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文档简介

1、跑冒滴漏串油事故汇 编30倒罐欠检查,消防线跑油1982正9月19日,厂常压装置灯油进209#罐。8时10分,从209#罐又向206#罐倒油。9时10分,操作员去罐区检查,没有发现问题。14时停泵、计算灯油产量时发现有问题,但并未引起重视。直l5时10分再次到罐区检查,才发现灯油已从206#罐新安装的氟蛋白灭火管线漏出。共跑油二十一吨多,直接经济损失价值八千九百多元。原因及教训:当班A员检查不细,巡回检查不够。206#罐新改造安装氟蛋白灭火管线后第一次进油,但管线阀门没关严。因此,新建或检修完的油罐,必须全面检查无误后方准投用。31擅离职守,装车跑苯l980年6月18日4对30分,厂液化气装车

2、站台要装一车二甲苯。当班班长主动到该台帮助工作。与其它岗位联系后,开始装车。5时10分,二甲苯槽车还差两个格就要装满了。此时,他因病离岗去厕所,但未跟任何人打招呼。5时20分,他回到岗位时发现槽车已满溢。跑损二甲苯八吨,直接经济损失五千六百余元。教训:操作人员因病因事离岗时,必须将岗位生产情况向有关人员妥善安排,绝不能象此事故中明知槽车快要装满,还擅离职守。32盲目乱开阀,跑油近百吨1984年7月17日,厂油品车间副主任根据厂调度指令,通知调合罐区油槽员将608#罐不合格汽油倒入二罐区206#罐。并通知二罐区班长和当班人员做好收付工作。10时50分开始启泵倒油后,副主任用电话问二罐区当班人员见

3、油没有?计量员讲:“现在还看不出来。”过一会又联系,对方讲:“进了点”。(实际上205#罐同时进装置生产的汽油)油槽员自认为倒油正常。13时25分,油已倒完,计量员去量油,发现油量不对。经和车间技术人员一起检查,发现油槽员错开早已停用的装车线阀门,倒罐的油全从装车线断裂处跑掉。共计跑损不合格半成品汽油近一百吨,直接经济损失一万九千余元。教训:类似错开阀门事故时有发生,一方面岗位人员要增强责任心,熟悉本职业务;另一方面还应加强管理,增加标记,注碉:工艺流向;对废弃阀门和管线及时妥善处理。33检查不严不细,贯通管线跑油l982年11月12曰,厂总调度给贮运车间值班员指令:用35#柴油贯通44#线防

4、冻,并要求贯通前把系统管线检查好,值班员仅对车间外部管线进行了检查,没有检查车间内部管线,此前,44#线于10月20日为了防冻,在柴油泵房40米处的4#法兰已被拆开,但此事车间没有向岗位人员交待。14时43分,值班人员让司泵工开泵后没再检查。价值八千三百余元的三十三吨35#柴油,就这样从4#法兰口处自流掉,直到后来被送饭人员发现,才停泵。34559#罐冒罐跑油事故2000年11月10日白班,厂双加罐区559#罐正在进油,班长陈某和罐区操作工罗某责任心不强,巡回检查不严细,岗位责任制不落实,对559罐进油量掌握不准,心中无数。同时未能及时发现559#罐钢带表卡尺,在12时的巡回检查中,没有仔细地

5、检查559罐的油高。13时559#罐发生冒罐跑油事故,共跑油458吨。事故原因:责任心不强,巡回检查不严细。班长陈某和罐区操作工罗某在巡检中没有仔细地检查559罐的油高,未能及时发现559#罐钢带表卡尺,同时对559#罐进油量掌握不准,心中无数,是造成冒罐的直接原因,车间管理监督不到位,岗位人员在执行制度上有严重的漏洞。应吸取的教训和采取的防范措施:职工的教育,提高职工工作责任心和安全意识。严格执行岗位巡回检查制度,按时按点、按内容进行巡检。巡检时要加强对在用油罐的检查,对在用油罐的油高要掌握准确,做到心中有数,发现问题,及时处理。35造成一催化装置抽空的生产事故2002年6月13日8时30分

6、,厂输油车间中间罐区操作工吴某去改罐,由于他责任心不强,在没有看清阀门的情况下,便进行操作,以至于关错阀门,把13#罐43#线(一催化原料线)的阀门关闭。后巡检回头才发现自己改错流程,他随即把13#罐43#线的阀门打开,但已造成一催化装置 原料泵抽空11分钟的生产事故。事故原因分析:区安全操作罐制度执行不严。罐区操作工作票制度、流程图挂牌制度和阀门挂牌制度执行不严,操作工吴某在没有看清阀门的情况下,便进行操作,以至于关错阀门。当班的操作工责任心不强,没有加强巡回检查,及时发现吴某关错阀门。当班班长没有尽到做班长的责任,在改流程的重要工作中,没有在现场监督,事后没有尽快核查操作工所改动的工艺流程

7、是否正确。应吸取的教训和采取的防范措施:强职工的安全意识的教育,加强职工的岗位技术培训。严格要求职工认真执行工艺流程图和阀门挂牌制度,改罐前要认真核对罐区操作票。重要工艺流程改动,班长到现场监督所改动的工艺流程是否正确。工艺流程改好后,班长尽快到现场重新核查所改动的工艺流程是否正确。车间及时修订和完善罐区各岗位的操作规程,并认真组织职工学习,杜绝误操作的发生。36半成品油装车事故1995年7月31日3时40分,厂装油车间南罐区检尺岗位操作工接到25辆槽车装7#汽油通知,检尺班长曾某安排163#罐成品油付车。检尺工把该指令用电话通知罐区台好航煤罐区操作工张某接到电话,便立即告知乙烯原料罐区岗位操

8、作工张某:“用163#罐付25辆汽油车。”乙烯原料罐区岗位操作工张某接到通知后,既没有详细查看油罐操作记录动态,又没有填写油罐区操作票,也没在流程图上挂牌。便到乙烯原料罐区开173#罐136#线阀门,随后在无人复核流程是否准确的情况下,便用电话通知00l泵房操作工谢某:“173#罐136#线已改通可装车。”谢某便在3:40时开泵装车。期间罐区班长严某巡检回来,乙烯原料罐区岗位操作工张某也没告诉他装车之事。直到4:40时,乙烯原料罐区岗位操作工张某准备去巡检时心里觉得不妥,便去查看操作记录,才发觉173#罐是半成品油,便立即用电话通知100l泵房谢某停泵,避免事故的继续扩大。此时,油台三线12辆

9、槽车己装满,四线有部分槽车己装一半,经核算173#罐共付油681吨。事故原因分析:乙烯原料罐区岗位操作工张某在接到装车指令后,没有认真落实指令准确性的情况下,错误地把173#罐半成品油作163#罐成品油付车,造成装车质量事故。张某对油罐动态心中无数,工作责任心极差,严重违反工艺纪律且违章操作,是造成这次事故的直接原因。综合班长杨某、罐区班长严某没有尽职尽责督促有关岗位执行各项规章,对岗位操作工要求不够严格,致使制定的操作制度在张某一系列操作中等于虚设,这是班组执行有关制度检查,管理不严的表现。车间管理存在漏洞。车间职工安全教育不到位,职工安全责任感不强。车间管理人员监督不到位,安全规章制度不落

10、实,致使有部分职工不执行制度,违章违纪。应吸取的教训和采取的防范措施:严格按执行罐区作业安全操作规程,装车作业要按规定填写油罐区操作票,在流程图上挂牌,班长对操作流程进行复查确认。加强车间的管理,监督各项安全规章制度的落实。加强职工的教育,提高职工工作责任心,严格遵守各项安全管理制度和规定。37装油车间航煤罐区军航与民航串油质量事故1998年9月3日3:10,厂装油车间航煤罐区要装17辆军航车。当班(东五班)班长周某安排装47#罐军航成品油。航煤罐区岗位操作工赵某在没认真核对装车流程,也没有进行流程图挂牌确认的情况下,改通了47#罐21#线进行军航装车。由于当时136#罐民航成品油正在用21#

11、线送油付港口,造成了136#罐民航与47#罐军航串油的质量事故。事故原因分析:操作工赵某责任心不强,违章操作。在没有进行流程图挂牌确,不清楚航煤罐区管线流程使用的情况下,便进行装车操作,以至于开错阀门。当班班长周某责任心不强,违反罐区操作规程,没有严格执行操作票复核制度。应吸取的教训和采取的防范措施:加强职工的安全意识教育,增强职工工作责任心;严格执行罐区安全操作规程,落实罐区操作票制度,罐区操作严格执行工艺流程图挂牌和阀门挂牌制度,班长要认真执行操作票复核制度。38槽车检查不仔细,底阀损坏跑油2004年2月24日零点,厂车台北线来7个槽车装沥青。沥青五班的三个装车工在收到工业站传真过来的槽车

12、合格单后,麻痹大意,过于相信工业站,而未按规定对来车逐一进行全面检查。开始装车后的15分钟,装车工张发现其中的一个车号为0778290的槽车底阀漏油,马上停该槽车鹤管的装车阀,经检查为底阀严重缺损,无法关闭,只能眼睁睁地看着已装入槽车内的油全部流光,共计跑油087吨。事故或事件原因分析:装车工工作责任心差,未按规定在装车前对槽车进行全面检查,槽车底阀那么明显的损坏只要稍稍留意就可以发现。工业站将槽车交沥青车间前,未严格把关,致使有严重缺陷的槽车及检验合格证送往沥青车间,留下隐患。应吸取的教训和采取的防范措施:要求铁运公司严格把关,确保来车车况完好,阀门等附件按要求关严。车间严格执行装车前槽车检

13、查登记制度,车间加强监督考核。加强职工HSE意识教育,增强职工责任感和安全意识。39倒完油后不关阀,导致送油时串油的生产事故2003年2月14日,厂沥青二班燃料罐岗位操作工梁,接上班交班196#罐油捣去89#罐,捣油流程为:196#罐一远洋油线一7#泵一147#线进89#罐,17:30时停,但未关196#罐远洋油线出口阀。18:10时,梁按调度指令开195#罐远洋油线阀付装车,根据装车程序要先顶线,因管线伴热不通要处理,直到21:10时才顶通,21:30时顶完线,操作工到195#罐检前尺时,才发现196#罐远洋油线出口阀未关。窜油前195#罐为满罐的200#重油,罐空33l米,196#罐存半成

14、品的重质杂油,罐空1068米。窜油后,经检尺,195#罐压了364米油进196#罐,窜油量为1350吨。事故或事件原因分析:操作工梁工作责任心不强,上班思想不集中,在完成196#罐捣油到89g罐的生产任务时,未能及时按规定关好196#罐的远洋油线阀,导致17:30时至2l:30时间,长达四小时的串油事件发生。当班班长曾、副班长周,操作工梁未能落实罐区操作票制度,未按至求执行罐区流程改动审批和现场流程复查制度,至使错误流程不能被及时发现,也是导致串油事件发生的主要原因之一。在春节长假后,虽然车间一再在交接班会上强调了节后的有关安全工作,并加强了抽查力度,但部份职工私事较多,上班时精神分散。车间工

15、艺专业管理人员,对生产一线工艺纪律、操作票制度执行情况检查督促不严不细,安全管理有所松懈,给安全生产带来隐患。应吸取的教训和采取的防范措施:严格执行罐区操作票制度和罐区流程图及阀门挂牌制度,对改动的流程要进行检查确认,防止流程错误造成事故。加强工艺纪律和操作纪律执行情况的检查,对各岗位的工艺操作情况、巡回检查制度执行情况、罐区操作票制度执行情况和罐区流程图及阀门挂牌情况进行检查,发现问题严格按照车间工艺管理制度进行考核。加强职工的教育,提高职工的工作责任心和安全责任感。40扫线罐连续收高温油,油罐逼压罐顶焊缝撕裂的设备事故厂沥青车间燃料油罐区88#罐是全厂的重污油扫线罐,罐容为5000m3。2

16、000年6月27日,因87#扫线罐液位较高,切换至88#罐使用。投用前88#罐罐空为12240米。7月7日白班至7月8日四点班,88#罐只收焦化装置扫线油和退油。7月8日15时12分,当班重油五班操作工在渣油泵房操作室内突然听到一声爆响,立即到现场检查,发现88#罐罐顶与罐顶第一圈板焊缝在西北方向撕裂约10米左右。当班班长周亚仁马上向厂调度汇报,并立即通知车间有关领导。15:50时车间有关领导赶到现场,组织当班操作工对88#罐进行全面检查发现:、罐壁双金属温度计显示温度为75;、罐空为104l米;、油罐蒸汽加温管阀门关闭;、油罐除罐顶与第一圈板焊缝撕裂约10米外,其余罐壁无发现有变形、拉裂现象

17、,罐底板无拔起、拉裂现象,油罐周围无油迹。事故或事件原因分析:由于88#罐内各种重油的组份复杂,比重大于10和小于10的组份都有,造成油水不能很好分离,形成油水混杂状态。当焦化装置开始退油时,由于油温较高,水遇到高温油发生局部突沸,产生大量蒸汽,形成瞬间压力,将88#罐相对薄弱的罐顶与第一圈板之间的焊缝撕裂。应吸取的教训和采取的防范措施: 重新计算测定扫线罐的安全罐空,保证操作不超安全罐空。 严禁操作工在收扫线油时上罐项操作,保证操作工人身安全。 87#罐、88#罐定期及时安排脱水,进料前要将罐内的水脱干净,防止突沸,造成事故。 禁止高温油(油温120)连续30分钟进入87#、88#扫线罐。

18、扫线罐罐顶结构重新委托设计,以杜绝同类事故的发生。41阀门该关不关,中间阀坏造成串油1996年元月18日11:50时厂车间岗位,按调度通知捣202#罐混渣进196#罐,流程是经渣油泵出口线转远洋线进196#罐。同时乙烯泵抽90#罐20#油送乙烯贮运车间。因为195#罐远洋油出口阀门前一周已坏,无法修理,阀门打开后关不回来,而同一集合管的乙烯出口阀门,上班送完油又没有关阀,只关了集合管的罐壁总阀。因此,从万吨罐捣来的混渣经远洋油线,在进196#罐的同时,也经过195#罐的集合管,串到了泵入口的乙烯专用线,大部分油窜到泵入口,经泵送到了乙烯,一小部分沿乙烯专用线串回了90#罐。事故后经过反复盘点,

19、90#罐油没有付出量,反而多出104667吨,整个燃料油罐,当日除送乙烯外,进出油量相差625568吨。这个量就是当日乙烯泵送给乙烯的实际油量。再对196#罐单独计算进出油量,其进油量与202#罐付出量不相符,相差720991吨。经过以上分析可知,其中一部分送给了乙烯,另一部分串回了90#罐,用泵量来计算,总串油量中有580吨左右,送给乙烯这个量与乙烯实收到油量基本相符。另外串回90#罐的油量为140991吨。事故或事件的原因分析:直接原因:操作工未能严格按罐区操作票制度进行操作,班长复核流程工作流于形式,未能把好流程关。车间各级管理人员安全思想麻痹,管理放松,暴露了车间在罐区工作管理上存在制

20、度执行不严不细的问题。燃料油罐区工作任务繁重,交叉作业情况多,罐区流程设置不合理,也是导致事故的原因之一。应吸取的教训和采取的防范措施:格工艺纪律,特别是“不用的阀门要关死”这一点,严格落实,切实防止事故发生。严格执行罐区操作票班长复核制度,做到避免漏洞,减少失误;车间应加强罐区操作的检查管理工作,严格罐区操作票和挂牌操作制度。42收油管线串扫线蒸汽,油罐罐顶爆裂1995年12月27日16:00时,厂车间在交接班时安排将三蒸馏也门渣油(针入度46)改进原料罐,流程为:三蒸馏渣油线一0#线一200#沥青原料罐。接班后原料罐操作工、氧化泵工及调和罐操作工分头进行改流程。16:15时左右,原料罐操作

21、工听到一声爆响,检查发现200#罐顶有烟气冒出,意识到200#罐可能出了问题,于是马上赶赴现场,到达200#罐前处,发现200#罐罐顶西南方向已裂开10米左右,有大量蒸汽冒出,罐内还有响声,于是立即关死200#罐入口阀门,并通知其他岗位操作工将刚才改的流程阀门全部关回。事故或事件原因分析:事故的直接原因:氧化泵操作工流程不熟,错将一蒸馏渣油线当成三蒸馏渣油线,将一蒸馏渣油线的流程改通了0#线至200#罐的流程,因一蒸馏渣油线正在停工吹扫,大量水、蒸汽进入200#罐,使200#罐发生突沸,将罐顶掀开。事故间接原因:车间在职工教育方面存在薄弱环节,上岗考试流于形式,日常职工教育工作不扎实;另外工艺

22、管线标识不清也是原因之一。应吸取的教训和采取的防范措施:加强职工技术素质培训;加强工艺管线标识的工艺管理。油罐进油过程中,要加强巡检,发现问题及时处理。43责任心差,新罐阀门未关严造成跑油事故厂199#罐与200#罐是二个新上沥青原料罐,199#罐存伊朗丙沥2908吨,200#罐建后未投用。1995年8月31日17:00时,因生产需要,管线岗位操作工梁打开199罐0#线出口阀,由沥青原料泵抽原料去调和罐生产重交沥青。9月1日上午8:30时间干部巡检时发现200#罐人孔有油流出来,造成200#罐周围约有18吨沥青跑损。事故或事件原因分析:事故直接原因:操作工改动流程时,未检查出0#线与200#罐罐底线的连通阀未关,当199#罐0#线出口阀打开时,199#罐内的沥青原料从0#线经200#罐罐底阀窜入200#,因200#罐未封人孔,因此造成了跑油事故。交接班制度未真正执行落实,巡回检查制度未能得到很好落实,存在走过场的现象。吸取的教训和采取的防范措施:加强工艺纪律管理,严格执行交接班制度,操作工要按要求进行巡回检查。加强职工的安全意识教育,提高职工的安全工作责任心。44收油不巡检,油罐冒油1993年8月17日,厂零点班接班后,98#罐续收丙沥A、B套沥青。上班23:00时该罐尺头为555米罐空。0:35时,操作工

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