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文档简介

各位专家、评委和朋友们, 大家好! 降低艾萨喷枪轴负 荷 云铜股份艾萨QC小 组 2008年1月 云铜艾萨炉 经 济 力 做 强 文 化 力 致 胜 前言 云铜艾萨炉的核心技术为从顶部插入 炉内的一支喷枪,通过喷枪鼓入富氧空气 和燃油进行熔炼控制操作。 这支喷枪的使 用效果和使用时间,很大程度上决定着艾 萨炉的产量、能耗和炉子寿命。 因此,控制好艾萨喷枪是控制好艾萨 炉冶炼的先决条件。 云铜艾萨炉 云铜艾萨云铜艾萨炉 小组概况 云南铜业 做强做优 小组名称艾萨QC小组 成立时间2003年2月 注册号YCGG-QC02 本次活动课题降低艾萨喷枪轴负萨喷枪轴负 荷 课题来源自选 活动次数8次(每月一次) 活动时间2007年3月2007年11月 小组成员7人(诊断师1人、技术人员 2人、管理人员4人) 组长:舒波 表一、小组情况概述 选题理由 喷枪轴负 荷高导 致熔炼停止,影响 作业率和负荷率 降低艾萨喷 枪轴负荷 轴负荷高时,工 人在生产过程中清 理喷枪结 渣有被 烫伤、呛伤的危 险 云铜艾萨炉 云南铜业 做强做优 停产时轴负 荷高 ,喷枪不能立即 从炉内提出,造成 烧损 表2、选题理由表 选题理由 将喷枪轴负荷控制在有效范围内能减 少因喷枪结渣过多导致卷扬机负荷高而停 止运行带来的不必要停产;减少工人在轴 负荷高时被迫清理喷枪次数以保障人身安 全;同时也能减少喷枪因结渣过多在停产 时不能顺利提出而导致喷枪在炉内干烧, 从而烧损喷枪的情况发生。 因此本小组确定降低艾萨喷枪轴负 荷作为本次QC活动的主题。 云铜艾萨炉 云南铜业 做强做优 一、现状 调查 云铜艾萨炉 云南铜业 做强做优 P阶段 1、现状说明 2006年1月12月因喷枪轴负荷总共影响产量 3187吨;同时由喷枪轴负荷高造成的总的停产时 间为28.97小时(详见图1); 按每小时保温用油500L计, 总的保温用油量:28.9750014485L 按每升燃油5元人民币计,则艾萨喷枪直接造成的 直接经济损失72425元。因停产造成间接的经济 损失更是难以估量。 云铜艾萨炉 云南铜业 做强做优 图1、2006年喷枪轴负荷高影响生产情况 制图人:舒波 2、 调查现状 以下为调查全年造成轴负荷高的原因。 序号项目频次百分比 1 喷枪结 渣过多2080 2 喷枪弯曲变形312 3 喷枪提升系统故障28 表3 、造成喷枪轴负荷高的因素调查表 云铜艾萨炉 云南铜业 做强做优 3、现状分析 云铜艾萨炉 云南铜业 做强做优 图2、造成喷枪轴负荷高的因素图 制图人:舒波 经调查分析,造成喷枪轴负荷高的主要因素是喷 枪结渣过多,占80;其他原因还有喷枪弯曲变形, 但受喷枪材质限制很难克服;喷枪提升系统故障可以 适当考虑改进。因此本小组主要围绕降低喷枪结渣量 来进行QC活动。 二、设定活动目标 本小组将本次QC活动的目标设定为: 在QC活动的8个月内,减少因喷枪轴负荷高 造成的停产时间缩短到10小时以内。 云铜艾萨炉 云南铜业 做强做优 三、可行性分析 (1)曾多次达到:2006年1月、2月、3月及11月都 曾达到过没有喷枪轴负荷高而造成停产的事故; (2)工艺调整灵活:艾萨工艺调整灵活,可以对喷 枪端压和流量、渣型、磁性铁、冰铜品位、补煤 量等控制参数做及时的调整; (3)设备条件允许:机械和仪表专业人员对喷枪提 升系统进行检查,确认提升系统的可靠性,同时 论证增加喷枪配重的可能性和方案。 云铜艾萨炉 云南铜业 做强做优 云铜艾萨 机人 提升系统承 受拉力太大 工艺 磁性铁高、 渣型低 环 境 喷 枪 结 渣 过 多 冰铜品位高 四、要因确认 喷枪风量过大 喷枪端压过大 熔池温度低 云南铜业 做强做优 员工操作 水平低下 员工培训不到位 燃油使用少 喷枪渣箱 口过小 图3、原因分析图 制图人:舒波 人工清渣不够 清枪环境差 一、二次补煤量大 渣中含Fe高 补沙量不足 原料含Cu高 卷扬机配重较轻 原料含Fe高 冰铜品位控制过高 原始设计 云铜艾萨炉 序号末端因素要因确认认确认认方法确认结认结 果 1 喷枪喷枪 端压压 过过大 端压1011.5kpa时,喷枪插入熔池 的深度400mm,气体对熔体的搅动 剧烈,喷溅加大,使喷枪结 渣快 现场检查 及 数据统计 要因 2 熔池温度 低 出于保护耐火砖和生产成本考虑, 熔池温度在保持正常生产的情况下要 求越低越好 现场检查 非要因 3 原料含铜 高 艾萨强氧化熔炼要求铜精矿品位 2228 现场检查 及 数据统计 非要因 4 清枪环 境 差 炉顶熔体喷溅 容易烫伤 、逸散的 高温烟气容易呛伤 操作工 现场检查 非要因 5 原料含铁铁 高 艾萨熔炼要求原料含铁2228现场检查 及 数据统计 要因 6 补补沙量不 足 控制冰铜品位时,造渣需要补入 的沙量大 现场调查 要因 云南铜业 做强做优 表4、要因确认表 续上表 云铜艾萨炉 7 冰铜铜品位 控制过过高 当冰铜品位控制55以上,还原 进渣中的铁量很大 现场调查 要因 8 一、二次 补补煤量大 为了维持平稳的熔炼温度,需要 大量的一、二次补煤来补充热量 现场检查 要因 9 原始设计 由于喷枪 直径由设计 的350mm改 大为400mm,造成渣箱口相对变 小,但原设计 改动很难 现场检查 及 数据统计 非要因 10 员工培训 不到位 操作员都是经过严 格培训才能操作, 并且主操作员必须监护 新员工操作 现场检查 非要因 11 喷枪风喷枪风 量 过过大 喷枪风 量到达到910Nm3/s时, 对熔池的搅动剧 烈,喷溅 大导致 结渣严重 现场检查 及 数据统计 要因 12 卷扬扬机 配重较轻较轻 卷扬机的配重偏轻,喷枪 提升过 程中卷扬机负荷较高,使卷扬机 变频 器的跳电可能性和次数增加 现场检查 及 数据统计 要因 云南铜业 做强做优 五、制定对策 云铜艾萨炉 序 号 要因对对策目标标措施地点完成 时间时间 负责负责 人 1喷枪 端压 过大 降端压 8.510.5 Kpa 将1011.5Kpa 的端压降低现场全年桂荣 2喷枪风 量 过大 降风量8.28.7 Nm3/s 提高富氧浓度,将910Nm3/s喷 枪流量逐步降低 现场全年桂荣 3冰铜品位 控制过高 降冰铜品位5255将冰铜品位降低到5255,既能 满足强氧化熔炼需要,也能满足电 炉生产需要 现场全年舒波 4补沙量不 足 增加补沙量渣中磁性铁铁 6.47% 控制冰铜品位时,当原料含Fe高, 增加补沙量 现场全年舒波 5原料含Fe 高 降低原料含 Fe量 2226要求备料工区将原料含铁控制范围 缩小,不高于26 现场全年吴自 学 6一、二次 补煤量大 增加燃油使 用量 增加燃油使 用频频次及量 结渣量大时减少一、二次补煤量, 多用燃油补热 ,以增加燃油使用频 次和用量来使喷枪 空气流量产生大 幅波动,给喷枪 端部造成大的震动 现场全年舒波 7卷扬机配 重较轻 增加 配重 200kg增加卷扬机配重并由仪表人员确认 数值,以降低提升过程中卷扬机负 荷,从而减少其变频 器跳电频 次 现场全年欧阳 飞 云南铜业 做强做优 表5、制定对策表 六、实施对策 实施1、降低喷枪端压: A、将喷枪涨熔池端压降低到8.59.5Kpa; B、排放端压降低到1010.5Kpa; C、尽量避免手动调整喷枪位置。 实施2、降低喷枪气流量: A、将Atlas风机流量从5Nm3/s以上减小到3.74.3Nm3/s 来逐步提高富氧浓度; B、将喷枪总流量从910Nm3/s降低到8.28.7 Nm3/s。 云铜艾萨炉 云南铜业 做强做优 D阶段 实施对策1、2后的结渣情况对比 实施前喷枪结渣情况 实施后喷枪结渣情况 云铜艾萨炉 云南铜业 做强做优 检查实施效果 通过降低喷枪 端压和气量可使 炉内喷溅量减少, 喷枪结渣量随之 减少,使喷枪月平 均最高轴负荷维 持在101107KN 之间,相对稳定 ,减少了因喷枪 轴负荷高而造成 的停产。 云铜艾萨炉 云南铜业 做强做优 图4、喷枪最大轴负荷月平均值图 制图 人:舒波 实施对策3、降冰铜品位 当实际冰铜品位高时: A、通过控制系统对目标冰铜品位进行下调; B、减少冷冰铜的加入量; C、通过最新反馈的冰铜品位进行调整。 云铜艾萨炉 云南铜业 做强做优 实施对策4、增加补沙量 当实际冰铜品位在控制要求内而磁性铁数值高、渣型低时: A、增加第二次补沙量来降低磁性铁和提高渣型; B、当第二次补沙量到极限时,通知备料工区增加第一次 补沙量; C、实际补沙量以将磁性铁控制在6.47%、渣型控制在0.85 0.9。 实施对策5、降低原料含铁量 当原料含铁高时,通知备料工区降低原料含铁量至2226。 实际磁性铁控制 云铜艾萨炉 云南铜业 做强做优 图5、2007年磁性铁实际控制图 制图人:舒波 实际渣型控制 云铜艾萨炉 渣型提高 云南铜业 做强做优 图6、2007年渣型实际控制图 制图人:舒波 磁性铁低、渣型高形成的渣疏松且 易脱落 通过工艺调整, 将冰铜品位控制在 5255%、原料含铁 控制在2226、 增加补沙量,其目的 是将渣型控制在 0.850.9、将磁性铁 控制在6.47,此 性质的渣粘结在喷枪 上时较疏松,容易从 喷枪上脱落。 云铜艾萨炉 云南铜业 做强做优 检查实施3、4、5 的效果 实施对策6、增加燃油使用量 当喷枪结渣较多时: A、减少第二次燃煤的补入量; B、减少第一次燃煤的补入量; C、增加燃油使用的次数。 云铜艾萨炉 云南铜业 做强做优 结渣掉落后提出炉外的喷枪 云铜艾萨炉 云南铜业 做强做优 通过采用 多使用燃油频 次的方法,造 成喷枪瞬间气 流量的急剧变 化,给喷枪下 部带来大的震 动,同时提供 燃油燃烧高温 来熔化喷枪下 部渣,有利于 该处结渣的掉 落。 检查实施6的效果 实施7、增加卷扬机配重 A、增加喷枪卷扬机 的配重200kg; B、仪表工程师确认 增加后的数值; C、减少了卷扬机提 升喷枪时的负荷,从 而降低了卷扬机变频 器的跳电可能性。 云铜艾萨炉 云南铜业 做强做优 增加的配重 检查实施7的效果 3月底增加喷枪卷扬机配重后,有效的降低了卷扬机提升 喷枪过程中负荷,从而减少了卷扬机变频器跳电的频次, 以致减少由喷枪提升系统故障造成的停产次数。 云铜艾萨炉 云南铜业 做强做优 图7、2007年卷扬机跳电次数图 制图:舒波 云铜艾萨炉 云南铜业 做强做优 七、检查QC活动效果 经开展前述QC活动后,喷枪轴负荷控制在一个相 对稳定的范围内,最高值不超过110KN,由此引起的 停产次数大为减少。 2007年4月11月艾萨炉生产情 况:QC活动时间内由喷枪轴负荷总计影响料量345t, 影响生产时间3.16h,达到了活动设定的轴负荷影响10 小时以内的目标(见图)。 图8、喷枪轴负荷影响生产情况 制图人:舒波 C阶段 云铜艾萨炉 云南铜业 做强做优 图9、QC活动前后生产数据对比 制图人:舒波 取得经济成果 云铜艾萨炉 云南铜业 做强做优 1、直接经济效果: A、较2006年,累计减少因喷枪轴负荷造成的停产 时间为28.973.1625.81小时,按每小时停产保温用 油500L,油价5元/L计,共节省25.81500564525 元; B、QC活动期间,以产量110t/h计,累计增加处理 物料量25.811102839.1t;以物料含铜25、铜综合 回收率97计,可增产矿铜688.48t;以铜价6万元/吨计 ,可增加工业产值4130.9万元。 总的直接经济效果为4137.35万元。 2、间接经济效果: A、减小了喷枪的烧损程度,降低了维修喷枪的费用; B、停产时间的缩短,降低了温度波动,有效的延长了 耐火砖的使用寿命; C、降低了由于停产给其他相关工序链带来的损失。 八、制定巩固措施 1、减小喷溅量是控制喷枪轴负荷的先决条件 ,生产中继续维持喷枪低端压和低空气流量 控制; 2、调整冰铜品位、补沙量、及原料含铁量, 以控制好炉渣中磁性铁数值在6.47的范 围内,同时控制渣型0.850.9,力求得到适 合的渣型与磁性铁,使生成的炉渣疏松、粘 度小,粘结在喷枪上后易脱落

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