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十一高炉布料制度调整实践鞍钢股份有限公司谢明辉杨维元11/30/20221

摘要:2008年10月4日11高炉改变原料品种后,高炉顺行状态明显变差,根据对一些特征参数分析,认为软融带位置波动造成炉墙粘结是主要原因,通过五个阶段不同布料制度的实验,分析了布料制度对及其它高炉指标的影响,得出了合理的布料制度。初始采取发展边缘的布料制度,但实际效果不理想,并导致风口大量破损,最后采用抑制边缘、发展中心的布料制度,高炉顺行基本得到稳定。

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11高炉基本炉料品种是,烧结矿为分厂1号机碱度2.15烧结矿;球团有两种,分别是自产球团和矿业公司的弓二球团;焦炭分别是干熄焦和湿焦。由于全厂原料平衡问题,原料品种经常变化,尤其是球团品种和干熄焦比例变化频繁,由于干熄焦与湿焦在冷态强度和热态指标存在较大差异,以及自产球团与弓二球团在粒度组成与冶金性能存在差异,在炉料品种和干熄焦比例发生变化后,炉况顺行受到影响。为改善高炉顺行,采取了一系列调整布料制度的生产操作。11/30/20223

1调整布料制度生产实践从2008年9月2日~2008年12月23日期间,为了改善高炉顺行,分五个阶段进行了布料制度的调整实践。(1)第一阶段布料制度的调整9月2日~10月4日球团为自产球,10月4日~10月9日后为弓二球,10月9日后改回自产球;9月2日~9月18日干熄焦比例为50%,9月19日~10月14日干熄焦比例为33%,布料制度为。该布料制度下高炉操作参数和技术指标见表1。

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表1操作参数和技术指标风量m3/min风压kPa利用系数t/(m3.d)炉顶温度℃炉喉温度℃炉顶压力kPa压差Kpa4000-4200300-3402.1-2.5120-170140-210150-180150-160中心温度℃边缘温度℃富氧率%入炉焦比kg/t煤比kg/t焦丁比kg/t综合焦比kg/t450-55080-1101.8350-380125-14025-35490-50011/30/20225

在此期间,炉腹到炉身下部铜冷却壁温度,9月份基本在35℃~45℃之间波动,上旬渣皮脱落比较多,平均每天3~5次,中下旬逐渐减少,平均每天1~2次,10月10日后温度波动逐渐加剧,渣皮脱落现象增加至每天5-8次,主要发生在东侧第3段和第4段。铸铁冷却壁,炉身中部第11段~第13段温度在70℃~250℃之间波动,炉身上部第14段和15段温度在80~130℃之间,波动较小。炉温波动较大,低炉温次数增多,9月份铁水[Si]含量小于0.3%占29.4%,返热时顺行不好,一般都要减风300~400m3/min,但煤气利用较好,操作焦比485~500kg/t之间。11/30/20226

从高炉顺行情况看,9月上旬顺行较差,发生2次悬料异常,9月中下旬顺行总体较好,但偶尔也会出现崩料、管道等异常炉况,10月4日球团改为弓二球以后,7日开始顺行状态明显变差,8日发生悬料异常,而且炉况恢复比较困难,9日被迫休风堵4个风口,并改回自产球。11/30/20227因此,在炉料品种和炉料结构发生变化后,操作制度应该适当调整,尤其注意调整布料制度和风口布局,保证煤气流分布合适,减少渣皮脱落。12月07日~12月08日炉腹到炉身下部铜冷却壁温度波动加剧,渣皮脱落次数增加,平均每天6-10次,主要发生在第3段、第4段东侧、其次是西南,炉身中部第11段~第13段铸铁冷却壁温度在90℃~300℃之间,波动加剧,杂乱无章。1调整布料制度生产实践焦炭分别是干熄焦和湿焦。2009年没有大幅度调整布料制度,大部分时间所使用的布料制度为高炉顺行状态良好。十一高炉布料制度调整实践因此,在炉料品种和炉料结构发生变化后,操作制度应该适当调整,尤其注意调整布料制度和风口布局,保证煤气流分布合适,减少渣皮脱落。炉腹到炉身下部铜冷却壁温度在35℃~45℃之间,12日以后没有渣皮脱落,炉身中部第11段~第13段铸铁冷却壁温度在80℃~200℃之间,基本稳定。炉腹到炉身下部铜冷却壁温度在35℃~45℃之间,12日以后没有渣皮脱落,炉身中部第11段~第13段铸铁冷却壁温度在80℃~200℃之间,基本稳定。期间,11月7日~20日气流十分混乱,尤其是上部气流混乱,导致顺行状态不断下滑,炉料下降不顺畅,频繁崩料,共因顺行减风9次,炉温大幅度波动与高炉顺行相互影响,形成恶性循环。炉腹到炉身下部铜冷却壁温度在35℃~45℃之间,12日以后没有渣皮脱落,炉身中部第11段~第13段铸铁冷却壁温度在80℃~200℃之间,基本稳定。12月07日~12月08日该布料制度下高炉操作参数和技术指标见表1。由于全厂原料平衡问题,原料品种经常变化,尤其是球团品种和干熄焦比例变化频繁,由于干熄焦与湿焦在冷态强度和热态指标存在较大差异,以及自产球团与弓二球团在粒度组成与冶金性能存在差异,在炉料品种和干熄焦比例发生变化后,炉况顺行受到影响。如果渣皮在局部方向脱落次数增加,说明风口布局不合理。12月06日~12月07日烧结矿于12月8日改为分厂2#机烧结矿,球团于12月3日改为弓二球,11月28日干熄焦比例提高到50%,布料制度经过频繁调整后高炉操作参数和技术指标见表4。先后用了以下布料制度。在此期间,炉料品种不变,布料制度经过频繁调整后高炉操作参数和技术指标见表3。11月11日~11月13日(2)抑制边缘、发展中心的布料制度对高炉产生的影响11月20日前,高炉依然不接受风量,并且炉顶温度和炉喉温度大幅度上升,同时炉温波动大,操作焦比难以掌握,经常出现炉温骤凉和骤热现象。(3)随着焦比的降低,焦炭在高炉内的骨架作用越来越重要。由于近期炉况顺行明显变差,因此对布料制度进行大幅度调整,主导思想以发展边缘煤气流维持高炉顺行,对焦炭制度只做微调,减少边缘布矿圈数。边缘煤气流不稳定,高炉炉身中部铸铁冷却壁温度波动宽并且无规律,铜冷却壁温度波动大,渣皮易脱落,热量调剂困难,同时风口大量烧损。(5)第五阶段布料制度的调整摘要:2008年10月4日11高炉改变原料品种后,高炉顺行状态明显变差,根据对一些特征参数分析,认为软融带位置波动造成炉墙粘结是主要原因,通过五个阶段不同布料制度的实验,分析了布料制度对及其它高炉指标的影响,得出了合理的布料制度。因此,在炉料品种和炉料结构发生变化后,操作制度应该适当调整,尤其注意调整布料制度和风口布局,保证煤气流分布合适,减少渣皮脱落。4%,返热时顺行不好,一般都要减风300~400m3/min,但煤气利用较好,操作焦比485~500kg/t之间。

(2)第二阶段布料制度的调整由于在10月8日~10月14日期间高炉顺行不稳定,发生了1次悬料、2次崩料事故,将布料制度进行了调整,保持矿的制度不变,减少中心焦炭的环数,主要采用了以下2个布料制度,分别是和。球团为自产球团,干熄焦比例为33%,布料制度调整后高炉操作参数和技术指标见表2。

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表2操作参数和技术指标

风量m3/min风压kPa利用系数t/(m3.d)炉顶温度℃炉喉温度℃炉顶压力kPa压差Kpa3800-4100285-3101.8-2.2160-190160-190140-160140-150中心温度℃边缘温度℃富氧率%入炉焦比kg/t煤比kg/t焦丁比kg/t综合焦比kg/t550-650110-1401.2-1.4380-400120-14020-25500-52011/30/20229

布料制度调整后,风量减少100~300m3/min、不接受压差,悬料、崩料、管道次数增加,10月15日~11月7日由于顺行差减风16次,炉顶温度和炉喉温度都有所上升,煤气利用率变差,操作焦比升高,综合焦比升高10~15kg/t,达到510~520kg/t。炉腹到炉身下部铜冷却壁温度在35~50℃之间,波动幅度加大,渣皮脱落平均每天5-8次,同时冷却水温差呈现周期性波动,平均3~4小时波动一次,炉身中部第11段~第13段铸铁冷却壁温度在60℃~250℃之间,波动增大,说明煤气流分布不稳定。11/30/20221012月08日~12月11日(3)第三阶段布料制度的调整(1)当原料品种变化后,由于两种原料的冶金性能存在差异,尤其是软融温度区间和滴落温度不同,软融点带位置也会随之发生变化,而质量好的干熄焦比例变化后,软熔带内焦窗厚度也会发生变化,影响料柱的透气性,对高炉顺行产生影响。在调整布料制度过程中,注意边缘和中心煤气流变化,既要保证高炉顺行,又要保证气流稳定,提高煤气利用率,降低焦比。因此,在炉料品种和炉料结构发生变化后,操作制度应该适当调整,尤其注意调整布料制度和风口布局,保证煤气流分布合适,减少渣皮脱落。炉温波动较大,低炉温次数增多,9月份铁水[Si]含量小于0.因此,在炉料品种和炉料结构发生变化后,操作制度应该适当调整,尤其注意调整布料制度和风口布局,保证煤气流分布合适,减少渣皮脱落。从2008年9月2日~2008年12月23日期间,为了改善高炉顺行,分五个阶段进行了布料制度的调整实践。高炉顺行状态差,边缘易出管道,管道堵塞后风压冒尖极易悬料,煤气利用率低,综合焦比升高。表3操作参数和技术指标(2)第二阶段布料制度的调整(1)发展边缘煤气流布料制度对高炉产生的影响1调整布料制度生产实践十一高炉布料制度调整实践(4)第四阶段布料制度的调整11月11日~11月13日

(3)第三阶段布料制度的调整

由于近期炉况顺行明显变差,因此对布料制度进行大幅度调整,主导思想以发展边缘煤气流维持高炉顺行,对焦炭制度只做微调,减少边缘布矿圈数。先后用了以下布料制度。时间布料制度11月7日~11月10日11月11日~11月13日11月14日~11月15日11月16日~11月17日11月17日~11月19日11月20日~11月28日在此期间,炉料品种不变,布料制度经过频繁调整后高炉操作参数和技术指标见表3。11/30/202211

表3操作参数和技术指标风量m3/min风压kPa利用系数t/(m3.d)炉顶温度℃炉喉温度℃炉顶压力kPa压差kpa3700-4100280-3201.7-1.9190-230190-270145-175145-155中心温度℃边缘温度℃富氧率%入炉焦比kg/t煤比kg/t焦丁比kg/t综合焦比kg/t600-700160-1800360-385125-15020-30500-52011/30/202212

11月20日前,高炉依然不接受风量,并且炉顶温度和炉喉温度大幅度上升,同时炉温波动大,操作焦比难以掌握,经常出现炉温骤凉和骤热现象。期间,11月7日~20日气流十分混乱,尤其是上部气流混乱,导致顺行状态不断下滑,炉料下降不顺畅,频繁崩料,共因顺行减风9次,炉温大幅度波动与高炉顺行相互影响,形成恶性循环。炉腹到炉身下部铜冷却壁温度波动加剧,渣皮脱落次数增加,平均每天6-10次,主要发生在第3段、第4段东侧、其次是西南,炉身中部第11段~第13段铸铁冷却壁温度在90℃~300℃之间,波动加剧,杂乱无章。20日改为大幅度发展边缘煤气流的布料制度后,顺行有所好转,风量风压平均值基本上升到正常水平,风量达到4000~4100m3/min,风压达到320~325kpa,但由于边缘过分发展,导致风口大量破损,20日~27日共坏8个风口,最后不得不休风更换。11/30/202213

(4)第四阶段布料制度的调整由于边缘气流发展后,风口大量破损,28日后再次调整布料制度,主导思想为逐渐抑制边缘气流,发展中心气流,先后用了以下布料制度。时间布料制度11月29日~11月30日11月30日~12月05日12月06日~12月07日12月07日~12月08日12月08日~12月11日12月11日~12月12日11/30/202214

烧结矿于12月8日改为分厂2#机烧结矿,球团于12月3日改为弓二球,11月28日干熄焦比例提高到50%,布料制度经过频繁调整后高炉操作参数和技术指标见表4。

表4操作参数和技术指标风量m3/min风压kPa利用系数t/(m3.d)炉顶温度℃炉喉温度℃炉顶压力kPa压差kpa3850-4000300-3251.9-2.1160-200140-220155-165145-160中心温度℃边缘温度℃富氧率%入炉焦比kg/t煤比kg/t焦丁比kg/t综合焦比kg/t550-650100-1301.0360-370150-16020-25500-52011/30/202215

采用上述制度后煤气流逐渐趋于平稳,铜冷却壁温度波动减小较多,炉身中部铸铁冷却壁温度波动仍较大,顺行状态向好的方向发展,但仍不十分稳定,11月28日~12月12日之间,因顺行不好减风4次,平均风量较正常炉况少100~200m3/min,炉温波动减小,操作焦比偏高但比较稳定,煤气利用不好,操作焦比510~520kg/t之间。

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(5)第五阶段布料制度的调整

采用上述布料制度后,炉况顺行虽然好转、炉温趋于稳定,为提高煤气利用率、降低焦比,利用12日全厂原料调整机会,球团改用自产球团,将布料制度改为,布料制度经过调整后高炉操作参数和技术指标见表5。

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表5操作参数和技术指标风量m3/min风压kPa利用系数t/(m3.d)炉顶温度℃炉喉温度℃炉顶压力kPa压差kpa4000-4200340-3502.2-2.4120-150110-160175-185160-165中心温度℃边缘温度℃富氧率%入炉焦比kg/t煤比kg/t焦丁比kg/t综合焦比kg/t450-55080-1101.3350-360150-16018-20495-50511/30/202218

经过调整后,煤气流分布逐渐基本合理,铜冷却壁和铸铁冷却壁温度都在小幅度范围内波动,顺行明显好转,高炉开始接受风量和压差,高炉可以实行高顶压操作,炉顶温度和炉喉温度大幅度降低,12月12日以后没有因顺行差而减风,炉温波动减小,操作焦比稳定在495~505kg/t之间。炉腹到炉身下部铜冷却壁温度在35℃~45℃之间,12日以后没有渣皮脱落,炉身中部第11段~第13段铸铁冷却壁温度在80℃~200℃之间,基本稳定。2009年没有大幅度调整布料制度,大部分时间所使用的布料制度为高炉顺行状态良好。

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