浅析ZG78STD井边漏边钻钻井技术_第1页
浅析ZG78STD井边漏边钻钻井技术_第2页
浅析ZG78STD井边漏边钻钻井技术_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、浅析ZG7-8STD井边漏边钻钻井技术摘要:桩西油田所钻的井目的层主要在古潜山,古潜山地层岩性的特点给地层油气储运创造了条件,但目前在该地层所钻井多数都存在钻井液的漏失问题。ZG7-8STD井为152.4的小井眼井,钻井过程中钻井液只进不出,对于上面的问题我们采取了边漏边钻的方法顺利完钻,希望可以为该地区同类型井的施工提供有价值的参考。关键词:古潜山;钻井液;漏失;边漏边钻Abstrat:festellpurpselayerthatilfieldgetintainlyinanientQianshan,anientQianshanharateristi,stratufrkgivestratuil

2、gasarehusingandtransprtatintsetters,butthequestinfissingftheelldrillingliquidallexistsinstfelldrillingfthisstratuatpresent.ZG7-8STDellistheeyesellfsallellf152.4,elldrillingurseelldrillingliquidpassinandutnly,eisitleakttakeethdthatgetinttbreastabvequestin,hpetffervaluablereferenefrnstrutinftheellfthe

3、saetypefthisarea.Keyrds:AnientQianshan;elldrillingliquid;iss;brehileleaking1概述地质概况:桩西古潜山位于济阳坳陷沾化凹陷东部的埕北五号桩孤东隆起带中段,该井位于桩西古潜山西北部的ZG21北井区,主要含有层位为奥陶系上马家沟组、下马家沟组和冶里-亮甲山组,储集空间主要为溶蚀孔洞及裂缝,地层岩性主要以灰岩为主。原ZG7-8ST井在38753887钻遇高压油气层,先后经过12次循环压井,拆井口防喷器、安装采油装置并下油管替重泥浆时,井口喷出大量油、气、泥浆混合物,关井套压10Pa,油压20.2Pa,完井。在后续作业队施工时用

4、高比重泥浆把井压住了,未投产。本井是在ZG7-8STD的根底上加深,即从3887加深到4611,在井深3950时出现严重漏失,由于遇见良好的油气显示提早完钻,完钻井深4380,实际漏失钻进井段430。原井套管数据:技术套管钢级P110,外径244.5,壁厚11.99,下深03433.61;尾管钢级P110,外径177.8,壁厚10.36,下深3848.20,当时完钻井深3887.33。开钻即为四开。2施工中的难点及分析后措施2.1难点(1)加深前该井在钻出尾管鞋40处,发生严重井涌,装采油装置关井油压显示21Pa,地下油气层活泼,钻井施工难度大。(2)技套内使用127钻杆,尾管内使用88.9钻

5、杆,钻柱在井内长时间运转,对套管及接头磨损严重。(3)尾管内径157.08,钻头直径152.4,相差仅4.68,假设有井下落物就能造成卡钻,井口操作纯熟度要求高。(4)钻进到3950时,钻井液全部漏失,只进不出;导致其性能无法测量。(5)钻井液不返出井口,无法判断岩屑的携带,环空的清洁难度大。(6)钻进边漏边打,泵压只有3Pa,假设处理不当,极易造成接单根沉砂卡钻事故。2.2分析后措施(1)保证封井器安装质量,按设计要求对封井器进展试压,做好井控工作。(2)针对技术套管较深,选用了带螺旋槽的防磨套,减少了钻具与套管的接触面积,同时也降低了防磨套的磨损,保证了井下平安。(3)起下钻严格控制好速度

6、,特别是在尾管内;制定好严格的钻进措施,确保每道工序井然有序。(4)用好搬土浆,确保井下岩屑的携带。3现场施工四开井眼轨迹控制及技术参数:38873938;152.4Bit+330310+120.7ND1根+120.7D8根+88.9HDP21根+88.9DP+311410+127DP技术参数:钻压60KN,转速50r/in,排量20L/S。39384059;152.4PD+330310+120.7ND1根+120.7D8根+88.9HDP21根+88.9DP+311410+127DP技术参数:钻压30KN,转速50r/in,排量20L/S。40594380;152.4PD+330310+12

7、0.7ND1根+120.7D5根+88.9HDP21根+88.9DP+311410+127DP技术参数:钻压30KN,转速50r/in,排量20L/S。4技术措施总结4.1钻进过程(1)钻进时尽可能大排量清洗地层,控制在20L/S,顶驱40r/in,钻压30KN。钻进时由于上部技术套管与钻具间隙较大,钻具旋转时磨阻不很稳定,出现忽大忽小的现象,导致指重表灵敏针不灵敏,这时可以辅助通过观察扭矩表来进展钻进。扭矩表控制在810。(2)为保证钻进中钻具与套管的光滑,减小摩擦产生的热量,在环空中用1寸或6分水管注入清水进展光滑。(3)钻进时假设出现2放空(钻时由慢变快)现象,提起循环观察1h,观察井口

8、有无气体变化。(4)钻进1个立柱后,从罐内打入高粘钻井液103153,用清水泵入井底,循环中尽可能的清洗沉砂,排量18L/S,时间40in50in。(5)钻进过程中钻台留好值班人员,注意观察好井口,看仪器检测有无气体逸出,假设发现要及时处理。提1个单根关127钻杆半封,翻开19#液动阀,17#节流阀,翻开液气别离器通路,建立循环放喷,气量大时点火,同时小排量开泵5L/S循环。(6)钻进中亲密观察好泵压变化,假设出现持续升高大于9Pa,上提钻具,排量降至10L/S15L/S循环,观察井口变化,及时通知值班干部。4.2接单根过程(1)钻进完1个单根后要上提钻具,排量控制在25L/S28L/S。大排量清洗井眼,循环20in后,上提所钻井深的1个2个单根,停泵10in后下放钻具。看钻具是否能下放到底,到底正常后不开泵上提观察磨阻变化,不能到那么底继续循环,直至正常。(2)接单根时,应在井底清洁的情况下进展。接单根时把井内钻具上提一个单根坐稳后,卸开甩在小鼠洞内,再接立柱下放到底继续钻进。5结论与建议(1)制定好上述技术措施后进展施工,能有效的控制岩屑的沉积,通过全程起下钻来看,配好钻具下钻到底,井底沉砂只有3,起下钻一切顺利并无其他情况的发生。(2)通过优选钻头,四开后用四翼PD钻头,优化钻进参数,调整钻井液性能,来替代邻井的镶齿牙轮钻头组合,在后续施工中能减少起下

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论