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文档简介

海螺水泥操作员巡检工考试试题

案例分析

1.某磨机达到设计50t/h,产品细度为12%,循环负荷率为

350%,研磨体总装载量为135t,其中一仓37t,二仓36t,三

仓62t,填充率为30%。试分析系统状况。

磨机产量较高,但产品细度较粗,这是由于磨机研磨体对物料的

中级粉碎作用和研磨两者之间不平衡,即冲击能力大于研磨能力

造成的。从填充率可看出,粗细仓的研磨体装载量基本合适。原

因可能是由于粗磨仓人球过多,平均球经人;也可能是

钢球的级配太少,钢球之间的孔隙太大,缺少必要的研磨,造成

出粗磨仓的半成品粒度过大,细磨仓不能适应该细度;在操作方

面,风速是否太大,造成物料流速太快,在磨内停留时间不足。

改进办法是重配好粗磨仓的球,增加级配,增加小球量,适当减

少大球量。

2.磨音低时,磨机电流变小,斗提功率上升,磨头尾压差变大,

选粉机电流上升,试分析其原因,如何解决?

此情况是因为磨机喂料过量所致。降低喂料量,并在低喂料量的

情况下运转一段时间,然后再恢复长稳定正常喂料量,另外可加

强通风。

3.二仓堵料时,应如何判断,如何处理?

判断:(1)中控磨音降低;(2)现场二仓磨音低沉;(3)磨内

压差上升:(4)斗提功率下降:(5)选粉机电流下降。

处理:(1)降低喂料量或停止喂料系统;(2)增大磨机通风量;

(3)台还不行,则停磨检查。

4.提升机功率较高,而回粉量低的原因分析。

分析原因:(1)提升掉头或刮壳体,同时喂料量也低;(2)提

升机下游输送设备或提升机出口堵塞。

5.分析在回粉中形成粗磴的原因。

(1)熟料的易磨性小,难磨,形成粗硝;(2)磨尾回转筛磨漏,

排渣不及时使出磨粗渣在生产中形成循环;(3)隔仓板篦缝磨损变

大,未补充磨碎的物料通过篦缝进入二仓,二仓对大颗粒不能破

碎,通过磨尾排出外循环。

6.分析选粉机电流突然波动较大的原因及解决措施。

原因:(1)上部或下部的轴承烧坏,运转不灵活;(2)涨圈变

形,断脱卡死;(3)选粉机撒料盘或风叶有机械故障;(4)喂

料中混有大块杂物,喂料处堵塞;(5)速度控制器故障;(6)

立轴下端大螺帽松动,撒料端毂下降;(7)电机电气故障。

解决措施:(1)更换轴承、涨圈;(2)撒料盘或风叶;(3)清

除堵塞;(4)检修速度控制器;(5)拧紧大螺帽;(6)通知

电工检查、维修电机。

7.简述选粉机失调的原因及解决方法。

原因:(1)循环风阀门失控,或循环风机风门调节不当;(2)

小风叶位置不当或风叶数量不适当。(3)速度控制器故障。

8.分析双仓磨两仓能力不平衡的原因及现象。

其主要原因是研磨体的级配不合理,应改变级配。当一仓能力大、

二仓能力小时易造成二仓满磨,产品粗,回粉量大。当一仓能力

小,二仓能力大时一仓磨音低,易满磨,产量低,回粉量小。

9.计算机控制水泥磨时,运转易出现饱磨现象,分析其原因。

(1)当物料易磨性变小时,计算机不能察之,易出现满磨。(2)

计算机喂料量控制范围的低限值设定过高。(3)磨音控制范围的

低限值设定过高。(4)计算机控制内部参数飘移,控制异常易造

成满磨。

10.磨音低,斗提功率下降,磨头尾压差变大,选粉机电流下降,

分析其原因,如何解决?

其原因有以下几点:(1)物料的易磨性变小,难磨;(2)隔仓

板的出料篦板篦缝堵塞,极易造成满磨。

解决措施:(1)降低或停止喂料;(2)增大磨机通风量;(3)

上述方法不行停磨检查。

1L磨音异常,分析其原因,如何解决?

(1)磨内的隔仓板破损或倒塌;(2)磨内衬板掉落;(3)钢球

窜仓。出现上述情况后,立即停磨检查处理。

12.提升机电流量周期性波动,分析其原因。

(1)物料喂入量不均。(2)提升机本身机械故障,传动部分异

常;(3)提升下游设备故障和其出口堵塞。

3

13.某选粉机电机转速为900rpm,叶片转速为4.267X60rpm,运

行时振动很大,经振动测试在4.267Hz频率处有一较强峰值。请

指出报源。

叶片不平衡引起振动,检查叶片是否损坏,有无物料粘结。

14.某3.5X10m中卸磨粉磨系统循划、负荷率为250%,磨机台时产

量为70t/h,经测定回磨粗粉中900孔筛余为10%,4900孔筛

余为20%o试分析系统状况及提高系统效率的途径。

循环负荷率偏低,产量偏低,入选粉机的物料细度尚可,选粉效

率不高,仍有大量合格产品未被选出。磨系统部分检查大球量是

否过少。改善选粉机的操作,从风量、转速等方面入手,对症下

药。

15.某磨机运行过程中发生如下变化:⑴产量由此t/h,降为

70t/h;⑵欲增加喂料量则出现饱磨现象;⑶产品细度由8%变为

6%o试分析系统状况。

检查隔仓板是否堵塞。

16.某中卸烘干磨机运转过程中出现如下现象:(1)磨音低沉;

(2)磨机电动机功率下降;(3)磨机排风机进口负压上升;(4)

提升机轴功率下降;(5)固体流量计流量减少;(6)磨机压差

升高。试分析系统状况,提出处理办法。

根据所发生的现象可整理出两点:(1)物料通路受阻;(2)气

路通路受阻。结合磨音低这一现象,可判断出磨机粗磨仓隔仓板

堵塞。

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处理办法是:(1)降低或停止喂料;(2)检查原料水分。若水

分过大,应采取适当措施降低原料水分;(3)适当提高入磨热风

温度。

17.检查叶片不平衡的方法有哪些?磨机产量低,一仓易满磨,

分析其原因。

主要原因是一仓的破碎能力太低。

18.在中央控制室怎样分析判断水泥磨系统水泥输送设备发生堵

塞?

(1)气力输送时,主要是根据空气压缩机的电流大小判断,当管

道堵塞时,压缩机电流超过正常值。(2)机械输送时,主要是根

据斗提的电流来判断,斗提超负荷运转时斗提之前的设备堵。斗

提无负荷时判断为斗提后面的输送设备堵。

19.水泥磨回料量过大,分析其原因,在操作中应怎样调整?

原因有以下几种:(1)喂料量过大;(2)成品的比表面积过大;

(3)磨机通风过大;(4)钢球级配不合理。

解决方法:(1)减少喂料量;(2)控制合理的选粉机转速,循

环风机阀门、粗分离器的入成品量(3)控制磨机通风;(4)调

整钢球级配方案,定期加补球,校准喂料量。

20.磨机生产量高但细度粗。分析其原因,如何解决?

(1)喂料量过大,应适当减少喂料量;(2)磨内风速过大,应

减小排风;(3)研磨体的平均球径过大;(4)选粉机调整不当,

应适当调整选粉机和级配。

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21.入磨熟料控制参数不在要求范围内,对磨机产量有何影响?

入磨熟料主要控制项目为粒度V25mm,温度V100C,水分VO.5%o

入磨粒度>25mm,影响磨机产量;入磨熟料温度>1OOC,大大

降低磨机台时产量,降低磨机粉磨效率;入磨水分>0.5%,严重

吴市吹箫磨机产量,当入磨物料水分平均达到4%,会使磨机产量

降低20%以上。

22.皮带配料秤无基准电压负荷,分析馈电盘电路中断的原因及

解决方法。

原因:控制室电源未接通,连结松脱,传感部分磨损,自动调节

系统损坏。解决方法:控制室接通电源,更换馈电盘,更换磨损

部件。

23.循环风机开机前应哪些内容?

检查电动机基础和管道的螺钉的紧固情况及轴承润滑情况,检查

风机和连接管道有无松动,检查水冷却系统运行情况。

24.试分析螺旋泵流动轴承发热的原因及其排除方法。

原因润滑不充分,润滑剂不纯。排除方法:停车、清洗轴承,重

新注入润滑剂。

25.什么情况下,循环风机应立即停车?

严重振动时电机、风机轴承超过规定温度,甚至有冒烟和气味现

象时,风机噪音高,电机反常发热;由于其它原因,如鼓风机继

续运行会损坏有关设备时,应立即停风机。

26.螺旋泵运行中电流大,电流摆动大的原因及处理方法。

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