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文档简介

1、华能呼伦贝尔公司2012年中技术监督工作总结按照公司“技术监督管理年”的总体要求,积极开展各项技术监督工作。通过半年的努力,公司各单位基本形成了较完善的技术监督体系,各项定期工作能够按要求开展,技术管理水平不断提高,设备健康状况得到了较大改善,技术监督为安全生产保驾护航的基本作用初步体现。一、技术监督工作开展情况(一)监督计划编制2012年初,根据华能集团公司电力技术监督管理办法中的要求,结合公司2012年机组检修和重大技改项目的实际情况,编制2012年技术监督工作计划。从完善监督管理网络、完善技术监督管理制度、健全厂级监督网络功能等几方面提出了2012年技术监督体系建设的重点工作;从技术监督

2、总结交流会、技术监督月报、季报和总结,技术监督动态检查和自查等几方面提出了2012年技术监督定期工作的重点和要点;人员培训方面,明确了2012年技术监督培训专业和人员计划;热工院技术支持方面,强调了标准规范更新、协助电厂完善管理制度、积极开展对口专业技术咨询、及时发布最新技术动态、全面参与机组检修技术监督服务等几方面内容。全面贯彻于年中技术监督工作中,强化技术监督作用,不断提高了技术监督工作效能。(二)修订技术监督管理办法为进一步加强公司各发电、供热单位技术监督管理工作,参照集团公司下发执行的中国华能集团公司电力技术监督管理办法中的章节条款,结合公司技术监督管理工作的实际情况,修订了华能呼伦贝

3、尔公司技术监督管理办法,原办法由五个章节32条款组成,修订后的办法共分七个章节,37条款。办法中主要新增了公司成立技术监督管理委员会相关内容;新增了计划、实施、评价与考核等章节;新增了技术监督的范围,由原来的十二项监督增加到十五项监督,新增三项水电监督。对技术监督的计划、实施、评价与考核各环节明确提出了具体的监督手段和要求。并于2012年2月份,对华能呼伦贝尔公司技术监督管理办法(修订版)进行了宣贯,对新增加的内容及章节和细化了的管理范围和职责进行讲解、说明。(三)设立技术监督月报按照公司技术监督管理年活动要求,为进一步抓好技术监督管理年活动方案中各监督项目的落实工作,充分发挥技术监督预控作用

4、,公司自2012年4月设立技术监督月报,对各单位上报的月度工作活动总结及技术监督信息进行分析比对,按月发布各单位技术监督工作开展情况及月度指标分析报告,指出问题,提出要求,避免由于问题整改不及时而发生重大设备隐患。同时,在技术监督月报中发布公司技术监督动态信息,技术监督要求,以及未按照公司要求完成工作计划或未严格执行华能呼伦贝尔公司技术监督管理办法的情况进行通报。(四)技术监督动态检查1、2012年公司配合西安热工院对伊敏发电厂、海拉尔热电厂、达贵湖热电公司、红花尔基水电公司进行技术监督动态检查。四个单位检查共提出问题152项,其中重要问题14项,一般问题138项,建议90条。四个被检查单位已

5、对动态检查提出的问题制定了整改措施,公司将全程跟踪整改落实情况。2、公司生技部组织对煤研石热电厂和达责湖热电公司进行化学技术监督现场检查、指导。重点对制度的落实、试验仪器的使用及维护、试验项目的开展、人员培训、各项记录报表的填报、机组检修中的检查等工作进行现场检查、指导。3、公司生技部检查了达责湖热电公司创建节约环保型燃煤发电厂工作开展情况。对检查发现的问题进行指导,并提出整改建议。(五)加强机组检修中技术监督工作为充分发挥技术监督在机组检修工作中的监督指导作用,公司专门成立大修工作督导组,对检修机组从修前准备、修中发现问题处理、修后总结评价进行全过程的督导和技术支持。指导处理了汇流河发电厂#

6、3锅炉汽包省煤器再循环管孔裂纹修复问题,汇流河发电厂#3发电机线圈端部两侧固定绑绳断裂和垫块松动问题,汇流河发电厂#4机末级叶片围带断裂脱落修复问题,扎兰屯热电厂#4机振动问题,根河热电公司#6机缸体结合面漏汽问题。(六)技术监督专题会议1、召开了绝缘技术监督专题会,总结公司各单位2011年绝缘技术监督工作开展情况、存在问题,对2012年绝缘技术监督工作进行安排部署。并邀请制造厂家专业技术人员就故障判断与在线监测技术进行讲座和现场答疑。2、召开了安泰公司机组热工主保护系统配置与完善专题会,分析目前安泰公司机组热工主保护系统现状,对存在的问题提出改进措施。3、召开了循环流化床锅炉运行优化专题会,

7、邀请西安热工院专家授课,通过专题讲座、讨论及现场实际调整,各单位专业技术人员初步掌握了循环流化床锅炉运行优化调整试验的方法。4、召开了汽轮机冷端综合治理专题会,邀请西安热工院专家进行了冷端影响因素及治理措施的专题讲座,另外重点对根河热电公司、满洲里热电厂、扎兰屯热电厂、东海拉尔发电厂的冷端问题进行了深入分析,并研究制定了解决措施。(七)人员培训1、加强人员培训,提高技术监督人员的业务水平。邀请西安热工院专家在伊敏发电厂举办了电气高压试验人员培训班,培训内容为电气设备交流耐压、介损、发电机电位移等试验的原理、接线、试验结果分析,公司系统内12个单位24人参加了培训。2、邀请西安热工院专家在海拉尔

8、热电厂举办了化学技术监督培训班,培训内容为火电厂水汽化学分析基本技能、火电厂油分析基本技能、化学监督基本知识和化学监督基本技能,公司系统内14个单位55人参加了培训。3、邀请西安热工院专家及国内知名专家在海拉尔热电厂举办了继电保护定值整定计算培训班,培训内容为发电机、变压器、电动机保护定值整定计算方法和原则、保护接线原理、故障分析,公司系统内11个单位41人参加了培训。4、组织了3次供热专业技术培训,各供热单位根据本单位实际情况参加了培训。通过技术培训,学习了先进的管理理念,了解了供热行业发展方向,丰富了专业知识,提高了技能水平和供热管理水平。摸索和实践供热工作的侧重点,逐步实现供热管理由粗放

9、型向节能型转变,实现安全经济供热。(八)技术监督专责人员持证上岗为提高技术监督人员技术水平和工作能力,有效开展技术监督管理工作,根据集团公司电力技术监督专责人员上岗资格管理办法的规定及上岗资格考试的安排,公司积极印发中国华能集团公司电力技术监督专责人员上岗资格考试题库,并要求各单位高度重视持证上岗考试工作,组织开展技术监督专责人员学习、培训工作。根据集团公司的统一安排,公司编写了上岗资格考试方案,确定了考试组织方式,于3月份完成了下属14个单位共计208人次的考试工作,141人次通过技术监督专责人员资格考试。二、设备一般事故和一类障碍统计分析(一)概述公司上半年发生一类障碍1次,一般设备事故次

10、数4次。(二)事故及障碍情况简述1、伊敏发电厂汽机专业2012年3月22日13:35,伊敏发电厂#1机组#2汽泵因主汽门行程开关控制电缆接地跳闸,#2汽泵给水再循环逆止门阀瓣脱落导致逆止门超压泄漏。16:52,在处理逆止门泄漏过程中,因除氧器失压,导致#1汽泵前置泵入口汽化,#1汽泵超速保护动作跳闸,锅炉给水流量低于保护动作值,紧急手动停炉。经处理,#1机组于3月23日5:17并网。(1)原因分析#1机组给水系统共配备三台给水泵(两台汽泵,一台电泵),#3电泵因电机移至#2机组电泵调试退出备用。#2汽泵跳闸后,因给水再循环逆止门门杆断裂(断面有旧的裂痕)、阀瓣脱落,给水再循环门开启时逆止门无法

11、打开,造成系统超压,导致给水再循环逆止门门盖泄漏。(2)采取的措施及处理情况对损坏逆止门进行更换。(3)制定的预案1)立即组织对重要设备的热控电缆进行隐患排查,并规范重要辅机热控电缆的定检工作。2)做好应急预案的演练工作,提高人员的应急处置能力,遇有重大操作时,生产管理人员要指挥到位。3)加强运行人员的技术培训,提高运行人员的专业水平和应急处置能力,建立重要缺陷处理情况下的安全技术措施标准卡。4)加强重要辅机的可靠性管理,减少重要辅机的非计划停运。5)对重要辅机连锁、保护逻辑方式进行检查,对不可靠的一取一逻辑控制方式进行完善。6)给水再循环逆止门故障率较高,应采取有效措施彻底解决。2、伊敏发电

12、厂电气专业(1) 2012年1月2日,35K厂矿乙线A相电缆击穿。2012年1月8日更换新电缆,交流耐压试验合格,已投入运行。(2) 2012月2月3日,#5机5B除尘变运行中跳闸。检查5B除尘变高压侧电缆绝缘为0兆欧,高压电缆重做头处理后试验合格,已投入运行。(3) 2012年5月12日,伊敏发电厂5B除尘变差动保护、电流速断保护动作。对其电缆检查,C相接地后B相绝缘击穿发展成RC相间短路,当日对其电缆重新做头,试验合格,投入运行正常。(4) 2012年6月28日,伊敏发电厂6A引风机电机C相电缆击穿引起6A引风机电机停电。事后对其电缆检查发现电缆C相引线至三岔口15厘米处由于交接施工时做电

13、缆头时刀口太深破坏绝缘,运行后使其绝缘局部放电过热,最后引起带电体与半导体层放电。重做头后试验合格,恢复正常。三、技术监督工作计划完成情况(一)2012年中技术监督工作计划完成情况见表1表12012年中技术监督计划完成情况发电企业监督计划完成情况计划项目数完成项目数完成率(%未完成情况简要说明1658164599.22伊敏发电厂设备无法停运继电保护计划无法完成。海拉尔热电厂#2机组检修推迟,计划无法完成。(二)2012年中技术监督指标完成情况见表2表22012年中技术监督指标完成情况专业指标名称指标(为未达标原因说明绝缘预试完成率100缺陷消除率100设备完好率100电测电测仪表检验完成率99

14、.50调前合格率99.37继保保护装置投入率100保护装置正确动作率100环保除尘器投运率100脱硫设备投运率100灰渣综合利用率88.10脱硫石臂利用率100金属检验计划完成率100超标缺陷处理率100缺陷消除率100化学水汽品质合格率99.43在线仪表投入率99.62油品合格率99.88氢气湿度合格率100入炉煤取样装置投运率100煤质检率100执八、工保护投入率100自动投入率95.60主要测量仪表完好率()99.40测量仪表校前合格率()98.20(三)技术监督动态检查提出问题整改完成情况见表3表3技术监督动态检查提出问题整改完成情况统计报表电厂名称上次查评提出问题项目数截止目前问题整

15、改完成统计结果重要问题项数一M问题项数问题项合计重要问题完成项数一M问题完成项数完成项目数小计整改完成率(%)伊敏发电厂14950146.547.595.00海拉尔热电厂546512323466.67东海拉尔发电厂218201141575.00汇流河发电厂218201171890.00灵泉电厂013130121292.30根河热电公司3.528.532226.528.589.06满洲里热电厂323263212492.00扎兰屯热电厂026.5(余5.5项)26.50232386.79牙克后热电厂020200161680.00合计16.5242258.51020821884.33(四)技术监督预

16、警问题整改完成情况见表4表4技术监督预警问题整改完成情况统计报表专业一级预警问题二级预警问题三级预警问题合计项数完成项数完成率(%)项数完成项数完成率(%)项数完成项数完成率(%)项数完成率(%)合计0/0/0/0/(五)各单位按照技术监督管理办法附录D3检查情况见表5(火电)专业检查项目标准分检查方法评分标准实得分绝监督管理缘设备管理电监督管理测专业技术管理继监督机构与职责保技术管理励监督机构与职责磁专业技术工作节监督管理能能源计量经济指标报表现场查看环保监督管理专业技术工作金属监督管理专业监督工作化学监督管理专业技术工作执八、工监督管理专业技术监督电能监督管理专业技术工作汽轮机监督管理专业

17、技术监督现场主要测点、内漏点运行表单抽查(六)各单位技术监督管理年实施方案月计划完成情况见表6表6技术监督管理年实施方案月计划完成情况统计电厂名称计划项目数完成项目数完成率(衿伊敏发电厂2121100.00海拉尔热电厂211571.43达贲湖热电公司272385.18东海拉尔发电厂201890.00汇流河发电厂161487.50灵泉电厂191368.42根河热电公司322990.63满洲里热电厂191894.74扎兰屯热电厂242291.67牙克后热电厂312890.32陈旗热力公司99100.00阿荣旗热力公司191894.74红花尔基水电公司2323100.00(六)2012年中技术监督发

18、现的问题及整改效果2012年上半年各单位按照“技术监督管理年”实施方案,认真开展技术监督工作,及时发现并处理了大量缺陷和生产中存在的技术问题。各单位发现并处理的问题如下。1、绝缘监督(1) 2012年1月2日,伊敏发电厂35kVT矿乙线A相过电压引起电缆击穿。更换新电缆,交流耐压试验合格,已投入运行。(2) 2012年2月3日,伊敏发电厂#5机5瞧尘变因高压侧电缆绝缘为零,导致运行中跳闸。重做高压电缆接头,处理后试验合格,已投入运行。(3)伊敏发电厂油区低压工作变预试时发现3分接直阻超标,分析为3分接接触不良引起。改至2分接,测试直阻正常,已投入运行。(4) 2012年2月20日,伊敏发电厂网

19、控记录缺陷“三期500kVf尹换#2线传目电压偏高”。停电对伊换#2线CVTS行试验,发现C1价损超标,电容量增大3.54%。判断是由于C11电容层间绝缘击穿,使C11介损及电容量严重超标,引起伊换#2线阂目电压比B、CW相偏高。更换新品,已投入正常运行。(5) 2012年6月20日,伊敏发电厂对220kV#1高公变预试时,高压侧冲目套管介损超标为1.092%(标准tanS0.8%)。A相虽然未超标,但长势很快。2012年6月21日,对#1高公变高压侧A讨目套管绝缘油更换后试验合格,已投入运行正常。(6)汇流河电厂#3发变组110kV电流互感器B相介损值1.339%,超过标准要求(标准tan8

20、1.0%)o已更换新电流互感器。2、励磁监督(1)伊敏发电厂#3、#4机出现“脉冲计数故障”报警问题。已更换CP板及脉冲放大板。将SEDC1号接入电缆屏蔽接地由SEDC屏接地改至励磁调节器接地;#4机检修期间厂家技术人员已对励磁系统做全面检查并对#4机程序进行了升级,但启机运行一段时间后再次出现“脉冲计数故障问题,针对#4机再次出现“脉冲计数故障”问题在#3机检修时对调节器主板程序进行了再次升级,增强抗干扰能力,目前#3机没有出现过“脉冲计数故障”问题,利用#4机停机机会已对程序进行了升级,在启机后没有出现过“脉冲计数故障”报警,继续观察一段时间以确定此问题是否彻底解决。(2)伊敏发电厂#5、

21、#6机励磁调节器工控机出现黑屏问题,将工控机邮回厂家经检测为液晶显示屏二极管质量问题。更换二极管后已解决工控机黑屏问题。3、锅炉节能监督(1)伊敏发电厂#1、#2锅炉原炉渣可燃物高。根据2011年14月份电厂机组经济指标月报中的数据,#1、#2锅炉的炉渣可燃物分别为10.91%和14.37%,明显偏高(作为对比,同期#3#6炉的对应值依次为2.86%,3.83%,4.26%和3.19%),影响锅炉热效率。通过一年来锅炉运行优化调整,炉渣可燃物已显著降低。#1、#2锅炉炉渣可燃物分别为6.64%和7.63%,取得较好的节能效果。(2)伊敏发电厂优化确定不同负荷下的合理运行氧量。根据燃烧调整试验结

22、果,优化确定不同负荷下的合理运行氧量,据此调节各机组冷烟与热风的比例;规范了负荷-氧量曲线和制粉系统运行台数;降低了送、引风机单耗和排烟温度;根据煤量确定制粉系统台数;调整送风机再循环风门开度和漏风治理,使送、引风单耗进一步降低。(3)伊敏发电厂#3机组排烟温度降低。#3机组A修时,对#3锅炉空预器加装了蓄热板,通过增大空预器换热量来降低排烟温度。二季度#3锅炉排烟温度为124.06C(机组负荷系数为70.09%),去年同期#3锅炉排烟温度为134.70C(机组负荷系数为73.72%),排烟温度显著降低。4、环保监督东海拉尔发电厂#3烟气在线设备软件程序故障,造成上位机污染物折算浓度、污染物排

23、放量、烟气流速、烟气流量等数据缺失。通过设备厂家人员修改软件程序后,设备恢复正常。5、金属监督(1)伊敏发电厂#4炉主给水电动门压力取样一次门前两个管座发现表面裂纹。对裂纹进行打磨,打磨深度不到1m醺纹消除,打磨焊缝圆滑过渡。(2)伊敏发电厂#4机组低压转子1反向次末级叶根编号T12-53、T12-61有裂纹。已返厂对叶片进行更换。(3)伊敏发电厂#1机组既对内隔墙水冷壁弯管射线检验,共发现4个弯管有异物。断管将异物取出,并在高温段割管做金相分析,金相组织球化2级。(4)伊敏发电厂#1机组既发现RT861-1法加支路管座焊缝存在2条20mm40mml表面裂纹。长期运行产生疲劳裂纹,已更换管座。

24、(5)伊敏发电厂#1机组C修发现#1、#2高调门及#1高主门共有3条螺栓有裂纹,2条螺栓、1个螺帽硬度不合格。螺栓开裂可能是由于在安装时扭矩控制不当造成,已进行更换处理。(6)灵泉电厂#3锅炉冷凝器疏水管对接焊口疲劳泄漏,省煤器上水管道逆止门后弯头焊口疲劳泄漏。已进行补焊处理。(7)灵泉电厂#4锅炉#2安全阀排气管管座角焊缝疲劳开裂。已进行补焊处理。(8)灵泉电厂#4锅炉省煤器上水与冷凝器出口管连接弯头水平焊口疲劳泄漏;低温过热器北数19排迎火面1根直管段焊口泄漏。已进行补焊处理。6、热工监督(1)伊敏发电厂#5炉金属壁温测点全部显示为0。检查发现传输电缆被烤坏,已更换电缆,壁温测点显示正常。

25、(2)东海拉尔发电厂灰库料位计失灵。检查发现钢丝绳硬度较大,易脱轮。已更换软材质的油丝绳,现使用正常。(3)扎兰屯热电厂#6炉二次风执行器控制失灵。检查发现控制器内接线松动,接线端子紧固后恢复正常。必要时可考虑将执行器控制部分远离振动区域。(4)根河热电公司#5锅炉电除尘二电场阴打电机工作异常,上位机显示自动故障,震打电机不工作。经逐项调试检查,排除了热工PLC和电机控制回路的故障。发生故障的原因是由于冰雪融化漏水,导致除尘器上部室外电机绝缘降低。处理电机绝缘缺陷后恢复正常工作,并重新修复了室外电机的防雨设备。(5)伊敏发电厂个别机组TSI监测系统的振动测量存在波动现象。检查发现探头与延伸电缆

26、接头接触不良,影响振动的测量,长时间运行存在误动风险,已将#5、#6机组主机振动和6A、6B小机振动探头延伸电缆探头与延伸电缆连接的插接式全部改为更加稳定的焊接式,消除设备隐患。(6)东海拉尔发电厂#5炉#1给煤机二次表流量无显示。现场检查发现主板损坏,返厂维修后现已恢复正常。(7)伊敏发电厂#3汽轮机主机#3瓦Y方向振动由61um/s突增至127.9um/s并摆动。现场检查为就地前置器端子松动,重新紧固端子后恢复正常7、汽轮机监督(1)牙克石热电厂#2机凝汽器运行产生水锈。#2机凝汽器进行除垢处理。(2)根河热电公司#5机保护屏2点转速表失常。转速表内部部件故障,已更换转速表。(3)灵泉电厂

27、#4机循环水出口管轻微泄漏(室外直埋)。管道焊口腐蚀裂纹,已进行打磨补焊。(4)伊敏发电厂#6机6A合水泵后轴1振动大,6AJ、机跳闸。6A给水泵管道支撑顶杆松动,导致泵中心变化而引起振动,处理后恢复正常。(5)伊敏发电厂#4机组#4中压调门进行活动试验时不动(CR面面上反馈不变)。调门伺服阀损坏,更换伺服阀后恢复正常。(6)伊敏发电厂#4机组C摩发现低压1转子反向次末级叶片根部有两处裂纹。已更换新叶片,重新对叶片进行组对调整,对叶根形状进行调整。(7)东海拉尔发电厂#1机凝汽器端差大,分别为14.2C、9.8Co主要原因是电子除垢仪安装的数量少,除垢不彻底。增加#1机凝汽器除垢仪换能器,机组

28、C匿时清洗凝汽器。(8)东海拉尔发电厂#3、#4机端差大,分别为14.2C、10.6Co主要原因是凝汽器铜管脏、收球网堵塞造成,#3、#4机检修中清洗凝汽器铜管,清理收球网,清理水塔塔盆,更换缺损的溅水碟。(9)东海拉尔发电厂#3、#4机低加疏水调节阀不能自调节,运行中负荷变化需手动调整水位。#4机组疏水调节阀已更换,#3机低加疏水器改造已列计划(10)海拉尔热电厂#1机#1真空泵叶轮出现裂纹。厂家焊口出现裂纹,已更换叶轮。(11)伊敏发电厂#6机高压导汽管和中压导汽管法兰密封垫冲蚀损坏。密封垫安装问题,已更换新密封垫。四、存在的不足1、各单位负责生产的领导对技术监督工作重视程度不够,技术监督工作重点不突出,思路不明确。2、技术监督月报、季报审核把关不严,数据填写有错误。3、技术监督动态检查查出问题整改情况落实有差距。4、“技术监督管理年”实施方案月度计划项目少且空洞。五、2012年下半年技术监督工作重点1、继续认真做好技术监督专业上岗考试工作,加强技术监督相关人员的培训,

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