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熟料生产线 炉缺陷浅析2008-5-14作者: 作者:方仕鹏 安徽池州海螺水泥股份有限公司 我公司有 条 熟料生产线, 是由天津水泥设计研究院设计的, 于 年投产。因为各方面原因, 运行效果不很理想, 尤其窑系统波动较大, 我们利用检修机会多次对系统改造, 取得了一定成绩, 在此作一总结。 系统存在的问题)窑尾烟室不时有正压喷灰现象, 严重时烟室密封处漏红料。) 预热器系统阻力高, 负压波动较大, 分解炉出口温度很不稳定。在产量达到 时, 预热器出口压力达到 , 压阻不定期出现 的波动, 锥部压力波动最为明显。) 出口温度( 一般在 ) 比分解炉出口温度( 一般控制在 ) 要高 , 表明煤粉存在后燃现象。伴随系统压力波动, 预热器出口不时出现 (), 严重时造成窑尾电除尘器跳停。) 窑头罩负压难以控制, 窑头废气温度长期在左右, 危害窑头排风机的安全运行。)熟料质量不稳定, 黄心料难以消除, 极易超标。通过综合分析, 认为该分解炉设计有一定缺陷,炉内流场不合理, 预热器系统塌料, 造成上述现象。 问题分析 分解炉流场分析 分解炉是在 炉基础上改造的, 带有双缩口, 锥部近壁区轴向风速的分布规律为纯喷腾流, 表现为近壁区的回流区和涡流区(如图 所示)。回流会造成物料的大量返混, 对物料的分散和均布产生不良影响, 恶化燃烧与分解反应的环境。两股三次风入炉后, 炉内气流运动相当于水平方向流与垂直喷腾流的简单迭加, 两者间相互干扰减弱, 炉内不会出现旋流,所以炉壁区域风速极低。 物料入炉后, 大部分物料会贴壁运动, 存在明显的中稀边浓现象, 物料在炉内均布性欠佳。边壁区风速低, 物料浓度高, 容易塌料; 而炉内中心区轴向风速很大, 径向和切向风速很低, 进入中心区的物料难以向壁面迁移, 很快被中心气流携出。物料在炉内停留时间很短, 返混基本只出现在底部锥体部分, 在中部缩口上方基本没有物料返落现象。气体和物料停留时间过短, 燃烧与反应环境不理想, 容易产生不完全燃烧现象。根据设计资料, 该分解炉规格为 , 有效容积为 , 生料在炉内停留时间仅 , 比其他类型分解炉低得多, 难以满足生料分解和煤粉完全燃烧的要求。炉双缩口的作用, 尤其是中部缩口对改善物料分布效果不明显, 锥部返混物料完全依赖于缩口处的喷腾风速带起。根据理论计算, 窑尾缩口处风速应达到 。实际上受分解炉物料返混和三次风的影响, 抑制了窑内通风, 缩口风速达不到 。锥部的高浓度返混物料因无法被完全带起, 会不定期的产生塌料现象。 窑系统异常现象分析炉内塌料导致大量未分解的生料进入窑内, 在窑尾分解产生大量的 , 恶化窑的煅烧, 所以烧出的熟料质量很差, 窑产量很低, 并且窑头容易窜生料。这种结粒不均的熟料进入篦冷机后, 冷却效果很差, 导致二次风温很低, 窑头废气温度反而很高, 无疑增加了窑头排风机的负荷, 即便风机满负荷运行, 窑头罩还是经常有正压现象。分解炉设计阻力为 ,但在实际运行中, 受锥部物料返混塌料和三次风的影响, 对窑内通风阻滞作用较明显, 系统阻力增高, 炉出口负压一般达到 。据了解, 这种窑系统阻力普遍偏高, 产量达到 时, 预热器出口压损会达到,这是其分解炉的结构所决定的。在塌料现象发生时, 窑尾出现正压, 甚至倒红料, 烧坏窑尾密封石墨块。我公司 号窑曾发生一次严重塌料, 内窑电流从正常的 下降到 左右, 生料粉将窑头电除尘器拉链机压死, 被迫止料烘窑。窑尾出现的大量 , 还导致窑内通风受抑制,造成入窑二次风的风量减少, 窑头火焰外逼, 导致黄心料的出现。窑尾温度一般不高, 在 左右, 也是炉内塌料和窑尾物料发生分解反应大量吸热的反证。同时因为物料入炉后, 边壁区大量物料返混易塌料, 中心区物料很快被气流携带走, 所以发生碳酸盐分解反应的物料量变化大, 需要的热量不稳定, 分解炉出口温度波动很大, 难以稳定。进而导致未分解的物料入窑, 窑工况紊乱。窑尾密封采用石墨块式密封, 漏风现象极其严重。根据一、二线现场实际标定数据, 窑尾烟室处氧含量高达 , 完全由窑尾大量漏风造成, 必须进行彻底改造(如采用气缸压紧式密封), 窑尾氧含量能达到正常的 。有的公司在窑运行一段时间后, 分解炉下部缩口浇注料磨损导致内径增大, 风速更低, 塌料现象日益严重, 几乎无法维持正常生产。据了解, 有的厂为保证出窑熟料质量, 将分解炉出口温度控制很高, 达到甚至 以上, 熟料质量会有所好转。但这样不能解决分解炉的物料返混塌料问题, 反而造成系统严重结皮, 旋风筒极容易堵料, 得不偿失。 解决方法将 炉和 炉作个比较: 炉上撒料箱位于三次风入口上方, 而 炉上 下料处设有 个撒料箱( 见图 ), 其中低位撒料箱 位置不尽合理,高点撒料箱 也仅有部分处于三次风上方, 物料入炉后在涡流作用下塌料。笔者了解到部分厂为解决分解炉的塌料问题, 主要采取缩小窑尾缩口直径和关小三次风挡板的方法。其目的是提高分解炉锥部喷腾风速, 强行将返混物料带起, 避免塌料。缩小窑尾缩口直径或大幅关小三次风挡板后, 窑工况会有所好转, 产量一般维持在, 系统压损达到 , 熟料烧成工序电耗基本在 。而采用其他形式分解炉的同规格窑, 产量能达到 , 烧成工序电耗较优, 一般在 。要根本上解决塌料问题, 还是从分解炉结构上着手。我们经过多次试验, 将 撒料箱移到三次风入口上方, 两撒料箱上下布置或并作一个撒料箱, 这样物料入炉后能很快分散并被三次风携带上升, 不会到锥部返混进而塌料。我公司 号窑将撒料箱移位后, 彻底解决了塌料现象, 系统运行稳定, 熟料 控制在 以下, 质量合格率保持在 以上。我们准

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