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文档简介

1、承台大体积混凝土施工质量控制,2013年1月发布,报告摘要,1。项目概述:哈尔滨市2012年重点工程哈尔滨市西路网和谐大道(龙葵路)立交桥工程,全桥长997.24米,其中主桥为65 110 65米预应力混凝土连续梁,主桥为240.2米;长;东侧引桥为长176.02米的5-35米预应力混凝土连续箱梁;西引桥为2节4-35m预应力混凝土连续箱梁和2节5-30m预应力混凝土连续箱梁,桥长581.02。此外,在主桥和引桥的连接处有4个人行楼梯。穿越哈大铁路车站咽喉区,与哈大客运专线主线的交角为79.5。主桥箱梁采用挂篮悬臂浇筑法施工,主桥0#段和边跨现浇段采用支架现浇法施工。2.陈光QC小组简介,20

2、12年7月10日,3。选择主题的原因,1。该项目是2012年哈尔滨市重点工程,质量目标为“鲁班奖”。为了确保质量目标的实现,公司将其列为质量管理的重点项目。近年来,许多类似工程都出现了裂缝等质量问题,合格率仅为85%。同时,也为类似工程形成了可行有效的方法。第三个原因是该项目穿越哈大铁路高速公路,在11条铁路线的建设范围内存在诸多障碍。主桥连续箱梁采用利用配重全封闭挂篮施工技术,主桥承台靠近高速公路路基边坡,因此采用保护桩支撑施工技术。一旦基础出现问题,不仅维修困难,还会严重影响今后挂篮连续箱梁的施工,对整个桥梁体造成严重破坏。保证承台大体积混凝土的质量是本工程的重点。第四章。现状调查,承台大

3、体积混凝土施工质量调查表,陈光列表,2012年7月20日列表,承台大体积混凝土质量缺陷频率统计表,陈光列表,2012年7月20日列表,承台大体积混凝土质量缺陷排列图,2,频率N=52(点),干20、30、40、52、50、10、26、17、4、3、频率100%、0、10、70、30、40第五,设定目标。经过小组论证,目标是将承台大体积混凝土的合格率从85%提高到95%。制图员:陈光,绘图时间:2012年7月23日,85%,95%,85%,95%,85%,95%,85%,95%,85%,85%,活动前,目标,小组活动目标的比较直方图,6。由于温度收缩裂缝和温度裂缝的质量缺陷占总缺陷的85%,只要

4、解决这两个问题,大体积混凝土施工质量的合格率可达到:(350-52 43) 350 100%=97%。公司领导对项目高度重视,加强了对项目的支持、指导和管理。项目技术人员具有丰富的桥梁施工经验。结论:承台大体积混凝土施工质量提高到95%的目标可以实现。原因分析,通过收集、整理和总结以上数据,QC小组分析和讨论,得出因果关系图:温度裂缝、收缩裂缝、混凝土内外温差大、冷却管间距过大、水化热过大、水泥含量过高、施工技能差、失水快、混凝土坍落度控制不充分。混凝土配合比不符合要求,内部冷却措施未有效计算和安排,混凝土养护不及时,操作不熟练,技术交底不详细,振捣棒振捣时间过长,责任不明确,质量责任制不完善

5、,混凝土浇筑方法不当,质量意识差,思想不认真,教育培训不到位。制图师:陈光,制图时间:2012年8月1日。混凝土浇筑后会出现泌水,混凝土运输时间过长会出现离析。八.为了确定因果因素,我们从相关图中找到了9个最终因素,并制定了因果因素确认计划,对其逐一进行了确认。时间表由制图员陈光确认,制表时间为2012年8月3日。经证实,教育和培训没有到位。2012年8月5日,我们查阅了现场工人的试卷,考试通过率为100%。进入现场的工人熟悉混凝土浇筑的施工过程,能够满足施工需要。根本原因,结论:确认2:质量责任制不完善。经过现场检查,本项目各级人员已签署质量责任书,并报监理总部审批,确保“人人有指标在头”,

6、质量体系落实得更好。令人信服的理由,结论:确认3:技术披露不详细。经调查,本项目技术负责人编制的混凝土浇筑技术交底记录结合工程实际,内容详细,记录完整,签字确认,符合要求。浇注混凝土时,技术人员将在现场指导。重要原因,结论:确认4:混凝土养护不及时。通过对以往项目的调查和总结,编制了调查问卷。经分析,认为大部分工程在混凝土成型后出现混凝土裂缝,大部分工程在浇筑后未及时用塑料覆盖混凝土,且洒水养护随意,易导致混凝土失水过多。关键因素,结论:确认5:内部冷却措施未得到有效计算和安排。根据对大体积混凝土施工的调查和讨论,温度裂缝的绝大部分原因是由于混凝土内外温差大造成的。承台大体积混凝土的水化热分析

7、和温度应力控制采用了基于经验的错误布置思想,没有进行有效的计算。特别是在冷却管布置不合理的情况下,要准确计算冷却水在大体积混凝土中的传热效果是不可能的。原因,结论:确认6:冷却管中的水流速度不够。冷却管冷却的实质是通过冷却水降低内外温差,从而减少裂缝,提高混凝土施工质量。如果水流速度和流量不够,将导致混凝土冷却缓慢,大量热量无法带走,内外温差仍然很大,导致温度裂缝。据调查研究,许多类似工程在冷却管布置合理、计算准确的情况下,仍然不能获得良好的冷却效果。经过分析研究,确定冷却管的水流量不足且不稳定。水流量不足导致无法带走混凝土的内部热量,从而导致温度裂缝等质量问题。关键因素,结论:确认7:混凝土

8、配合比不符合要求。过去,减水剂只是按照规范的要求加入,并没有系统地选择减水剂,相关试验也是按照规范进行的,这种情况经常发生,原因,结论:确认8:当混凝土运输时间过长时会发生离析。根据调查,项目现场与商品混凝土站的距离为23公里。白天高峰时段,从项目施工现场开车到商品混凝土站需要1小时,非高峰时段开车需要40分钟。商品混凝土站内有28辆罐车,商品混凝土站内每罐混凝土的时间为10-15分钟,每辆罐车灌注承台需要10-15分钟。由此计算,非高峰期28辆混凝土罐车运输混凝土,完全可以保证本工程承台大体积混凝土施工的质量和浇筑要求,不会因混凝土运输时间过长而产生离析。混凝土运输罐车,重要原因,结论:确认

9、9:振捣棒振捣时间过长。经过对混凝土浇筑工人的现场调查,所有工人都能熟练地描述振捣棒的使用方法和要点,即将振捣棒插入混凝土时的振捣时间控制在20秒至30秒之间。由于需要,混凝土浇筑工人进行了振捣,结论为:九.制定对策时,团队成员通过对四个主要因素的分析、研究和讨论,采用5W1H原则,制定了有效的、有针对性的、可实施的对策,如下表所示。编写人:陈光。准备日期:2012年8月18日。实施一:制定专门的混凝土养护计划,组织专门的养护队伍。质检组成员李寿泰负责成立专门的养护小组,在混凝土浇筑后及时保持表面温暖湿润。为保证混凝土均匀密实,提高混凝土的极限抗拉值和抗裂性,混凝土浇筑后,按标高找平,并用木杆

10、刮平;初凝前,用铁抹子压两次,然后用木抹子抹平。表面干燥坚硬后,浇水湿润并粘上一层塑料布,防止混凝土表面失水;根据温度变化趋势和温控数据,确定覆盖材料的增减,并将混凝土内外温差控制在25以内。当昼夜温差较大或天气报告中有大雨时,现场应保持足够的保温材料。10、对策的实施,针对大体积混凝土施工过程中容易出现的裂缝缺陷,经集团批准的关键因素得到了确认并制定了对策,我们进入了实施阶段。工人们正在找平混凝土的标高,用保温的方法从冷却水管的出口收集一定热量的水,在混凝土表面形成一层薄薄的覆盖层,并不断用冷却水管出口的温水直接养护混凝土表面,以减小混凝土内外的温差。混凝土应保温保湿养护。实施效果:养护期结

11、束后,混凝土的质量和外观应符合规范要求。冷却管布置为矩形,每层间距1.2m,水平间距1.2m,主墩6#和7#承台竖向布置3层,水平布置9排。承台内预留三个深度为1.5m、直径为25mm的测温孔。冷却管和测温孔的布置如图所示。冷却管的现场布置:根据我质检组制定并报上级批准的方案,冷却管应布置正确,在冷却管的四角用弯头连接,在接头处用防水胶带密封,并用撑条固定,以保证冷却管不漏水并有固定的位置,以保证水流顺畅,冷却管牢固不变形。冷却管布置,每层冷却管之间有一个立管连接,三层冷却管形成一个整体,进水口设置在承台顶部,出水口设置在承台底部。这种布置不仅可以减少冷却管的数量,还可以保证水流的正常通过。冷

12、却管布局、出水口位置储水箱放置在高于桩帽的地面上,利用连接器的原理,它可以在没有水泵的情况下自行流动。储水箱的布置确保了轴承平台内部的正常冷却。储水箱设置在桩帽的地面上方,水注入储水箱。(2)在保证水量的前提下,必须保证水的流量。经QC小组讨论决定后,应使用大功率水泵。根据冷却方案的限制要求、现场承台的体积和冷却管的体积,最终选择直径为50毫米、流量为12米/小时、扬程为25米的管道泵。进水口布置,检查水箱中的储水,并在出水口安装水泵。(3)严格按照施工方案进行测温和测温记录,保证每4小时测温一次,记录混凝土内外温度变化,掌握规律。有效控制裂缝的发生。主任到达现场检查混凝土内部温度,并实施4:

13、优化混凝土配合比,(1)水泥。混凝土的水化热主要来自水泥胶凝材料。选择C3A和C3S含量低、水化热低的矿渣水泥和中热水泥。使用温度不得超过50。(2)砂石。采用细度模数为2.33.0的中砂,属于级配范围,含泥量为2%,进场后应分批检验。砾石颗粒级配为520毫米连续级配。石料必须分批检验,严格控制其含泥量不超过1.5%。(3)粉煤灰和外加剂。粉煤灰进场后应分批进行检验,其质量符合水泥和混凝土用粉煤灰(GB1596 -91)的要求。添加聚羧酸高性能减水剂SK202(B)。外加剂应在使用前称重并分包,然后在混凝土搅拌过程中混合。混凝土的初始坍落度应控制在14-16厘米。影响大体积混凝土温度、温度应力

14、和收缩应力的主要因素有水泥种类、粗细骨料级配和含泥量、浇筑过程中的混凝土排放温度、现场温度等。该项目的技术总监刘长虹负责与商业搅拌公司一起试拌混凝土,以确保最佳的配合比。C30混凝土配合比优化、实施效果检查:混凝土浇筑前,取样测量30组坍落度,其中14组控制在140-150mm,16组控制在160-170mm;浇筑完成后,对混凝土强度和收缩进行测试,均符合设计要求。十一、效果检验,通过我项目已完成的承台大体积混凝土浇筑质量检验,共检验350分,有质量问题13分,一次合格率为96.2%。活动后承台大体积混凝土施工质量影响统计表,陈光编制,2012年10月15日。根据以上问题,饼状图如下:活动实施

15、后,大体积混凝土施工质量问题饼状图由陈光编制,陈光编制,2012年10月15日。通过QC小组成员的共同努力,成功解决了大体积混凝土温度裂缝和干缩裂缝等常见质量问题,实施前后大体积混凝土施工质量对比。制图员:陈光制图时间:2012年10月15日,活动前后,由于大体积混凝土普遍存在质量缺陷,经过23次重复养护,大体积混凝土的质量和外观应得到彻底改善。通过QC小组,控制了本工程大体积混凝土的常见质量缺陷。通过效益分析,承台大体积混凝土施工质量优良,达到了设计意图。哈尔滨市有关领导两次来到施工现场,给予了高度评价。同时,在两次定期监督会议上,他们得到了监督人员的口头表扬。这也为我们继续占领哈尔滨建筑市场打下了良好的基础。经济和社会效益。整合措施1。为了巩固成果,我们根据施工中取得的经验,制定了相应的操作规程和标准化措施经过这次QC小组活动,本工程承台大体积混凝土的质量得到了很好的控制。为了有效地保持和推广此次活动的成果,该小组针对实施后的效果制定了一系列的巩固措施。1

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