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文档简介

1、1036MW超超临界机组通风阀误动停机分析及技术改良 某1036MW容量超超临界机组在运行过程中汽机通风阀(Ventilator valve,简称VV阀)突然开启,机组保护动作停机。原因在于阀门优化试验过程中,管道及阀体振动导致VV阀的控制电磁阀瞬间失电造成,国内同类型机组也曾发生过类似问题。剖析VV阀在控制保护的逻辑设计方面存在潜在的缺陷,通过改变控制电磁阀的控制模式、改良VV阀控制逻辑回路等措施,解决了VV阀误动导致停机的普遍性难题。 1、引言 基于日立技术设计的1036MW超超临界机组上没有设置高压缸排汽逆止门,而是在汽轮机4号高压调节汽阀后的导汽管上接出设置了通风阀(Ventilato

2、r valve,简称VV阀),引至凝汽器。当汽机跳闸高压调节汽阀全关时联锁开启VV阀,利用再热器系统的蒸汽回流冷却高压缸及其各级叶片,保护汽轮机安全停运。但在机组运行过程中,VV阀开启控制及逻辑设计等方面并不合理,因VV阀误开而导致机组非正常停运的可能性较大,据了解,目前国内已有不止一台同类型机组出现过类似事故。VV阀误开后造成汽机推力轴承及凝汽器的冲击损伤,对汽机安全存在潜在的威胁。 2、1036MW机组汽轮机VV阀简介 2.1、VV阀保护逻辑原理 VV阀为额定工作压力为25.0MPA的气动阀门,其工作气源压力为0.5Mpa,来自汽机仪用空气母管。VV阀设计流量为105t/h,带节流孔板(3

3、mm)的旁路的最大流量为0.48t/h。如图1所示,主蒸汽管道通过VV阀与凝汽器直接相连接,并带有一节流孔板(3mm)的旁路,在机组运行过程中,保持VV阀前后管道有微量蒸汽通过,起暖管作用。机组跳闸时,跳机信号联锁开启VV阀,使高压缸及冷再蒸汽的回流至凝汽器,极大限度减少汽轮机轴向推力和高压缸的鼓风摩擦,是对汽机本体保护的一道重要防线。 在机组运行过程中,如果VV阀开启,为保护汽机本体及凝汽器安全,汽机联锁跳闸,这是该类型1036MW超超临界机组普遍的设计原则,其逻辑原理为: 1)汽机跳闸,蒸汽流量D0.5%,自动打开VV阀。 2)汽机挂闸,蒸汽流量D0.5%,自动关闭VV阀。 3)机组运行,

4、VV阀动作开启,机组跳闸。 图1 VV阀管路系统图 2.2、VV阀原设计控制逻辑 原设计VV阀控制原理如图(2)所示,VV阀为双气缸构造,VV阀开闭由三个气动阀控制,分别为D、D1、D2。气动阀D由控制电磁阀EVI控制,根据厂家的原来设计,当电磁阀EVI带电时,D1接通控制气源,D2排气,气缸向下运动关闭阀门;当电磁阀EVI失电时,D1接通排气,D2接通控制气,气缸向上运动开启阀门。真空技术网(http:/)总结了原控制电磁阀EV1控制模式为: 1)“失电排气,D1排气,D2通气,VV阀打开”。 2)“得电通气,D1通气,D2排气,VV阀关闭”。 图2改良前的VV阀控制原理图 图3改良前现场的

5、VV阀图片 3、VV阀误开过程及原因分析 3.1、VV阀误开导致机组保护动作跳闸过程 20*年7月30日,跳闸前机组负荷为1010MW,主汽压25.9Mpa,主汽温602,机组协调、AGC投入控制方式。跳闸首出原因为“VV 阀全开”,汽机高、中压主汽门、调门、抽汽逆止门自动关闭,锅炉MFT 动作,发电机逆功率动作解列,VV 阀实际处于开启状态。 现场检查发现VV阀控制电磁阀EVl有一定程度的松动,EVl插头做试验时出现过接触不良现象。 3.2、调门优化试验过程对VV阀管路振动的影响 分析机组跳闸前后的工况变化,该机组曾在7月25日开展主汽调阀优化试验,至7月30日机组跳闸前一直投入新阀位优化曲

6、线模式运行。新阀位优化曲线控制模式下,采用先同时开启1、4 号高压调门CV1、CV4,再分别开启2、3号高压调门CV2、CV3 的方案,与原来的阀位分配模式存在明显的不同。 机组原来的阀位管理模式是:随着负荷指令的增加, CV1先开启直至全开,然后在一定的阀门重叠度下同时开启CV2、CV3,最后再开启CV4。 因此当机组处于高负荷时, CV1、CV2 的开度没有较大的区别,但CV3、CV4 的开度有明显的不同,如下表1所示,同样是满负荷工况运行,7 月25 日新阀位优化曲线投入前,CV3的开度为100%,CV4 为39%。但在机组跳闸前的7 月30 日,CV3 的开度为29%,CV4为100%

7、。 表1新阀位优化曲线投入前后的主汽调阀开度比照表 在投入新阀位优化曲线模式运行后,机组一直处于高负荷运行,因此CV4基本上也处于全开的位置,VV阀接在CV4之后的导汽管,引至凝汽器,此时前后的差压很大,可到达25-26Mpa之间。 为验证主汽压力(对应负荷)、CV4开启幅度对VV 阀振动水平的影响,20*年11月,在三个不同的高负荷工况下,投入新阀位优化-滑压曲线开展试验,现场用测振仪对VV 阀汽缸、支吊架在轴向、垂直、水平三种不同的方向开展测量,并分别与原阀位-滑压曲线模式下的测量值比较,比照结果如下表2所示。 表2新阀位优化曲线投入前后对VV 阀汽缸振动的影响比较 原阀位曲线运行模式,在

8、各负荷点运行时,VV阀的气缸及支吊架的振动都在正常范围之内,振动水平普遍较低。原因在于这种模式下,负荷低于900MW时,CV4基本处于关闭位置,只有当负荷上升到9001000MW时,CV4开度才逐渐开启到2040%之间变化。 投入新阀位优化曲线后,与原来的区别主要在于VV阀气缸、管道支吊架的振动明显变大。从测量数据可以看出,900MW负荷之下,VV阀气缸振动总体比前者大50100um左右,VV阀管道支吊架总体比前者大5070um左右,当负荷在8001000MW变负荷过程中,随着汽压的波动,VV阀气缸、支吊架处振动更加加剧,瞬间振动值最高可达250um左右。 3.3、原因分析 机组运行过程中,V

9、V阀三个位置开关LS1、LS2、LS3只要其中有二个出现开启信号,就会导致机组跳闸。综合以上分析结果,得出结论如下:机组在投入新阀位优化-滑压曲线模式运行后,接入CV4后的导汽管分支管路上的VV阀阀体振动明显增大,加剧了VV阀控制电磁阀原来存在的接线松动和接触不良现象,使控制电磁阀瞬时失电,导致VV阀误动开启,位置开关LS1、LS2、LS3 触点接通,机组保护动作跳机。 4、存在的缺陷及技术改良 4.1、存在的缺陷 VV 阀由单一控制电磁阀控制开关,而机组运行过程中VV阀开启,则会导致机组非正常停运,这种相对简单的控制模式,会使VV阀误动造成机组跳闸的机率大为增加。 原设计控制电磁阀控制VV

10、阀的控制过程是“带电关,失电开”,一旦上级电源跳闸、控制电缆断线、接口接触不良等现象发生,控制电磁阀失电,也会导致机组非正常停运。 4.2、技术改良 4.1.1、改变控制电磁阀EV1控制VV阀模式 原控制电磁阀EV1 控制模式为: 1) “失电排气,D1 排气,D2 通气,VV阀打开”。 2) “得电通气,D1 通气,D2 排气,VV阀关闭”。 技术改良后的VV 阀控制原理如图4所示,控制电磁阀EV1 对VV 阀的控制模式为: 1) “失电通气,D1 通气,D2 排气,VV阀关闭”。 2) “得电排气,D1 排气,D2 通气,VV阀打开”。 图4 改良后的VV阀控制原理图 这种模式的优点在于机

11、组运行时,EV1 处于失电状态,防止由于电磁阀长时间励磁造成过热损坏,进而失电导致机组停运。 4.1.2、在控制气管路上增加一个控制电磁阀EV2. 机组跳闸时,跳机信号联锁开启VV阀,是对汽机本体保护的一道重要防线。单一控制电磁阀EV1如果在机组长期运行过程中失电,则会造成VV阀无法开启的状况。为解决这一问题,在VV阀仪用气控制管路中,再并联一个相同的控制电磁阀EV2,如图4所示,图5为现场改造后的VV 阀图片。 图5现场改造后的VV 阀图片 表3是经改良后的二个控制电磁阀EV1、EV2 试验情况表,从表中可以看出,当机组跳闸停机时二个控制电磁阀只要有一个正常工作,就能使VV 阀动作开启,从而提高了停机瞬间VV阀动作开启的可靠性,保证了机组的停机安全。 表3改良后控制电磁阀EV1、EV2试验情况 说明:仪用气工作压力0.5MPa,0为失电,1为带电。 4.1.3、补充改良措施 对VV阀汽源管路接头等开展检查紧固,定期更换气缸开、关气

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