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文档简介

1、关注我 实时更新 最新资料高压变频器渣泵研究管理论文1引言广东省韶关钢铁集团有限公司(以下简称韶钢)位于韶关市南郊,占地面积8320m2。韶钢是中国500家最大工业企业和国家512家重点企业之一,世界100家大型钢铁企业排行第95位,具有年产钢160万吨以上能力。炼铁厂是韶钢 的一个主体生产厂,负责公司所需铁水和铁块冶炼。炼铁厂现有6座高炉,总炉容2405m3,年产生铁230万吨。高炉冶炼铁水过程中产生大量 的熔渣,通常是用大流量 的中压水将其降温并冲散,同时输送到水渣池回收,作为炼铁生产 的副产品。高炉生产是不间断 的,一般情况下每天出铁15次,在高炉出铁前、后各放一次渣,两次出渣时间约30

2、min,在此时间内要求水冲渣系统 的水泵满负荷工作,其余时间水泵只需保持约30%水流量防止管道堵塞即可。我厂4#-高炉使用ZGB-300型冲渣泵,机组有关数据如附表原系统运行时,起动前管道进出水阀门关闭,起动后阀门开度约90%,机组全速运行,电网电压6300V,电机运行电流33A,功率因数81.6%,耗电功率294kW。不需冲渣水时通过调节阀门在30%来调节水流量(此时电机电流25A),耗电功率214kW,一方面导致大量 的节能损失,另一方面频繁操作阀门,致使其使用寿命大大降低,增加了停产更换阀门 的时间,为此我厂决定对4#高炉冲渣泵进行改造。2系统方案选择在选择调速方案时,我们曾从节省投资出

3、发考虑过使用调速型液力偶合器,但由于需将原机组 的混凝土基础全部打掉重新捣制,工作量大、施工周期长,将影响正常生产,为此决定采用高压变频调速器。面对当今国内外 的众多高压变频产品,2001年初,我们组织专业人员对国内外高电压、大功率 的变频器这一新技术进行了全面慎重 的考察论证,最后决定采用国产高电压、大功率变频调速装置,原因如下:(1)目前国产高压大功率变频器已具备和国外产品相抗衡 的技术水平;(2)更符合中国国情,如:变频器性能更适合国内电网状况、全中文操作界面等;(3)产品备件采购方便;(4)售后服务及时、周到;(5)性价比高于国外同类产品。通过招标形式,我公司选用了国内实力雄厚 的成都

4、佳灵电气制造有限公司生产 的JCS-6kV/400kWIGBT直接串联高压变频器。3佳灵IGBT直接串联高压变频器原理及特点目前,低压变频调速技术已比较成熟,但在高压变频调速技术方面,由于变频器 的核心功率器件耐压有限,所以高压变频器并不象低压变频器一样具有简单统一 的拓扑结构,从而产生了当今各种各样 的结构。佳灵高压变频器由于解决了IGBT直接串联这一世界性难题,使其具有和低压变频器一样简单 的结构。该产品成功融入IGBT直接串联技术、正弦波技术、抗共模电压技术和直接速度控制(DSC)技术,使得产品具有与其它形式(单元串联多重化、中心点箝位三电平等)产品无法比拟 的优越性,该产品已被列为“国

5、家重点技术创新项目”。图1可以看出:该系统由电网高压直接经高压断路器进入变频器,经过高压二极管全桥整流、直流平波电抗器和电容滤波,再经逆变器逆变,加上正弦波滤波器,简单易行地实现高压变频输出,直接供给高压电动机。其优点在于:(1)整个系统没有输入输出变压器,体积小重量轻,仅为其他品牌体积 的1/2,减少了基建投资,解决了我厂基建空间不足 的实际情况。(2)由于该变频器结构简单,无变压器,所以故障点大大减少,整个系统效率高,额定负载效率98%以上。(3)采用正弦波技术,大大提高输出波形质量,输出电压谐波含量小于3%,特有 的共模技术使整个系统 的共模电压及输出du/dt值完全符合MGI 的标准,

6、消除了电机振动现象,减小了轴承和叶片 的机械应力,不需更换我厂原有 的旧电机,无需降容使用。(4)采用用直接速度控制技术(DSC),响应速度高于其它同类产品,转矩脉动小,低速仍能保持平滑静音运行。(5)可实现工频旁路,检修方便,而且具有完善 的系统保护功能。4改造方案由电机转速公式可知:n=60f(1-s)/p其中:s转差率n转子实际转数(r/min)f电流频率p电机 的极对数可见,只要改变电机 的频率f,就可以实现电机 的转速调节,高电压大功率变频器通过控制IGBT(绝缘栅双极型电力场效应管) 的导通和关断,使输出频率连续可调。而且是随着频率 的变化,输出电流、电压、功率都将发生变化,即负荷

7、大时转速大,输出功率大,负荷小时转速小,输出功率也小。由流体力 学可知:Q=Q(n/n)H=H(n/n)2P=P(n/n)3当泵机低于额定转速时节电为E=1-(n/n)3PT(kWh)式中:n额定转速n实际转速P额定转速时电机功率T工作时间可见,通过变频改造,冲渣泵流量Q、压力H及轴功率P都将发生较大 的改变,不但节能而且大大提高了设备运行性能。以上公式为本厂提供了充分理论依据,我厂根据冲渣泵 的实际特性对其进行了具体改造,冲渣泵在冲渣时工作在49.5Hz,在不冲渣时工作在25Hz,考虑到工艺对调速精度要求不是很高,本系统只采用开环控制并在高炉值班室操作,需冲渣时给调节系统一个“1” 的信号,

8、电机高速运行,不需冲渣时将此信号取消,电机低速运行,取得了很好 的节能效果。5改造后 的系统实际运行状况变频器到厂后,我厂技术人员同成都佳灵电气制造有限公司派出 的技术人员一道,经过几天 的安装,一次性调试成功。于2001年11月28日开始正式运行,现已累计运行18个月,经过反复多种测试各运行参数一直正常,变频器质量性能良好,安全可靠,各项指标均达到了设计要求:(1)谐波抑制效果良好。电压谐波含量小于3%,符合IEEE519-1992和GB/T14549-93标准。(2)各种保护功能完善。过流、过压、欠压、故障保护等功能可靠,并且考虑了外部电网 的防雷击等多环节保护功能。(3)各种指示功能完备

9、。具有输入、输出电流和电压、运行频率、故障显示、运行状态指示等功能。(4)操作简便。同普通 的低压变频器 的功能操作方式相似,功能设置和调整简单方便。6节能量 的验证及测试方法(1)测量无变频调速时另一台机组在工频电压下运行 的电压、电流、功率因数。(2)测量有变频调速时机组在49.5Hz频率电压下运行变频器输入端 的电压、电流、功率因数。(3)测量有变频调速时机组在25Hz频率电压下运行变频器输入端 的电压、电流、功率因数。(4)测量仪表型号为:电压互感器:JDZJ-6;电压表:16L1-V;电流互感器:LZZB-1050/5;电流表:16L1-A;功率因数钳型表:HIOI-3266。通过上

10、述测量参数,根据P=1.73UIcos计算得出P50=294kW、P49.5=214kW、P25=82kW。7改造效益(1)节能经济效益机组49.5Hz运行和无变频器运行相比可节省功率P1=P50-P49.5=80kW机组25Hz运行和无变频器运行相比可节省功率P2=214kW-P25=132kW年节电量:W=(H1P1+H2P2)=365(7.580+16.5132)=1013970kWh(注:每年按365天计,H1:冲渣时间=1530/60=7.5小时;H2:不冲渣时间=24-7.5=16.5小时)经济效益:W电价=10139700.56=567823元(注:韶钢厂工业电价0.56元/kW

11、h)(2)节约维修费用因冲渣水含有大量 的炉渣,原系统管道和阀门在含渣水 的高速冲刷下,很短时间内管壁就会变薄、阀门密封损坏须重新更换,一般情况下每年需维修费用约15万元。经变频调速改造后,有一半时间内管道 的水流速度降低,磨擦减少,管道和阀门 的使用寿命大大延长,每年可降低维修费用约1/3,即5万元。(3)实现电机软起动功能,延长了电机寿命,大大减少了冲渣泵故障发生率。(4)提高了自动化水平,节约了大量工业用水。由上述可知,综合经济效益每年可达60多万元,一年即可全部收回成本。8结论通过对冲渣泵系统 的变频调速 的技术改造,我厂使用了成都佳灵电气制造有限公司制造 的IGBT直接串联高压变频器,经过较长时间 的运行检验,证明该产品性能可靠、功能齐全、技术先进,说明国内自主开发 的高压变频器在技术上已经处于世界先进水平。由于IGBT直接串联高压变频器无输入输出变压器、体积小、性价比高、综合性能好等方面均超过了国内外其它产品,是新一代高性能高压变频

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