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文档简介

烈度及频谱,并根据信息处理结果得出诊断结论,提出相应措施。主题词:提升机;振动分析;故障诊断;DMS1概述为提高设备现代化管理水平,确保矿井安全生产,克服现行设备维修体制造成的设备维修过剩和维修不足,逐步由计划维修转向预知维修,平顶山煤业集团公司与重庆大学合作,采用CDMS系统开展了机电设备状态监测故障诊断工作。CDMS信息处理、故障诊断、振动分析系统,硬件由传感器、接口箱、微型计算机、打印机、绘图仪等组成,软件为中英文两种文体的CDMS,具有数据采集、信号处理、系统分析、振动监测、故障诊断等多种功能,是机电设备状态监测故障诊断的基本工具,可根据需要用于设备在线监测,也可进行随机诊断。现将对我公司四矿主井提升机的监测诊断情况介绍如下。2.1主井提升机基本参数主井提升机由电机、减速机、卷筒组成,属低速重载设备,各转轴部分均采用滑动轴承,润滑方式为集中稀油润滑,其基本性能参数为:根据上述性能参数对主要振源分析如下:电磁基波产生电磁振动的特征频率为50、100、电机磁场不均产生的电磁振动的特征频率为第1级轴转频12.33Hz第3级轴转频2.47XZ22/Z3=0.62Hz第1级齿轮啮合频率各级齿轮啮合频率及其倍频见表1.表1各级齿轮啮合频率及倍频2.2传感器选择及测点布置主井提升机属旋转机械设备,其振动监测有位移、速度、加速度3种参数,测定频带在0100Hz采用位移测定,101000Hz采用速度测定,1000Hz以上则采用加速度测定,以保证测试有较高的灵敏度。由主井提升机基本参数及前述计算的主要振源频率,显然应以速度作为测定参数,采用速度传感器。而对旋转机械各类振动参数测试中,又分为对轴的测定和对轴承的测定。实践证明,非高速旋转体测定轴承振动较方便可靠,因此测点选在各轴承处,测定轴承的径向振动。测点布置如所示。2.3测试系统组成升驱放大。滤波-波形监视一-数据存贮一系统显示一打印1各轴转频、各齿轮啮合频率及其倍||:士publishingHuse.AUright3测点振动烈度分析及频谱分析3.1振动烈度时域分析利用CDMS系统对所示的各测点进行振动监测,得到时域速度有效值见表2.表2时域速度有效值mm/s测点振动烈度0.动烈度较大,处于临界状态,必须查明原因,同时加强现场监控,掌握其变化情况。其余各测点振动均在允许范围内,属正常情况。3.2频谱分析为了更清楚地示各测点的信号组成及性质,了解各信号中的频率成份及对应的幅值大小,利用CDMS系统对各信号进行了频域分析及细化处理。限于篇幅,下面以振动烈度较大的5、6号测点为例分析。5、6号测点布置在减速机第2轴两端轴承处,该轴上装有齿数分别为Z2i=100、Z22=24的两个齿轮,啮合频率分别为246.6Hz、59.2Hz,第2轴转频为2.47Hz.5、6号测点的振动频谱见、4.从谱图看,振幅较大各点的频率位于两级齿轮啮合频率及其高次谐频处,且各频率成分周围都存在着调制边频带,基频59.2Hz及246.6Hz处振动幅值最大,说明该轴上两个齿轮均有缺陷。而且以59.2Hz处最为严重。为更清楚地示故障原因,将频率中心为59.2Hz的啮合频段进行频谱细化处理,5、6号测点对应的频谱细化图如、所示,在59.2Hz至2倍频118.4Hz这一段频谱图上边频带较宽,并在61.67处出现了振幅较大的振动分量,该频率成分与基频的差值恰为2.47Hz,等于第2轴的转动频率,边频带上其它振幅较大点之间的频率之差都接近2.47Hz,显然各谐波的边频带是受第2轴转频调制造成的。据此可得出结论,第2轴上两齿轮都存在均匀磨损,除此之外尚有集中缺陷。可能是偏心或者个别齿面点蚀剥落,而且齿数为24的齿轮的集中缺陷最为严重,均匀磨损形成调制信号,集中缺陷则产生频谱图上的振动峰值。另外,细化频谱上出现了14.67Hz的低频振动,可能是该滑动轴承预紧力不足,造成轴瓦松动引起的。4监测结论和建议4.1监测结论6号测点频谱细化图见:减速机中与第2轴上两齿轮相啮合的两对齿轮都存在均匀磨损,且有点蚀、剥落和偏心,第2轴上Z22=24的齿轮缺陷最为严重,6号测点滑动轴承轴瓦松动,5、6号测点振动烈度过大是齿轮均匀磨损、点蚀剥落和轴承轴瓦松动共同作用的结果。对其它各测点进行同样的分析后得出综合结正常。卷筒和减速机联轴节有轻度不对中,由于减速机磨损较严重,使齿轮啮合间隙增大,造成冲击,1通过对5端测点的时域、频域振动分析可秘此现哝机、机寸十分显著箕斗装载控制装置的改造刘峰,赵凤舞(山东省七五煤矿,山东微山277606)效果较好。主题词:箕斗;给煤机;自动控制;装置我矿主井采用箕斗提升,装载采用给煤机与计量斗相配合的装煤方式,随着矿井生产能力的提高,对主井电控系统及箕斗进行了改造。改造后的提升系统实现了自动化提升,但是装载控制装置一直影响着提升效率,已不适应自动化提升的需要,严重制约着矿井生产。a)原装载控制装置采用人工控制,当需要向计量斗给煤时,由司机起动给煤机,给煤机向计量斗给多少次煤,由司机计数。这种方式给煤次数不准,造成箕斗装煤多少不一,有时箕斗装载过多,甚至造成绞车过卷,而引起其它故障;有时箕斗装载过少,即增加了提升钩数,延长了提升时间,也增加了设备磨损量,增加了设备的维修量。原计数方式也分散值班司机的精力,司机要边操作设备,边计数,不符合安全操作。a)计量斗扇形门与给煤机之间没有电气闭锁,扇形门有时闭合不到位,司机就起动给煤机,造成煤乱撒,增加了井底清理煤的工作量,有时由于扇形门闭合不好,甚至产生被箕斗撞坏的现象,这样既增加了维修量、、提高了维修费用,同时也耽误了正常提升,影响了矿井正常生产。a)给煤机的起动与停止全由司机操作,有时司机操作不及时,造成不能及时向箕斗装载,延长了提升时间;有时甚至空载提升,浪费了电能。2改造的方法及原理2.1改造方法a)在1和2给煤机的摇臂上安装霍尔传感器作为给煤计数的取样信号,给煤机每给一次煤,该传感器便输出一脉冲信号作为计数信号。(2)在1和2计量斗的扇形门上安装接近开关,作为给煤机起动的控制信号,只有扇形门闭合到位,接近开关导通,给煤机才能运行,否则给煤机就无法起动。4.2诊断建议a)加强对减速机第2轴的振动监测,振动有显著变化时开箱检修,以免工作情况进一步恶化造成突发事故。a)采用铁谱分析法监测减速机磨损趋势,进行润滑油品质分析,必要时更换润滑油。(4)消除卷筒与减速机间联轴节的不对中。实践证明,上述监测结论和措施是正确的,该系统为确保

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