劣。1.2消泡剂、降粘剂手动加入聚合釜反应完成后需要向釜内加入消泡剂和降粘剂, 由于粘剂罐在聚合釜上方, 距离地面高约3m, 每次操作人员都需要使用移动梯架将消泡剂、降粘剂手提至车上向罐内加入, 由于降粘剂罐周围管线较多存在一定程度阻挡, 易造成药剂洒落污染操作环境, 甚至因加入口阀门忘关造成操作事故。1.3分散管线清理频繁采用微悬浮法生产工艺, 引发剂、单体、脱离

5、子水、乳化剂等原料在分散罐内分散均化, 完成后打入聚合釜, 入料完成后分散管线内残留分散液容易发生自聚, 自聚产生的低聚物堵塞管道造成入料困难, 尤其夏季气温高, 极易造成分散管线自聚, 车间需要频繁对分散管线进行人工清理, 费时费力, 影响生产系统的稳定运行。2改进措施2.1增加自动涂釜装置通过技改, 在聚合釜釜顶增加2台电动喷淋阀, 配套增设1台涂釜液泵、1台冲洗水泵和1台涂釜液储罐。涂釜液贮存在涂釜液罐中, 从贮罐送来规定量的涂釜液, 经蒸汽气化注入到聚合釜的冲洗水管道中, 蒸汽和涂釜液混合物经聚合釜顶的电动喷淋阀喷入到聚合釜中, 在聚合釜内的釜壁和内部部件的表面上固化, 自动涂釜工艺流

6、程示意图见图1。2.2增加消泡剂/降粘剂自动加入装置通过改造, 在聚合釜周边单独增加1台消泡剂罐、1台降粘剂罐并设置1台加料泵, 消泡剂罐和降粘剂罐平均1周配置1次, 需要向釜内加入助剂时, 只需要流量计准确计量加入到原有降粘剂罐内即可, 自动加入工艺流程示意图见图2。2.3增加聚合分散入料反冲洗更改聚合入料程序, 在不改变原有入料程序的前提下, 在分散管线末端法兰处进行配管, 将纯水接至法兰盖上, 在聚合分散入料并完成助剂罐的清洗后, 自管线末端开启反冲洗程序, 对分散管线进行反冲洗, 降低了分散管线内分散液的残留浓度。3实施后的效果3.1自动涂釜后的效果涂釜操作实现自动化改造, 结合使用进

7、口涂釜液, 防粘釜效果大大提高, 渣子料比改造前降低明显, 自动涂釜的操作在密闭的聚合釜内进行, 自动涂釜过程不会对现场环境造成影响, 成功实现了改善职工工作环境和降低职工劳动强度的预期目标。改造后, 每天的压滤料可减少4包, 每袋压滤料按700kg(含固量50%)计算, 每年可减少压滤料(干基)462t, 压滤料按每吨1500元, 成品树脂售价按5700元计算。年创效194万元。由于涂釜效果好, 每个清釜点(共14点)单次清釜的时间缩短了2min, 每台釜可节省28min, 年可多生产8釜次以上;高压清洗泵流量为227L/min, 每台釜可节约脱离子水约6t, 每吨水按11.65元计, 可节

8、省69.9元, 每条线每天入料3釜, 聚合共3条线, 1年可节约脱离子水20.76万元;高压清洗水泵电机功率185kW, 每次少开28min, 电费按0.479元计算, 每台釜可节约用电41元, 1年可节约用电12.18万元;改造前配制涂釜液需用到甲醇, 甲醇属于有毒有害危险化学品, 改为自动涂釜后, 更换涂釜液, 甲醇不再使用, 每月节省助剂甲醇约2t, 甲醇每吨0.45万元, 每月可节省甲醇0.9万元, 而且车间可减少甲醇的储存量, 使车间甲醇库存量基本为零。全年效益为237.74万元, 项目投资为300万元, 按14年折旧, 折旧费用为20.36万元, 则年创效额为217.38万元。3.

9、2消泡剂、降粘剂自动加入后的效果消泡剂、降粘剂实现自动加入, 每次向聚合釜内加入助剂时, 只需要启动自动加入程序, 由流量计准确计量加入降粘剂罐内, 加入量达到设定值即可, 无需人为干预, 显著降低了职工劳动强度, 避免人工加入时助剂洒落, 工作环境进一步得到了改善。3.3实施反冲洗后的效果实施反冲洗后, 分散管线内残留的分散液浓度大大降低, 分散管线内自聚情况得到缓解, 分散管线的清理次数明显减少, 保障了生产系统的连续稳定运行, 提高了产量, 同时也大大减少了因清理管线造成的劳动强度。清理次数见表1。由表1可以看出, 自20_年下半年实施反冲洗以来, 分散管线清理次数明显减少, 管线清理周

10、期延长, 同时管线清理所需时间减少, 这是由于实施反冲洗后, 管线内残留的分散液减少, 浓度明显降低, 使管线内自聚程度得到有效缓解, 管线内自聚产生的自聚物少, 管线清理的难度也相应降低。管线清理次数的减少, 也相应减少了因管线拆检产生的人工以及垫片和螺栓等的耗用, 经估算, 反冲洗的实施可创效四百余万元。4现阶段存在的问题及展望4.1实现自动清釜人工清釜还需每釜开釜盖, 在人孔处架设高压喷枪手动定位进行清釜操作, 清理效果不尽人意且劳动强度大。计划将高压喷枪进行改造, 通过PLC控制实现喷枪的自动定位, 减轻劳动强度, 提高喷枪的清釜点的定位精确度, 提高了清理效果, 必要时引进自动清釜装置, 实现了釜内自动清釜。4.2实现乳化剂集中配置聚合釜入料的助剂配置需要每釜一配, 每天乳化剂的配置量在3.5t左右, 助剂配置工的劳动强度大, 而且配置时容易造成因人为因素导致的加入偏差, 计划新增乳化剂储罐, 将乳化剂提前加入到储罐内, 需要助剂配置时, 通过计量将乳化剂加入到配置罐内, 提高乳化剂配置的准确性, 进一步提高自动化水平。5结语通过各专业技术人员的相互配合及努力, 成功实现了专

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