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文档简介

1、捷马化工股份有限公司年产10kt/a双氧水扩建项目试生产总结报告2009年3月10日一. 生产项目概况 1二. 目的1三试生产组织结构 11. 领导小组12. 职责1四. 试生产准备工作 1五. 试生产过程 21. 单机试车21.1 离心泵21.2 空压机21.3配制釜:22. 联动试车23. 水试车23.1 DCS 23.1.1. 现场23.1.2. 控制室33.2 离心泵34. 化工投料试车34.1 时间:34.2总体报告34.3具体内容34.3.1. 开车前44.3.2. 开车:44.3.3. 改造6六. 安全及对策:7七. 环保及对策:7八. 制度:7九. 产品质量:7十.评价7一.

2、生产项目概况捷马化工股份有限公司 10kt/a双氧水扩建项目,是为更加合理利用草甘膦脱氢工段尾气中的 氢气,减少环境污染,为公司循环经济体中的重要一环。本项目由浙江工程设计有限公司设计, 浙江省开元安装集团有限公司于2008年4月份开始施工安装, 于2008年8月份安装完毕。设计单位和施工单位资质符合国家有关规定,申报手续符合国家有关规定。于2008年10月25日化工投料试运行(报试生产备案批复:2008年10月25日至2009年3月25日)。二. 目的在公司领导的密切关注和全体员工的共同努力下, 阶段。特作此生产项目化工投料试运行总结。 三试生产组织结构1. 领导小组组长:周良(总经理)副组

3、长:徐国明(总工程师)成员:周荣列(人事部) 唐立新(生产部) 王寿银(环保科)2. 职责2.1组长:全面负责项目试生产领导工作。2.2副组长:负责编写工艺规程和安全技术规程,导项目试车。试生产总结。2.3生产部:岗前培训、指挥、调度。2.4人力资源部:负责招工及教育培训工作。2.5安全科:组织编制健全完善试生产方案、同时”的确认工作。2.6环保科:编制环保应急预案,实时监控、确保环保设施正常运转。2.7设备科:负责编写设备操作规程和设备周知卡,试生产前完成各项检验检测工作,各类设备编号,试漏、试压、计量。确保各单机设备完好待用。2.8用电科:稳定供电,确保 DCS系统、电气、仪表控制稳定、显

4、示准确,正常运作。2.9机修车间:配合试生产,及时抢修,保证装置正常运转。2.10动力车间:保证正常供气、冷、水。2.11质监部:监督保证产品过程分析和产品检测,同时提供安全报警、环保监测分析数据。2.12双氧水车间:严格执行工艺规程和设备操作规程,组织车间员工培训、完成各步骤试车以及各工序数据及时准确采集、汇总,各阶段试车(试生产)情况的书面报告。试生产终于圆满结束,即将进入正式生产林水根(设计院专家)张震宇(生产助理)程志刚童志清余郑平源(设备科)斌(车间)邱晖(生产部)(车间)舒金华(安全科)(机修车间)秦福华(用电科)试生产方案审核,生产工艺优化。全面指应急预案、安全技术说明书,以及安

5、全设施“三试生产准备工作1.已经通过化工建设项目设立安全审查;2.试车范围内的工程已按设计文件规定的内容标准完成;3.试生产前生产装置及现场环境准备工作3.1试车范围内的设备和管道系统的内部处理及耐压试验、严密性试验合格;3.2试车范围内的电气系统和仪表装置的检测、自动控制系统、连锁及报警系统等符合相关设计文件的规定;3.3试生产所需的水、电、气及各种原辅材料已满足试生产的需要;3.4试车现场及周围已清理干净,道路、照明等满足试生产的需要。4.试生产前公司管理上的准备工作4.1公司已建立试生产安全管理机构,明确了安全管理人员;4.2建立健全了各级、各部门岗位安全生产责任制度和安全管理制度;4.

6、3编制了安全操作规程、工艺规程和事故应急预案,并予以挂镜上墙;4.4参加试生产人员进行了专门的安全教育和技术培训,做到考核合格持证上岗。五.试生产过程本次试生产包括四个步骤:1)单机试车;2)联动试车;3 )水试车;4)投料试车。1. 单机试车1.1离心泵1.1.1. 氢化液泵:起动后,声音较大,经机修工叶立忠检查确认,电机前轴承有问题,决 定将前后轴承更换,联系电工(叶青、芦里华、曾建岗)更换。起动前,排气时发现止回 阀关不死,维修阀芯;1.1.2. 再生液泵:起动后,压力表显示无压力,经查确认压力表针形阀堵塞,疏通。起动 前,排气发现止回阀关不死,维修阀芯。1.2空压机1.2.1. 1#1

7、0m3空压机引线烧断,送往大修房维修。已修好确定可以使用;1.2.2. 5#10m3空压机电机启动不了,经查,电机潮湿,须烘干。已烘干(洪志生、李树发);1.2.3. 3#10m3空压机不起压,经查,密封不好;叶立忠已维修;1.2.4. 2#10m3空压机不起压,经查,密封不好;叶立忠已维修;1.3配制釜:起动一分钟后震动较大。检查油无缺少,更换减速机轴承,焊接耳座等。2. 联动试车2.1联动试车主要指空压机空气进氧化塔、仪表气源、涡轮机运转情况,消防水系统情况,循环水系统情况;2.2各系统运转情况正常,各压力均大于0.3Mpa,涡轮机运转正常;3. 水试车3.1 DCS3.1.1. 现场A.

8、 再生液贮槽液变量程偏小:联系厂家来调大至要求量程;B. 纯水计量槽因为是后来添加,仪表上不在合同范围内,将净化塔液位变送器拆来安装上;C. 氢化下塔气液分离器液变量程偏小,联系厂家更换;D. 氧化塔2#分离器压力不准,压变 现场压力表不符,经查,压力变送器进水。进水原因:从支架下面牵线引出,未装导水口。检查所有牵线口,安装导水口(三通)。以上责任根据合同由安装方自行赔偿;E. 新装置至老装置桥架露天部分没有排水孔,以及三楼至二楼拐角处无排水孔,通知安装队重新施工;F. 再生液气动调节阀前截止阀的后阀兰有裂纹,已更换阀兰;3.1.2. 控制室A. 老装置设计画面后,由浙大中自绘入电脑编程处理;

9、B. 新装置流程图新设计一总貌图画面,由浙大中自绘入电脑编程处理;C. UPS已投入运行;D. 趋势图设计满足不了数据分析要求;总貌图一气动调节阀还需完善,不能投入运行;以上已联系浙大中自公司来处理,并已处理好。3.2离心泵33.2.1. 再生液泵和氢化液泵水试最大流量98 m,出口压力分别为 0.8和0.9 Mpa。决定更换此两台离心泵,换为11KW磁力泵即可满足 65 m3要求,年节省电费 20多万;3.2.2. 各压力容器现场压力表已更换为已检仪表;3.2.3. 再生液贮槽经水试,确定正常生产时液位不要超一半,否则紧急情况时会溢料到回收槽;3.2.4. 氧化2#气液分离器偏小;注意问题:

10、开车时注意空气流量及物料流量;3.2.5. 碱分离器2#开车时注意调小进口;3.2.6. 水试车最大流量 70m3时,后处理除工作液计量槽至干燥塔须旁路开两圈,其他均无 问题;4. 化工投料试车4.1时间:2008年10月26日2009年3月25日4.2总体报告4.2.1. 工艺操作规程依据苏化模板编写,生产工艺依据工艺操作规程控制,工艺控制情况良好;4.2.2. 产量已达到设计年产 1万吨27.5%双氧水目标;4.2.3. 生产部已经对车间作出生产考核;4.2.4. 自控仪表运行良好;4.2.5. 生产初期成本和消耗会比较高,因此具体成本和消耗需要半年以上时间才能达到控制指标;4.2.6.

11、员工操作能力基本能够满足生产控制要求;4.2.7. 各类安全设施均已投入运行;4.3具体内容4.3.1. 开车刖临时聘请的专家提出建议全部采纳如下:A. 氢化塔触媒并联活化后,最好串联再进行活化或单独进行;B. 各阻火器填料不宜采用卵石,最好采用不锈钢丝网,且放空剖口磨平,去除粗糙表面;C. 氧化尾气集料槽及萃余分离器放空管过细,考虑再增加一根放空管;D. 氮气总管至氢化上塔、中塔管道阀门(DN65太大,宜增加一道阀门,另做一根?20管及DN20截止阀;E. 原计划28日8:00开车改为28日9:00通氢,即27日下午开始系统运转、升温,可提 前16小时出产品。4.3.2. 开车:A. 开车前

12、,生产部、总工室组织人员对车间工作进行一次检查,情况如下:a. 氧化下塔中部温度计丝口渗漏:开车前已整改;b. 干燥塔、萃取塔液位计未标定:开车前已整改;c. 二楼吊装孔加装护栏:开车前已整改;d. 自控室及巡检操作室内应急预案、开车方案未上墙:开车中已整改。B. 开车过程及各种情况a. 开车时间2008年10月2627日活化触媒,28日9: 00通氢,29日5: 00开始出水。b. 设备3I. 空压机:苏化拆来的五台空压机老旧,一台不能使用,其余四台流量总共才1300m,不能满足生产需求,已将老装置备用空压机与新装置空压机联网,且新购进一台40m/h空压机(160KW作为新装置使用,原备用空

13、压机作为两套装置的备用空压机, 实现空压机两开一备,为两套生产装置提供压缩空气;II. 再生液泵老旧,表现有三:第一是功率大,第二是出口压力高,第三是轴偏。再生 液泵压力高,致使再生液过滤器承受压力过大,超出使用范围。决定新购进一台再生 液泵,扬程60m,功率22KVy流量70m3/h ;投入使用后,运转正常;III. 氢化液过滤器两台只开一台,不锈钢丝板过滤器已于近期装好,随时可投入使用;IV. 开车中逐渐对部分液位变送器、压力变送器、流量计、调节阀进行重点观察,情况良好,ups备用电源能正常使用;V. 仪表气源,老仪表气干燥机与新仪表气干燥机管道阀门相连,随时可以并网;VI. DCS系统接

14、地情况由用电科负责检验检测;VII. 变压吸咐改造后未现副影响。C. 工艺a. 开车初期两个月内,白土消耗会比较大,于12月更换两台白土床白土,以降低蒽醌降解速度;b. 开车初期稳定度比较低,游离酸含量良好;工作液组份和产品质量情况见以下表单:工作液组份表品来名源芳烃ml/LTOP ml/L总蒽醌g/L降解物g/L总固体g/L总溶剂ml/L溶剂比%时间再生液受槽701.95200.39125.610.4126.01902.3477.7910.29再生液受槽720.87186.42118.830.8119.63907.2979.4510.31再生液受槽695.77204.26126.702.30

15、129.00900.0377.3111.3工作液贮槽642.38253.58134.050.2134.25895.9671.7010.17产品稳定度表取样点稳定度游离酸时间萃取塔80. 3011 . 4萃取塔71 . 8511 . 91#成品槽76. 7311. 6萃取塔87. 5811. 11萃取塔79. 9211 . 10萃取塔81 . 6211 . 13萃取塔71 . 8111 . 172#成品槽73. 5811 . 194#成品槽59. 0912. 1萃取塔73. 6512. 3c.正常情况下某时段详细工艺参数见下表(压力、温度、流量、液位)名 称压力(MPa)温度(C)流量3 m液位

16、cm备注再生液换热器42再生液58氢气80氢化塔上塔顶0.27氢化塔中塔顶0.25氢化塔下塔顶0.24氢化塔上塔底0.21氢化塔中塔底0.20氢化尾气0氢化气液分离器80氢化白土床12氢化液60名 称压力(MPa)温度(C)流量3 m液位cm备注氢化液冷却器47氧化上塔空气1100氧化下塔空气800氧化塔上塔顶0.2055氧化塔上塔底0.355氧化塔下塔顶0.2154氧化塔下塔底0.354氧化塔尾气0.18空气过滤器0.3氧化液60萃取液1.3氧化塔下气液分离器50萃取塔底54萃取塔界面30净化塔底47工作液计量槽30干燥塔界面30d.产量见下表:日期产量生产情况分析10.283凌晨5: 00

17、出水10.292210.301510.312211.12211.21911.31811.41811.51811.61811.71811.81811.92011.102111.1115因车间配电室闸刀故障,停车检修半天11.122211.1327开大负荷11.1430达到设计生产能力11.1530达到设计生产能力11.1630达到设计生产能力11.1723达到设计生产能力11.1830达到设计生产能力日期产量生产情况分析11.1930达到设计生产能力11.2030达到设计生产能力11.21因锅炉故障停车11.22因锅炉故障停车11.23因锅炉故障停车11.24因锅炉故障停车11.25因锅炉故障停

18、车11.26因锅炉故障停车11.27因锅炉故障停车11.28因锅炉故障停车11.29因锅炉故障停车11.3015下午13点开车12.130达到设计生产能力12.230达到设计生产能力12.3-173012.18春节放假停产恢复试生产调试20调试30达到设计生产能力30达到设计生产能力4.3.3.改造A. 停车期间对氢化气液分离器内顶部气液分布器中间部分进行切割,以解决中塔至下塔下料不畅问题;再开车使用后,情况良好;B. 再生液贮槽气体通往碱性回收槽问题:碱性回收槽进管加长,管直通底部(距离10cm)保持液封;C. 配制釜底部排污视镜观察不清楚,改为视盅; 六安全及对策:1. 各安全阀、减压阀、电动葫芦、紧急切断阀均投入运行,情况良好;2. 安全培训和检查:每月车间举行一次安全活动,班组举行两次安全活动,并建立台帐;3. 已制作安全操作规程;安全操作规程、事故应急预案、消防器材及其使用方法均已挂镜上墙;4. 氮气:加强各车间协调,保证总管压力0.3Mpa ;5. 产品稳定度:萃取塔双氧水稳定度合格,净化塔内填料经钝化库存填料发现无问题,已购 买新的稳定剂,有待进一步观察;6. 纯水电阻:离子水改用催化剂工段送来,加强反渗透混合床再生监督;七. 环保及对策:1. 环保回收池缓收池:加强配制岗位工作液的回收和管理;2.

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