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文档简介

降低水泥需水量的措施1改进前的需水量情况改进前,出厂水泥标准稠度用水量为29.2%,市场反映水泥与混凝土外加剂的相容性差,混凝土坍落度损失大。水泥磨工艺系统为170-100辊压机配04.2mx13.5m水泥磨组成双闭路循环粉磨系统,成品选粉机为TUS4000型双分级选粉机,选粉机工作频率为35〜36Hz。水泥粉磨配料所使用的熟料均为外购,主要有两种,混合材有粉煤灰、煤矸石、绿页岩,缓凝材料有天然石膏、脱硫石膏。出磨水泥控制指标见表1。表1出磨水泥控制指标2需水量偏高的原因分析为了找到影响水泥需水量的原因,我们对使用的熟料、缓凝材料、混合材分别进行了影响水泥需水量的试验,同时,对出磨水泥做了颗粒级配分析。通过分析,我们认为对水泥需水量的影响主要有以下几个方面。2.1原材料的影响原材料的影响首先是熟料,熟料需水量的大小直接影响水泥的需水量。从进厂熟料的检验中,就可以看到熟料标准稠度用水量的差异。检测结果显示,两种熟料的标准稠度用水量差1.2%,库内熟料的标准稠度用水量略小于堆场熟料,对应的相同配料的情况下水泥的标准稠度用水量也相差1.5%左右。不同熟料标准稠度用水量对比见表2。表2不同熟料标准稠度用水量对比%其次是混合材。在相同熟料、缓凝材料的情况下做对比试验,熟料均为A公司库内熟料,脱硫石膏掺量为5%,混合材掺量均为12%。小磨试验结果显示,矿粉对水泥需水量的影响最小,其次是粉煤灰,对比关系是:绿页岩〉煤矸石>粉煤灰〉矿粉。掺加不同混合材的水泥标准稠度用水量对比见表3。表3掺加不同混合材的水泥标准稠度用水量%再次是缓凝材料。目前我公司使用的缓凝材料主要是天然石膏和脱硫石膏,两种石膏的对比试验显示,水泥中SO3含量相同的情况下,脱硫石膏和天然石膏虽然对水泥需水量的影响相差不大,但从混凝土预拌试验的数据看,混凝土初始塌落度天然石膏比脱硫石膏明显大,与外加剂的相容性要强。不同缓凝材料的水泥标准稠度用水量及不同SO3掺量的塌落度对比见表4。表4不同缓凝材料的水泥标准稠度用水量及不同SO3掺量的混凝项目水泥标准稠_度用水量混凝土塌落度『'mmSO32.0%SO%2.2%SO32.4%天然石肓28.2205200200脱硫石膏28.1180180175对比+0.1+25+20+252.2水泥颗粒级配的影响从出磨水泥检测结果来看,水泥细度偏细,0.08mm筛筛余只有0.8%,尤其是0.045mm筛筛余只有4%〜5%。通过对水泥颗粒级配的分析可以看出,由于选粉机选粉效率高,选出来的水泥颗粒均匀,造成水泥的颗粒级配分布范围窄,3〜32日m颗粒过于集中,3日m以下及32日m以上颗粒偏少,水泥颗粒级配不合理。3改进方案根据上述试验结果及原因分析,我们对水泥的配料方案进行了优化调整,并对水泥的粉磨工艺参数进行调整,具体措施如下。3.1配料方案的优化调整在原材料选择方面,一是在供应条件相同的情况下,选择需水量低的熟料。二是停用绿叶岩,矿粉由于价格高,与熟料的价差小,成本原因放弃。因此改用粉煤灰与煤矸石作为水泥混合材配料,并且控制煤矸石掺量在3%〜5%,粉煤灰掺量在7%〜10%。三是尽管天然石膏对水泥与外加剂的相容性好,但由于脱硫石膏与天然石膏对水泥需水量的影响不大,且价格便宜又属于固废利用,因此缓凝剂选择了脱硫石膏。改进后的配料方案是熟料82%〜83%,脱硫石膏4%〜4.5%,粉煤灰7%~10%,煤矸石3%~5%。3.2水泥颗粒级配的优化为了使水泥颗粒级配分布放宽,对水泥磨中控操作参数进行了优化调整,改变原来的水泥磨操作思路,模仿开流磨的操作办法。通过提高磨机出口水泥的比表面积,降低循环负荷,达到“磨内磨细、多磨少选”的目的,来放宽成品水泥的颗粒级配范围。为了达到这一目的,在不影响选粉效率的情况下,对选粉机内部进行了改进,并对水泥磨进行了改进;对水泥磨二仓的研磨体级配进行了调整,封堵了部分活化衬板空隙,提高了水泥磨的研磨效率,大幅降低了水泥磨的循环负荷率和磨内通风。改进后的运行参数见表5。表5改进前后运行参数对比4改进后的效果水泥磨粉磨工艺改进后,出磨水泥在比表面积不变的情况下,0.045mm筛筛余大幅提高,水泥标准稠度用水量降低1.6%,出磨水泥控制指标及实际完成情况见表6。表6出磨水泥控制指标及实际完成情况顼目熟料标准稠度用水量胤0.03nun筛筛余/%0.045mm筛筛余比表面积HmVkg)水泥标准稠度用水量燧控制指标9_。84;234O±LS改进前里际25.0O.S5_033S29.2改进后实际25.91.210.533627.6对比+09+0.4+5一5-2-1.6从水泥颗粒级配看,水泥的颗粒级配范围放宽,水泥3〜32日m之间的颗粒适当减少,45日m以上颗粒增加,水泥平均粒径增加了5日m,水泥的颗粒级配趋于合理,改进前后水泥颗粒级配数据对比见表7。表7改进前后水泥颗粒级配数据对比5结论通过对水泥配料方案的优化调整和粉磨工艺过程的改进,大幅降低了水泥磨循环负荷率,提高了水泥磨的研磨能力。水泥磨的中控操作参考开流磨

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