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文档简介

PCBA生产线工时改善报告(原价管理)报告者:刘建基

报告日期:2013-5-15首页报告内容1现状描述2改善方法3改善案例4改善明细1:现状描述从上图比较结果显示,有大部份机种生产实际工时高于营业报价工时,所以有必要进行现场工时改善,降低工时提高产能。以下为上月初检讨的营业部与生产实际的工时比较会议记录:2:改善方法按生产计划选定机种(量多,营业额高优先)原价工数入手A:现行机种改善流程实际工数比较问题分析运用ECRS手法进行改善实施效果确认问题再分析B:新机种改善流程2:改善方法原价工数入手工程设计1次试作总结会议(工数追加)设计变更(营业)治具改善客户检讨2次试作工数比较营业反馈3:改善案例A:选定机种及改善目标制定对象机种:2M20110.改善目标:平行工时,降低总工时并提高产能.B:原价工数入手营业部提供此机种PCBA的总工数为:暂无.3:改善案例C:实际工时获取(改善前):到现场进行各工序(MS~ICT)的测定,结果如下:注:以上数据为5次测定所得数据,此机种无前加工及ICT工序.图1改善前(MS~ICT段)TT总工数、平行度、产能、人员数据统计,具体如下表1:改善前TT总工数人数平行率产能28.2711163%实测约1500台/小时表1D:问题分析:3:改善案例手插段工时及问题分析:从图1可见此段工时瓶颈在炉前检查&压件工序作业动作20连板工时单板平均工时单板总工时拿取基板2秒0.1秒2.57秒压件25.4秒1.27秒目视检查24秒1.2秒从表2可以得出结论,由于此工序压件及目视检查动作均在约25秒,有必要追加人员,将此工序分解为2人作业,以降低平瓶工时及提升产能。表2现场对炉前检查&压件工序进行此工序的动作分解,并测定相关工时,具体如下:图1TU段工时及问题分析:3:改善案例从图1可见此段重点目视工序工时偏短,单板工时约在0.9秒由此得出结论,由于此工序可由2人合并为1人作业,以减少人员并能节省整体工时。图1E:改善实施及效果确认:3:改善案例MS段:炉前检查及压件由1人变更为2人作业,1人压件,1人炉前检查。TU段:重点目视检查工序由2人作业变更为1人作业。改善实施:效果确认:再次对生产线的工时进行测定,并记录,具体如下表3:表3改善前、后的(MS~ICT段)TT总工数、平行度、产能、人员数据对比如下:3:改善案例4:改善明细从4月15开始己对部份机种进行工时改善,具体数据详见《机种效率改善清单》,但由于现时营业部还没提供見積り工时,所以还没能进行结果判定是否低于見積り工时,而5月15日

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