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文档简介

工厂投入二百多万元购置的激光切割机,主要应用在钣金件及中厚板加工,其优点是应用范围广,加工尺寸精度较高。不同材质、不同厚度的金属和非金属都可以加工,特别是在曲线和小批量异形件加工中有较大优势。由于激光切割机固定资产价值大,在使用过程中,如何提高激光加工的生产效率和加工质量,降低生产成本,是在生产中需要解决的一个重要环节。日前,公司为专业汽车板材加工公司新开发的L11K激光切割件,是轿车冲压用的板材件。此件生产工艺是在用激光切割外形后,与不同厚度的高强度板材激光焊接在一起,再进行冲压加工,以达到既保证零件局部强度,又能节约材料,减轻零件重量的目的。L11K激光切割件技术要求此件(图1)每月产量大约4000件左右,要求的交货期较短,产品加工精度要求高,其中:⑴切割件尺寸较大,为0.65mm×1730mm钣×910mm,板料厚度较薄,易变形;⑵切割后直线度a要求在0.05mm以内,毛刺要求在0.03mm以内;图1钣工件图⑶切割后对角线c要求在1.0mm以内,平面度在1.0mm以内;⑷切割后对称度e要求在0.5mm以内。由于新增的激光切割机设备复杂程度高,特别是控制及编程部分,采用的是进口件,全部是英文,中文操作说明书编写过于简单,没有提供相应子程序的调用及修改说明。对于初次操作激光切割机,有许多操作需在实践中进行摸索和熟悉。通过样件试割,不合格情况统计如图2所示。从试割的统计情况可以看出,L11K激光切割件毛刺的不合格率最高。另外,存在产品的生产效率较低的问题。图2钣L11K激光试割件不合格情况统计原因分析⑴由于工厂新投入的激光切割机(图3)以前从未操作过,设备复杂程度较高,虽经厂方进行了培训,但仅是一些基本功能的操作,中文操作说明书编写又过于简单。要想加工出高质量的产品,有许多相关参数的调整和操作需在实践中进行摸索和熟悉,并且还要对机床性能有较深的了解和积累丰富的操作经验才行。影响切割毛刺的主要原因有:1)激光聚焦点设定不当;2)激光功率调整不当;3)切割速度调整不当;4)气体压力调整不当。⑵由于材料长宽尺寸为(1730+7)mm×910mm,因长度有7mm误差的存在,使切割后缺口对称度e的精度较难保证,影响激光加工的生产效率。图3钣激光切割机⑶在说明书中对不同材料的切割选用的切割气体种类是不同的,对碳钢的切割选用高纯氧,对有色金属及不锈钢的切割选用高纯氮。被切割材料SPT83BQ(日本钢号)为表面带防锈锌层的高强度碳钢,在试割时选用纯氧作为切割气体,切割后结瘤严重。⑷激光切割机是精密设备,对现场环境的灰尘、振动都有一定要求。但由于目前激光切割机安装位置在冲压中心厂房,与下料区及铆焊作业区相距较近,下料区的灰尘及铆焊作业时的烟尘都较严重,剪板机工作时的振动也较大,对激光切割机加工精度带来了一定的影响。⑸相应的尺寸精度,一方面要靠激光头本身的运动精度,另一方面要通过选择相应的刀具补偿量来消除激光割缝产生的误差。通过以上的分析调查,影响激光切割质量的主要原因是:⑴切割参数的调整不合理;⑵材料切割气体选用不当;⑶现场环境的灰尘、振动的影响;⑷激光割嘴所对应的相应刀具补偿量。影响加工生产效率的主要原因是:⑴板料长度误差影响对称度定位加工效率;⑵最佳切割路径的选择。技术改进对策及实施⑴确定激光聚焦点位置参数:通过比较激光聚焦点在厚度为0.65mm材料不同位置的切割质量,确定聚焦点在板厚中心位置时,切割后质量最好。⑵确定激光功率及切割速度匹配参数:通过多次反复进行调试比较,将切割速度由原来的3m/min提高到较高的5m/min的工作状态,相匹配的激光功率提高到1200W,能够保证切割后质量。⑶确定气体压力匹配参数在较高的切割速度5m/min下,气压的稳定对切割毛刺影响较大,气压波动的最大范围应控制在(1.0±0.2)MPa之间,方能保证切割后的质量。⑷确定材料SPT83BQ切割用的气体。按操作说明书,碳钢切割气体采用纯氧,但SPT83BQ为表面带有锌合金防锈层的高强度碳钢,由于材料表面的锌合金熔点低,导致氧化结瘤严重。经实际试验后决定按不锈钢切割模式采用99.999%纯氮气进行切割,切割后毛刺能达到顾客要求。⑸确定最高生产效率下的切割路径。由于机器默认的切割路径如图4所示,为了提高生产效率,通过手工修改切割路径程序,如图5所示,节约1min。⑹设计、制造快速定位工装。为保证切割后对称度的要求,并能实现快速高效定位,减少因板料长度误差而进行调整的时间,提高加工效率,设计制造了快速定位工装,如图6所示。图4钣机器默认的切割路径示意图图5钣手工修改后的切割路径示意图图6钣快速定位工装表1钣连续切割2000件的质量统计效果检查对策实施后,对L11K激光切割件连续生产2000件的质量情况进行了统计,如表1所示。通过以上统计,虽然切割毛刺的合格率为99.6%,比以前有较大程度的提高,但通过分析,主要是因为现在采用的是5.3m3/瓶的纯氮气,每瓶氮气快用完时,由于气压下降,操作者又没能及时对气瓶气压作好监控,造成切割毛刺变大。另外,由于用氮气切割时,氮气的消耗量较大,每割15件左右就需要更换一瓶氮气,每瓶氮气更换时间约占7min左右,每天换气就占用49min时间,且现场气瓶堆积较多,严重占用场地,生产效率仍然达不到每月4000件的产量。制定改进措施⑴为减少换瓶占用的时间,提高生产效率,采用120kg/罐的液态氮,每罐液态氮相当于5.3m3/瓶纯氮气20瓶。⑵为解决液态氮在气化时罐体表面结冰严重的问题,导致气化量跟不上切割时的气体消耗量,现将两罐液态氮并联起来使用,能够满足使用要求。⑶修改切割程序中的子程序,关闭空行程时氮气控制阀,节约气体的消耗。⑷加强对气罐气压的监控,每切割100件检查一次气罐压力。改进后效果在改进措施实施后,L11K激光切割件(图7)的质量比较稳定,每月产量稳定在4000~5000件。最终检验合格率达到99.9%。并且由于采用大罐液态氮代替小瓶氮气,每大罐液氮可割300件左右,而小瓶纯氮只能割15件,由液氮代替氮气,每件可节约氮气消耗成本2元左右。且由于修改数控子程序,关闭空行程时氮气消耗,又可每件节约0.12元。使更换气体频次由每天7次降到2天一次。每年可为公司节约成本70余万元。图7钣实际激光切割现场结束语通过这次L11K项目开发及攻关,从中积累了不少的经验。激光切割的质量还与

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