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文档简介

本文格式为Word版,下载可任意编辑——电厂气力输灰系统改造调试与分析工作电厂除灰结合某电厂气力输灰系统实例,分别从电厂气力输灰系统的改造工作、改造后的运行调整参数变化,以及设计与调试过程中面临的问题等几个方面,细致阐述了电厂气力输灰系统改造调试与分析工作。通过分析与探究,梦想能够为宏大电厂技术人员供给一些参考和扶助。

电厂;气力输灰系统;改造;调试

0.引言

新形势下,随着现代化科技的蓬勃进展,以及国家绿色环保理念的不断深入,促使各类发电厂输灰系统的改造与调试工作越来越受到人们的广泛关注及重视。加强电厂气力输灰系统的改造调试,不但能够提高除灰技术,有效降低能耗,确保系统稳定、远距离输送,同时还能够为发电厂创造出更多的经济效益,可见,研究输灰系统的改造与调试工作,具有不容忽略的意义。

1.分析电厂气力输灰系统的改造与调试

1.1原电厂气力输灰系统概述及缺乏

结合某电厂的气力输灰系统来看,该厂的1号炉电除尘器配置三电场,且每个电场下规定使用4个灰斗。电除尘器飞灰处理系统为正压浓相气力除灰系统,切换方式采用干灰、湿灰两种。随着该系统的运行使用,当前共察觉其存在以下几点弊端。概括包括:(1)干灰输送方式导致系统出力无法得志干灰输送要求,使得该系统干灰输送量在总输灰量中所占比重仅为20%~30%,而干灰市场需求量的逐年增加,无疑会给电厂的经济效益带来严重缩减。(2)原正压浓相气力除灰系统设计耗气量为原始设计耗气量2倍,实际流速为设计流速2倍,导致管路磨损速度为正常磨损8倍,加重了现场灰管弯头、直管道等的磨损程度,给电厂带来了不必要的修理本金。(3)空气斜槽、叶轮给料机等在电除尘过程中,往往轻易因机械故障而导致漏灰现象频繁展现,不利于机组正常运行。(4)此外,系统繁杂、修理工作量大、输送压缩空气压力相对较高,以及较高的能耗等,均给系统带来了相当程度的影响。

1.2电厂气力输灰系统的改造工作

在原系统上举行双套管稳流干除灰系统改造。相对于原系统来说,该系统可实现微正压、小仓泵系统以及正压密相除灰系统等的功能,主要包括仓泵系统、气源系统、管路系统、程序操纵系统,以及电除尘器灰斗气化系统和破堵系统等。应用集PLC-工控机、远程I/O以及工业操纵计算机等为一体的操纵系统作为正压浓相气力除灰系统,同时,为更好地分散连接及集中操纵系统,可采用以太网作为操纵系统的网络布局,并用现场总线2层网络来举行连接。

概括来说,改造主要包括以下环节:(1)原系统进料阀的插板门、连接短管、进料阀等片面保持不动;(2)将原除尘器电场的下引式仓泵改为大容积密相流态化输送仓泵,拟采用XCM5.0型号,输送量可达原来5倍,且具有能耗低、效率高以及延长阀门使用寿命等优势;(3)引进恒压操纵装置和流量操纵装置,促使由于灰的品质特性经常性变化而产生输送困难的问题得以解决;(4)重新布置管道,设计锅炉电除尘器灰斗下采用1台输送罐,并串联形成输送单元,再将其与输灰管道举行合并,构成具有2根粗灰输送管道及1根细灰输送管道的双套管气力除灰系统。系统共设5个输送单元,其中1~3单元共用1根粗灰管,用于输灰到粗灰库、原灰库等;4~5单元共用1根细灰管,用于输送细灰到细灰库、原灰库等。概括如表1所示。

表1各单元设计处境

若某灰斗及相关输送罐发生故障,此时只需将其解列,而不至于给整个系统的正常运行造成影响。需要更加留神的是,为制止一电场故障迫使二电场灰量增大,进而影响系统安好运行,应考虑设置粗灰管的输送出力与细灰管一致。本研究拟采用DN150/DN200/DN250作为粗、细灰管管径,并将输送当量长度距离设为800m。

1.3电厂气力输灰系统改造后的运行调整参数变化

调整改造后的输灰系统参数,概括应从以下几个方面入手。包括:(1)系统气固比的调整。设计采用调理阀作为系统各单元压缩空气管道的入口阀门,可根据需要对系统内气固比举行调整,以确保其在负荷、灰量变化的处境下保持最正确值。气固比值设定为20。(2)输灰终止压力定值的调整。设计压力测点在管道的进、出口位置,可根据获取到的压力值及其变化处境作为输灰过程正常与否的判断依据,同时也可将其用于对是否输灰终止的判断。一般在获取到的压力值相对于预先设定值要较低时,可判断此时输灰终止。输灰终止压力定值的设定,会给系统的出力、耗气量及运行状况等造成确定影响,同时,相对于单管输灰来说,双套管输灰不易受到管道内残留干灰的影响,为此,可考虑将其值设定为120~150kPa。(3)输送系统设计参数变化。相对于单管输灰,双套管增加了1根小管,且压缩空气进气压力较低、流速较低,确定程度上会造成双套管输灰阻力有所增加,在对其管道阻力、输送压力举行计算时,需予以考虑。(4)输送过程中压力变化较大。受节流孔板扰动的影响,会使得双套管内部干灰滚动不够稳定,造成输灰过程中输灰压力起伏大的处境。

1.4电厂气力输灰系统设计与调试过程中的问题

1.4.1输灰管道支架设置方面的问题

在设计与调试过程中,察觉输灰单元在吹灰初期阶段,管道振动明显,尤其是受到双套管系统输灰压力起伏大的影响,致使管道支架承受更大的冲击力。需要对支架举行固定,或是合理滑动支架位置来解决。此时,应在输灰管道中灰未开头加速阶段,对其支架位置、型式以及管道膨胀节等举行合理设计。

1.4.2空气管道逆止门使用方面的问题

系统空气管道逆止门主要是在空气与灰两种介质下工作的,往往轻易因微小的泄漏而使得阀门不严加剧磨损,导致逆止门使用寿命严重缩短。为此,在设计时,可采用弹簧逆止门、锥形胶皮密封逆止门等替代常规逆止门,并安装在输送罐体之上,通过密封性能与工作环境的调整来提高其使用寿命。

1.4.3料位计接纳座方面的问题

试运行系统时,察觉料位计在输灰终止且压力罐内已无灰的处境下,展现满料位的“假信号”现象,影响系统程序的正常运行。经分析,该种处境主要是由于料位计接纳座直径偏小,促使料位计展现粘灰的处境所导致的,需要经过现场人工敲击料位计管座方才消释。为回避此种处境,设计时可考虑将其设置在管座相对较大的输送罐上,或是将料位计接口开在位于输送罐顶部的进料阀体位置上来实现。

1.4.4输灰单元平衡阀垂直高度方面的问题

在安装工艺上,输灰单元平衡阀的安装高度应尽量高于水平管道的垂直高度,并确保与压力罐的水平距离相对较远,以免由于连通器原理而导致输灰单元平衡阀堵塞。一般安装时,需要保证输灰单元平衡阀与输送罐的水平距离在1.5m以上,可有效预防阀门卡塞处境的展现。

1.4.5省煤器输灰单元方面的问题

在电除尘器一电场2单元的输灰过程中,由于其与省煤器输灰单元共用1条粗灰管,使得电除尘器一电场2单元的灰气混合物往往需要流经省煤器输灰单元管道,待其输灰时再将灰气混合物输送走,很轻易给该片面管道带来不必要的磨损以及空气量损耗和能耗。为此,设计时可将省煤器输灰单元当成独立单元考虑,以此(下转第242页)(上接第180页)来制止上述处境发生。

2.终止语

双套管干除灰系统是现阶段相对较为先进的电厂除灰技术,经双套管干除灰系统改造后的电厂气力输灰系统,不但能够进一步提高输送距离,降低能耗,同时,还能够确保系统的稳定、安好运行。在本研究中,通过结合某电厂气力输灰系统改造与调试的实例,可以看出,双套管干除灰系统相对于单管输灰更具有优势,不过仍需对其理论研究、使用寿命等予以加强,以扶助发电厂创造出更多的经济效益。[科]

[1]王绍利,李志军,杜滨,李贤松,刘宗明.气力输灰系统的优化改造实例[C].第八届全国颗粒制备与处理学术和应用研讨会论文集,2022,08,

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