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文档简介

300mw火电机组提高AGC控制精度及速度的技术措施□提高我厂AGC的精度及速度的口技术措施□批准:审核:会签:初审:编写:2021-03-26□提高我厂AGC的精度及速度的技术措施口众所周知,AGC(自动发电控制)是一项对基础通信自动化要求高,涉及范围广,相关环节多,管理技术上有一定复杂难度的系统工程。而要更好的满足现代化大电网维护正常频率、保证电能质量的要求,就必须提高AGC的实用性。作为华东电网上网电厂中的一员,我公司承担着相应的责任与较严的考核,不管是出于应对外部环境的压力,还是出于满足公司内部的需求出发,我们都应该对我公司AGC系统深入研究,找出不足,进行改进,提高AGC的品质和水平。□AGC系统庞大而复杂,就单台机组而言,主要涉及热控自动控制系统和被控具体设备的特性,以及热控DCS与远动之间的通讯。简图如下:□□制图:针对图示AGC系统的各个环节,就AGC的速度和精度,结合我厂实际情况进行分析。一、远动RTU与DCS模拟量传输环节口由于省调AGC指令在远动RTU柜与DCS系统间是使用4-20mA信号进行传输的,其存在不能完全消除的误差,影响了应发功率的精度;且DCS实发功率反馈与RTU柜至省调功率反馈是两路独立信号,二者的误差不能完全消除,又影响了送省调实发功率的精度。目前,根据远动系统与DCS侧的模拟量比对情况,应信通中心要求,暂时对RTU送至DCS侧的AGC指令做了修正,组态及修正函数如下:□组态图:#1机组修正函数F(x)170+2.1口#2机组修正函数F(x)00170+2.8180+2.1200+1.9210+2.6230260280300320330185+2.3200+2.6210+3230250280290315+2.2+2.65+2.2+1.56+1.8+1.58+1.26+1.56+1.8+1.96+1.96由于采用的是分段函数的方法进行修正,且依据的是某一时刻的模拟量比对结果,这种方法存在着一定的局限性:1、AGC指令的精度只是被控制在一定区间内,不够精确;□2、远动系统与DCS间模拟量的误差不可能稳定不变,修正量可能会不准,AGC指令、□DCS侧功率反馈、远动侧功率反馈任一路的误差发生变化时,均对调节精度造成影响;3、DCS接收每个AGC指令应为固定数值,但实际AGC曲线上有毛刺(小波动),对机炉主控造成了扰动(主要存在于#2机组);建议:1、针对省调调度特点,AGC指令以5的倍数进行变化,辨识度高,DCS侧修正逻辑修改如下图,使指令稳定、准确、无扰动;□2、功率反馈仍需要比对,利用sis实时数据系统,自动记录不同负荷下远动功率信号与DCS功率信号的差值,形成每日报表,视需要对修正函数进行修改;3、利用DCS改造机会,增加远动系统与DCS间的通讯方式(敷设光缆,增加光电收发器),利用DCS的以太网接口,实现两者间的数据无损实时交换,彻底消除通讯过程产生的误差。二、DCS侧自动控制环节口针对#1机组,由于DCS系统、汽轮机及锅炉均未改造,DCS硬件及CCS协调方式、PID参数等,都已经调校配合到位,目前存在的不足及解决方法如下::1、负荷变化速率设置不高;解决方法:将速率提高至6.2MW/min;此项工作已完成。2、□汽机调门在顺阀控制时,GV4与GV5之间重叠度稍差,实际主汽流量变化慢,造成实际负荷的调节速率不足;解决方法:1)联系专业人员做阀门流量特性试验,整定重叠度;此项工作需要相应的费用与时间。2)与运行人员沟通,要求监盘人员提前调整主汽压力,尽量用单个调门的调节区来调整负荷,有意识的减少负荷过程中阀门的切换(此时阀门调节特性最差)。下表为3月19日涉及在gv4-gv5重叠区调节负荷的情况统计:时间0:13:54-0:14:440:15:42-0:17:220:25:12-0:26:020:29:45-0:30:350:37:24-0:38:14负荷(MPa)压力(MPa)195-200200-290195-200200-195195-20015.3415.2715.0814.9514.9315.1215.2314.54时间负荷(MW)压力(MPa)14.2014.0214.0514.3614.4814.6315.1915.404:35:00-4:35:50185-1905:08:54-5:09:44180-1855:14:105:15:00190-1855:31:18-5:32:09190-1955:36:33-5:37:23195-1905:41:035:41:53190-1955:51:30-5:52:20205-2006:01:17-6:02:57200-2100:46:10-0:47:00200-1951:16:30-0:17:202200-1952:16:00-2:16:50190-195上表所列情况,AGC在相应时间内的品质稍差;而在0时到8时期间其它时间段,依靠其中一个阀门调整负荷时,速度和精度均表现很好。下表为3月22日,运行人员有意识的避开GV4-GV5切换过程,尽量使用一个阀门调整负荷后,涉及在阀门gv4-gv5重叠区调整负荷的情况:□时间0:16:42-0:18:220:22:40-0:23:30负荷(MPa)压力(MPa)195-185185-19014.2314.3314.32时间00:43:15-0:44:05负荷(MW)185-190压力(MPa)14.2015.916.0302:34:24-02:35:151210-20506:03:15-06:04:050205-21000:35:200:36:10190-185针对#2机组,DCS系统、汽轮机及锅炉均在本次大修过程中,发生了很大变化,经过调阅相应参数的历史曲线,发现大部分情况下,AGC与CCS协调控制系统都能够很好的达到控制目标,但仍然存在以下几种AGC品质稍差的情况。□1、AGC指令发生变化时,汽机主控调节过程遭遇阀门切换,造成调节品质下降,实际速度变慢;解决方法:1)联系专业人员做阀门流量特性试验,整定重叠度;2)与运行专业沟通,要求监盘人员提前调整主汽压力,尽量用单个调门的调节区来调整负荷,有意识的减少负荷过程中阀门的切换(此时阀门调节特性最差);2、AGC指令不变,实发功率有自发性扰动,此时汽机主控正常调节,但不能及时克服口扰动。经查发现,扰动主要为主汽压力变化、再热汽压力发生变化,此时一级压力能够向调节方向变化,但再热蒸汽压力变化方向相反,导致负荷变化速率慢。上述情况需进一步分析。3、AGC指令变化过程中发生第2种情况描述事件。上述情况需进一步分析。三、AGC品质的鉴定环节口目前,我公司AGC品质主要受华东电监会、安徽省调度管理中心考核,并有具体的考核细则及公式,但依据上述细则及公式,对AGC的品质难以实时量化,不易找出AGC品质变差达到考核标准的时间点,不利于及时跟踪发现AGC品质的问题,从而产生大量的考核。□建议,利用新华DCS,将考核细则及公

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