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文档简介

1、典型电气事故案例大全ThiS manuscript WaS revised by the OffiCe On DeCember 10, 2020.典型电气事故案例汇编汇编:郝建伟2012年4月10日通过典型事故案例学习,认清每一次事故的根源,消除松懈麻 痹思想,强化忧患意识和风险意识,增强做好安全工作的积极性、 主动性;加强事故问责,进一步明确各自安全责任,使安全生产“可控、再控”,建立和完善各类规章制度,加大反违章和安全监 督监察力度,推行安全工作标准化,深化安全事故闭环管理,检查 事故管理和整改措施的落实情况,避免解决事故处理失之于宽、失 之与松的问题,使安全生产基础不断得到巩固和加强,保

2、证发电设 备的安全稳定运行。本典型事故案例汇编收集了我厂建厂以来在生产过程中 发生的较为典型的电气事故,对事故发生的原因进行了分析,提出 防范措施。希望各部门、各班组认真学习,接受事故教训,不断提 高自我防护意识和防范能力,结合自身工作特点,举一反三,使防 范措施真正落到实处,夯实生产安全基础,促进企业建立安全生 产长效管理机制,确保发电设备安全、稳定、经济运行。一 黄台电厂继电保护误接线事故二 黄台电厂IlOKV母差保护直流接地动作致I母线跳闸三 黄台电厂220KVn母线PT刀闸引线支柱瓷瓶污闪事故四黄台电厂小动物造成发电机出线短路事故五 黄台电厂发电机转子内冷水回路堵塞致小修延期事故六黄台

3、电厂继电保护误整定事故七 黄台电厂#7机丙循环水A相CT下部接线处熔化导致停机事故八 黄台电厂#7机油隔离6KV电源老鼠短路致#7炉灭火九 黄台电厂#7机205开关B相CT爆炸事故十黄台电厂6KVVD段母线室漏雨造成母线故障十一黄台电厂#6机低真空停机保护动作十二黄台电厂#7机定子接地保护动作,发电机跳闸十三 黄台电厂#7发电机定子A相接地故障十四金陵电厂“”电气误操作事故十五金陵电厂“”电气设备事故十六沁北电厂50OkVn母线由运行转检修过程中运行人员误操作事故十七沾化热电厂“”全厂停电事故(一) 继电保护误接线事故一、事故经过1984年10月12 S,事故前总负荷210MW,黃南线有功负荷

4、为5MW, 6: 12南郊变电所发生单相接地故障,我厂IIoKV黃南线距离保护I段动作跳 闸,重合闸因投同期鉴定方式没有动作,6: 20按调度命令合上黃南线103开 关,恢复运行。二、原因分析根据录波分析,故障电流已达到另序1段保护动作定值,但没有动作, 而距离I段保护动作。从原理及接线看距离I段系误动,经分析阴抗元件电流 回路接线不合理。PLH-12/AI型系上海早期产品,厂家说明书及水电部检验规程对接地距 离切换为相间距离,从原理设讣和对接线要求均没有明确的说明,我厂也没有 研究、分析,特别对中调76年下达的距离保护整定值通知单提岀停用接地距 离同时另序变流器K值为的要求没提出异议,而后乂

5、对78年、79年通知单提 出接地距离取消另序变流器K值的变动,山于对接线要求认识不足,没有做真 的分析研究,也滑积极向上级业务部门联系,仍按制造厂原接线运行,致使误 动作事故的发生。三、防范措施(1) 、加强业务学习,提高业务水平。(2) 、坚持严细作风,提高保护校验质量,确保保护的准确性。(3) 、加强和上级业务部门的联系和请示,同时建议上级业务部门对保护主 接线的改变能有明确的文字指示。(二)IlOKV母差保护直流接地动作致I母线跳闸一、事故经过93年8月3日14: 10, IIOKV母线保护出口继电器动作,IlOKV I母线负 荷设备#2、4 主变与系统解列,114、110、102、10

6、9、113、115、117、122 开 关跳闸,IloKV故障录波器动作。经检查系母差左保护盘至母线盘电缆接地, 立即更换铅皮电缆15米后于14: 35将#2主变调至I母线运行。于15: 00恢 复#4主变,从14: 20开始逐一试送线路开关117、115、109、113、102、122 成功,16: 40恢复正常。二、原因分析1、事故前厂直流母线系统正极接地,因接地信号保险熔断未时发现处理, 当母线保护电缆接地时造成出口继电器误动作。2、母差保护已运行多年,电缆老化且绝缘差。三、防范措施1、立即进行新型母差保护改造设计。2、更换全部老化电缆。(三) 220KVII母线PT刀闸引线支柱瓷瓶污闪

7、事故一、事故经过:1994年12月1日2: 27分,天气大雾,220KV升压站发生闪络故障, 220KV母差保护动作,220KVll母线的204黄济一线开关,212黄济线开关、 203#6主变220KV侧开关,207母线开关,212#8主变开关跳闸,220KV I母线 的黃韩一线202开关AZ I突变量距离I段保护动作跳闸,#8机组停运。当 时负荷250MW,系统频率山降至。全面对220KV母线及元件检查发现220KVIl 母线PT刀闸31线B相支柱瓷瓶闪络,故障原因查明后,汇报中调即将203开 关、204开关倒220KT母线送电,5: 52分202开关恢复送电,片8机于12: 20与系统并列

8、,220KVll母线于当B 17: 00恢复送电。二、原因分析:(1) 、秋检防污闪清扫尚未进行,瓷瓶脏污引起污闪放电。(2) 、支柱瓷瓶泄漏比距偏小,未进行支柱瓷瓶更换。(3) 、11月10日以后济南地区连续阴雨雾天气,12月1日雾很大,天 气恶劣,加上烟尘扩散不出,近来灰尘均落在厂区周围,加剧了瓷瓶的污闪条 件。(4) 防污闪清扫计划与月度计划于10月份下达到分场、班组,没有及 时趁气侯尚好的条件下组织清扫。三、防范措施(1)、组织有关人员提高防污闪工作的认识,重申部、局防污闪工作的 规定,把防污闪技术组织措施落到实处。(2)、进一步排查升压站瓷瓶泄漏比距,釆取措施或列出更换计划。(3)、

9、202开关保护装置尽快联系厂家检查处理。(4)、提高老厂除尘器效率,加快#5、6炉电除尘更换工作过程。(5)、根据气侯条件及时联系申请,抓紧抓好清扫计划的落实。(四)小动物造成发电机出线短路事故一、事故经过1986年11月29 S 10: 57,照明瞬暗,汽机房内一声巨响,#1、2、3 发电机强励,#3主变差动保护动作,6KY段低电压信号发出,机3、厂31、 104、304,厂32, #3机灭磁开关,绿灯闪光,厂02、厂03开关红灯闪光。 经检查系#3发电机出线厂用分支母线3PPT保险上部因一只麻雀引起BC相间 短路,3PPT刀闸引线因受电动力作用损坏上绕打在厂用分支母线上引起三相 短路。PT

10、刀闸厂311刀闸、厂备用分支母线支持瓷瓶大部分拉坏,母线铝 排,引线铝排被扭曲变形,厂31开关B相喷油。事故时#3机负荷由30MW甩 至"零",#3机危急保安器超速动作掉闸,全厂总负荷由350W降至320MW,汽 机值班人员检查#3无明显故障,即挂好危险保安器恢复了 3000转/分运行, 于11: 02电气查明故障点后乂停机,其他设备均正常。二、原因分析事故发生的直接原因是一只小麻雀进入#3发电机厂用分支遮拦内,飞动 时引起劲PPT保险上部相间短路,短路后PT刀闸引线受电动力作用挠打至厂 用分支母线上,造成三相短路。三、防范措施:1、加装防鸟网,进一步落实防小动物短路措施。

11、2、以此次事故为教训,举一反三,检查各种安全措施。3、加强安全教育,认真落实安全生产责任制。(五)发电机转子内侧水回路堵塞致小修延期事故一、事故经过88年9月26 S#5机小修结束,于2: 17开机,3: 30定速,3: 50发电 机并列。并列后发现机组#4、#5瓦振动超值,且随励磁电流增加,振动增 大。根据#5机转子进水流量较正常小lt/h左右分析,可能转子水路堵塞,即 停止启动。通过转子流量试验发现#7甩水孔无水,将发电机转子抽出采用氮 气吹扫的方法经儿天努力,当氮气压力逐渐提高至100kgcm2时,将该堵塞管 路吹开,吹出的堵塞物为石棉盘根碎块,重新组装后于10月5日18: 30并列 恢

12、复正常运行。二、原因分析(1)、转子进水轴承有磨损无洁度,没有及进更换。(2)、密封水压力高于进水压力,运行中无压力表监视手段不足,故在 盘根磨碎后碎盘根经的动静向间隙吹到发电机转子进水中,造成转子回路部分 堵塞。三、防范措施:(1)、更换进水小轴头径向间隙曲缩小至0.4mmo(2)、密封水加装一块压力表以便监视和调整,防止进水压力过高。(3)、制订发电机转子内冷水回路的检查试验措施。(六)继电保护误整定事故一、事故经过:88年8月23 S#7机-变205开关山于A相液压操作机构油泵电机不好, 使开关经常处于不正常状态。10: 00向调度申请以220KV母联207开关串带 205开关并利用22

13、0KV母联充电保护做#7机-变临时保护。调度批准后由电热 分场制订具体措施。由于205开关CT变比为1200/5, 207开关CT变比为 600/5,但电热分场技术员盲口认为CT变比都是1200/5,即根据躲过#7机最 大负荷电流加安全系数,做出了将207开关充电保护电流定为5A的决定,该 定值继电保护班长亦未做复核、验收,即实施做了变更,随即运行人员开始操 作,将220KV II母线负荷元件倒至I母线后,205开关与207开关已成串联方 式运行,此时母联207开关电流表满档,而运行监盘人员没有注意,母联充电 保护跳闸出口继电器已动作。当操作人员于14: 43投充电保护跳闸压板时 207开关跳

14、闸,#7机负荷全部甩光,汽机超速,危急保安器动作关闭主汽门而 发生MFT机组全停。在查清原因后,13: IOMFT复位炉点火,16: 15#7机并列 逐渐带负荷正常。二、原因分析母联207开关/205开关运行,投母联充电保护方式确定后未认真核对有 关定值,即盲目作出电流定值为5A的决定,且未经继电保护有关人员计算, 是引起事故的主要原因。三、防范措施(1)不允许220KV母联开关串带30万机主油开关运行,如主油开关 机构有问题停机处理。(2)严格执行继电保护规程,加强工作责任心。(3)投充电保护跳闸压板询测试压板两端电压。(七)#7机丙循环水泵A相CT下部接线处熔化导致停机事故一、事故经过:8

15、9年9月4日21: 07分,#7机6KV段乙工作电源开关跳闸,备用电源 209开关联动成功,备用分支厂70乙联动后,由于6KV乙备用分支低压过流 保护动作,乂跳闸,400段乙、丙跳闸,乙联动成功,丙未联动强送成功。 21: 07: 44秒,#7炉B吸送风机、一次风机、B、D、E磨煤机跳闸,A、C给 煤机电源消失A、B汽泵跳闸,电泵联动RB75%和50%发生。21: 07: 52炉燃 料中断,MFT发生,汽机发电机跳闸,#7机负荷由300MW甩至零,周波由降至 49HZ,全厂总出力由590MW降至290MW,停机后经检查发现#7机丙循环水泵开 关下部A相CT出线侧铝排接头发热损坏熔断,经组织抢修

16、,更换A相CT及铝 排后于5日2: 40锅炉点火,6: 00汽机冲转,6: 25分发电机并列、恢复。二、原因分析由于#7机丙循环水泵开关A相CT出线侧接地刀闸从CT出线侧有60×5mm的两块铝排和中间一块30× 8mm铜排串在一起,用两个IomnI螺栓紧固,该压接点在今年4月份在修中均检查研磨过,装复时A相压接点过紧,致铝排 变形,接触面减小发热熔化,造成A相弧光接地短路而乂引起过电压使6KV母 线PTB、C相一次保险熔断,这样在6KV段乙母线跳闸,当备用电源联动投入 后,乂由于带全母线负荷联动合闸,再次造成备用分支母线过流动作,使B、 D、E磨煤机,B侧一次风机、送、吸风

17、机跳闸,9秒跳丙循环水泵,最终扩展 为#7炉MFT发生,联跳汽机、发电机。三、防范措施(1)提高检修工艺,严格检修标准。(2)严格二级验收制度,确保检修质量。(3)6KV段加装压敬电阻防止过电压。(4)生技科应督促长组,电热分场在9旬编制出电气厂用负荷分配的 固定运行方式方案,经厂审批后修改规程并执行,今后全厂运行方 式安排,由值长组负责。(八)#7机油隔离6KV电源老鼠短路致#7炉灭火一、事故经过90年11月20日23: 55分,#7炉五台磨煤机运行负荷280MW发现炉A点 火油泵及B, D, E制粉系统跳闸,FSSS控制电源异常信号发生,投油枪不成 功,B汽泵跳闸,50%RB动作,制粉乂跳

18、闸,于23: 56分全火焰消失#7炉灭 火,MFT动作机炉停止。经检查发现油隔离泵6KV母线室油隔离7乙2开关处 老鼠造成相间短路,既停6KV油隔离乙段,改为甲段供电,于21 0 0: 10分 炉点火,2: 33#7机并列带负荷恢复正常。二、原因分析(I)#7炉油隔离6KV母线室7乙2开关仓原用水泥保温掺拌封墙的电缆 孔,被老鼠挖开一孔洞进入开关仓内致相间瞬间短路,加之油隔离乙2开关速 断动作速度慢,造成厂用电压低,400V辅机设备低压释放,#7炉全火焰消失 灭火,MFT动作。(2)该机厂用电设计不合理。切换备用电源过程或半段厂用电消失,必 然导致400V辅机设备低压释放。(3)锅炉灭火是山于

19、设备不匹配造成的。三、防范措施(1)电热分场对电气设备封墙工作再全面检查完善,6KV开关室用水泥 封墙。(2)保安段供电电源改进提高可靠性。由IlOKV引一路电源经变压供 给。(3)购置驱鼠器放在各厂用电室内,提高防小动物效果。(九)#7机205开关B相CT爆炸事故一、事故经过2001年6月1日20:",正常运行中的220kV母差保护动作,#7机组跳 闸,220kV I母线上所有开关跳闸;20:" , 220kV母差保护动作再次动作,#8 机组跳闸,22OkVll母线上所有开关跳闸。故障过程中,各种保护均正确动 作,没有造成对外停电。二、原因分析此次事故是山片7主变205开

20、关B相CT爆炸引起的。CT爆炸的原因是制 造质量不良(该CT型号为LB-220,南京电瓷厂1983年生产)。三、防范措施1、开展电流互感器带电测试工作,以便及时发现运行中的问题。2、加强对CT的色谱分析,一旦发现问题立即跟踪试验,当确认有乙烘 时,应退出运行。3、对电压等级为220kV,生产日期为1992年及以前的CT,不论生产厂 家,进行一次检查(油色谱分析、常规电气试验),发现问题,应立即安排更 换。(十)6KVV段母线室漏雨造成母线故障一、事故经过95年8月7日#7机组调度批准临修,厂用电由#2高备变供电,凌晨起 济南地区下大雨,6: 05分,#2高备变'分支过流保护动作”厂70

21、甲乙开关 跳闸,6KVVI1段母线、400V甲乙丙母线、#2输煤系统400V母线电源消失,输 煤#2系统设备因失去电源不能上煤,造成#8机减负荷1 IOWo经抢修于8: 00恢复厂用电源。二、原因分析(1)厂房顶密封不严是造成此次事故的直接原因。当下雨时,由于厂房顶 密封不严,雨水顺400V电缆层漏至6KV母线室,造成母线短路,电源开关跳 闸,致使#2输煤系统400V失电,影响了#8机组的正常运行。(2)运行人员未执行特殊天气重点检查有关规定,未及时发现漏水缺陷是 造成此次事故的主要原因。经调查,当值人员未按规程要求进行巡回检查,反 映出个别职工工作责任心不强,不能严格执行规章制度等问题。(3

22、)4OOV电缆层及热控电子间地面封堵不严是造成此次事故的次要原 因。三、防范措施(1)、加强职工安全生产意识教育,严格落实安全生产责任制,提高 职工工作责任心,严格巡回检查制度,当天气变化及设备异常时应加强设备巡 回检查(包括各有关人员)。(2)、严格落实防汛工作责任制,制定防汛预案,认真执行厂部关于防 汛工作的文件制度等。(3)、对厂房顶、排水沟等建筑设施制定维修计划,必须在汛期到来 之前全部检查和维护,确保排水畅通。对其它防汛物资、设备准备齐全,达到 使用条件。(十一)# 6机低真空停机保护动作一、事故经过:2006年1月7日20时45分,发现#6机甲循环水泵电机滑环环火严重, 立即开乙循

23、环水泵运行,电流86A,甲循环水泵调至全速关出口门,20: 50停 甲循环水泵。20: 47值长令降低供热负荷。20: 51发现真空下降立即降低负 荷启动备用射水泵,因#6机乙循环水泵电流偏低(正常105A,当时一直在86A),立即启动#5机乙循环水泵并开#5、6机循环水进水联络门以向#6机 增加供水,20: 55真空降至-60KPa,低真空保护动作机组跳闸。二、原因分析:1、中循环水泵滑环环火严重,是本次事故的直接起因。2、在机组大流量供热的方式下,凝结器热负荷较少,凝结器排水水室积 有空气,气阻较大,但因屮循环水泵高速(调速)状态运行维持了真空参数的 稳定。当循环水泵切换完毕(因屮循环水泵

24、滑环环火严重紧急停泵),乙循环 水泵从低速状态启动时,气阻较大就会造成循环水量不足,是造成真空下降直 接原因。3、当减少供热负荷、开大回转隔板后,凝结器热负荷增加,真空下降, 是造成事故扩大的主要原因。三、暴露问题:1、运行值班人员对中循环水泵巡检不到位,使中循环水泵达到紧急停泵 条件。2、新改造变频调速循环水泵电机滑环材质方面存在问题。3、运行人员在事故处理过程中,未能及时控制好凝结器热负荷,未能及 时排除系统中的空气。运行人员在供热机组事故处理中,分析判断的能力有待 提高,事故处理过程中表现岀来的应变能力不足。4、运行部对供热机组的规程修编完善不及时。四、防范措施:1、运行人员加强对循环水

25、泵滑环的检查,及时发现问题并处理;2、联系生产厂家对循环水泵电机滑环进行更换改型并加强检查维护。3、根据供热季节机组运行方式的特点,在规程中进一步完善供热方式下 事故处理的内容。4、加强技术素质培训,提高运行人员的分析判断能力,提高事故情况下 的应变能力。5、针对设备的现状,从专业管理方面进一步完善设备巡检维护内容,增 加循环水系统放空气的维护,提高巡检维护质量。(十二)#7机定子接地保护动作,发电机跳闸一、事故经过:2006年3月19日故障前片7机组负荷234MW,煤量126TH, A、B、C、D、 E制粉系统运行,ADS方式,A、B汽泵自动方式。12时37分,“定子接地” “203保护动作

26、”等信号发出,“基波零序定子接地”保护动作,发电机跳 闸,厂用电联动成功。二、检查(分析)情况:故障显示:零序电压34V、5秒动作(定子接地保护定值为15V、5秒跳 闸,保护正确动作)。IPT甲、2PT甲、2PT乙发电机A、B、C三相电压,A、 B相电压降低,C相电压升高,跳闸时的有效值为A: 48V B: C: 86V ,三 组PT幅值相位完全一致。IPT乙(匝间保护专用)三相电压完全平衡。发电 机中性点电流从0. 016A突变到0. 716Ao分析认为应该是一次设备故障。 对全部PT进行了绝缘试验,发现IPT屮A相绝缘偏低80M,更换了 IPT甲A 相,且对退下来的PT进行了耐压试验结果合

27、格。经过以上试验,未发现故障 点。电科院专家及我厂技术人员分析认为由于故障点比较小,绝缘可能已经恢 复,因此决定,做发电机空载升压试验,进一步查找故障。机组于20 0 4: 40点火,6: 43冲转,7: 00做发电机空载升压试验,升压过程中IPT甲、 2PT甲、2PT乙发电机A、B、C三相电压不一致,当线电压升至16KV (中性点 电流达到1.2A),发现PT室有绝缘材料烧毁的气味,仔细检查发现IPT甲 A、2PTA的柜子气味较浓,初步判断可能是PT柜内部设备或上部母线盘式 绝缘子绝缘损伤。8: 13停机,全面检查,发现2PT乙A相铁芯上部发热,拆 下PT后发现有绝缘材料熔为液体渗出的痕迹。

28、更换合格的备品。11: 00机组 恢复备用。三、原因分析:由于2PT乙A相电压互感器与其他两只PT (87年产品)伏安特性有偏 差,铁芯过热,长期运行慢慢导致绝缘恶化,造成定子接地保护动作,导致机 组跳闸。四、暴露问题:1、2PT乙A相电压互感器伏安特性与其他两只不完全一致。2、对03年新版电气交接和预防性试验规程理解不深、不细,没有执行电气交接和预防性试验规程中PT的空载电流和励磁特性试验,未能及 时发现事故隐患。3、反事故措施落实不到位,管理人员对执行规程监督不严格。五、防范措施:1、已更换2PT乙A相电压互感器。2、利用#7机组下次检修机会更换三相PTO3、利用大小修机会对全厂所有PT特

29、性进行试验,更换特性不好的PT,保证 PT三相伏安特性一致。4、加强运行中PT温度的检测,及时发现PT温度变化情况。5、严把验收质量关,对于设备验收严格按照交接试验的所有项LJ验收。6、结合春检工作和近期我厂发生的不安全情况,进行反思、举一反三,从主观上查找安全隐患,在全厂开展一次落实安全措施、落实 反措情况的检查,加强技术监督、设备管理,加强职工的各项规程、制度 的学习,提高安全管理水平。一、事故经过:2008年5月4日4时10分,发电机跳闸电气下列光字牌发出:发电机 定子接地、6kV甲乙分支保护跳闸、主变冷却器全停、高备变冷却器全停、主 汽门关闭、屮乙丙整流柜故障、209开关油泵运行。就地

30、检查发现发电机定子 接地、主变冷却器全停、主汽门关闭、保护动作,#7机停机。4日23时35 分恢复。二、原因分析:1、发电机此次故障的主要原因为:由于#7高厂变A相高压侧上部盘式绝 缘子底面受潮严重,造成高厂变封闭母线A相盘式绝缘子绝缘击穿,发电机跳 闸。2、该高厂变封闭母线A相盘式绝缘子绝缘水平低三、暴露问题:盘式绝缘子存在材料缺陷;封闭母线未有防潮描施,使得其内部绝缘降低四、防范措施:对此种盘式绝缘子进行更换;封闭母线釆取有效的防潮措施。(十四)金陵电厂“”电气误操作事故一、事故经过:2011年5月1日,金陵电厂燃煤#1机组B修中,运行丁值人员在执行“#1机 6kV61C段母线山备用电源进

31、线开关61C02供电转冷备用”的操作过程中,违反 操作票、五防闭锁等管理规定,导致发生带电挂接地线的恶性误操作事故,造 成一人死亡、一人重伤。二、原因分析:南京市政府组织的事故调查组认定,这是一起作业人员违反操作规程,企 业安全教育、作业现场安全管理不到位所造成的一般生产安全责任事故。事故的直接原因是操作人、监护人在进行#1机组6kV61C段备用电源PT挂 设接地线操作作业时,引起6kV61C段母线备用电源相间短路产生高温电弧, 造成操作人死亡、监护人重度烧伤。事故的主要原因是操作人未穿戴绝缘手套、绝缘鞋和护Ll镜等防护用品, 未进行验电确认无电的情况下,带电将接地线装设到备用电源PT的导体端

32、,违 规操作;重要原因是监护人未履行监护职责,未能指出并制止操作人的违规操 作行为,现场监护不到位;金陵电厂运行部安全生产责任制落实不力,操作票 制度、“五防”闭锁管理制度执行不严格,造成操作票执行随意,危险点分析 预控措施流于形式,以及金陵电厂对安全生产责任制执行监督不严格,对从业 人员安全教育、督促检查从业人员执行安全生产规章制度和安全操作规程不到 位,也是导致事故发生的原因。三、暴露问题:一是生产人员对安全生产管理制度执行不力、责任心欠缺。操作票应山操 作人填写,实际执行中山监护人填写;操作人应一次性带齐所需操作工具和安 全防护用具,实际执行中操作人既未携带验电器,也未携带绝缘手套、绝缘

33、鞋 和防护面罩;该项操作还未全部执行完毕,所有操作项Ll已全部打勾,操作结 束时间也已填写完毕,未按照操作票顺序逐项操作,跳项操作;各级人员未能 对操作票进行严格审核,未能发现操作票中明显的错误。二是未能按照''四不 放过”的原则深刻吸取系统内已经发生的类似事故教训,对于相似问题,未能 做到举一反三。三是“五防”管理存在漏洞。虽然制定了应急钥匙管理规定, 但运行人员未能认真执行,私自通知检修人员解除电磁锁。四是危险点分析预 控措施执行不严、流于形式。操作前虽已制定了相关风险预控措施,但操作人 员在操作过程中未能按照预控措施中的要求认真落实各项防护措施,使操作风 险失去了控制。四

34、、防范措施:1、将5月确定为全厂安全生产月,制定活动计划,在全 厂范围开展“安全为了谁、安全依靠谁”大讨论,深刻反思事故的深层次原 因,查制度、查人员素质、查领导作风,对各生产岗位全面进行隐患排查并限 期整改。2、在5月增加召开一次安委会扩大会议,针对“两票”专项检查中 存在的问题,落实解决措施,并对下一步安全生产工作进行全面的部署。3、立即开展“两票”专项检查,强化运行操作和“五防”管理。结合本 质安全型企业创建工作,深入开展危险点分析与预控工作,不断提高作业人员 的风险防范意识。4、#1机组B修期间实行厂领导、部门负责人带班制。对各检修队伍人员 状况、检修区域安全隐患进行深入的排查梳理,将

35、检修区域责任划分到人,逐 一分析危险点,做好控制措施,确保检修期间的安全。5、全面修订各生产岗位的培训标准,加强员工安全技能、业务知识的培 训,提高人员的安全意识和技术水平。对所有运行人员重新进行上岗资格认证 考试,对于考试不合格者,降岗使用。6、进一步规范生产技术管理,部门、专业下发的技术措施、专业通知、工作 方案等,要按规定严格履行签字审批手续。(十五)金陵电厂设备事故一、事故经过:2012年3月31 0,运行四值中班。#2机组停机(因清明节来临, 电网负荷轻,调度要求于3月31日22:30调停),#1机组负荷900MW,磨煤机A、B、C、D、F运行,磨煤机E本体检修。22:20检修负责人

36、通知运行人员磨煤机E检修工作结束。值长颜某安排副值班员于某某 办理工作票终结手续。22: 30工作票WR45 “燃煤#1机组磨煤机E设备检 修”终结。值长颜某安排副值班员于某某、季某进行#1炉磨煤机E开关 山冷备用转热备用操作任务。电气巡检季某填写电气操作票(编号 YXDQl,操作任务:#1炉磨煤机E开关61A20由冷备用转热备用,操作 人:季某,监护人:于某某),经操作人核对、监护人审核无误后,交值长 颜某审核。23:10值长颜某审核无误后签发操作票。监护人于某某和操作人季某接令复诵后,两人均携带操作防护面罩、绝缘手套赴现场进行操作, 2011届新员工刘某某(电气专业毕业,学习人员)跟随于某

37、某和季某进行现 场学习。23:23集控室听到有较大异常声响,DCS发"6kV61A段失电”报警,6kV61A段负载跳闸,#1机组RB动作。因磨煤机A、C跳闸,一次风 机A跳闸,锅炉燃烧不稳,紧急投入油枪助燃。集控室通过监控电视发现#1 机6kV开关室内有浓烟,值长立即派人就地检查,发现#1机6kV开关室内有烟冒出,于某某、刘某某已从开关室跑出来,立即安排人员带正压式呼吸 器将季某救出,三人均不同程度灼伤。二、原因初步分析:#1机组于3月23日23:28停机,3月28日18:18检修人员(上海检修公司)对磨煤机E开关进行耐压试验,18: 58试验结束,检 修人员将磨煤机E开关送至试验位

38、置。经勘察事故现场,发现#1炉磨煤机 E开关母线侧A、B、C三相静触头严重烧损,负荷侧A、B、C相静触 头完好,#1炉磨煤机E开关母线侧静触头B上留有一试验夹,开关室地面 上也发现有一试验夹。初步判断为3月28日#1炉磨煤机E开关(FC) 耐丿玉试验后检修人员未拆除试验短路线即将开关送至试验位置,3月31日 23: 23左右,运行人员在将磨煤机E开关推入仓内过程中造成6kV母线短 路。三、暴露问题:事故尚未定性四、防范措施:事故尚未定性(十六)沁北电厂50OkV 母线由运行转检修过程中运行人员误操作事故一、事故经过:11月5日15时02分,网调下达综合命令票(网调综字:5),操作任务: “沁北

39、电厂500 kVII母由运行转检修”,相关方式:“沁500 kV 5013、 5023、5033、5043、5053、5063开关由运行转检修”。11月5日15时45分,运行三值(当班值)按照网调下达综合命令票(网调 综字:5)要求,开始执行“500 kV II母由运行转检修倒闸操作票”,编号 为:DCO (操作项目共计198项),操作人肖普庆(主值班员),监护人:桑秀 军(值长),批准人:周永春(值长)。辅助操作人员:A巡检值班员周志忠 (2007年入厂员工,具备电气监护人资格)负责检查就地开关、刀闸位置:新 员工张凯(2010年新员工)跟师傅周志忠学习;运行部电气专工王东振现场监 督指导;

40、到现场监督操作的还有值长王长海、策划部电气专工张继文。运行三值操作人员在进行500 kVl母线山运行转检修的操作时,执行到操 作票第186项“推±50OkVn母线#2接地刀闸5227”时,为培训新员工,运行部 电气专工王东振在核对检查5227地刀无误后让新员工张凯操作,在操作人肖普 庆、监护人桑秀军和专工王东振及周志忠的监护下,张凯操作合上5227 A、B、C三相地刀,操作完毕后,桑秀军、肖普庆、王东振及其他人员依次走向 502317接地刀闸。11月5日17时17分,周志忠带领张凯走到带电间隔502117接 地刀闸处停下,并将应急钥匙交给张凯,张凯接过钥匙,进行解锁操作50OkV 沁

41、502117 B相接地刀闸,接地刀闸在行进过程中导致5021IB相刀闸均压环对 502117地刀动触头放电,OOOkV I母母差保护动作,500 kV沁5011、5021、 5031、5041、5051、5061开关跳闸,500kV I母线失电。因当时50OkV II母线 已停电,导致沁北#3、#4主变失电,#3、#4机组甩负荷,机组联锁保护动作、 锅炉MFT、发电机跳闸,机组保护动作正常。二、原因分析:1、直接原因:违章操作。由于5227接地刀闸操作中,周志忠已监护张凯完 成了操作,使其在潜意识上进入了监护人的角色。当听到桑秀军值长说下一步 操作502317后,周志忠并没有注意桑秀军、肖普庆

42、去操作下一项的行走路线, 周志忠、张凯二人走到“502117地刀间隔”处停了下来,周志忠误认为是“502317间隔”,将解锁钥匙交给张凯,默认张凯操作。周志忠关注的只是张 凯的操作动作,并没有核对设备名称编号,没有检查刀闸位置。当张凯操作 02117 B相接地刀闸时,该接地刀闸行进过程中造成502IIB相刀闸均压环对 502117地刀动触头放电,500kV 1母母差保护动作,500kV I母失电,#3、#4 机组跳闸。事后检查发现502117接地刀闸的机械闭锁机构联锁板与输出转轴焊点, 已在操作过程中开裂,接地刀闸机构闭锁凸轮发生位移(标记线已错位见附图 2),刀闸与地刀机械闭锁失灵,失去了最

43、后一道防误措施。2、间接原因:(1)重大操作组织不力。在重大操作中违规让新员工学习练手,随意终 止操作票签字操作者操作,让实习人员代替,事实上形成了不具备合法操作资格、无票、无能力的一组操作人和监护人,为走错间隔、违章操作埋下了隐 患。(2)电气重大操作现场人员安排不合理。管理人员参与指挥,各级岗位 人员职责不清,随意改变操作进程,给操作带来巨大的风险。管理人员越权指 挥,影响操作人员的操作思路,造成操作现场管理无序,削弱了签字监护人桑 秀军的监护效能。(3)闭锁装置失效。500kV刀闸与地刀机构闭锁凸轮板和联锁板输岀转轴 为点焊,不牢固。(4)备用钥匙管理混乱。为防止五防锁不好用,周志忠带着

44、应急钥匙备 用,此次误操作就是用应急钥匙开的锁,这是事故发生的乂一因素。3、其他原因:电厂规章制度没有很好地与集团公司、股份公司的规章制度 相结合,对规章制度的理解和定位不到位,对各级制度和集团公司、股份公司 的要求执行不到位;在操作票管理方面存在漏洞,执行不严格;安全监督管理 不到位;安全生产责任制落实不到位;人员安全意识和认识不到位。工作中存 在管理违章、行为违章、装置违章现象。三、暴露问题:1、安全生产管理制度执行不严格。在操作中没有认真执行集团和股份及 厂部对操作票的管理规定。暴露出电厂人员对安全生产管理制度执行不严肃, 生产部门领导没有合理安排、组织好本次操作。2、应急钥匙管理存在漏

45、洞。本次操作中周志忠手持解锁钥匙,暴露出电 气防误装置的管理存在死角,没有认真落实防止电力生产事故重点要求和 运行规程的相关规定。3、运行生产培训管理不扎实。在新员工培训过程中没能做到“四懂三 会”(即懂装置的原理,性能、结构和操作程序,会操作、会安装、会维 护),新员工张凯在没有完全掌握基本操作技能的情况下就被允许进行操作。 电气专工王东振违章指挥培训新员工,致使新员丄在进行重大操作过程中发生 事故,暴露出生产培训存在不规范和随意性。4、运行作业危害分析不到位。在大型操作中虽然进行了危险点分析,但 对于人员操作的危险因素没有进行分析和预控,暴露出运行作业危害分析不深 入,对人的行为因素没有有

46、效控制。5、人员安全知识培训不到位。事故中,周志忠对电气操作的严肃性没有 充分认识,没有执行操作票制,暴露出周志忠安全意识淡薄,工作中没有时刻 保持清醒的头脑,没有认真执行“四关四对照(受令复诵关、签字审核关、模 拟对照关、操作监护关。对照设备名称、设备编号、设备间隔、刀闸的拉合方 向)”,暴露出周志忠安全知识缺乏,安全意识淡薄,表明电厂在人员安全知 识培训方面不到位。四、防范措施:1、按照“四不放过”原则,深层次分析查找事故原因,举一反三,认真 吸取事故教训,堵塞管理漏洞,提高管理水平,杜绝类似事故的再次发生。2、提高认识,进一步强化保电网、保人身、保设备的意识,严格执行电 力安全作业规程和

47、各项安全生产管理制度,落实各级人员安全生产责任制,踏 踏实实开展本质安全管理工作。从人的不安全因素,设备的不安全状态,管理 上的漏洞上入手,在全厂范围内进行全面排查,彻底整改,真正做到以“零违 章”确保“零事故”,尽快扭转安全生产的被动局面。3、提高各级人员的管理能力,认真履行各级人员岗位责任制,按照股份 公司本质安全管理体系文件要求梳理电厂的安全生产管理制度,形成切合电厂实际的本质安全管理体系,按照PDCA的闭环控制原则,组织全员认真学习、落 实,并严格执行。4、将每年的11月5日定为电厂的“安全日”,保持警钟长鸣,并在全体员 丄中深入开展自查自纠、互查互纠、反违章活动,要求全厂员工时刻牢记

48、 “11.5”事故的深刻教训。在50OkV开关场内设立安全警示牌,注明事故的原 因和教训,时刻警醒操作人员,以此为鉴。5、在全厂范围内开展全员本质安全再教育,认真履职,严格执行法律法 规、规章制度,真正做到体系健全,制度管人,形成良好的企业安全文化。在 全厂生产、基建、多经、外包范围内开展一次全面的“杜绝违章,从我做起” 大讨论和安全大检查活动。全体人员认真反思,全面查找工作中存在的不足, 举一反三。组织生产人员重新学习集团公司电力安全作业规程。此次事故 相关责任人认真反思、深刻检讨。6、坚持“以人为本,安全生产”的原则,切实抓好培训管理工作,加强 生产人员的安全技能和专业技能培训,提高培训效

49、果。按照本质安全体系和公 司管理的要求修订生产系统各岗位培训标准使之系统化、实用化,将安全培训 做为岗位技能培训的一部分。7、运行部立即将2010年新员工召回部门重新安全培训,使生产作业人员 真正达到“四懂三会”,全面提高运行人员的安全技能和专业技术水平,把本 质安全思想理念灌输到位。8、认真组织学习股份公司SHE0 S-021操作票管理规范(,全面规范 操作票管理。全面细致地开展作业危害分析,把各项操作中人的不安全因素、 设备的不安全状态分析到位,在操作中认真执行,真正做到事前预控。9、明确外围与机组电气系统的专职电气监护人职责,组建专职电气操作 队,平时在值内跟班操作,遇有机组检修和大型操作时抽出,专门进行电气操 作。10、大型或复杂操作必须由前一天白班人员填写并交部主任或运行专工认 真审核并在操作票上签字后执行,监护人、值班负责人审核无误,并结合操作 票确定操作行走路线,做为作业危害分析重要一部分。操作时严格执行各级岗 位人

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