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文档简介

LeanProjectTemplate

提高X80装配前线生产效率CITrac#:PlantName:1Projectcontext项目背景2LeanProjectNameCITrac#Lean-6688Define

2016年1月份接到客户计划,2016年4月份X80车型产量增加,客户需求24辆份/小时,目前产能为21辆份/小时。通过VSM价值流分析,对改善机会进行了识别。3通过高水平价值流的绘制识别到座椅装配4条生产线中X80的线平衡为82.12%,为4条生产线中最低Projectcontext项目背景ProjectTarget项目目标提高X80前线生产效率24辆份/小时SOW立项表4LeanProjectNameCITrac#Lean-6688DefineCIStatementofWork项目陈述Formrev.:2007-0328a

ProjectTitle:项目名称

提高X80装配前线生产效率Location工厂:ChangChun-FJC

Project#项目号

Type类型:LEANOriginator发起:郭志峰

CustomerQualityFocus是否客户质量关注:NOCreateDate创建日期:2016/1/7

PROJECTDESCRIPTION项目描述Process/ProductBeingImproved:改进的流程/产品

X80装配总成ProjectScopeandBoundaries项目范围及边界:开始:前座生产

结束:成品下线CustomerY(s)客户的输出:生产节拍BusinessY(s)业务的输出:人工成本ProblemStatement问题陈述:X80车型客户增产,目前产能21辆份/小时不能满足客户需求,通过提高增值率提高产能ProjectObjective/SuspectedRootCause项目目标/估计的根本原因:24辆份/小时影响BBP指标PrimaryBBPmetricimpacted:CONVERSIONCOST/EQUBBPProductLine产品类:ESTIMATEDSAVINGS(fromCOPQ)预测节约(劣质成本)Est.HardSavings

预计硬节约:14万元Est.SoftSavings

预计软节约:

ProcessOwner过程拥有者:郭志峰BlackBelt黑带:刘俊鹏

CIManager持续改进经理:张秀丽GreenBelt绿带:

Controller财务控制员:杨茹LeanImplementer精益推行者:

MBB主黑带:JDI项目组长JDIProjectLeader:

OtherTeamMembers其他团队成员:郭志峰,马竹,薛增新,于浩,王会宵,丛子龙,王卓OTHERINFORMATION/SPECIALINITIATIVEFLAGS

SpecialInitiatives:

ImpactsSafety?是否影响安全

ImpactsEnvironment?是否影响环境

编写:李斌审核:批准:

TeamandSchedule团队及计划ProjectLeader:郭志峰TeamMember:马竹、薛增新、谷宇、于浩、王会宵丛子龙、王卓5LeanProjectNameCITrac#Lean-6688DefineMilestone里程碑Define定义Measure测量Analyse分析Improvement改善Control控制TargetDate目标日期1/71/9~1/151/181/19~3/153/20ActualDate实际日期1/71/9~1/151/181/19~3/153/20ProjectSchedule:Cleartheprocess明确过程6LeanProjectNameCITrac#Lean-6688MeasureX80前线VSM日产能TT人员班次线平衡率当前指标30016820282.12%Describetheprocessstatus描述过程现状7LeanProjectNameCITrac#Lean-6688MeasureTT=171S132根据线平衡图的分析得知:问题1:工序F05,整形工位CT与TT差距较大,产生等待浪费;问题2:工序F130,护板钢丝工位工位CT与TT差距较大,产生等待浪费;问题3:F15与F17工位,为瓶顶工位。Reasonanalysis原因分析8LeanProjectNameCITrac#Lean-6688Analyse针对问题3:使用时间研究工具对F05、F13操作任务进行时间分析3通过对分析发现:1.F05工位转身取件动作浪费23s.2.F13工位转身取件动作浪费20s.3.F05、F13工位均存在等待浪费。31122TT=171STT=171SF05F13Reasonanalysis原因分析9LeanProjectNameCITrac#Lean-6688Analyse针对问题1、2:使用时间研究工具对F15、F17操作任务进行时间分析通过对分析发现:4.F13工位转身取件动作浪费32s.5.F17工位转身取件动作浪费26s.4465TT=171STT=171SF15F17针对问题1:原因验证整形搬运次数多,走动距离2.8m,整形实际时间少,等待时间过长。

真因F05工位将在生产案台上下进行操作,每辆份将走动2.8m。生产线1.0m1.0m0.8mF05F13进行护板钢丝装配,每种座椅共有3种配置,平均取件将会走动距离1.8m生产线配置1配置1配置11.2m2.0m产品配置多,散件多,取件距离远.

真因针对问题2、4、5:一.针对问题1措施1:将工位案台取消,进行工位合并。Solutions改进阶段After改进后Before改进前取消案台,减少走动距离2m生产线1.0m1.0m0.8mF05生产线0.8m一.针对问题2、4、5问题措施2:借鉴RAV4生产线的Kitting物料配送方式,消除操作者不必要的走动浪费Solutions改进阶段After改进后Before改进前减少员工转身走动不必要动作,消除非增值时间128s。生产线配置1配置1配置11.2m2.0mSolutions改进阶段13LeanProjectNameCITrac#Lean-44930Improvement固取消100%匹配,定为20辆份匹配1辆份。减少F05工位消除等待时间70s减少走动时间16s合并重组后的工序、操作时间及人员:减少F05工位Solutions改进阶段14LeanProjectNameCITrac#Lean-44930Improvement取消身后料架,使用KITTING减少F14工位工位合并F11:减少操作时12SF13:减少操作时间15SF14:减少操作时间14SF15:减少操作时间16SF17

:减少操作时间14S合并重组后的工序、操作时间及人员:减少F14工位15Before改进前After改进后LeanProjectNameCITrac#Lean-44930Improvement线平衡图:线平衡图:X80前线线平衡图Savings改善收益16LeanProjectNameCITrac#Lean-44930Validation改进成果指标现状目标改善成果每小时数量212424CT171S150S150S线平衡82.12%84.2%84.2%备注:取消F05工位合并减少1名操作者,取下F13工位减少,则减员2人/班。将1名操作者转给物料,共计2班减少3人。投入与收益投资KITTING改造RMB0.52万收益硬节约:人员RMB21万总计节约RMB20.48万Controls控制措施17LeanProjectNameCITrac#Lean-6688Control1.改进完毕后,对过程流程图进行了修改2.更新了现场操作指导书和物料发放指导书,并对生产线进行了培训18LeanProject

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