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文档简介

二、产能提升类改善课题集(汇编案)·2产能提升类课件1应用IE方法,缩短康明斯B系列电喷曲轴制造周期1.选题理由:(1)“强化制造保障,提高准时化生产水平”是锻造公司持续改进课题;(2)应用IE工具,通过周期的缩短、管理的提升,保障准时生产及库存的有效降低;(3)康明斯B系列电喷曲轴(简称165曲轴)是公司重点产品,在同类产品中具有代表性、易推广。2.现状调查(1):165曲轴物流现状应用IE方法,缩短康明斯B系列电喷曲轴制造周期1.选题理由:22.现状调查(2):

利用道程表、低无附加价值分析、生产规格表、生产系统评价等等工具完成165曲轴现状调查,其中

L/T时间长达140.45H,管理点多达42个,其中停滞点占在库周期和管理点数量分别为98.13%和55%。

管理点=42点(其中停止点23)L/T=140.454H2.现状调查(2):管理点=42点32.现状调查(3):前梁工区临时在库现状:优点:生产批次按日组织,集中生产,有效减少工装更换及停工待料;缺点:库存高、周期长、易积压打硬度工序现状:优点:质量部集中检查,人员专业,可有效防止不良流入下道工序;缺点:物流路线及生产周期长,不利于锻造工序过程控制2.现状调查(3):前梁工区临时在库打硬度工序43.原因分析:1)前梁外临时在库原因分析:2)打硬度工序设定的原因分析:环料无材料中断应急机制材料异常消耗机人下料设备故障停料风险人员不足法备用料多无库存基准下料生产批次大成批进料集中下料下料设备对应多台锻造设备备用设备不足修理时间长异常甩料倒料时间长下料人员不足进料人员不足换工装耗时环料无材料中断应急机制机人下料设备故障停料风险人员不足法备用料多无库存基准下料生产批次大成批进料集中下料下料设备对应多台锻造设备修理时间长异常甩料倒料时间长下料人员不足进料人员不足换工装耗时前梁外临时在库?材料送样机人设备配置人员配置法原发交方式不适用无工位定置工艺配置无相关工艺无打硬度设备设备不稳定锻造工序打硬度工位定置不明确在线打硬度人员技能不足无人员及工时配置无过程监督送样化验职能变更机人设备配置人员配置法原发交方式不适用无工位定置工艺配置无相关工艺无打硬度设备设备不稳定锻造工序打硬度工位定置不明确无人员及工时配置无过程监督送样化验职能变更打硬度工序前移?3.原因分析:1)前梁外临时在库原因分析:2)打硬度工序设定54.对策实施:5.改善效果:(1)确定线边在库基准,按班组织下料生产批次,做好材料信息反馈应急机制;(2)增加在线打硬度工位,完善工艺文件,培训打硬度人员。4.对策实施:5.改善效果:(1)确定线边在库基准,按班组织6缩短卧加工序节拍提升M-025壳体生产能力1.选题理由(1)08年受全球性金融危机的影响,商用车市场的销售大幅萎缩特别是在08年12月降到了冰点,公司产销量只有同期月份30%,公司面临严峻的生存压力。(2)M系列能力提升将是09年公司/部门/班组核心工作(3)销售需求呈现井喷,从12月开始将无法满足需求,月差距2764台2.现状调查:卧加粗精加工较集中有24步节拍长达2580秒,-粗加工时间占50%以上,工艺未充分分流卧加工艺调查-工艺较复杂有4项特点缩短卧加工序节拍提升M-025壳体生产能力1.选题理由2.现73.要因解析:⑴1.卧加工序中-粗加工(粗铣取力面,粗镗轴承孔,精铣前后端面)完全可以参照J系列生产线已成熟工艺,工艺实现合理分流.整体粗加工时间移出.大幅降低节拍,是课题改善先决条件。只有彻底粗加工分流才能降低卧加粗加工负荷,根本性改善工艺环境,保障高精瓶颈设备的稳定性-确保后续降节拍改善的推进

2.目前(11.30)卧加工序中-主要是半精/精加工,加工余量已大幅降低,工艺上受毛坯变形余量较大的约束彻底改观。加工过程(品质,成本,设备)都非常稳定。3.要因解析:⑴1.卧加工序中-粗加工(粗铣取力面,粗镗轴承83.要因解析:⑵3.M系列生产线卧加瓶颈工序已实施充分工序分流,只有10次精加工工步,加工余量大幅减小,半精/精加工累计余量在0.8-1.2mm,加工时设备/刀具受冲击力降低,品质控制风险彻底改观,综合制造条件非常稳定在高速加工中浅切深带来低切削力和很薄的铁屑。速度和进给可以得到很大的提高。半精/精加工刀片Vc小于标准,精刀片fz却出现大于标准0.16会出现刀片磨损加快。且转速低下Vf进给速度低下,导致工进时间延长,是刀具工艺参数匹配不合理。根据现状分析其余刀具也存在同样问题。3.要因解析:⑵3.M系列生产线卧加瓶颈工序已实施充分工序94.对策实施:1J系列组合卧铣进刀方向改善进刀方向Φ220Φ220布局调整实施6序分流4.对策实施:1J系列组合卧铣改善Φ220Φ220布局调整实101.对策3—5个轴承孔半精镗/精镗工艺采用非标复合镗刀-刀具改善(团队成员与刀具厂家共同设计—具备专利设计)4.对策实施:2非标复合镗刀(半精镗+精镗+倒角)一次进给镗孔57S2.内开裆刮面刀具改善---整体复合刮刀加工复合刮刀一次进给刮两内侧面94S(粗精各一次)3.支点螺栓孔/面整体复合琥钻加工三角琥凹面

1.对策3—5个轴承孔半精镗/精镗工艺采用非标复合镗刀-115.改善效果6.标准化5.改善效果6.标准化12利用组合刀具提高支架二线生产能力1.选题理由:由于产量的持续攀升,车间部分生产线的班产能力不能满足现生产的需要,导致部分员工长期连班2.现状调查:瓶颈工序通过对各线节拍调查,支架节拍最慢,是影响现生产的瓶颈。为了确保支架二线员工不再长期加班,我们根据最高排产记录,将支架二线的生产节拍由现在的1.06分钟/件要提升到0.75分钟/件。支架二线各序节拍统计利用组合刀具提高支架二线生产能力1.选题理由:2.现状调查:133.原因分析:支架二线90序作业分解表:从90序的作业分解中,我们可以看出,在每一个主体作业的循环中,作业员需要最少完成10个分解动作,这其中包含两次刀具更换(顺序4、顺序7:占用0.18分钟)和两次停机等待(顺序3、顺序6:占用0.24分钟),共占用主体作业时间的((0.18+0.24)/0.95)44.2%,占用T单时间的39.6%。所以,我们认为,90序作业步骤过于复杂,停机等待和频繁换刀是导致其成为瓶颈工序的主要原因。支架二线90序承担着钻孔、倒角、攻丝的加工任务,为了搞清楚二线瓶颈形成的真正原因,我们对二线90序的作业进行了分解。3.原因分析:支架二线90序作业分解表:从90序的作144.对策实施:把现有的刀杆进行改制,实现由原来的分次钻孔、倒角、攻丝变为一次进给完成钻孔、倒角、攻丝倒角刀片改制刀杆结构简图内套外套钻攻复合刀4.对策实施:倒角刀片改制刀杆结构简图内套外套钻攻复合刀155.改善效果:改善前后作业动作的分解对比07、08年度的同期产量和加班时间对比5.改善效果:改善前后作业动作的分解对比07、08年度的同期16缩短左右转向节生产周期1.选题理由:(1)工厂要求前桥总成生产周期由19.62小时下降到16小时以满足市场需求(2)作为前桥总成配件的转向节生产周期为18.37小时,不能满足生产2.现状调查:对转向节生产线从物流路径、在制品、人员分工、作业姿势、节拍和设备、品质等问题点进行把握。问题点:1.工序长达26个2.整条生产线在制品为383件,零件从投料到产出成品需要18.37小时3.各工序的生产节拍很不均衡,第一瓶颈工序在60序,其次为170序4.根据07年1~6月份转向节不良品形态调查,排列在第一位的不良为“磕碰”。上半年不合格品共计480件,生产线返工返修品数量多,返修时间长。缩短左右转向节生产周期1.选题理由:2.现状调查:对转向节生17要因验证二:3.原因分析:要因验证一:

M45螺纹位工艺路线:

粗车半精车磨削滚压螺纹30序50序180序190序考察零件要求:1、精度要求:尺寸¢43.58±0.03,数控车床可以保证2、表面粗糙度:Ra1.6,数控车床可以保证生产线存在不必要的工序分散是要因在制品多线尾在制品多60序节拍长工艺流程长存在不合理的工序内容分散50序数控车与180序磨床都加工M45螺纹位节拍长工序间辊道无法定量工序间在制品多返修品多工件与辊道磕碰,擦伤钻孔深度长(80mm)生产周期长170序节拍长170序操作磨床还要去毛刺,160序有等待线尾成品SNP大160序、170序人员作业量分配不合理60序钻孔深度长是要因要因验证四:转向节成品放置在平板上,2个平板(SNP=40件)分别放左右转向节,共计80件SNP大是要因要因验证三:160序、170序作业量分配不合理是要因要因验证五:工序间辊道无法定量,操作工可以随便摆放工件,导致在制品多,是要因要因验证二:3.原因分析:要因验证一:

M45螺纹位工艺路线184.对策实施:(1)更改M45螺纹位工艺路线:将180序M45螺纹位的磨削加工用50序数控车削代替(2)将60序钻孔深度的16mm移给70序加工16mm改善前改善后4.对策实施:16mm改善前改善后194.对策实施:(3)将170序去毛刺工作移交给160序完成(4)设计成品小车,线尾SNP设定为24件改善前改善后改善前改善后4.对策实施:改善前改善后改善前改善后204.对策实施:(5)设计辊道和小车实现定量辊道负重状态空回状态在制品单辊道1件双辊道2件(6)防磕碰装置胶木板:耐磨、防磕碰小车在辊道上移动避免工件擦伤优点:1、工件放在胶木板上,有效防止工件的磕碰2、靠小车的移动转移工件,工件表面无擦伤1人2机作业工位1个小车1人1机作业工位4个小车4.对策实施:辊道负重状态空回状态在制品单辊道1件双辊道2件215.改善效果:1、缩短了转向节的生产周期,满足生产需求2、在制品库存降低了34.2%,使问题显现化3、减少了磕碰,提高了产品质量5.改善效果:1、缩短了转向节的生产周期,满足生产需求22提高桥焊车间后桥壳线产能1.选题理由:(1)桥焊车间后桥壳线市场需求增加;(2)后桥壳线产能不足不能;(3)为满足市场需求,加班延点时间长,且常常不能满足市场。2.现状调查:根据市场预测,后桥5月和6月产量为要求每天的产能为4653和4536要求每天的产能:4653/25=186件/天即班产为93件/班目标节拍:7.5*60*82.1%/93=3.97分钟/件目前产能:3650件/月单班产能:73件/班焊三角板工序、焊接附件工序、倒角攻丝工序生产节拍超过目标节拍,制约了产能。提高桥焊车间后桥壳线产能1.选题理由:2.现状调查:根据市场233.原因分析:①:10步,辊道离工位远②:16步,线上有库存零件③:24步,辊道离工位远④:29步,物料箱离工位远⑤:29步,物料箱离工位远合计:108步小结:焊接参数不能变化,主体时间不能缩短;工艺布局不合理,步行时间长小结:装卸夹具时间长倒角和攻丝空行程时间长结论:工艺布局不合理,步行距离长是焊附件节拍长的要因原因分析1:原因分析3:原因分析2:3.原因分析:①:10步,辊道离工位远小结:装卸夹具时间长结244.对策实施:(1)优化焊三角板工序工艺布局料箱焊三角板机器人焊三角板点三角板①②③④⑤机器人焊三角板焊三角板①:10步,辊道离工位远②:16步,线上有库存零件③:24步,辊道离工位远④:29步,物料箱离工位远⑤:29步,物料箱离工位远合计:108步小结:焊接参数不能变化,主体时间不能缩短;工艺布局不合理,步行时间长。料箱①②③④焊三角板焊三角板料箱点三角板机器人焊三角板机器人焊三角板①:5步,辊道离工位远②:5步,线上有库存零件③:2步,辊道离工位远④:2步,物料箱离工位远合计:14步小结:改善工艺布局,步行距离减少94步。改善前改善后4.对策实施:料箱焊三角板机器人焊三角板点三角板①②③④⑤机254.对策实施:(2)改善倒角攻丝工序装夹方式,改善倒角攻丝工序装夹方式(3)优化焊附件工序工艺布局1、采用气动夹具,减少人工翻转夹具2、采用旋转式压头,夹紧加强圈平面装卸时间缩短31秒机动时间缩短56秒4.对策实施:1、采用气动夹具,减少人工翻转夹具265.改善效果:产品质量提升的同时,达成目标,提升产能,满足市场需求,减少加班时间。5.改善效果:271.选题理由:(1)09年随着伊朗CKD项目推进,出口伊朗CKD包装任务也随之增加,公司要求重型车厂KD车间提升CKD包装能力,缩短批量包装周期.2.现状调查:通过减少管理点,缩短CKD包装时间1.选题理由:2.现状调查:通过减少管理点,缩短CKD包装时282现状把握----KD包装作业区2现状把握----KD包装作业区292.现状调查:每批次(50台)有1445个品种,339050个零件装入1361只包装箱,用51个40英尺集装箱运输2.现状调查:每批次(50台)有1445个品种,339050303.要因:4.对策实施:

3.要因:315.改善效果:5.改善效果:32缩短4H发动机缸体铸件生产周期提高铸件产能--------铸造一厂技术部1.选题理由:(1)量产初期,4H缸体铸件生产周期较长,影响我厂产能提升及49厂加工能力,甚至威胁到公司的装车计划;(2)4H及dCi11系列发动机铸件,是我厂定位为商用车公司发动机核心铸件生产厂后的关键产品。2.现状调查:水套内腔残留有大块涂料皮

制芯涂料造型清理班产(合格数)67224614115月产能(22天)14744928135082530生产现状调查,班产合格铸件67件

水套芯挺杆芯圆棒芯水泵芯顶面芯端面芯班产(合格数)67168114350116119月产量(22天)147436962508770025522618制芯工序调查,水套芯是瓶颈工序缩短4H发动机缸体铸件生产周期提高铸件产能1.选题理由:2333.原因分析:序号要因对策进度责任部门1砂芯固化时间长芯盒工装增加加热管,以提高砂芯固化温度,缩短固化时间2009/05/20技术/装备2砂芯废品高改进砂芯局部结构,降低砂芯断芯废品2009/05/15技术/装备3铸件封火不好选择合适的封火垫片,改进封火结构2009/06/11技术/装备4产品结构不合理提出产品结构申请,改善其铸造工艺性2009/06/30技术/装备5缸筒加工余量小补正缸筒余量,参考康明斯4D缸体,增加缸体余量2009/06/25技术/装备6挺杆砂芯疏松改进挺杆芯盒,改善砂芯质量2009/05/10技术/装备7挺杆壁厚小补正挺杆壁厚2009/06/10技术/装备3.原因分析:序号要因对策进度责任部门1砂芯固化时间长芯盒工344.对策实施:(1)砂芯固化时间长;上、下芯盒各增加3处加热管,同时减小对芯盒与设备接触面积加热管加热管上芯盒固定板背面铣掉5mm,减少与设备接触面积,减少热损失温度(上)℃温度(下)℃固化时间s改前160-180220-240370改后230-250290-3102804.对策实施:上、下芯盒各增加3处加热管,同时减小对芯盒与设354.对策实施:(2)砂芯废品高;

所有芯脚工艺改进方案水套砂芯15范围内把模斜度过渡R角砂芯废品率改前2R229.83%改后5R3、R515%4.对策实施:所有芯脚工艺改进方案水套砂芯15范围内把模斜度365.改善效果:

制水套芯改前改后班产(合格数)67117月产量(22天)147425745.改善效果:制水套芯改前改后班产(合格数)67117月产37二、产能提升类改善课题集(汇编案)·2产能提升类课件38应用IE方法,缩短康明斯B系列电喷曲轴制造周期1.选题理由:(1)“强化制造保障,提高准时化生产水平”是锻造公司持续改进课题;(2)应用IE工具,通过周期的缩短、管理的提升,保障准时生产及库存的有效降低;(3)康明斯B系列电喷曲轴(简称165曲轴)是公司重点产品,在同类产品中具有代表性、易推广。2.现状调查(1):165曲轴物流现状应用IE方法,缩短康明斯B系列电喷曲轴制造周期1.选题理由:392.现状调查(2):

利用道程表、低无附加价值分析、生产规格表、生产系统评价等等工具完成165曲轴现状调查,其中

L/T时间长达140.45H,管理点多达42个,其中停滞点占在库周期和管理点数量分别为98.13%和55%。

管理点=42点(其中停止点23)L/T=140.454H2.现状调查(2):管理点=42点402.现状调查(3):前梁工区临时在库现状:优点:生产批次按日组织,集中生产,有效减少工装更换及停工待料;缺点:库存高、周期长、易积压打硬度工序现状:优点:质量部集中检查,人员专业,可有效防止不良流入下道工序;缺点:物流路线及生产周期长,不利于锻造工序过程控制2.现状调查(3):前梁工区临时在库打硬度工序413.原因分析:1)前梁外临时在库原因分析:2)打硬度工序设定的原因分析:环料无材料中断应急机制材料异常消耗机人下料设备故障停料风险人员不足法备用料多无库存基准下料生产批次大成批进料集中下料下料设备对应多台锻造设备备用设备不足修理时间长异常甩料倒料时间长下料人员不足进料人员不足换工装耗时环料无材料中断应急机制机人下料设备故障停料风险人员不足法备用料多无库存基准下料生产批次大成批进料集中下料下料设备对应多台锻造设备修理时间长异常甩料倒料时间长下料人员不足进料人员不足换工装耗时前梁外临时在库?材料送样机人设备配置人员配置法原发交方式不适用无工位定置工艺配置无相关工艺无打硬度设备设备不稳定锻造工序打硬度工位定置不明确在线打硬度人员技能不足无人员及工时配置无过程监督送样化验职能变更机人设备配置人员配置法原发交方式不适用无工位定置工艺配置无相关工艺无打硬度设备设备不稳定锻造工序打硬度工位定置不明确无人员及工时配置无过程监督送样化验职能变更打硬度工序前移?3.原因分析:1)前梁外临时在库原因分析:2)打硬度工序设定424.对策实施:5.改善效果:(1)确定线边在库基准,按班组织下料生产批次,做好材料信息反馈应急机制;(2)增加在线打硬度工位,完善工艺文件,培训打硬度人员。4.对策实施:5.改善效果:(1)确定线边在库基准,按班组织43缩短卧加工序节拍提升M-025壳体生产能力1.选题理由(1)08年受全球性金融危机的影响,商用车市场的销售大幅萎缩特别是在08年12月降到了冰点,公司产销量只有同期月份30%,公司面临严峻的生存压力。(2)M系列能力提升将是09年公司/部门/班组核心工作(3)销售需求呈现井喷,从12月开始将无法满足需求,月差距2764台2.现状调查:卧加粗精加工较集中有24步节拍长达2580秒,-粗加工时间占50%以上,工艺未充分分流卧加工艺调查-工艺较复杂有4项特点缩短卧加工序节拍提升M-025壳体生产能力1.选题理由2.现443.要因解析:⑴1.卧加工序中-粗加工(粗铣取力面,粗镗轴承孔,精铣前后端面)完全可以参照J系列生产线已成熟工艺,工艺实现合理分流.整体粗加工时间移出.大幅降低节拍,是课题改善先决条件。只有彻底粗加工分流才能降低卧加粗加工负荷,根本性改善工艺环境,保障高精瓶颈设备的稳定性-确保后续降节拍改善的推进

2.目前(11.30)卧加工序中-主要是半精/精加工,加工余量已大幅降低,工艺上受毛坯变形余量较大的约束彻底改观。加工过程(品质,成本,设备)都非常稳定。3.要因解析:⑴1.卧加工序中-粗加工(粗铣取力面,粗镗轴承453.要因解析:⑵3.M系列生产线卧加瓶颈工序已实施充分工序分流,只有10次精加工工步,加工余量大幅减小,半精/精加工累计余量在0.8-1.2mm,加工时设备/刀具受冲击力降低,品质控制风险彻底改观,综合制造条件非常稳定在高速加工中浅切深带来低切削力和很薄的铁屑。速度和进给可以得到很大的提高。半精/精加工刀片Vc小于标准,精刀片fz却出现大于标准0.16会出现刀片磨损加快。且转速低下Vf进给速度低下,导致工进时间延长,是刀具工艺参数匹配不合理。根据现状分析其余刀具也存在同样问题。3.要因解析:⑵3.M系列生产线卧加瓶颈工序已实施充分工序464.对策实施:1J系列组合卧铣进刀方向改善进刀方向Φ220Φ220布局调整实施6序分流4.对策实施:1J系列组合卧铣改善Φ220Φ220布局调整实471.对策3—5个轴承孔半精镗/精镗工艺采用非标复合镗刀-刀具改善(团队成员与刀具厂家共同设计—具备专利设计)4.对策实施:2非标复合镗刀(半精镗+精镗+倒角)一次进给镗孔57S2.内开裆刮面刀具改善---整体复合刮刀加工复合刮刀一次进给刮两内侧面94S(粗精各一次)3.支点螺栓孔/面整体复合琥钻加工三角琥凹面

1.对策3—5个轴承孔半精镗/精镗工艺采用非标复合镗刀-485.改善效果6.标准化5.改善效果6.标准化49利用组合刀具提高支架二线生产能力1.选题理由:由于产量的持续攀升,车间部分生产线的班产能力不能满足现生产的需要,导致部分员工长期连班2.现状调查:瓶颈工序通过对各线节拍调查,支架节拍最慢,是影响现生产的瓶颈。为了确保支架二线员工不再长期加班,我们根据最高排产记录,将支架二线的生产节拍由现在的1.06分钟/件要提升到0.75分钟/件。支架二线各序节拍统计利用组合刀具提高支架二线生产能力1.选题理由:2.现状调查:503.原因分析:支架二线90序作业分解表:从90序的作业分解中,我们可以看出,在每一个主体作业的循环中,作业员需要最少完成10个分解动作,这其中包含两次刀具更换(顺序4、顺序7:占用0.18分钟)和两次停机等待(顺序3、顺序6:占用0.24分钟),共占用主体作业时间的((0.18+0.24)/0.95)44.2%,占用T单时间的39.6%。所以,我们认为,90序作业步骤过于复杂,停机等待和频繁换刀是导致其成为瓶颈工序的主要原因。支架二线90序承担着钻孔、倒角、攻丝的加工任务,为了搞清楚二线瓶颈形成的真正原因,我们对二线90序的作业进行了分解。3.原因分析:支架二线90序作业分解表:从90序的作514.对策实施:把现有的刀杆进行改制,实现由原来的分次钻孔、倒角、攻丝变为一次进给完成钻孔、倒角、攻丝倒角刀片改制刀杆结构简图内套外套钻攻复合刀4.对策实施:倒角刀片改制刀杆结构简图内套外套钻攻复合刀525.改善效果:改善前后作业动作的分解对比07、08年度的同期产量和加班时间对比5.改善效果:改善前后作业动作的分解对比07、08年度的同期53缩短左右转向节生产周期1.选题理由:(1)工厂要求前桥总成生产周期由19.62小时下降到16小时以满足市场需求(2)作为前桥总成配件的转向节生产周期为18.37小时,不能满足生产2.现状调查:对转向节生产线从物流路径、在制品、人员分工、作业姿势、节拍和设备、品质等问题点进行把握。问题点:1.工序长达26个2.整条生产线在制品为383件,零件从投料到产出成品需要18.37小时3.各工序的生产节拍很不均衡,第一瓶颈工序在60序,其次为170序4.根据07年1~6月份转向节不良品形态调查,排列在第一位的不良为“磕碰”。上半年不合格品共计480件,生产线返工返修品数量多,返修时间长。缩短左右转向节生产周期1.选题理由:2.现状调查:对转向节生54要因验证二:3.原因分析:要因验证一:

M45螺纹位工艺路线:

粗车半精车磨削滚压螺纹30序50序180序190序考察零件要求:1、精度要求:尺寸¢43.58±0.03,数控车床可以保证2、表面粗糙度:Ra1.6,数控车床可以保证生产线存在不必要的工序分散是要因在制品多线尾在制品多60序节拍长工艺流程长存在不合理的工序内容分散50序数控车与180序磨床都加工M45螺纹位节拍长工序间辊道无法定量工序间在制品多返修品多工件与辊道磕碰,擦伤钻孔深度长(80mm)生产周期长170序节拍长170序操作磨床还要去毛刺,160序有等待线尾成品SNP大160序、170序人员作业量分配不合理60序钻孔深度长是要因要因验证四:转向节成品放置在平板上,2个平板(SNP=40件)分别放左右转向节,共计80件SNP大是要因要因验证三:160序、170序作业量分配不合理是要因要因验证五:工序间辊道无法定量,操作工可以随便摆放工件,导致在制品多,是要因要因验证二:3.原因分析:要因验证一:

M45螺纹位工艺路线554.对策实施:(1)更改M45螺纹位工艺路线:将180序M45螺纹位的磨削加工用50序数控车削代替(2)将60序钻孔深度的16mm移给70序加工16mm改善前改善后4.对策实施:16mm改善前改善后564.对策实施:(3)将170序去毛刺工作移交给160序完成(4)设计成品小车,线尾SNP设定为24件改善前改善后改善前改善后4.对策实施:改善前改善后改善前改善后574.对策实施:(5)设计辊道和小车实现定量辊道负重状态空回状态在制品单辊道1件双辊道2件(6)防磕碰装置胶木板:耐磨、防磕碰小车在辊道上移动避免工件擦伤优点:1、工件放在胶木板上,有效防止工件的磕碰2、靠小车的移动转移工件,工件表面无擦伤1人2机作业工位1个小车1人1机作业工位4个小车4.对策实施:辊道负重状态空回状态在制品单辊道1件双辊道2件585.改善效果:1、缩短了转向节的生产周期,满足生产需求2、在制品库存降低了34.2%,使问题显现化3、减少了磕碰,提高了产品质量5.改善效果:1、缩短了转向节的生产周期,满足生产需求59提高桥焊车间后桥壳线产能1.选题理由:(1)桥焊车间后桥壳线市场需求增加;(2)后桥壳线产能不足不能;(3)为满足市场需求,加班延点时间长,且常常不能满足市场。2.现状调查:根据市场预测,后桥5月和6月产量为要求每天的产能为4653和4536要求每天的产能:4653/25=186件/天即班产为93件/班目标节拍:7.5*60*82.1%/93=3.97分钟/件目前产能:3650件/月单班产能:73件/班焊三角板工序、焊接附件工序、倒角攻丝工序生产节拍超过目标节拍,制约了产能。提高桥焊车间后桥壳线产能1.选题理由:2.现状调查:根据市场603.原因分析:①:10步,辊道离工位远②:16步,线上有库存零件③:24步,辊道离工位远④:29步,物料箱离工位远⑤:29步,物料箱离工位远合计:108步小结:焊接参数不能变化,主体时间不能缩短;工艺布局不合理,步行时间长小结:装卸夹具时间长倒角和攻丝空行程时间长结论:工艺布局不合理,步行距离长是焊附件节拍长的要因原因分析1:原因分析3:原因分析2:3.原因分析:①:10步,辊道离工位远小结:装卸夹具时间长结614.对策实施:(1)优化焊三角板工序工艺布局料箱焊三角板机器人焊三角板点三角板①②③④⑤机器人焊三角板焊三角板①:10步,辊道离工位远②:16步,线上有库存零件③:24步,辊道离工位远④:29步,物料箱离工位远⑤:29步,物料箱离工位远合计:108步小结:焊接参数不能变化,主体时间不能缩短;工艺布局不合理,步行时间长。料箱①②③④焊三角板焊三角板料箱点三角板机器人焊三角板机器人焊三角板①:5步,辊道离工位远②:5步,线上有库存零件③:2步,辊道离工位远④:2步,物料箱离工位远合计:14步小结:改善工艺布局,步行距离减少94步。改善前改善后4.对策实施:料箱焊三角板机器人焊三角板点三角板①②③④⑤机624.对策实施:(2)改善倒角攻丝工序装夹方式,改善倒角攻丝工序装夹方式(3)优化焊附件工序工艺布局1、采用气动夹具,减少人工翻转夹具2、采用旋转式压头,夹紧加强圈平面装卸时间缩短31秒机动时间缩短56秒4.对策实施:1、采用气动夹具,减少人工翻转夹具635.改善效果:产品质量提升的同时,达成目标,提升产能,满足市场需求,减少加班时间。5.改善效果:641.选题理由:(1)09年随着伊朗CKD项目推进,出口伊朗CKD包装任务也随之增加,公司要求重型车厂KD车间提升CKD包装能力,缩短批量包装周期.2.现状调查:通过减少管理点,缩短CKD包装时间1.选题理由:2.现状调查:通过减少管理点,缩短CKD包装时652现状把握----KD包装作业区2现状把握----KD包装作业区662.现状调查:每批次(

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