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文档简介
预分馏塔重沸器E3103泄漏分析及应对措施
Summary:通过对换热设备泄露原因进行分析,针对换热设备目前存在的实际问题进行分析,提出解决办法和应对措施。Keys:换热设备;泄露;原因分析;应对措施
一、设备简介预分馏塔重沸器E3103为浮头式换热器型号:BJS1000-2.5-270-6/25-4;管程材质:10#
壳程材质:16MnR设计温度:管程275℃,壳程245℃设计压力:管程2.45MPa,壳程2.45MPa操作温度:管程235℃,壳程160℃操作压力:管程0.6MPa,壳程0.3MPa管程介质:润滑油基础油壳程介质:汽油该设备于2002年安装同年9月投入运行,2016年8月检修更换管束。
二、工艺流程原料由原料罐区自流(埋地)入装置,经预分馏塔进料泵P3101A/B升压后,经预分馏塔进料换热器E3101A/B与预加氢产物换热后进入预分馏塔T3101。T3101顶馏出物经预分馏塔空冷器A3101A/B、预分馏塔后冷器E3102A/B冷凝冷却后进入预分馏塔回流罐V3101。V3101不凝气经压控排入装置燃料气系统;液相物流(轻石脑油)-部分经预分馏塔回流泵P3102A/B送回T3101顶作回流,另一部分经P3102A/B送出装置或经轻石脑油泵P3103A/B/C升压后送至脱戊烷塔T3201(当装置以生产汽油为目的时),预分馏塔回流罐V3101水包产生的废水,经废水外送泵P3110A/B加压后,送入酸性水装置。E3103为T3101塔底重沸器,其壳程与T3101相连,塔底油经E3103加热再沸返回至T3101内。三、泄露原因分析1、检查结果壳程中,属于由外向内造成的管束腐蚀穿孔,现场管束腐蚀情况如下图,由图可以看出,管束表面附有垢层和大量锈皮,并且出现大量非常明显的局部腐蚀(腐蚀穿孔部位处于蚀)。2、原料组成情况:原料油中的硫含量平均值为278.4mg/kg,远远大于设计值58mg/kg,从图中的数据可以看出,原料油中还含有水和氯,虽然含量在合格范围内,但是这也是腐蚀的潜在条件。3、腐蚀原因分析
3.1随着原油劣质化及加氢改质、异构脱蜡和柴油加氢等装置的先后建成投产,导致酸性石脑油陆续作为重整原料送至重整装置,造成腐蚀环境迅速恶化。随着设备运行时间的加长,腐蚀环境恶化造成管壁逐渐减薄,这也是导致腐蚀泄漏的原因之一。原料中硫含量在280ppm,大于设计值58ppm。汽油中含有少量水,在重沸器壳程发生腐蚀。3.2从原料油组成来看,重沸器管束有一定的HCl-H2S-H2O腐蚀。装置2021年停工检修后,在开工初期阶段,预分馏塔底(T3101)温度在100℃左右,壳程中有大量硫化物(设计值为58mg/kg,实际值为200-300mg/kg),同时还含有少量水和氯,这为硫化物和氯化物的电离产生创造了条件,形成HCl-H2S-H2O腐蚀体系。3.3由现场管束腐蚀情况来看,管束表面积累了大量垢物。据了解,在2021年装置停工期间,预分馏塔T3101进行了水运和蒸汽吹扫,同时为了防止硫化亚铁自燃对预分馏系统进行了钝化,钝化后塔内会产生大量垢物,塔底在排出钝化液过程中,垢物随钝化液落入塔底重沸器壳体,沉积在管束表面,形成了钝化垢物。但其密度、厚度和化学组成为不均匀状态,造成金属表面电位的高低不同,从而形成微小原电池发生电化学反应,钝化垢物中杂质的电位较高,对于管束表面形成阴极,金属管束电位较低则成为阳极,这种电化学反应会腐蚀金属管束,对管束造成局部腐蚀,导致管束逐渐减薄最后穿孔泄漏。3.4l-H2S-H2O腐蚀和垢下腐蚀机理HCl和H2S相互促进构成循环腐蚀:Fe+2HCl→FeCl+H2↑
FeCl2+H2S→FeS↓+2HClFe+H2S→FeS↓+H2↑
FeS+2HCl→FeCl2+H2S
阳极反应:Fe-2e→Fe2+
阴极反应:2H++2e→H2↑3.5原料油中的硫含量远远大于设计值,而且原料油中还含有水和氯,虽然含量在合格范围内,但是这也是腐蚀的潜在条件。
预分馏系统腐蚀硫化物多,部分硫化物随塔回流进入预分馏塔内,在塔底堆积计入重沸器E3103壳程内部,造成壳程堵塞,2021年装置停工期间,预分馏塔T3101进行了水运和蒸汽吹扫,同时为了防止硫化亚铁自燃对预分馏系统进行了钝化,钝化后塔内会产生大量垢物,垢物随钝化液落入塔底重沸器壳体,沉积在管束表面,形成了钝化垢物,又会造成垢下腐蚀,加剧了管束管壁的减薄,由于2021年窗口检修期间热载体没有退出,E3103没有安排检修。2022年2月E3103检修时,对管束腐蚀产物、积垢进行了清洗,检修完成后管束管壁已腐蚀减薄严重。综上分析,可以得出如下结论:此次泄露预分馏塔重沸器管束泄漏。属于HCl-H2S-H2O腐蚀和垢下腐蚀。四、应对措施
1.对于经过钝化后的设备,应创造条件设备打开进行检查,换热器将壳程内积垢清理干净,避免产生电化学腐蚀。2.加强装置的脱水操作,破坏腐蚀坏境的形成。3.定期检测重整装置原料油组成:总硫含量、含水量、氯等。4.预分馏塔重沸器E3103管束更换。
4.1管箱、外头盖、浮头拆卸外头盖、浮头、管箱密封面及管箱接管法兰密封面依据《GB151-2014》。4.2检查无径向贯通划痕、麻点、腐蚀等;严格按照操作规程、技术方案操作,防止划伤密封面。4.3螺栓清洗检查,涂抹防咬合剂,检查是否有螺栓损坏、缺少或影响使用。4.5设备试压,压力表最高点与最低点各安装一块压力表,且在检定有效期内,量程为1.5-3倍试验压力。4.6泄露量观察,试验压力稳压时间不少于10分钟,然后降至最高操作压力恒压时间不低于30分钟,无泄露及异常变形为合格,如有泄露检查管束泄露情况,对漏点进行封堵处理。4.7壳程试压、管程试压,检查管束与壳体密封面及管箱、浮头、外头盖密封面,试压完后填写《设备试压记录》。4.8管箱、浮头、外头盖回装垫片垫片规格型号一致、无影响密封性能的缺陷:如径向划痕、凹凸不平、折断痕迹;检查垫片是否对中,压偏,严格按照操作规程、技术方案操作,防止划伤密封面。4.9紧固螺栓采用两同步定力矩扭矩扳手对法兰螺栓进行紧固,分四步进行(30%、60%、100%和100%),紧固后的螺栓两端露出螺纹要均匀。七、结束语通过以上措施,可以加强换热设备运行管理,延长冷换设备寿命,增强冷换设备的换热效率,有效控制冷换设备泄漏,杜绝
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