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文档简介
杭州地铁湘湖站“11·15”基坑坍塌事故
引发的思考
—浅析深基坑工程施工技术与管理
李宏伟第一部分
杭州地铁湘湖站“11·15”基坑坍塌事故原因浅析
杭州地铁湘湖站杭州地铁为1号线的起始站,位于杭州市萧山区风情大道与湘西路交叉口东北侧,沿风情大道呈南北走向。车站总长约934.5m,标准段总宽20.5m,为12m宽岛式站台车站。湘湖站基坑工程共有8个基坑,从北到南序号分别为北1、北2、北3、北4、南4、南3、南2、南1。一工程概况
发生事故的地段为湘湖站的北2基坑,长107.8m,宽21.05m,开挖深度15.7~16.3m。基坑西侧紧临风情大道,交通繁忙,重载车辆多,道路下有较多市政管线(包括上下水、污水、雨水、煤气、电力、电信等)穿过,东侧有一河道(建设河),北2基坑平面图如图1所示。北2基坑平面图基坑围护设计采用“地下连续墙加钢管内支撑”方案。地下连续墙厚800mm,深度分别为31.5m、33.0m、34.5m,标准段竖向设置4道Φ609钢管支撑,支撑水平间距,支撑中部设置中间钢构立柱。原设计采取被动区水泥搅拌桩抽条加固,后图审时取消改为自流深井降水土体加固;原设计采取墙底注浆,后图审时取消。
基坑被动区加固平面图
地质情况从上到下依次为①2层素填土,②2层粘质粉土,④2层淤泥质粘土,⑥1层淤泥质粉质粘土,⑧2层粉质粘土夹粉砂。地下潜水位为0.5m,无承压水。深度5m~21m为第④2层淤泥质粘土,呈灰色、饱和、流塑,含少量有机质,天然含水量40%~67%,孔隙比1.10~1.85,具有高压缩性、低强度和低渗透性特点。深度21m~33m为第⑥1层淤泥质粉质粘土,呈灰色、饱和、流塑~软塑,含少量有机质,夹薄层状粉土,天然含水量34%~52%,孔隙比0.95~1.50,具高压缩性。基坑底坐落在④2层淤泥质粘土上,地连墙的墙脚大部分位于⑥1层淤泥质粉质粘土中。二事故概况
基坑土方开挖共分为6个施工段,总体由北向南组织施工。至事故发生前,第一施工段完成底板混凝土施工,第二施工段完成底板垫层混凝土施工,第三施工段完成土方开挖及全部钢支撑施工,第四施工段完成土方开挖及三道钢支撑施工、开始安装第四道钢支撑,第五、六施工段已完成三道钢支撑施工、正开挖至基底的第五层土方。
15点15分左右,北2基坑部分支撑首先破坏,西侧中部地下连续墙横向断裂并倒塌位移,东侧地下连续墙也产生严重位移。由于大量淤泥涌入坑内,风情大道随后出现塌陷。地面塌陷导致地下污水等管道破裂、河水倒灌造成基坑和地面塌陷处进水。道路下的排污、供水、供电设施受到破坏,共造成21人死亡。三事故原因浅析
对北2基坑的地理位置、地形、地貌,基坑坍塌范围及态地下连续墙及钢支撑的倒塌破坏形态、基坑周边环境等进行了多次现场踏勘;对相关单位的人员多次进行了了解和询问。重点从以下九大方面进行分析:1、审查了岩土工程勘察报告,在基坑西侧坍塌段的后缘外大于5.0m处非扰动区钻探取样,并委托二家单位进行土工试验。根据试验结果,与原勘察报告进行了对比分析。
(1)北2基坑段采取原状土样及相应主要力学试验指标较少,不能完全反映北2基坑软土层的特性。(2)勘察单位未考虑薄壁取土器对基坑设计参数的影响,以及未根据当地软土特点综合判断选用推荐。勘察报告推荐的直剪固结快剪指标c、Φ值采用平均值不符合规范要求。结论:
(3)推荐的④2层、⑥1层和⑧2层土的三轴CU、UU试验指标、无侧限抗压强度与验证值、类似工程经验值差异显著,且各层土的子样数不符合规范要求,不能反映土性的真实情况。2、审查了基坑围护结构设计文件及相关资料,对基坑围护结构进行了验算,同时对有关工况进行了计算分析。对各种施驰工工况和萍参数进行苍计算,统命计结果表磨明:如果根疼据设计校的施工事工况挖粥土,第望三道钢碧管支撑结的最大缓轴力和凭第四道鸭钢管支咽撑的最董大轴力滚均小于或钢管支境撑轴心传受压承顺载力设星计值;如果在利未设置宴第四道饭支撑的枕情况下衫直接挖视土至坑永底,第阶三道钢奥管支撑舱的最大中轴力均代超过钢辉管支撑的轴心受径压承载颗力设计怒值。如漠果进一缺步考虑岔活络头粮偏心和汇节点薄霸弱等因惧素,实丝式际作用度于第三眯道支撑捧的轴力卷与钢管叨的承载棋能力之工间的差缝距将更篇大。基坑整停体破坏收前基坑泽两侧地屑下连续忧墙向坑返内产生退严重位也移,已迟产生过个大变形破,可能系致使上未层支撑水轴力减字小,下挤部支撑皱轴力相恋应大大悲增加,辱部分支扣撑因轴帮力超过帝其承载类能力而尸发生破乱坏,进减而导致竞支撑体交系整体台破坏猎。地下连续泄墙:围护体弓的内力私、变形揉及稳定海分析根据航本工挨程地盒质分饲析结冰果,撞对四阳种情照况进垫行了闷计算半分析。挖土状况地面超载备注情况一按设计工况挖土至坑底Q=20kPa对应原设计的施工工况及地面超载要求情况二按设计工况挖土至坑底Q=30kPa对应原设计的施工工况,地面超载适当增加以分析地面超载对计算结果的影响情况三第三道支撑施加完成后,直接挖土至坑底Q=20kPa这种情况主要考虑施工超挖可能带来的不利影响情况四第三道支撑施加完成后,直接挖土至坑底Q=30kPa这种情况同时考虑施工超挖及超载增加可能带来的不利影响按设欺计工架况进匪行正稻常施秧工:地下辟墙最牌大正多弯矩淘均小看于截榴面抗伪弯承枝载力妄设计族值。第三赤道支锻撑施形工完尚直接匹挖土灿至坑答底时恋:计算寨结果栋进行须分析环:第哈三道活支撑锁施工骡完成背后,府如果类没有储设置权第四所道支路撑而喘直接谱挖土皂至坑途底时球,作毁用在胁围护猛体上吸的最施大弯纷矩增深加约湖37闲~5馒1%纲,最啦大剪扩力增溪加约蓝38美~4薯0%缴;作搬用在烦地下夏墙上扰的弯烈矩均付将超别过其概承载境能力滔,安捆全隐猎患非蛋常大罪。本工程坑民底以下均帖为大厚度悟的淤泥质浪土,如挖下土机械直宁接在坑底址附近作业娃,基底以孝下一定深塔度范围的盘土体将受发到扰动,尝强度有所亚折减。考竟虑一定范唐围的被动砍区土体强钢度折减后患进行围护残体内力变片形分析,消则围护体凭内力、支题撑轴力等柴的变化将齿更为显著习。地面超打载由2唱0kP等a增加论到30蚕kPa掘,对正币常施工诊工况及探超挖工抵况,第权三道支灵撑的轴凭力、挖薪土至坑卖底时地弄下连续曲墙的最虽大弯矩币及剪力洁均增加饮约4%乔~5%泻。按设计劈燕工况计毯算得到狸的地下晴墙抗倾扁覆安全昌系数在乡丰1.1肠2~1稠.48争之间,窑基本满院足浙江协省标准谦《建筑兄基坑工璃程技术条规程》瘦的规定复(不小劝于1.吐15)喘;第三述道支撑胡施工完委成后,含直接挖悬土至坑井底,地糊下墙抗度倾覆安慰全系数莫在1.竞06~缸1.3丧9之间饼,部分阿参数的金计算结惯果与规再范要求航相差较花大。坑底抽宴条加固掌:采取挎坑底乞抽条那加固忽措施抽后,皱地下锄墙的室最大案弯矩柜降低首20响%左竭右,悬第三矮道支锅撑轴攀力降奴低1语4%匀左右托,地乏下墙只的最伍大剪研力降尝低1具3%度左右洒,由念于在联坑底嫁形成奴了一抵道暗水撑,盼抗倾驼覆安测全系矿数大价大提劲高。朴综上亚分析志,坑寺底土毅体抽凉条加狱固措德施可车显著眠提高冶基坑栗的安箱全性怨能。基坑端幻玉头井的尿开挖深坟度达1喉7.4厅m,淤赖泥质土雕层更为搞深厚,系采取了侵被动区彩土体抽歇条加固石措施,阵基础底浓板已经粮施工结蜓束。这干说明坑于底土体强抽条加粉固措施缴对本基皮坑而言疑非常重宋要,不朵仅可以咬改善围废护体及企支撑系胃统的受挑力性状序,同时缺给坑底尚土方开蚊挖创造妈了良好征的条件却。结论:(1)条土方超耳挖状况马下,支效撑轴力呜、地下居连续墙选的弯矩咳及剪力苗等大幅揉度增加隙,超过感围护设央计条件越。与设畜计工况引相比,举如第三风道支撑溪施加完担成后,抄在没有左设置第者四道支驾撑的情榆况下,芽直接挖勺土至坑轧底,第揪三道支纸撑的轴琴力增长变约43妥~47白%,作卖用在围鹅护体上牺的最大俱弯矩增屠加约3执7~5柄1%,夫最大剪农力增加坚约38呈~40谦%;由照于超挖洲,第三草道支撑济的轴力数及地下顿连续墙吐的弯矩以均超过残其设计戏承载能赔力。如础果整个斯基坑施扎工过程治中均存宜在土方崖超挖、乡丰支撑施久加不及药时的情紧况,则镰各个工陕况累计湖的支撑按轴力、酸围护体穷内力变葡形将更蒸大。(2)坑依底抽条加狐固措施可秩提高基坑睛的抗倾覆下安全系数藏,降低内远支撑的轴挽力和地下棍连续墙的披弯矩,同企时方便挖嘴土施工。拖该措施的金取消降低之了围护体牵系的安全语储备。(3胞)地郊面超怪载的低取值趴对支鬼撑轴呢力、呀地下隙连续璃墙的县弯矩壤及剪蛛力等奇的大盼小均泳有一米定影丙响。体如地片面超匪载取愉30脑kP编a,猜与原淡设计六方案伯相比匠,挖妈土至鼠坑底递时第汇三道奴支撑恢的轴渠力、仓地下柔连续持墙的甚最大争弯矩薪及剪疾力均途增加置约4顾%~曾5%值。3、蛙审查废了地棋下连沉续墙灵施工皆资料绪,并套对地底下连筑续墙亡厚度损和混镜凝土鄙强度向、钢洗筋强嫩度和尝间距竭、保梁护层跳厚度晓等进颗行了锋检测雅。结论:(1)额地下连太续墙混循凝土强究度,未缎发现异他常。(2)地被下连续墙魂主筋规格桌、数量和挖强度,未浅发现异常抓。(3)沃地下连撒续墙墙竞体厚度裂及深度淹,未权发现异袋常。4、炎审查洲了钢墨支撑宣设计恒、施回工及墨材料凉供应雕商等柄提供蠢的有舍关资谨料,震并对润支撑宽钢管禾活络子头轴觉心受昌压性蜘能及震钢管匀材质搜、北僚2基删坑端稳头井咐未破邻坏部宋分的争支撑眉钢管叨的位慰置及来侧向告弯曲棍等进哥行了充检测链。设计对慕钢支撑档材料性结能、安问装和连假接要求漆:施工图米总中说现明:“惑预埋钢火板、钢已支撑:锹材料为皱Q23床5-B美,钢管酸支撑采刚用Φ6座09m兴m,壁御厚12腾mm和坛16m彼m(第调一道1包2mm采,其余捡16m折m);逐焊接:待电弧焊逐接Q2否35-键B钢采边用E4庄3焊条和;开挖海基坑至己各支撑过下50证0mm恒安装钢息支撑。堤”钢支号撑与辩工字赶钢系滥梁连骨接节加点构恼造:支撑编号支撑轴力(kN/m)支撑预加轴力第一道支撑127.730%第二道支撑87950%第三道支撑989.150%第四道支撑981.560%第一道换撑736.6100kN/m第二道换撑519.9100kN/m设计给出中了各道支县撑每延米会支撑轴力匠值及钢支么撑施加预巡寿应力的要根求在支撑设昼计部分,住设计单位乘没有提供计支撑钢管抽与地下连袭续墙的连杨接节点详须图及钢管欧连接节点战大样,也庙没有提出轿相应的技辩术要求。施工单告位对钢栏支撑的劲节点构济造及加耳工质量习标准未别提出具嘴体要求奔,仅同士材料租咸赁商签静订了“痕建筑用斧料租赁蹦合同”胁,在其绍质量标水准条款涨中明确肥:“在菌租赁物宫交付和绍归还时笑按出租主方产品伤检验标柱准验收阿,在验套收中一男方如有截异议,采应当场组向对方占提出,给否则视肝为合格圾。”支撑钢管份租赁商没偿有产品检絮验标准;呆有关的节驶点加工草同图系20达04年参佩考其他单战位类似工犹程加工图做绘制而成蛇,但不符齿合施工图鼓的基本要摔求,也未痕经施工和挽设计单位凑复核确认惕。槽钢、讽连接钢板蜻等材料质君保单因时押间较长没藏有保存,狐无法提供律;钢楔由调租赁商提迫供(无质涨保单);熊法兰连接惑螺栓由施故工单位自阻备(无质刺保单)。施工单弹位的施堂工日志钩及监理亭单位的锹监理日络志对土崭方开挖首及钢支标撑安装恢记录很议笼统,般无法准殿确反映严每层土仁方的开颂挖时间辨及随后弃的支撑添安装进音度。设计嫩要求慨钢管贪支撑万在系田梁搁汤置处箱,需移采用贸槽钢宏有效胀固定黄,实抖际情辰况部粉分采胖用钢壁筋(净有的颠已脱偏开)什固定蛮、部态分没穷任何伶固定惕措施摊,这薪使得尤钢管谦计算沟长度钉大大热增加浩,钢挣管弯该曲现板象不乌同程吗度存奥在,桌降低穗了钢决管支许撑的梢承载液力。本工程材采用焊么接钢管啦,中间贩有支点颜时的钢论管承载坐力为5停479叨kN,训而无支砖点时的陆钢管承箩载力仅航为35终41k宴N,承疯载力减悼小了约存35%熟。设计要佩求系梁树垂直方虎向每隔绒三跨设总一道剪搬刀撑,贫边跨应迁设置,粪实际情三况未设哈,降低厨了支撑晌体系的偷总体稳庄定性。检测肺报告聪表明杀:未仗坍塌割处钢击支撑懂安装舍位置用相对切于设低计位呈置偏则差较爹大,餐相邻养钢管苦间距余与设刃计间想距偏苹差较伙大。及安装膊偏差近导致鸡支撑椅钢管勤受力轧不均急匀和筹产生装了附斧加弯俯矩。部分钢楔谊没塞满活总络头少间沾隙,影响在接头承载焦力。专项施肝工方案愁要求“趁钢支撑栽安放过远程中相杏邻两钢撒支撑的灿活动端纷和固定墓端应相温应错开击”,实凝际情况映是活络盯头在同用一端连绵续布置施,增加才了活络说头同时趴破坏的封概率。设计没有门对钢管支讽撑与地连宿墙预埋件序提出焊接筝要求,实洽际情况也尖没有焊接它,直接搁陡置在钢牛凤腿上,没悠有效连接构易使支撑攀钢管在偶仅发冲击荷奋载或地下孕连续墙异斜常变形情界况下丧失素支撑功能投。结论:(1比)设件计单万位没丝式有提研供支欲撑钢扭管与军地下劣连续垂墙的醋连接锯节点豆详图爆及钢顿管连隐接节厌点大刷样,论也没龟有提呈出相萍应的忧技术哨要求邪;施辞工单专位对阿钢支都撑的嘉节点限构造聪及加右工质促量标况准未尼提出糊具体脸要求吊;钢踪蝶管支泳撑租内赁单览位的亦加工响图不级符合测施工凝图的国基本化要求瓦,也浙未经哪施工跪和设勺计单述位复雾核确炕认。辨支撑热钢管虚及节酿点构债造的杆设计漏、加寸工制剩造及章租赁敏管理罚环节雅存在炎缺陷言。(2)专节点受嘴力性能调没有试犹验资料粉,也没也有质量过检验、锯验收的唐标准和待依据,谅存在很暗大的盲廉目性;蛛根据破立坏形态替、检测者结果及项钢管承泰载力验飘算,节维点构造熊不满足飘刚度和岸强度要金求。(3掌)钢班支撑切安装叮严重滴不符族合设宵计及挽规范拾要求宫,降鲁低了冈支撑迫体系障的整塑体稳每定性似。5、镰审查黎了监免测方里案、线监测叼记录卵和报桶表,期检查谷了监健测仪材器。监测内滋容和监魔测点数慢量:监测兔方案悔中的遭监测伸内容没和监堵测点欠数量壮均不嘴满足鞋规范符要求哀。实际灾监测嘱点数顽量相榨对监率测方消案减筒小较富多,严并且亡大量骗监测头点破流坏未象进行振修复捡,造街成监慨测点推数量犬极少岸,形陪成多链处监隙控盲定区。实际地表思沉降监测略点布置范棍围不符合盆规范和设毯计要求。墙体侧低向位移右和钢支晌撑轴力瓜的测试茄存在严患重缺陷透,造成榜数据失周真,不琴能反映渴实际情咽况:支撑轴力壮的报表数驳据表明,御支撑轴力徐数据均为历拉力,与粥事实不符地。第一道鄙支撑钢陈管实际哥壁厚为族16m笋m,但宰实际监今测仍以焰设计的比12m站m厚计头算,造塘成换算烫的支撑最轴力减侮小25部%,导古致第一眼道支撑陈轴力监耳测数据刮有误。测斜管浑以最底程部为位泄移零点桐,造成办读取测湖斜数据庭不可靠桥,数据误只是一役个相对榜底部的看位移值哈,并不危是绝对头值,数批据失真尾。提供的监太测报表中方数据存在妹伪造现象老:原始监测镇数据表明萌:事发前序实际地表帮沉降及墙辰体侧向位洞移均超过你设计报警鬼值,但没现有报警及园通知相关鹊方处理。6、成审查荣了监毙理规创划、漆监理之细则置、工闪地例科会纪注要、腥监理愿工程押师通液知单激、安侧全监架理指誉令书甩、监岗理日旁记、密监理法月报团、监纯理旁搭站记德录、糕材料色(设耳备)肺报验柏表、子检验枯批质偏量验浆收记貌录及扛设计寄文件济等有业关资香料。专项层方案灰审批为管理猴混乱剪;未冠严格场按设县计及宗规范储要求鱼监理龄;发警现存初在严蜓重质紫量安弟全隐久患,浴而未兔采取项进一甩部措氧施予锻以控腐制;孩监理掏未按婚规定艘程序交验收载;严平重违躁反监桃理规厨范。7、湾审查更了土站方开餐挖及库支撑麦安装蠢有关里资料运。施工单凝位自北犬向南共朝分六个豪施工段糊施工,狮长度分者别为计27瞎.34折m、1狗7.0霸5m、匹16.吼00m右、16读.00横m、1蜻7.0讨0m、犁14.娘41m岭。土方智开挖及穗钢支撑芬架设总秘体均由剧北向南大按施工租段施工招。结论:(1)像第四层三、第五万层土方炕未按设籍计工况浆开挖及集支撑,住其中垂辰直方向滋超设计呼工况开站挖,水读平方向发开挖到悼基底后苗未及时蓬架设钢愚支撑。(2)开革挖土方到刮基底后第邮三和第四勉施工段未萌浇筑混凝袋土垫层。8、审查金了基坑降今水和被动矩区土体加洗固的有关东资料。结论:坑底谜以下默均为笔深厚培的淤念泥质尸土层榴,管渗透塔系数忘很小竟(1喂0-霸6-也10春-7完cm项/s肉),规采用嘱自流秩深井喇几乎乐起不瘦到降田水作薯用;抽并且掏降水早时间转不满捕足设湾计要千求,秒坑内艰也未黎设置木水位摄监测但孔监效测降须水效待果。锻根据伟杭州炕类似因工程介经验爸,该蛙工程脾基坑质内降联水达劫不到记地基略固化嘱处理置目的堵,不唉能取性代被梅动区村地基椒抽条该加固铜的作滔用。9、予对两里侧地灯下连受续墙贞破坏导形态耽及基呼坑西污侧土锹体滑我移面认进行音勘查技,并柏组织策相关难方对豪勘查病数据胡进行溉现场堡见证映。根远据勘偏查结挡果对动地下丘连续外墙破笑坏模确式进眼行了免分析门。靠近抛西侧厉地下怖连续残墙静尾力触德探试阁验表岁明:向在绝桃对标祝高-嫩8m蹈~-锤10绝m处布(近院基坑烧底部邻),孤土赠体受动到严哥重扰养动,点接近愤于重坦塑土即强度养,证谱明土远体产友生侧酷向流慰变,昼存在滩明显员的滑李动面期。地下连续寻墙墙底(陵相应标高带-27.该0左右)呼,土体有丽较大的扰青动,但没蜂有产生明蚀显的侧向暑流变,主悼要是地下索连续墙底售部产生过举大位移而篮所致。基坑南竹部地下鲜连续墙顺向坑内绑产生严逮重位移早,引起梳第三道脂支撑轴歇力过大鲁及严重奔偏心,伟导致钢铺管支撑蛇体系整饿体破坏距,地下筒连续墙耽墙身弯盒矩急剧粪增大而街折断,碍土体产懒生大面贺积的滑禽移造成升基坑及脖风情大惭道塌陷垫。该范礼围是事典故诱发闸段。基坑棵北部潮地下根连续载墙墙勿底没盾有产谱生明序显的厉侧向哀变形转,与忽其第拌四道丝式钢支丢撑已满架设服完成砌有关拾,其骡原因燥是由差于诱蔽发段欠引起炸整个殃钢支讯撑体哨系破聪坏。B-B伙地质与倍地墙2育-2断周面结论:(1磨)由纪静力悉触探姿试验蹄表明尽,基愚坑土水体破披坏滑号动面捕接近拌于基催坑底伸部;辽地下想连续宋墙墙盼底土吼体虽继有较询大的罩扰动肤,但票没有定产生镰明显吵的侧箱向流雀变。(2插)据点调查访,基悄坑南未部由锻于第杜四层顽、第趋五层纤土方军未按巨设计对工况胳开挖蒸及支键撑,岭地下挂连续男墙产估生了鸽过大学的侧开向变民形;议该范开围是平事故易诱发托段。龟基坑贴北部劣是由塑诱发畏段引反起整霉个钢咱支撑锻体系只破坏危后造栗成地树下连松续墙惹内倾谜,但错地下抢连续吧墙墙瘦底没亚有产门生明赖显的被侧向期变形胀。四结处论事故调查吧分析表明步:由于基并坑土方开拳挖过程中虾,基坑超花挖,钢管伐支撑架设店不及时,肚垫层未及描时浇筑,议钢支撑体锦系存在薄之弱环节等毅因素,引泻起局部范阿围地下连剥续墙产生文过大侧向蛙位移,造穷成支撑轴佛力过大及耗严重偏心紧。同时基稼坑监测失夺效,隐瞒旋报警数值支,未采取堪有效补救爱措施。以假上直接因饺素致使部阶分钢管支溉撑失稳,舌钢管支撑雹体系整体毛破坏,基王坑两侧地号下连续墙谦向坑内产亡生严重位雷移,其中认西侧中部决墙体横向结断裂并倒糟塌,风情勒大道塌陷壤。事故母主要等原因兽:(1庙)土境方开蹄挖未炭按照飞设计饥工况蹄进行缩慧,存榨在严悼重超拳挖现酱象。跑特别钱是第瞒四层价、第第五层烤土方辆同时踩开挖松,垂壁直方置向超赏挖,昼水平须方向永开挖斗到基帜底后方未及趴时架猛设第骗四道默钢支盖撑,捐第三光和第苦四施斜工段雀土方惊开挖丛到基耕底后院未浇影筑混味凝土余垫层兔。土幅方超醋挖导疯致地脉下连墨续墙岔侧向茄变形治、墙少身弯产矩和膏支撑饶轴力臂增大酿。(2)钢就管支撑体映系存在薄炊弱环节,斧整体性差稍。钢支撑疯活络头节院点不满足杯强度性能港要求;钢倡管支撑与涌工字钢系端梁的连接挠不满足设仿计要求,杰钢立柱之乖间也未按薯设计要求慈设置剪刀缘瑞撑;部分伶钢支撑的鞠安装位置获与设计要嗓求差异较迈大;钢支睛撑与地下剧连续墙预职埋件未进典行有效连角接。(3)监测失顽效。提璃供的监狼测数据朝存在伪捉造现象指;监测铸内容及印数量不腊满足规虹范要求躺;测点酿破坏严恶重且未烘修复,艇造成多察处监控概盲区;逐部分监汉测内容请的测试宜方法存论在严重尼缺陷。绍以上因贞素导致焰提供的岩监测数烂据严重抽失真。咳电脑恢像复的原谋始数据撇表明,牙实际测苹得的地考表沉降粱及墙体艰侧向位娘移均超岁过设计柏报警值怜,但隐现瞒报警尚数值,杜丧失了光最佳抢烈险时机陕。(4示)勘稍察单莫位未赶考虑爹采用俗薄壁仅取土躁器取站样对俘土强吃度参脖数的融影响易,未姓根据繁当地睡软土帆特点帜综合舍判断林选用粉推荐澡基坑鼠设计艺参数贩。推溜荐的覆直剪衣固结楚快剪阵指标痛c、谷Φ值坡未按愿规范软要求离采用珠标准搁值。枯推荐亩的三距轴C吃U、珍UU酿试验胡指标诸、无债侧限构抗压日强度住指标解,与渠验证漠值、当类似房诚工程善经验菜值相袄比差伴异显桌著,乌且各傲层土董的子阿样数坦不符要合规拳范要玻求,目不能轮反映鸡土性货的真辟实情汁况。设计汽单位袍未能海根据硬当地酿软土葵特点棉综合雹判断明、合废理选锣用基麦坑围霸护设批计参洪数,贡力学繁参数施选用晶偏高态降低招了基色坑围吴护结蔑构体侵系的分安全哀储备慢。(5眉)取兄消施洪工图输中的截基坑客坑底箱以下劲3m顾深土编体抽仰条加攻固措狮施,冶改为贩自流倍深井诉降水制措施醉。由抬于土劝层渗姻透系京数小肌,降散水时倾间不影足,搅采用狱自流锻深井纱降水燥不能洒有效熟提高必被动曾区土隔体抗胞力,属降低咐了基注坑围帽护结普构体签系的地安全涌储备谎。6)监喝理工作勾失职,您对施工卵中出现问的不符武合设计餐及规范织的严重寻问题(病土方开马挖、钢会支撑施徐工、基挨坑监测地等)未怒能采取示有效措昏施督促沙整改落侦实,消潮除隐患艇。第二身部分常见基坑辜支护结构巡寿破坏形态阿、原因缎分析呆及应台急措伶施一、整体述失稳1、耗原因苗:基匀坑开康挖后励,由技于圆吗弧滑都动面皇上抗洁剪强棕度不勉足引芦起的去土体堂整体组滑动颠。规范计算搜内容:整暗体稳定性嚼验算。2、对柜象:多新发生在客软粘土辟质(特芒别是饱扣和状态野下的淤医泥质土稻,或一餐般性土兽体短时维间内含键水率急配剧变化蚀)的大宏放坡、惧土钉墙桂或复合灾土钉墙企、重力兵式墙支盈护结构孙中。大放葛坡土钉突墙重力式沈挡土墙排桩内支征撑3、末应急皮措施(1)有喜条件的情斧况下卸载(2)反造压(3)垂打入钢羡板桩、山木桩或侨其他类做型桩(4)改用其都他围护结无构形式二、倾章覆1、裙原因拐:软木粘土槽层中隔,由架于支蒜护结它构插段入深孝度不沙足,否使得果绕挡聚土结绪构某信点的闷主动什土压痕力力评矩大摩于被刘动土街压力谢矩而陈发生堆倾覆浇。规范计算周内容:抗屡倾覆稳定休验算。2、院对象恋:多放发生存在软论粘土杆层的饲重力匠式挡诞墙、插桩墙论支护北结构距中。排桩内支抛撑重力仙式挡蕉墙3、应急军措施(1避)有雄条件营的情亏况下挖卸载(2)某反压(3)主吐动区紧、被妄动区攀土体计加固三、坑底惰隆起1、蛇原因晓:软蛮粘土驳层中胆基坑滚开挖丘后,恋由于瓦土体海重力悦压差夜引起陕桩底应土体挨破坏吧或桩霜弯曲购变形港而发卖生基盯坑内唯土体凤上隆艘。规范计简算内容虚:坑底衬土的抗孔隆起稳竞定验算扔。2、对象朋:多发生拍在软粘土晃层的重力叫式挡墙、唐桩墙支护砌结构中。围护墙底宿地基承载煤力验算简滚图基坑蒙底抗剪隆起薪验算简简图3、应急固措施(1)有臂条件的情翻况卸载(2)反串压(3)被动区合加固四、管芬涌1、最原因农:由四于基指坑水负头差胞产生马上浮软力使申被动蠢区土叼体因挪失重咳而破蓄坏。分两种状工况:(1)选竖直向剧隔水帷屋幕——则插入深储度不足牧或局部巴缺陷(2)水瓣平向封底舟隔渗的厚副度和强度猫不足——早深层承压净水规范荐计算丑内容而:抗棵管涌下稳定源性验爹算。2、对疗象:多魄发生在骨粉土、池粉砂、紧粘质粉兽土等渗孤透系数祖较大或下部薄承压水蛮存在的楚桩墙支有护结构倡、重力搂式挡墙遣支护结构中栋。基坑底管途涌验算简摔图3、应刷急措施看:(1秆)竖杨直向给隔水历帷幕局部帷幕析失效:局炒部反压,捕坑外双液帜注浆,管贺井降水。饰整体插入携深度不足娃:反压,喷有条件的请情况下,乔整体管井豆降水,整催体帷幕加到强。(2)水平剪向隔渗除厚度和姜强度不荐足:反施压,设谁置减压勉井。五、桩朴墙渗漏1、宋原因旬:基孙坑止昌水帷哪幕破掉坏发面生渗拦流。2、对象嗓:多发玻生在粉舱土、粉还砂、粘溜质粉土汇等渗透饺性较大诵的桩墙俊支护结碎构中。3、应食急措施(1)反猜压(2)内站部堵漏:味面→线→捉点→封堵慨,双液注浆(3匪)外昏侧双嘉液注晚浆(4纤)外播侧管物井降戴水(5)排外侧冷讽冻六、墙先体破坏1、原表因:墙共体设计僚强度不快足或施国工质量摇缺陷导洽致墙体提强度不绸足,发师生破坏袜。规范计算厦内容:重载力式挡墙激和排桩墙凉内力和强乡丰度验算。2、对象倒:多发生横在重力式舱挡墙和悬敞臂式桩墙塑支护结构点中。3、应急婚措施:(1)夜反压(2)暗减荷(3)俱补强(4)加支跑撑七、供内支件撑失乔稳、混断裂1、原因圾:设计强远度不足、储挖土顺序匆不当或外陆力影响使弦内支撑失艇稳或断裂招引起基坑腰整体坍塌替。规范计算该内容:内奥支撑结构浓设计2、御对象屠:多循发生寺在软详土、葡深基辈坑、纸支撑徐刚度匪不足桂(如援钢支渡撑)菜的桩传墙式熟支护墨结构乘中。3、汁应急念措施某:(1包)反李压(2叉)有糕条件串的情杀况下漏卸载(3)痕支撑加耳固八、缝深层确位甲移、岗坑底强隆起斜、管渡涌、承渗漏热等对烤周围烘环境志的影必响或帖破坏1、详周围不环境兽:建类筑物动、构伍筑物虹、地妖下管抚线、瓶道路辱、围浮墙等皮。2、伤环境莫影响槐评估3、基坑湿支护结构翻针对不同孔情况重点准加强4、重点糊监测5、落实东应急预锐案第三烦部分思考和建危议1、映对基墓坑工内程的狂再认挤识:摆建筑猜物或箩构筑古物地显下部鞋分基武坑开壤挖施坚工时碑,需室进行再基坑雄围护子和施禽工降程排水障,同六时要课对基蓬坑四废周的耕建筑迹物、向构筑铲物、访道路颈和地嘱下管纵线等斯进行心监测才及保毯护,泉确保滔正常盗、安汉全施剧工。纽奉这项藏涉及锡勘查丽、设岂计、雕施工矛、监悉理、悉监测逝、应周急等苍内容顽的综销合系牧统性沸工程月称为牢基坑扰工程维。2、加晋强区域比工程水悉文地质妥研究、统区域基跪坑支护并工程设蕉计和施毅工状态班的研究馅。深入摄了解、般密切关撞注区域坊性不良悲地质状粒态,如撑复杂地驶层、断钻层、溶娘岩、暗钞滨、软眠弱夹层瞒、塘泥着、承压网水、地性下气体咐、周围景河流、辩山洪等冻,并提刚出具体迟对策。3
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