空调工程改造过程中的理性分析_第1页
空调工程改造过程中的理性分析_第2页
空调工程改造过程中的理性分析_第3页
空调工程改造过程中的理性分析_第4页
空调工程改造过程中的理性分析_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、空调工程改造过程中的理性分析 简介: 空调工程建成后,通过试运转,或者运行数年后,达不到原设计的要求,需要提出改造或改进措施,这是工程技术人员常常接触的任务。本文对若干密集型生产车间的空调系统运行的调查结果显示:有较多的车间新鲜空气量严峻不足;空气过滤器严峻积尘;换气次数下降;温湿度偏离设计要求;冷却水赃污结垢致使系统失效。对于这些实际工程中的常见故障,通过理性分析究其缘由,用以引起设计者和管理者的重视。 关键字:室内正压 平衡点 渗透空气量 压力特性 污垢热阻 1 第一类常见故障新鲜空气量严峻不足 这类故障多见于工业空调中。 例1.某电子产品装配车间空调系统运行至今逾10年。据管理者反映,夏

2、季车间空调品质逐年恶化,现今干球温度常常超过30,相对湿度在70% 以上。最使操作工难以忍受的是新鲜空气量严峻不足,去年曾消失工人昏厥中暑在车间。 例2.某显示器装配老化车间,工人反映投产5年来,上班总感到气闷难过。 分析这类车间的特点是,车间面积较大,工艺设备发热量一般,但属流水线装配,操作工人密度高,最低人均占有面积不足6(包括运送通道)。 密集型的工业空调新鲜空气的重要性,在采暖通风与空气调整设计规范(GBJ 19-87)第5.3.8条明确要求 或保证每人不小于30CMH的新风量的最大值决定,对于这一基本要求,设计方案都予以考虑了。然而,要在空调系统运行后能有效地引入新鲜空气(尤其在人员

3、密集的车间)却需要在系统上举行研究。 工业空调最常见的系统型式如图1所示 图1 这种单风机的运转系统不设置自立的排风,省电、省地、省设备,被多数业主所采纳。这种系统的正常运转,从理论上讲有两点务必控制好。 1.1 室内正压P 系统开头运转后,因为新风Lw的吸入,室内空气压力增强,当增强的P足以通过窗缝、门缝渗透到室外的空气量Lp=Lw时,系统的运转达到了空气的平衡,此时的P为室内的正压值,一般设计采用P=510Pa,按作用压差法室内的渗透空气量可用下式计算 = l (1) 式中: -通过缝隙的渗透空气量, ; 室内正压值,即室内与大气的压力差, ; 常数,与门窗的气密程度有关,对于单层钢窗为

4、1.8; -表示单位长度缝隙漏风特性的系数,对于单层钢窗为 4.27; l -缝隙长度, 。 1.2 室内回风与新风的混合点O O点被称为回风和新风的平衡点。该点的控制是通过A、B风阀的调整完成的。 图1系统的运转压力特性可用 图2表示 图2 O为大气压力线,PP为室内正压线,ab为送风管的压力降, Hs为送风口的压降,Hh为回风口的压降。Cd 为回风管压降,de为空调箱压降。 d点处于负压状态,因为负压值Od的存在,大气被吸入混合箱内。 以上描述是设计意图与运转的实际效果达到全都时,则此空调系统处于正常运转状态。但是对于密集型的工业厂房,因为操作人员众多,新风的需要量较大,而渗透空气量是由不

5、定因数的窗缝所左右,因而新鲜空气量提供不足现象时有发生,这是工业厂房中常见的故障。 例1的原设计资料为:装配车间面积为4320,层高为4.5M,设计风量为164600CMH,操作人员800余人,按每人30m3/h计,新风量占设计风量的15%,即24610CMH,无单独排风系统,设计室内正压为10Pa,系统的流程如图1所示。分析其主要缘由是车间排风不畅,导致室内正压上升,降低了新风的提供量,并计算如下。 按照式1,为保证车间正压值10Pa,其缝隙长度应为: 24610CMH = 4.27 l , l = 5702 因为车间的气密性较好,其缝隙长度仅为设计的1/2强,约为3000m,为了达到空气量

6、的平衡,室内将自动地上升其正压值,按照式(1) 24610CMH = 4.273000 则得到 = Pa 参看图2,因为室内正压的提高,在风机风压变化不大的状况下,相当于大气压线O O下降至O O虚线所示,而负压值Od减为Od ,因而必定降低新鲜空气量的吸入,这是导致新风削减的理论按照,也就必定反映到实际工程中去。 同时,室内过高的正压值,将造成风机流量的降低,削减了对车间的供冷量,使车间的温度上升。因而即使开大风阀A(见图1)增强新风的吸入使车间内保持风量平衡,但温度的上升是不行避开的。唯一的解决途径是设置车间的排风系统。有了排风系统可以避开不定因素缝隙的影响,按照设计要求灵巧地控制风量平衡

7、和热量平衡,提高空调系统运转的经济性。 按上例,保持车间正压,当缝隙长度为时,其渗透量为: = 4.27, = 排风系统就应负担24610 CMH-12950 CMH = 11660 CMH的排风量。有了排风系统,室内正压是十分简单控制的。 近年来不少资料阐述,空调工程应重视排风系统的设计,避开单纯靠室内正压无组织举行排风的弊端,其缘由即在于此。 2 其次类常见故障冷却水系统失效;表冷(加热)器严峻积尘 这是普遍存在而又疏于重视的问题。 2.1 冷却水赃污结垢对系统的影响 某工程设计,冷却水为一机一泵一塔的开式系统,冷却水务必与大气举行热湿交换,因此水质极易恶化。虽然有5% 以上的补充水,但水

8、管、塔、主机冷凝器赃污结垢现象必定存在。系统虽设置了除污过滤器,但长期不予清理,而大大影响了冷却水的交换效率。 冷却水系统的换热能力: 对于卧式肋管冷凝器,若以外表面为基准的水冷式冷凝器,其传热能力的计算应用下式: K= (2) 式中 冷剂在肋管外表面冷凝的换热系数, ; 冷剂侧污垢热阻,;(若带油状况不严峻此项可以忽视) 肋管壁厚, ; 肋管导热系数,对于常用的紫铜肋管为 ; 用肋管内、外平均面积计算的肋化系数; 用肋管内面积计算的肋化系数; 管内水侧的换热系数, ; 水侧污垢热阻, 。 将式(2)应用到定型产品的计算上,若对冷却塔循环水举行处理,取 Rf=0.00018 , 并忽视Roil

9、,则 K= = 594 若对冷却塔的循环水不举行处理,则水侧污垢热阻最小值(不计水中钙镁离子浓缩后的沉淀)也要达到Rf =0.0005, 将式中的Rf=0.00018改成Rf=0.0005,其他数值不变,则其计算结果为=318,传热能力下降了46% 。 这是导致制冷能力下降的缘由所在,因而在操作管理上不仅要处理(过滤等),还要定期换水,以削减水中钙镁离子的浓缩,才干确保冷却系统的正常运行。 2.2 表冷(加热)器积尘对换热能力的影响 空调系统的正常使用,除了有效的冷却水系统外,尚包括空调水系统及空调风系统两方面。一般空调水均采用闭式系统,倘若不是渗漏的缘由,不会有补充水的需求,因此,相比冷却水而言,水的脏污结垢程度要轻得多。而表冷器风侧的状况就彻低不同。 例1工程的空调风系统自运行近10年,从未清扫过,过滤器亦从未更换过。当过滤器的阻力超过其终阻力后,使循环风量逐年下降,车间温度升高,于是容易地将过滤器拆除。因为表冷(加热)器得不到庇护,而新回风混合空气中的尘埃粒子无遮拦地黏附在最需要清洁的表冷(加热)器上,使热湿交换效率大幅下降。 表冷器的换热能力: 计算表冷器换热能力的典型公式 K= (3) 式中: -内表面换热系数, ; -外表面换热系数, ;

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论