




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、第九章 离合器故障诊断与维修 第一节 离合器故障诊断分析第二节 离合器的检查与调整 1第九章 离合器故障诊断与维修 第一节 离合器故障诊断分析1第一节 离合器故障诊断分析离合器在使用中,常见的故障有:打滑、分离不彻底、发抖、异响等。离合器如发生这些故障,不但影响动力的传递,造成燃料消耗增加,还会烧坏离合器摩擦衬片,损坏机件。所以,在行车中应注意检查,发现故障及时排除。一、 离合器分离不彻底故障1 故障现象 汽车起步时,将离合器踏到底仍感到挂挡困难,或虽然强行挂入,但未抬离合器踏板,车就前移或造成熄火; 变速时,挂挡困难或挂不上挡,变速器内发出齿轮撞击声。 下一页返回2第一节 离合器故障诊断分析
2、离合器在使用中,常见的故障有:打滑第一节 离合器故障诊断分析2 故障原因 离合器踏板自由行程过大。 分离杠杆内端不在同一水平面内,个别分离杠杆或调整螺钉折断。 从动盘翘曲,铆钉松脱。 中间压盘限位螺钉调整不当。 从动盘毂键槽与变速器第一轴键齿锈蚀或有油污,造成移动发涩而引起离合器分离不彻底。 离合器从动盘正反面装错。 膜片弹簧过软、折断或支承圈铆钉松脱。 液压系统中有空气,液压系统渗漏。 主缸、工作缸工作不正常下一页上一页返回3第一节 离合器故障诊断分析2 故障原因下一页上一页返回3第一节 离合器故障诊断分析3 故障诊断离合器分离不彻底故障的诊断见图9-1。 二、 离合器打滑故障1 故障现象
3、汽车起步时,完全放松离合器踏板,汽车不能起步或起步困难; 汽车行驶中加速时,车速不能随发动机转速的提高而增加,发动机的动力不能完全传递到驱动轮,行驶无力; 负载上坡时,打滑较明显,严重时会散发出因摩擦衬片过热而产生的焦臭味。下一页上一页返回4第一节 离合器故障诊断分析3 故障诊断下一页上一页返回4图9-1返回5图9-1返回5第一节 离合器故障诊断分析2 故障原因 离合器踏板自由行程太小或没有行程; 压盘弹簧过软或折断,分离轴承常压在分离杆上,使压盘处于半分离状态; 离合器衬片磨损变薄、硬化、铆钉外露或沾有油污; 离合器盖与飞轮连接螺栓松动; 离合器杠杆调整不当; 液压分离装置卡滞。 3 故障诊
4、断离合器打滑故障诊断方法见图9-2。 下一页上一页返回6第一节 离合器故障诊断分析2 故障原因下一页上一页返回6图9-2返回7图9-2返回7第一节 离合器故障诊断分析三、 离合器发抖故障1 故障现象汽车起步时,离合器接合不平稳而使车身发生震抖。2 故障原因 离合器有油污,从动盘与毂铆钉松动或摩擦片表面不平。 压盘扭曲变形。 膜片弹簧分离指高度不一致。 从动盘减振弹簧折断,造成从动盘不能工作。 压盘总成的固定螺栓松动,造成从动盘与压盘不正常接触。 离合器和踏板间液压联动件松动。 从动盘花键毂严重磨损。 变速器一轴弯曲。 下一页上一页返回8第一节 离合器故障诊断分析三、 离合器发抖故障下一页上一页
5、第一节 离合器故障诊断分析3 故障诊断故障诊断方法见图9-3。 四、 离合器异响故障1 故障现象离合器在接合和分离过程中或汽车起步时均可发出不正常响声。 下一页上一页返回9第一节 离合器故障诊断分析3 故障诊断下一页上一页返回9图9-3返回10图9-3返回10第一节 离合器故障诊断分析2 故障原因 分离轴承缺油或磨损,回位弹簧过软、折断或脱落。 分离杠杆螺钉折断或支架销及孔磨损松旷。 离合器摩擦片铆钉松动或铆钉头外露。 离合器片键槽与主轴键齿磨损严重。 离合器摩擦衬片碎裂或减震弹簧折断。 踏板回位弹簧过软或折断、脱落。3 故障诊断离合器异响故障的诊断方法见图9-4。 上一页返回11第一节 离合
6、器故障诊断分析2 故障原因上一页返回11图9-4返回12图9-4返回12第二节 离合器的检查与调整 一、 离合器踏板自由行程的调整1 机械式操纵机构离合器踏板自由行程的调整一般是通过分离叉拉杆调整螺母来调整拉杆长度,或通过改变钢丝绳索长度来进行调整。图9-5为CA1092汽车的离合器操纵机构,其自由行程的调整如下:踏板及踏板臂l和踏板拉臂5与踏板轴4连成一体,踏板拉臂又经分离拉杆10与分离叉拉臂7铰接。分离叉拉臂紧固在分离叉6的伸出端上。球形调整螺母9用来调整分离叉拉臂的位置,以保证分离轴承与分离杆之间必要的间隙(反映到踏板上的行程即为踏板的自由行程)。踏板回位弹簧15兼起助力弹簧的作用。 下
7、一页返回13第二节 离合器的检查与调整 一、 离合器踏板自由行程的调整图9-5返回14图9-5返回14第二节 离合器的检查与调整 测量踏板的自由行程,若不符合要求必须进行调整(CA1092车型的踏板自由行程为:3040mm)。 旋松锁紧螺母8,当自由行程太大,离合器不能彻底分离时,将球形调整螺母9旋入,使拉杆有效长度缩短;当自由行程太小,离合器打滑时,将球形调整螺母旋出,使拉杆有效长度增加。 调整完毕后,锁紧调整螺母8。图9-6为桑塔纳轿车离合器钢丝绳索式操纵机构,踏板自由行程的调整是通过旋转钢丝绳索外套上的调整螺母改变钢丝绳索长度来调整的。钢索伸长则自由行程增大,反之减小,一些轿车离合器踏板
8、的自由行程见表9-1。 下一页上一页返回15第二节 离合器的检查与调整 测量踏板的自由行程,若不符合要表9-1车型捷达桑塔纳富康夏利离合器踏板自由行程152015205151530返回16表9-1车型捷达桑塔纳富康夏利离合器踏板自由行程15201图9-6返回17图9-6返回17第二节 离合器的检查与调整2 液压式操纵机构的踏板自由行程的调整踏板自由行程是主缸活塞与其推杆之间、分离杠杆内端与分离轴承之间两部分间隙之和在踏板上的反映,因此踏板自由行程的调整实际上就是这两处间隙的调整。调整时,先调整主缸活塞与推杆的间隙,调整方法有两种:一种通是过调整螺母调整推杆长度(例如NJ1041车型);另一种通
9、过踏板臂与推杆相连的偏心装置调整推杆伸出长度(例如BJ2021车型);有的间隙量可直接测量,有的则测量此间隙在踏板上反映的自由行程量。 下一页上一页返回18第二节 离合器的检查与调整2 液压式操纵机构的踏板自由行程第二节 离合器的检查与调整(1) NJ1041踏板自由行程的调整 调整踏板高度。调整离合器踏板限位螺钉,使踏板中心到踏板支架的水平距离为206mm(见图9-7)(其他车型见表9-2),最后拧紧限位螺钉锁紧螺母。 调整自由行程。拧松主缸推杆上的锁紧螺母,旋转推杆,直到推杆端部与主缸活塞轻轻接触,然后再把推杆回旋3/4圈,拧紧推杆锁紧螺母,这时主缸推杆端部与活塞的间隙约为1mm,反映到踏
10、板上的空行程约为5mm,见表9-2和图9-7。 下一页上一页返回19第二节 离合器的检查与调整(1) NJ1041踏板自由行程的表9-2部位 车型NJ1040NJ1041 BJ1040 BJ1041 CAl040 五十铃 踏板自由行程 3040 3040 2738 2135 2535 15 踏板高度 185 185193 185193 踏板总行程 171195 155160 155165 主缸推杆端头与主缸活塞间隙 1.01.00.51.00.5 分离杠杆(或膜片内端)与分离轴承间隙 34 34 (23) 2523 1.52.0 分离杠杆(或膜片内端)与飞轮端面间隙 51.553.0(50.0
11、52.0) 22.324.3分离杠杆的高度 0.4 0.4(1.4) 0.2 返回20表9-2部位 车型NJ1040N图9-7返回21图9-7返回21第二节 离合器的检查与调整 调整离合器工作缸推杆的有效长度。取下分离叉回位弹簧,把工作缸活塞1推至泵底部,拧松推杆上的锁紧螺母3(见图9-8)。 膜片弹簧离合器:转动推杆,让球面螺母4与分离叉5接触,然后,把推杆上球面螺母回旋4圈,再拧紧锁紧螺母,装上分离叉回位弹簧。螺旋弹簧式离合器:转动推杆,让调整螺母与分离叉接触,然后将推杆回旋约57圈,再拧紧锁紧螺母,装上分离叉回位弹簧。 下一页上一页返回22第二节 离合器的检查与调整 调整离合器工作缸推杆
12、的有效长度图9-8返回23图9-8返回23第二节 离合器的检查与调整(2) BJ2021踏板自由行程的调整调整自由行程。调整偏心螺栓18即可调整推杆17伸出长度,使其与活塞间的间隙为0.51.0mm,反映到踏板上的自由行程应为36mm,见图9-9。再通过调整分离叉推杆10的长度,调整分离轴承与分离杠杆间的间隙,使踏板自由行程总量符合要求。BJ2021汽车踏板自由行程总量为3240mm,这样分离轴承至分离杠杆的间隙也就达到了规定值25mm。 下一页上一页返回24第二节 离合器的检查与调整(2) BJ2021踏板自由行程的图9-9返回25图9-9返回25第二节 离合器的检查与调整二、 离合器液压系统排气以BJ2021型汽车为例,参见图9-9。 拉紧驻车制动器手柄,向离合器贮液罐内加注制动液。 拆下放气阀13排气螺塞橡皮罩,把排气螺塞擦拭干净,将乙烯管接到排气螺塞上,再将乙烯软管的另一端放进盛有一半制动液的容器内。 反复踩下离合器踏板,并保持其被踩下的状态。 拧松离合器工
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 秋色中考语文作文
- 移动网络安全防护与加密技术考核试卷
- 矿产勘查样品处理与分析质量控制考核试卷
- 淀粉在宠物食品的营养配比考核试卷
- 企业安全生产培训教材考核试卷
- 客运站服务创新与差异化发展考核试卷
- 烘焙食品销售策略考核试卷
- 社交电商平台的多元化发展与创新模式探索考核试卷
- 无线广播电视传输中的信号传输距离扩展考核试卷
- 教案新人教版高一语文必修一第1单元检测题
- 《中国铁路发展简史》课件
- 2024 Roadmap模板 真实项目案例 P PT可编辑 附配套方案【营销干货】
- 温泉度假酒店项目可行性分析报告
- 文化产业股东权益合作协议书
- 数字华容道+课时2
- 2024年医疗器械经营质量管理规范培训课件
- 小学语文教材的变迁
- 多式联运智慧物流平台构建方案
- 2024年21起典型火灾案例及消防安全知识专题培训(消防月)
- 2024年个人之间清账协议书模板
- GB/T 36187-2024冷冻鱼糜
评论
0/150
提交评论