池州海螺余热发电一季度运行总结_第1页
池州海螺余热发电一季度运行总结_第2页
池州海螺余热发电一季度运行总结_第3页
池州海螺余热发电一季度运行总结_第4页
池州海螺余热发电一季度运行总结_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、 池州海螺余热发电一季度运行总结2013年一季度池州海螺四套余热发电机组共发电9502.71万Kwh,较去年增加1619.39万Kwh,计划发电量为11490.50万Kwh,完成计划的82.7%,并网电量8860.43 万Kwh,较去年增加1636.59万Kwh,计划并网电量 10686万Kwh,完成计划的82.91%,完成年度20.51%,吨熟料发电量平均31.57 Kwh较去年同期32.49Kwh,下降了0.92 Kwh,站用电率6.76%,较去年8.36%,下降了1.6%,现将一季度池州海螺四套发电机组运行情况分析如下:机组发电量较12年完成率并网电量较12年站用电率较12年1#1553

2、.9276.8579.28%1438.5892.097.42%-1.42%2#2670.43344.7893.16%2454.99353.958.07%-1.58%3#2484.94-987.1172.24%2319.56-894.746.66%-0.76%4#2793.422184.8786.64%2647.32085.295.23%-2.42%总计9502.711619.3982.7%8860.431636.596.76%-1.6%机组吨熟料发电量较12年相对窑运转率机组运转率总停机次数较12年非正常停机次数1#31.580.3597.84%80.90%2002#36.021.16100.

3、00%100.00%0-103#30.22-2.94100.00%100.00%0004#29.263.8386.57%86.57%1-10总计31.57-0.9296.02%91.87%3-20一、1#发电机组(17000Kw)一期发电共运行2131.43h,绝对运转率97.59%,相对运转率98.35%,完成计划71%,并网电量完成计划68.95%,站用电为9.65%。1-3月份解列次数1次,属正常解列。2月利用在三线停窑检修的机会,停机处理主要是总降110KV联络线路改造,2月11日因窑停于2:10解列,13日一线窑恢复,1#机组6:44并网,累计52小时34分钟; 具体运行情况分析如下

4、:各项经济指标完成情况时间发电量月度完成率并网电量站用电率吨熟料发电量相对窑运转率机组运转率总停机次数非正常停机次数真空度kpa平均主蒸汽流量一月份911.22670.8824.469.5237.4910010000-96.298.6二月份494.9955.18432.9712.531.2192.4595.2810-97.288.8三月份919.4484.2843.618.2434.6310010000-95.895.3(二)工艺运行分析1月发电量完成计划70.8%,主要原因是三线临停检修时间长,AQC2和AQC3入口风温波动大且偏低,影响锅炉出力; 2月发电量完成月计划55.18%主要原因是

5、总降110KV联络线路改造临停52小时34分钟和二线限产停窑时间长, AQC3入口风温波动大且偏低,影响锅炉出力;3月发电量完成计划84.2%,二线限产停窑且三线窑临停检修, AQC2、3入口风温波动大且偏低,二线原料磨温度低,开20%旁路挡板放风,使得PH2蒸发量降低,影响锅炉出力.(二)存在隐患:1、PH3强制循环泵机封磨损漏水,目前备件已经到货,择机安排进行机封更换。2、二线闪蒸器回水管道靠二线原料磨处漏水,架子已经搭好,择机进行处理。二、2#余热发电(11600KW)二期发电共运行1583.28h,绝对运转率72.49%,相对运转率96.22%,发电量完成计划92.26%,并网电量完成

6、计划90.49%,站用电为8.84%。二期发电共解列2次,均属于正常解列:1、2月9日因窑停于1:25解列,当月一线窑未恢复,累计502小时35分钟,3月1日因一线窑恢复,于16:28分钟并网发电2、3月23日因窑停于16:56解列,3月27日一线窑恢复,于2:36并网,累计81小时40分钟;(一)各项经济指标完成情况时间发电量月度完成率并网电量站用电率吨熟料发电量相对窑运转率机组运转率总停机次数非正常停机次数真空度kpa平均主蒸汽流量一月 份723.81104.45665.818.0133.7410010000-95.354.52二月 份180.0790.94166.297.6531.092

7、7.2934.2110-95.250.1三月 份573.1980.73514.3910.2528.5886.8193.0310-94.7953.11(二)工艺运行分析1月发电量完成月计划104.45%,主要原因是一线窑工况较稳定,窑头AQC1入口温度提高,提升了锅炉出力,2月发电量完成月计划90.94%,主要原因是一线窑计划检修时间长且工况不稳定,窑头AQC1入口温度偏低和风量波动,影响锅炉出力,3月发电量完成月计划80.73%,主要原因是一线窑头AQC1入口温度偏低和风量波动大,影响锅炉出力,同时供暖采用二期的部分主蒸汽,使得汽轮机的出力下降.三、3#余热发电(18000Kw)三期发电共运行

8、2184h,绝对运转率100%,相对运转率100%,发电量完成计划96.96%,并网电量完成计划101.16%,站用电为7.42%。具体运行情况分析如下:各项经济指标完成情况时间发电量月度完成率并网电量站用电率吨熟料发电量相对窑运转率机组运转率总停机次数非正常停机次数真空度kpa平均主蒸汽流量一月份1114.26108.61031.037.4731.4710010000-95.595.6二月份1103.4695.791021.457.4332.7810010000-95.293.6三月份1254.33102.481161.827.3735.2110010000-94.8896.1(二)工艺运行

9、分析:1月发电量完成月计划108.6%,主要原因是AQC4、5锅炉入口风温升高且风量增大,提升了锅炉的出力,2月发电量完成月计划95.786%,主要原因是AQC4、5锅炉入口风温偏低且风量波动大,影响了锅炉的出力,3月发电量完成月计划102.48%,主要原因是AQC4、5锅炉入口风温较上个月明显上升且风量很稳定,提升了锅炉的出力.(三)存在隐患:1、AQC4主蒸汽切断阀法兰垫片破损漏汽,需待停机时处理。四、4#余热发电(18000Kw)三期发电共运行943.42h,绝对运转率87.04%,相对运转率94.72%,发电量完成计划76.48%,并网电量完成计划53.83%,站用电为7.65%。四期

10、发电共解列2次,均属于正常解列:1、2月16日因现场整改于1:10解列,于当日22:58分并网,累计21小时48分钟;2、3月7日因因7#窑限产停窑检修17:55解列,于12日16:34分并网,累计118小时:39分钟;具体运行情况分析如下:各项经济指标完成情况时间发电量月度完成率并网电量站用电率吨熟料发电量相对窑运转率机组运转率总停机次数非正常停机次数真空度kpa平均主蒸汽流量二月份178.9216.87162.837.4320.5393.5990.0510-97.540.2三月份429.6374.33399.187.0928.2392.7284.0510-96.5843.5(二)工艺运行分

11、析: 2月发电量完成月计划16.87%,主要原因是15日20:08并网和AQC7锅炉入口风温偏低且风量波动大,影响了锅炉的出力,3月发电量完成月计划74.33%,主要原因是因7#窑限产停窑检修,AQC7锅炉入口风温偏低且风量波动大,影响了锅炉的出力.(三)存在隐患:1、4#汽轮发电机组2#瓦、3#瓦瓦振为27m, 34m,瓦振偏大;2、凝汽器部分铜管(大概在20根左右)管口有少量铜锈出现。五、近期工作重点:1、发电一、二工段做好对锅炉振打维护的工作,并梳理缺失备件上报;2、随着环境温度逐渐升高,加强对系统冷却水、润滑油的监控,加大对设备点检、巡检力度,确保系统稳定运行;3、加大对冷却塔及锅炉水水质的监控力度,合理调整加药量,对药品消耗情况进行分析,做好水质分析的“三对应”管理,确保水质指标在正常范围内,特别是夏季真空降低,关注好冷却塔水质,定时对冷却塔水进行置换;4、有针对性的不断加强发电后备操作人员培养,以考代培,加大抽查力度,不断提高技能水平,增强驾驭系统的能力,避免因操作不当而引起的停机事故,加强对发电系统应急演练工作,提高员工对突发事件的应急操作技能,要求人人过关,确保机组安作稳定运行;5、加大现场“跑、冒、滴、漏”梳理整治力度, 雨季来临,检查现场设备防雨设施的完好,对不合理的防雨设施进行整改,确保设备安全运行;6、发电一工段安排对供暖换热站以及沿程管线存在问题进行梳理

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论