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文档简介
1、油酸的乳化对萤石浮选影响的工业试验董石禅选普通采用油酸作为捕收剂,由于油輟在常温下粘度校大.在矿浆中不易分ttL影聃到油酸的铤用效果为此*庇園外的一些萤石浮选厂采用矿叢温度在60C以上的加温祥选工艺而在我国由于受到能懑供应和浮选厂生产规模小等乗件的限制*一殼采用常隘涉选工艺.但显油毬在浮选过程中的分甑问廳,还未能再到很好的解决影响了油馥的有效利用*其结果不仅増加了生产成本*而且生产过程容揚波动4稱矿质量难以保证.提高矿浆搅拌槽的播拌强度被认为是一种可以改善油酸在矿進中分锻程度的有垃方搓*但实际便用结果农明,这对于提高讪酸在矿浆中的分散效果井不明显这是因为强烈的搅拌造成揽样槽大駐充*C加入搅丼槽
2、中的部分油酸尚未充分分散,便随泡一起浮到矿浆上面在搅井帶犷浆衣诃形成卑厚的、稳定的泡沫层.固此,提高搅拌fit的按拌强度井不能明显改善油戢的分散状恚同时还消耗了大量电能.对油酸进行预先分敵(或乳化九剧成髙度分敵的沖Itt乳化箴是一种确实能有效改善油議在旷浆中分散稈度曲方法.与将柚酸加入秋浆中再进行分散的方医相比,采用预先分玻,诩酸更禺充分分散为细小油滴,且由于所需处理的介施体积相对较小+所需能曦也将大大降低因而采用袖战预先分S:(乳化后撰加更为有效.为解决诙战乳化何题,专门硏制了一种机械式乳牝机.该机艮有怵积小功耗低、安装操作方便性能轻宦可SL适于工业化生产等特点.该机已MffiT实购室试脸以
3、及现场的工业试验便用效果良好基本上达到降低約醴消耗圧节皆电能的更求.1.乳化油S!浮选董石的实鉴室试验1*1试脸条件ssa-SIC6SOI_,丄f50,12345弱揽拌ta|a(min图l損拌时间損梓强度对萤石回收車釣影响IK播滴沽朝380./1丿一乳化肚1用3808/!2乳化fftttU90g/t试验所用萤石矿样采自安徵某地,为一石英-萤石型矿样.脉石矿物主要为石英、少量长石等,矿物假布粒度中尊,原矿含QF,为52.35%采用某药剂厂生产的工业油酸作捕收剂,用所研制的乳化机进行乳化(乳化液中油酸浓度为1.8%)通过显微摄彫计数法测定的乳化蔽结果显示,该乳化液中油就液滴的大小分布为(不计小于1
4、pm的油滴):110pm占84.5%,1020pm占155%调整剂:纯(NatpO,)为分析纯;水玻璃为工业品,模数3.2以上两种笛剂均配制成5%溶液.将试样磨至一200目65%之后进行浮选,浮选浓度为30%,浮选温度15C.先加入纯碱(500g/t.r).水玻璃1OOOg/tjur调浆5min然后加入油酸(直接滴加原液或加入油酸乳化液,加入盘可变),以一定炭拌强度(强或弱)搅拌一段时间(2min或5min).浮选时搅拌强度中尊,充气20s,浮选2minl0s.浮选的精、尾矿分别过滤、烘干、计重、化脸1.2试脸结果及分析不同油酸用億条件下,搅痒时间与搅拌强度对萤石回收率的彫响见图1.由图1(A
5、)搅拌时间与回收率的关系曲线ttnBtfDI.2min可以看出:对于直接滴加的油酸来说,随着搅拌时间的堆加萤石的回收率增加,这说明搅捋时间的延长对改善油酸在矿浆中的分散状况有显著的效果.当搅样时间堆至4min以上时,回收率的增加幅度减缓.而对于预先经过乳化的油酸来说搅拌时间的长短对萤石回收率的影响不大回收率基本不变.因此可以说,将油酸乳化后再加入矿浆可堀短搅拌所需的时间.从图上还可以看到,等量乳化油酸在短时间搅拌条件下所获萤石回收率仍高于搅拌时间为5min以上采用直接滴加油酸所获得的萤石回收率.在肓面所要论述的工业试验结果中可知,采用添加乳化油酸的方法不需专设油酸搅拌槽。由图1(B)可知搅拌强
6、度的变化对乳化油酸以及直接滴加的油酸均有形响,但相比较而言,添加乳化油酸后浮选过程受搅拌强度的购响减啊在等量条件下,乳化油酸在低搅样强度下所获萤石的回收率相当于、甚至高于中等搅拌强度下直接滴加油酸所获的回收率.因而可以认为,采甲乳化油酸Z后,用于搅井油酸的搅拌槽的搅拌强度相应可以降低.至于在强列搅拌条件下所获的高回收率,有人认为是强烈搅拌造成的部分油团聚(微小气泡与矿粒、小油滴相互吸附形成的小絮团)以及矿浆中矿物颗粒获能增大所引起的在实际生产中,要达到这种状态,不仅需要消耗大駅的能量(02m搅拌槽采用10kW功率的电机仍然不够),还可能需要采用髙矿浆浓度调浆的方法,这在目桁似乎是很难实现的.因
7、而采用乳化油酸曾代豆接滴加的油酸对于我国冃前的萤石生产厂家来说是一个比较易于实现的方法,能耗极低,对现有的生产工艺无需做大的改动.由于油酸乳化后对搅拌过程的要求(时间、强度)降低故在较短的搅拌时间,较弱的搅拌强度条件下(与目前我国大多数萤石浮选厂的现状相似),采用乳化汕酸可以降低油酸消耗.乳化油酸与直接滴加油酸的用量与茧石回收率关系的试脸结果见图2S2油酸用与董石收率的关条化油IM2-KM加沽岐由图2可以看到,对干乳化油酸,用竜从100g/t增至2OOg/tBt,CaFt的回收率增加幅度很大;用量增至200g/t以上时,回收率增加幅度破小;当用凤大于300g/t时,随着油酸用量的增加,回收率基
8、本保持不变.因此,对于乳化油馥达到最高回收率所需的油酸用量在300g/t.r左右.而对于直接滴加的油酸为获得高CaF,回收率所需的油酸用量在600g/t以上从图2还可以看出,直接滴加的油酸用检为630g/t时所获得的CaFt回收率仅相当于230g/t乳化油酸所得到的结果.因此可以预见,在搅拌强度普遍偵弱的蛋石浮选的工业生产中,采用乳化油酸取代直接滴加的油酸,在获得基本相同的萤石回收率的条件下,油酸用址可大幅度降低.2工业试碧2.1工业试脸工业试验在某萤石浮选厂进行.该浮选厂入选矿石主要为石英-萤石型,少量石英碳酸盐-萤石型萤石矿物料粒度为一200目60%左右进入浮选,毎小时处理It约4.5t.
9、添加药剂纯碱用量300g/t左右。水玻璃用量:粗选200g/t,三精选300g/t左右.工艺淹程为一次粗选、一次扫选、五次精选(如图3所示).主要生产酸级萤石精粉,要求CaF:97.0%,SiO,油酸采用杯式给药机给药,未经乳化时直接加入第I个搅拌槽中,用II固定为540g/tr.所研制的乳化机放St在给药机下方,结药机给岀的油酸进入乳化机中乳化.乳化后的油酸乳祓进入第I搅拌槽或直接加入粗选浮选机进行浮选.每lh取原、将、尾样各1次,8h的合样送化验.2.2试歿情况及其结果.采用乳化油酸进行萤石的工业化生产的先钢不多,也少见文献报道在乳化油酸用于第石生产过程中时,出现了一些比较独特的现象,主要
10、表现在,(1)泡沫过度矿化,农现为泡沫实而粘,不易破裂.在油酸用量为540g/t左右时,乳化油酸加入搅井槽中经过搅井后入浮选,由油酸乳化后作用质点(矿浆中分散的细小油滴、电离或溶解的油酸离子或分子)显着增多,作用速度提高,反应充分,再加上油酸过皋、捕收能力过强大量固体矿粒(萤石及一些连生体)迅速上浮,形成完全矿化的稳定泡沫,机械夹杂严重、中矿多、将选效果差.(2)将油酸用量滅至270g/t左右,乳化后立接入浮选机浮选,泡沫情况有所改善但这时粗选上浮量减少,精选中矿循环量下降.粗.精选浮选机的液位经过调整后,可保证精选过程不至出现沉槽现彖另外,只耍对粗选以及后续精选过程的操作翁数作适当调整,包括
11、必要时增加少量谁加列(1020g/t,便可保证在降低油酸消耗的同时,获得高品位的萤石精矿和较高的OF,回收率需要注意的是采用乳化油酸之后,添加点应移至粗选浮选机矿浆入口处,即不再通过第I搅拌槽进行搅拌否贝J对最终精矿质匡有一定影响经过调整操作及技术参数之后孔化油酸工业试验及未采用乳化机前的生产状况的对比结果列于附裘.附表乳化油酸工业试验结果由附表试脸结栗可知采用乳化油酸之后,方油Km*壕rA位eF,.mra位回收事QFi.%CaF“%Si5,%54056.1097.6213585.41乳化盾加入平妙值)285S&3598.670.9089.03油酸用址可下降45%以上,同时保证获得较好的精矿质量及较高的回收率;另外,工业试脸所用乳化机的功率消耗仅为o.37kW.而省去的I台搅拌槽的功率消耗为3kW.由此可以预计,采用乳化油酸之后可以给萤石生产厂家带来明显的经济效益3结语(1)采用乳化油酸进行萤石的实脸室及工业试验结果表明乳化油酸可显著改裨油酸在犷浆中的分啟性能,捉高油酸的捕收能力,降低油酸对搅拌过程的要求.(2)与直接滴加油酸相比,采用乳化油酸可以在保证获得较高质疑的茨石将粉及较高冋收率的情况使油酸消耗下降45%以上同时还可节省】台搅拌槽所消耗的电能.具有明显的经济效益.参考文献1 Nat
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