xx技术总结_-_副本_第1页
xx技术总结_-_副本_第2页
xx技术总结_-_副本_第3页
xx技术总结_-_副本_第4页
xx技术总结_-_副本_第5页
已阅读5页,还剩19页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、技术工作总结2课题背景3除盐水系统4套阳离子交换器4套阴离子交换器单套产水量在80150m3/h,阳树脂采用氢型阳离子交换树脂。阴树脂采用2017阴离子交换树脂系统采用并联运行。4再生系统流程系统共有两套再生系统,可以同时供阴床和阳床系统再生,5再生工艺 阳床 阴床常温稀碱液再生正常置换时间为90分钟正常置换时间为90分钟现在浓度和时间控制都很模糊再生工艺控制:无温度控制,无精确浓度控制,有粗略连度控制,无置换末端水质检测标准。浓度为2%4%浓度为3%6%常温稀盐酸再生6再生盐酸消耗2.5吨/万吨水、碱为1.8吨/万吨水,冬季由于水温较低而消耗更高,根据现有水硬度情况,还有近20%的空间可以降

2、低。再生消耗情况7课题目标8实现除盐水盐酸耗降低15%碱降低10%产水效率提升6%实现效益20万元以上通过实验总结出一套较为标准的再生模式9技术方案技术特征10(1 1)末端控制检验方法的使用。(2 2)在现有再生模式下末端废液的规律摸索。(3 3)置换步骤酸碱液进液速度和再生质量的关系。(4 4)酸碱液浓度、进度对再生效率的影响。(5 5)酸碱液浓度控制过程中的影响因素。(6 6)再生温度对出水二氧化硅的影响。 从实验情况看,效果良好。6月份下旬完成111对每个离子交换器再生实行统一的定浓度,定温度,定体积、定浓速、定流速模式。23对检测酸碱的浓度表进行更换,采用在线形式确保酸碱浓度标准,持

3、续稳定。实现对再生废液离子含量的监测,确保再生过程的质量。具体改造思路12改造前再生系统13改造后再生系统14改造后的优点uXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX15实施计划及进度1617效益计算18项目月份合计计划节约(万元)1 12 23 34 45 5除盐水(吨)单位酸成本(元)单位酸计划成本(元)单位碱成本(元)单位碱计划成本(元)合计14.76 2010年实际运行酸碱耗与计划比较19项目碱单耗酸单耗合计(万元)2009年110月2010年110月差额(吨/万吨水)节约额(吨)价格(元/吨)节约成本(万元)10.6610.2320.892010年与2009年15月酸碱耗对比表20酸单耗比2009年同期降低了15%比计划节约了6.2%。碱单耗比2009年同期降低了30.8%比计划节约47.1%1-5月运行成本与2009年同期比较节约了8.19万元,与计划比较节约运行成本万元较好的实现了项目目标21投资回报率22项目投资后15月节约成本8.19万元,两个月收回成本。项目总投资2.56万元。23 该项目实施后有效的解决了除盐水再生

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论