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40.0PRepower叶片干纤维问题总结一、问题描述:10月8日在GL来厂审核叶片之前,QC在检查所有GT的Repower叶片时发现552#叶片UW距翼根1.2m,距尾边1.4m处有干纤维,于是在9-10日期间对6套叶片都进行了检查,发现有7片都在相同的位置出现了干纤维。552顺风面1m干纤维4553顺风面1m干纤维9558顺风面1m干纤维3557顺风面1m干纤维4551顺风面1m干纤维549顺风面1m干纤维3554顺风面1m干纤维,PPT35m气泡,标签坏3二、紧急措施:1.由于这6套叶片20日集港,从10日起组织人员开始修理所有出现干纤维的叶片。2.检查正在生产的叶片是否有同样的问题。三、原因分析:1.检验的方法存在缺陷,当前检查干纤维主要通过敲击根据回声的不同来判断,但由于叶片面积过大,敲击锤又过小,因此在检验时不可避免的会出现遗漏点。2.缺陷过小同时还有少量聚酯的浸润,目测和敲击时不易被发现,当叶片放到室外后由于昼夜的温差变化、太阳的暴晒,缺陷位置因为与正常位置收缩率的不同,随着存放时间的延长缺陷开始在表面凸起,再次检查时就容易被发现。3.在导注叶片时出现聚酯合围造成浸润不好。4.模具在此位置可能有漏气。四、改善方法1.针对QC方面:1.1..每月对场院存储的所有叶片检查一遍,发现有干纤维的叶片及时通知生产修理。(从10月开始,qc正在做每月的计划)1.2.在原有敲击检验的基础上,增加一次防火墙敲击检验,进一步降低漏检的风险。(11日开始)1.3.检查所有湘电的叶片确认是否有相同的问题。(11日开始)2.针对生产方面:2.1.检查模具表面是否有漏气。昨天在贴真空膜做真空测试时已确认模具无漏气现象。2.2用UT和敲击的方法对模具上相应的区域进行检查,确认模具表面是否有其它问题,如有立刻解决。(11日完成)2.3.在模具相应位置处贴10cmx10cm的塑料布,胶衣喷完后揭去,起模后可以直接目视检查是否有干纤维。(从575#叶片开始)2.4.检查导注过程是否有异常,根据现有起模叶片是否有缺陷情况调整开管的流量和时间。(从575#叶片开始)2.5.后续生产作调整,把入库的工作分散到每周而不是集中到月底,避免QC人员因工作量过大,造成个别工作的疏忽。(在年底前实现)五、影响由于修理7个叶片的干纤维,耽误2天时间会造成2个40.0P叶片不能按时完成生产。目前后续正在从调整排计划,争取在月底前赶上。六、下一步措施由

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