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文档简介

1、热烈欢迎 各位领导莅临指导 第1页,共51页。山西分公司引进大型氧化铝设备国产化项目 简要介绍第2页,共51页。3、项目概况 4、前期准备情况 5、项目的实施情况6、设备国产化情况7、试生产及生产准备情况8、环保及劳动安全卫生1、中国铝业山西分公司基本情况10、资金筹集及管理9、 档案管理 2、建设依据 目 录11、工程结算、竣工决算 12、经验和教训第3页,共51页。中国铝业山西分公司地处山西省河津市境内,距市中心14KM,是国家“六五”至“八五”期间的重点建设项目,1983年开工,1987年7月一期氧化铝工程建成投产。1994年8月二期氧化铝工程全部建成投产,累计形成120万吨氧化铝生产能

2、力,其中一期20万吨,二期100万吨。一、二期工程总投资50.17亿元,至2001年底形成资产总额80.13亿元。2001年生产氧化铝131.8万吨,2002年生产氧化铝136.7万吨。2003年上半年完成73.48万吨,预计全年完成140万吨。1、山西分公司基本情况第4页,共51页。 根据国家计委关于实施氧化铝设备国产化的政策要求,山西分公司主动申请承担了氧化铝设备国产化项目的实施。2000年10月,中国铝业山西分公司委托沈阳铝镁设计研究院编制完成了山西铝厂引进大型氧化铝设备国产化项目可行性研究报告,并以关于山西铝厂引进大型氧化铝设备国产化项目可行性研究报告(中铝(筹)发字2000043号)

3、上报了国家计委,国家计委于2001年1月以关于山西铝厂引进大型氧化铝设备国产化项目可行性研究报告的批复(计产业2001116号)进行了批复,同年3月中国铝业公司以关于山西铝厂引进大型氧化铝设备国产化项目初步设计的批复(中铝规字2001032号)对项目的初步设计进行批复,同意开工建设。2、建设依据 第5页,共51页。 山西分公司是我国氧化铝行业第一家引进氧化铝大型设备的工厂,是我国氧化铝行业最大的百万吨级的大厂。为发展我国的铝工业,提高我国氧化铝生产的技术及装备水平,山西分公司在引进国外的先进技术及装备的同时,就非常注意消化吸收引进的先进装备。在国家计委实施国产化项目之际,中国铝业山西分公司主动

4、申请承担氧化铝设备国产化项目。引进大型氧化铝设备国产化项目主要包括六个子项即:1、悬浮焙烧炉的国产化 2、拜耳法溶出压煮器的国产化 3、隔膜泵国产化及熟料窑密封技术改造 4、叶滤机国产化及深度脱硅技术改造 5、氢氧化铝浮游物回收技术改造 6、连续碳分技术改造 3、项目概况 第6页,共51页。 新建一台产能1300吨/日的悬浮焙烧炉及配套的氢氧化铝过滤系统。整台炉的设计、制造和安装调试全部国产化 。焙烧炉的操作全部采用计算机控制,其自动控制水平不低于引进的2和3焙烧炉。该项目计划投资10122万元,实际投资8637万元。3.1 悬浮焙烧炉国产化项目简介 第7页,共51页。 法国铝业公司设计的拜耳

5、法高压溶出,由于传热能力不足达不到260的溶出温度,并导致减少了保温溶出时间,溶出指标达不到设计要求。为确保在260下保温溶出4560分钟,需对现有两组高压溶出机组进行完善,主要是每组增加2台(共4台)压煮器。项目实施后整个溶出机组可满足溶出铝土矿的工艺技术条件及指标,提高传热效率,增加氧化铝年产1万吨。新增的溶出压煮器并入现有的溶出机组,配置在已有的溶出压煮器北侧。该项目计划投资2037万元,实际投资1549万元。3.2 拜耳法溶出压煮器国产化简介 第8页,共51页。 本子项主要有两部份内容,一个是将三台油隔泵进行改造;二是改造熟料窑的窑头窑尾密封,达到提高喂料压力、提高雾化程度、增加换热效

6、果;减少熟料粉尘外逸,改善环境。改造后窑的产能可提高1t/h,运转率提高2%,由此每年可增加氧化铝产量1.5万吨。该项目计划投资1567万元,实际投资169万元。3.3 隔膜泵国产化及熟料窑密封技术改造简介 第9页,共51页。山西分公司烧结法粗液脱硅现采用两段脱硅工艺。该工艺存在着碳分精液A/S低、石灰乳加入量大、精液浓度底等问题,为实现达标达产、生产砂状氧化铝,就必须对现有脱硅工艺进行必要的改造,以适应碳分连续分解的需要。根据物料流量的计算,需要增加385m2的叶滤机和20m的沉降槽各一台。叶滤机安装在已有的厂房内,新增的6沉降槽配置在已有的5沉降槽的东侧。该项目计划投资828万元,实际投资

7、979万元。 3.4 叶滤机国产化及深度脱硅技术改造简介 第10页,共51页。3.5氢氧化铝浮游物回收技术改造简介 氢氧化铝种子分级及过滤主要是通过立盘过滤机来实现的,按原设计要求,立盘过滤机过滤后的母液浮游物含量3.0g/l,而实际生产过程中,数据比设计指标要求高出许多(在10.0g/l左右),导致生产效率下降。 本项目在立盘过滤机之后增加8台袋滤机,对经过立盘过滤机的拜耳法部分母液浮游物进行过滤回收,提高过滤效果,增加生产效率。并增加8台板式换热器,对拜尔法母液和精液进行热量置换。该项目计划投资3237万元,实际投资4065万元。第11页,共51页。 多年来,碳酸化分解一直采用单槽间断作业

8、,这种流程设备利用率低,操作劳动强度大,生产波动大。 连续碳分技术改造是将间断碳分改为连续碳分,这种流程可实现“边进料,边通气分解,边出料”,使分解率可由87%提高到90%以上。该项目计划投资575万元,实际投资751万元。3.6连续碳分技术改造简介 第12页,共51页。4、前期准备情况 第13页,共51页。4.1组织机构为加强对项目的组织领导工作,在国家计委、中铝公司的正确领导和密切关注下,中国铝业山西分公司成立了以孙兆学总经理为组长,马达卡、武建强、丁安平为副组长、各有关处室负责人参加的国产化项目领导组,明确了领导组及各成员单位职责,从项目的立项、设计、施工管理、资金管理、设备、材料供应、

9、投料试车、交工验收、项目后评价等各个环节,都做到分工明确、各负其责。第14页,共51页。 2000年1月由山西分公司与沈阳铝镁设计研究院合作联合完成了山西铝厂引进大型氧化铝设备国产化项目可行性研究报告,可行性研究报告审查通过后,由山西分公司设计院和沈阳铝镁设计院两家设计单位联合完成了初步设计和施工图设计。满足了施工及做工程预算的需要。项目中包含六个子项,其中:“增建4#焙烧炉系统”项目,根据厂房设计需要,由西安勘察设计院进行了详细的地质勘察,其它几个子项地质资料利用氧化铝厂原有的地质资料。4.2设计情况 第15页,共51页。 引进设备国产化项目材料供应由山西分公司供应部负责,供应部对此高度重视

10、,就如何保质量、保工期、降成本、更好地服务等方面召开了专题讨论会,采取了一系列保障措施,特别是对四焙烧项目,成立了由主管处长、科长、计划员组成的专项物资供应组,采取“急事急办,特事特办”的工作原则,确保了国产化项目所用主材的供应,为国产化项目的按期完工提供了有力保障。4.3材料供应情况第16页,共51页。 引进设备国产化项目六个子项设备总量为:4163台件、5162. 91万元,截止2002年6月末设备全部出库。在设备订货过程中,采取的做法为先询价、比价,实行货比三家,然后进行招标。招标订货的主要设备有:焙烧炉的电收尘器、排风机和真空泵,高压溶出机组完善的溶出加热器、氢氧化铝浮游物回收技术开发

11、的板式换热器等。这样不仅保证了设备质量,而且也大大降低了设备投资。4.4设备供应情况第17页,共51页。5、项目的实施情况 第18页,共51页。5.1工程招投标情况 六项国产化项目的招标及合同签订是在遵守中华人民共和国招标投标法、建筑法、合同法、山西省建设工程施工招标投标管理实施细则、中国铝业投资管理暂行规定等国家、省、中铝公司一系列法律、制度的基础上,一切从中铝股份的根本利益出发开展招标及合同管理工作。六项工程除氢氧化铝浮游物回收(属技术开发项目)外,全部采用招标方式发包,通过招标均择优选定了施工单位,节约了投资,并为缩短施工工期、提高工程质量标准奠定了基础,真正做到了每办一件事都要以符合国

12、家法律规定并经得起政府建设主管部门整顿建筑市场的检查为前提。第19页,共51页。本项目共签订建安合同17个,合同值6632万元,实际竣工结算值6616万元。 5.2合同管理情况第20页,共51页。 自引进氧化铝大型设备国产化项目立项及可行性研究批准的时间计起,施工图设计3至5个月,大型设备制做周期6至10个月,引进大型设备国产化工程的建设工期具体如下:1、新建的4炉实际建设工期个月,比已建成的3焙烧炉建设工期缩短了一半。2、拜耳法溶出压煮器项目计划工期200天,实际工期185天。3、叶滤机国产化及深度脱硅技术改造项目,计划建设工期为1年,实际工期7个月。 4、碳分连续分解项目计划工期为150天

13、,实际工期为165天。5、隔膜泵国产化及熟料窑密封技术改造项目计划建设工期为75天。实际工期72天,比计划工期提前3天。6、氢氧化铝浮游物回收技术改造项目计划建设工期为12个月, 实际工期为11个月,比计划工期提前1个月。5.3项目的工期管理情况第21页,共51页。工程项目建设全面委托监理,实行了总监理工程师负责制,成立了国产化项目工程项目监理部,全面组织该项目建设。项目监理部进驻施工现场办公,及时协调处理工程疑难问题,并对工程原材料进场严格把关,对施工过程严格控制,重点工程部位旁站监督,确保了工程质量与进度。 5.4施工管理及监理情况 第22页,共51页。本项目除个别部位采用进口部件外,其余

14、设备均实现了国产化,6个子项平均国产化率83%,比评估报告中82%的国产化率提高了一个百分点 。6、设备国产化情况第23页,共51页。 丹麦史密斯公司开发设计的气态悬浮焙烧炉技术及装备,在国内外氧化铝行业广泛用于氢氧化铝焙烧,是具有国际先进水平的技术及装备,能耗低,占地小,产量大,运转率高和自动化程度高。引进开发后,该子项除平盘过滤机、电子皮带称和计算机系统进口外,其余全部国内设计、制造,设备总投资3412.87万元,国产化率达到63%,比3#焙烧炉18%的国产化率提高了45个百分点。6.1 悬浮焙烧炉项目第24页,共51页。 法国彼施涅铝业公司开发设计的机械搅拌溶出压煮器技术及装备,是拜尔法

15、强化溶出的先进技术装备,具有间接加热(节能)、机组处理能力大、溶出温度高、溶出指标好等特点。经消化吸收,该子项除减速机驱动密封系统采用进口部件外,其余均采用国内设计制造,设备总投资1016.57万元,国产化率71%。 6.2 拜耳法溶出压煮器项目第25页,共51页。 法国道尔公司的385m2凯利叶滤机,是广泛应用于氧化铝行业铝酸钠溶液精滤作业的先进设备,具有压力高、处理能力大、自动化程度高等特点。由中国铝业山西分公司、山东分公司消化吸收,全部由国内自行设计、制造,设备总投资479.3万元,国产化率100%。6.3 叶滤机国产化及深度脱硅技术改造项目 第26页,共51页。 采用山东分公司、中州分

16、公司碳分连续分解新技术,氢氧化铝质量提高,给砂状氧化铝生产创造了基本条件,使设备产能提高50%以上,碳分分解率提高1.9%。设备总投资310.01万元,全部为国内制造,国产化率100%。6.4 碳分连续分解项目第27页,共51页。 该子项采用新型喂料泵,具有喂料压力高、流量大、料浆雾化程度好的特点,设备总投资148.66万元,为国内制造,国产化率100%。 6.5 喂料泵国产化及熟料窑密封技术改造项目 第28页,共51页。 中国铝业山西分公司独立开发的具有国际首创的专利技术,使用袋滤机回收氢氧化铝浮游物,占地面积小,投资少,浮游物回收率高,自动化程度高,设备总投资2502.05万元,国产化率1

17、00%。6.6 氢氧化铝浮游物回收项目 第29页,共51页。7、试生产及生产准备情况 为了确保国产化项目建成后顺利投入生产,并达到设计产能,山西分公司有关部门及氧化铝二、三、四分厂在项目建设中期就编写了负荷试车方案、进行了生产准备、操作人员集结和培训,各项目换岗后积极地组织了72小时负荷试车并顺利地投入了生产运行。 7、试生产及生产准备情况第30页,共51页。4焙烧炉平盘过滤机系统于2002年4月11日负荷联动试车结束,焙烧炉于2002年4月29日开始烘炉至2002年5月8日烘炉完成开始带料试车。7月中旬,对三套焦炉煤气燃烧站进口蝶阀胶进行更换,8月22日开始正常下料后,4焙烧炉日产达到了14

18、60吨的最好水平,比设计产能1300t/d高出160t/d,焙烧热耗降到194NM3/t-AO。全面超过设计技术指标。7.1悬浮焙烧炉子项试生产情况第31页,共51页。新建的Ra122/123、Ra222/223分别于2002年5月4日和2002年5月31日投入生产带料运行,一次试车成功。项目完成投入生产后,溶出条件得到改善。与以前相比可以多投入一台压煮器,溶出温度提高58,延长溶出时间8分钟,从而使溶出指标进一步优化。 7.2拜耳法高压溶出压煮器子项试生产情况第32页,共51页。深度脱硅与连续碳分技术改造项目于2001年6月20日投入运行,目前生产稳定,各项技术指标达到了预期效果 。新流程投

19、用后,碳分分解率比投用前提高1.9个百分点,每年增产氧化铝0.5万吨,氧化铝一级品率提高了15.87个百分点。7.3深度脱硅与连续碳分技术试生产情况第33页,共51页。氢氧化铝浮游物回收项目于2001年4月30日开工,11月1日投料试车,12月30日正式交付生产使用。目前系统运行稳定,设备台时产能及各项技术指标均达到设计指标。立盘母液经袋滤机回收后,母液浮游物由原来的年平均10g/l左右降到1g/l以下。采用八台板式换热器进行铝酸钠溶液和母液的热量交换,母液温度平均由50升到90以上,提高了氧化铝产量,降低了蒸发汽耗。7.4氢氧化铝浮游物回收项目试生产情况第34页,共51页。8、环保及劳动安全

20、卫生 第35页,共51页。 引进大型氧化铝设备国产化项目采取的主要环保措施有: 4#焙烧炉烟气,采用一台85m2的电收尘器处理后达标排放。 4#焙烧炉氧化铝输送系统的粉尘,采用1台布袋除尘器除尘处理后达标排放。 4#焙烧炉循环冷却水增建循环水系统,循环使用不外排。 引风机、鼓风机、真空泵等噪声源采取隔离和基础减振措施。 熟料窑的窑头、窑尾密封改造后,防止了粉尘外逸。以上各项措施已全部与主体工程同时建成并投入使用, 效果良好。 2002年9月16日由省环保局主持,运城市环保局、河津市环保局及有关专家组成的验收委员会在听取了监测报告、验收报告,并进行现场检查后,通过了本项目竣工环境保护验收。8.1

21、环保工作 第36页,共51页。 引进设备国产化项目在设计、施工、验收过程中, 严格执行了“三同时”原则,严格按照国家有关劳动安全卫生设计规范和标准进行设计、施工,对影响劳动安全与卫生条件的各种因素采取了积极措施加以解决,使工作条件和工作环境符合国家有关要求。 2002年7月初,山西省安全技术检测检验所对山西分公司国产化项目的职业安全卫生实施情况,进行了现场检测、检查,经综合评价认为该项目职业安全卫生符合国家有关法规和标准;2002年7月14日,由山西省经贸委、运城市安全生产监督管理局、河津市安全生产监督管理局等部门领导和专家组成的验收组,对该项目职业安全卫生进行了专题验收。该项目劳动安全卫生通

22、过验收。8.2劳动安全卫生 第37页,共51页。 引进设备国产化项目所有图纸、资料由山西分公司设计院按工作需要分发至相关部门,并交档案处存档两份;大型设备开箱后,全部资料归档案处;竣工资料在工程完工以后由施工单位组卷并装订成册后,分别由相关单位验收鉴字后交档案处整理归档。整个档案资料的形成和验收程序依据山西铝厂建设工程交工验收工作细则,档案资料的管理严格按照国家有关标准和山西铝厂档案资料管理制度执行,保证了档案资料的系统性、准确性和完整性。 2002年7月9日,运城市档案局组织考评成员,按照国家档案管理的有关标准要求,对“引进设备国产化项目”的档案资料进行了验收。验收结果认为:项目管理程序规范

23、,施工组织措施得力,档案管理制度健全完善,应归文件材料齐全完整。该项目6个子项共归档设计前期资料11卷11册,竣工档案11卷92册,设备档案8卷23册。经对案卷内容抽查评审,各项记录及竣工图齐全,交工验收手续完备。归案率100%,完整率100%,准确率达98.5%,均达到了国家标准要求,同意该项目档案资料通过验收。9、档案管理第38页,共51页。 大型设备国产化项目属国债性项目,实际总投资16151万元,其中国家拨款2000万元,其余为企业自筹。资金做到了专款专用。在国家计委和总部的关怀与支持下,财务部门积极筹措资金,按照工程进度及时下拨,确保了项目的顺利实施。10、资金筹集及管理 第39页,

24、共51页。11、工程结算、竣工决算第40页,共51页。氧化铝大型设备国产化总概算19739.19万元,实际完成投资16151.04万元,与概算相比,节省投资3588.1万元 。其中:建安节约1741万元,设备费节约462万元,其它费用节约14万元。建设期贷款利息及铺底流动资金没有发生,共节约资金1371万元。目前已实际支付15464.04万元,尚余687万元未支付。11.1概算完成情况第41页,共51页。11.2单项经济效益分析第42页,共51页。 项目总投资979.28万元,2000年11月开工,2001年5月竣工投用,运行情况良好。该项目投用后,蒸发器每小时减少蒸水量为28.5m3,每年可

25、节约蒸汽13.5万吨。11.2.1叶滤机及烧结法深度脱硅子项 第43页,共51页。项目总投资751.06万元,2000年12月开工,2001年6月竣工投用,运行情况良好。投用后,碳分分解率由88%提高到89.9%,氧化铝一级品率提高13.54个百分点 。11.2.2碳分连续分解子项 第44页,共51页。 项目总投资4064.52万元,2001年5月开工,2001年11月竣工投用,运行情况良好。该项目投用后,拜尔法母液浮游物由10g/l左右降到0.7g/l,折合年回收氧化铝3.5万吨以上。11.2.3氢氧化铝回收子项 第45页,共51页。 项目总投资8637.52万元,2001年7月26日开工,2002年4月30日建成。该项目投用后,氧化铝焙烧能力增

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