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文档简介
有效容积V≈1500mm*1500mm*1500mm=3.38m3。/线距箱底最低点50mm。上沿距溢流管中心线的为100mm。最高液面距离上沿100mm;最低液位距出水管200mm,作为水泵的安全保护高便于优化臭氧传质效能研究,接触时间取6.5min,一级投加;hQ;顶端预留300mm(其中包括上部法兰和垫片厚度以及上封堵的高度);底端预250mm杂质沉积区域(其中包含下部法兰和垫片厚度以及下封堵的高度DN35088mm25mm200mm预氧化接触塔总高H=有效水深++杂质沉积区+支腿=4.50+0.30+0.25+0.20=5.25m。DN50Φ170mm,留液位水头50mm。水中,要求发生器臭氧出口压力为0.1Mpa。600mm,最后一个取样口具出水喇叭口上沿700mm。混合时间约为5秒。/安装。进、出水管直径DN50。H=有效水深+板上高度+=1850+50+400=2300mm。溢流管中线线距离上端100mm。絮凝池容积:W=4×10=絮凝平面面积:F=0.667=单格竖井面积:f
竖井格数n=0.36=36格,絮凝池实际面积F=0.01×36=0.36第一段:(1-13竖井)网孔面积0.032×0.032=1.024×10-3m2,
10.24×10−4
0.27m/s网孔面积0.02×0.02=4×10-4m2,
=
0.21m/s孔洞尺寸:长×高=100mm×60mm;过孔流速1.11×10−3=0.19m/s孔洞尺寸:长×高=100mm×80mm;过孔流速1.11×10−3=0.14m/s孔洞尺寸:长×高=100mm×90mm;过孔流速1.11×10−3=0.12m/s进水管:DN50,管内流速u1=0.566m/s;H=有效水深+板上高度+=1850+50+400=2300mm。溢流管中线线距离上端100mm。絮凝池容积:W=4×10=絮凝平面面积:F=0.667=单格竖井面积:f
竖井格数n=0.36=36格,絮凝池实际面积F=0.01×36=0.36进水管:DN50,管内流速u3=0.566m/s;h01=1.0×2×9.81=3.716×
h01=12×3×3.716×10−3=h02=1.0× =2.248×10−3(m)2×9.81h02=12×2×2.248×10−3=h1 h01 h02=
h11=3.0×2×9.81=0.005520(m)h11=0.005520×6=0.03312(m)
h12=3.0×2×9.81=0.0030(m)h12=0.0030×6=0.018(m)h13=3.0×2×9.81=0.0022(m)h13=0.0022×6=0.0132(m)h2 h11 h12 h13=0.03312+0.018+0.0132=总水头损失h h1 h2=0.1877+0.0643=平均速度梯度G ρh =65(s−1),在20~70之间, 60×1.029×10−4GT=656010.25=4104104~105数数(s-123321Gi=Git=6.64×数数(s-12332Gi=Git=3.88×q=5.56m34m/4m/ 斜管采用定型产品,内切直径30mm。斜管倾斜角600,取斜管长1.0m,则 长=1.0m×sin30。=0.5m,斜管纵向高为H=1.0m×sin60。=0.866m。淀池总长0.3+0.9+0.5=1.7m。QV4m3h0.05ms0.0222m2Φ=40mm0.001256m2QL4m3h21.2m1.67m2h上沿750mm。径选择DN50,管中心线距沉淀池上沿100mm。 =1.1×10−3=0.00153m= 管向流速v =1.53=sinπ/3 水力半径R=d=30=7.5mm= Re=Rv=0.75×0.177=13.3<500 2、Fr=v2= 3、斜管中沉淀时间t=1000=565s=9.4Min2-5Min滤池填充无烟煤-石英砂双层滤料。规范规定正常滤速为9-12m/h。滤速选用V=9m/h,那么滤柱的横截面面积S=Q/V=4/9=0.222m2,滤柱的内半径=0.532m,取管径为DN550mm,实际滤柱的滤速为8.4m/h1.5m,差,其中包含上部单片法兰厚度1.8m。滤罐集水区(兼做反冲洗配水区)500mm(包括下部法兰、垫片和封堵的厚度。采部设置200mm支腿。放空管滤池出水管后接中间。2He=eH2+x+δ+0.075=0.5×1.0+0.1+0.075=0.675m。考虑到将来有可能作不同膨胀率时反冲洗效果的试验,设计时也考虑e=0.6时的情况,此时,He=eH2+x+δ+0.075=0.6×1.0+0.10+0.075=0.775m。因此反冲洗排水管应设置于滤池表面0.775以上的位置处。2DN32,外接阀门取样口。取样口中心口距石英砂滤层底部100mm。设计进水流量:Q=4.0m3/h。中间作为后续深度处理和快滤池和活性炭滤池反效高度1700。后采用水冲漂洗,强度为q=10L/sm2,冲洗6min。滤池横截面积为0.237m2。此段时间深度处理部分所需水量V2=Q*t=4.0m3/h*6min=0.40m3。然后采用水冲漂洗,强度为q=15L/sm2,冲洗10min。滤池横截面积为0.283m2。V1+V2=2.947m3<3.83m3进水管管径为DN50,管中心线距上沿100mm;出水管管径为DN40,管中心线 究,总接触时间取15min,两级投加,接触时间均为7.5min。h=Q/A=4m3/h(0.25m)2*3.14/4)=5.09m顶端预留300mm(其中包括上部法兰和垫片厚度以及上封堵的高度);底端预气管;进水管管径DN40;出水管管径DN40。200mm。出水在上部通过喇叭口收集排出,喇叭口直径Φ100,主臭氧接触塔出水喇叭口上沿设在正常水位下50mm处。水中,曝气头设置在布气区表层处,要求发生器臭氧出口压力为0.1Mpa。范规定空床接触时间宜采用6-20min,碳层厚度1.0-2.5m。则炭层厚度Hc=t=7.07m/hr×17min/60=2.0m。1.50m,高差,其中包含上部单片法兰厚度1.4m。100mm。500mm(包含滤板下部的法兰和垫片厚度及底部封堵的厚度。下部DN600150mm25mm200mm放空管滤池出水管后接接触池。220.35=0.70mHe=eH2+x+δ洗排水管应设置于滤池表面1.175m以上的位置处。DN32,外接阀门取样口。取样口中心石英砂滤层底部500mm。在滤柱上设置Φ=150mm2取活性炭水反冲洗强度qc=15L/s·m,t取5min。2 c=(0.590m 接触池平面尺寸设为1500*1000,有效水深h取1.40m。=触时间为0-13min。进水管、出水管、溢流管及放空管管径均为DN40。心线距离底1400mm。放空管位于箱底部。溢流管中心线距离上沿100mm。 QWH-502.0-2.5Nm3/h。出气中臭氧浓度为12-25mg/l。臭氧发生器进口和总出口所需连接流量计量程选择0-3.0Nm3/h。选择流量计量程为0-1.5Nm3/h。选择流量计量程为0-1.0Nm3/h。在最不利条件下所需空气流量=q*A=20L/m2s*0.222m2=4.44L/s=266.4L/min(00.128Mpa266L/min0.10.0/01=40L/m*i进气流量计选择量程为0-20m3/h。所需标准大气压下气体流量为169.8L/min*(0.1+0.038)/0.1=234.3L/min(标压因此需选择产气量大于381.7L/min的空压机。
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