科技成果——PHC管桩免高压蒸养节能技术_第1页
科技成果——PHC管桩免高压蒸养节能技术_第2页
科技成果——PHC管桩免高压蒸养节能技术_第3页
科技成果——PHC管桩免高压蒸养节能技术_第4页
科技成果——PHC管桩免高压蒸养节能技术_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、科技成果PHC管桩免咼压蒸养节能技术成果简介PHC管桩免高压蒸养节能技术通过合理的混凝土原材料选择、配合比设计及生产工艺流程的优化改进, 取消咼压蒸养, 变二次蒸养为 一次蒸养,大幅减少制桩过程中蒸汽的消耗, 减少锅炉燃烧烟煤的消 耗及废气排放量。 由于简化了生产工艺流程, 减少了进出高压釜所需 龙门吊等设备的使用,相应减少了电力消耗,达到节能减排的目的。适用范围适用于PHC管桩生产企业关键技术大直径(© 800© 1200 PHC管桩广泛应用于码头等水工工程中, 生产单节长度最长为15m。传统管桩生产采用常压蒸养+高压蒸养模 式,即管桩离心成型后先进行常压蒸养 (最高温度

2、50-60C),然后拆 模,再把管桩放于高压釜中进行高压蒸养(压力1.8MPa,温度180C)。 此工艺延续二十多年, 高压蒸养需要消耗大量蒸汽, 造成了制桩的高 成本和环境的高污染。 此工艺虽可让管桩混凝土在短时间内达到 C80(80MPa)的抗压强度,但也增加了管桩混凝土的脆性,降低了管桩 的可打性。(1)通过对PHC管桩混凝土原材料特别是外加剂进行研究选择, 重点研究新型聚羧酸减水剂性能特点, 分析研究原材料对混凝土各项 性能的影响,提出对各种原材料的选用要求。2)对混凝土配合比进行进一步研究和设计,选择最佳配合比 和最佳入模坍落度,满足常压蒸养混凝土 72小时强度达到80MPa以 上。

3、( 3)对常压蒸养工艺参数进行试验研究,实现最佳的时间与温 度曲线,并制订管桩常压养护工艺制度, 同时开发常压蒸养自动控制 系统,提高控制水平。(4)研究养护方式对PHC管桩混凝土性能的影响,测试免高压 蒸养、高压蒸养两种养护方式下 PHC 管桩混凝土的抗压强度、劈裂 抗拉强度和弹性模量, 并分别对两种养护方式的混凝土进行快速氯离 子电渗透试验、氯离子扩散系数试验、抗冻性试验,验证免高压蒸养 PHC管桩混凝土的脆性、耐久性指标达到或优于高压蒸养桩。(5)进行免高压蒸养PHC管桩预应力损失试验及桩身抗弯试验, 验证免高压蒸养PHC管桩混凝土有效预压应力、桩身抗裂弯矩、极 限弯矩能够达到或优于高压

4、蒸养桩。(6)进行免高压蒸养PHC管桩生产试验及沉桩试验,观测沉桩 锤击时桩身完好状况, 验证免高压蒸养桩的抗锤击性能与贯入性能达 到或优于高压蒸养桩。通过上述相关工艺技术的研究和试验, 可以通过完整的使用数据 证明在免高压蒸养工艺条件下生产出的 PHC管桩能够满足现行PHC 管桩产品国家标准及工程应用要求, 且免高压蒸养桩综合性能明显优 于高压蒸养桩。典型案例( 1)应用单位中交三航局第三工程有限公司(2)应用情况中交三航局第三工程有限公司投入资金 794.72 万元,开展了 PHC 管桩免高压蒸养节能技术应用, 经过近两年的系统研究和试验, 该技 术应用情况良好,节能降碳效果和经济效益显著

5、。( 3)效益分析 节煤量计算构件工程处目前已全面实行免高压蒸养模式 (蒸汽通过自有锅炉 燃烧烟煤获得)。原工艺烟煤消耗平均值为 74.30kg/m3,新工艺烟煤 消耗平均值为32.20kg/m3 ,新工艺实施后烟煤消耗降低值为 42.10kg/m3。技术实施后, 构件工程处年生产免高压蒸养管桩混凝土67304m3,对比于新老蒸养工艺单方混凝土烟煤消耗量的变化, 新工艺实施后烟 煤消耗降低值为 42.10kg/m3,贝卩实施后节约烟煤量为:67303.93m3 X 42.10kg/m3=2833.50t。 节电量计算免高压蒸养取消了 130T龙门吊吊运管桩进出高压釜的环节,节约电力计算如下:平

6、均每釜按 4根© 1000mm45m桩计算,则每釜蒸 养的混凝土量为 0.3551m3/mX 45mX 4=63.92m3。130t 门吊每次吊运 1 根,每次起升、下落总时间 10分钟,每次 大车行走 5 分钟,每釜需重复上述动作 4 次;进出釜卷扬机工作 1 次 总时间20分钟。130t门吊主卷电机2台,每台55kW;大车行走电机8台,每台11kW;卷扬机电机1台,11kW。则每釜所消耗电力为:55X 2X( 1/6) +11X 8X( 1/12)X 4+11 x( 1/3) =106.33kWh。每方混凝土节约电力消耗为:106.33kWh- 63.92m3=1.663kWh/

7、m3。按照年生产混凝土 67304m3 计算,该技术应用后年节约电量:67304m3X 1.663kWh/m3=11.19 万 kWh。 节约标准煤量折算按照1t原煤折合0.7143tce, 1万kWh电折合3.3tce计算:每年节约用煤: 2833.50tX0.7143=2023.97tce。每年节约用电: 11.1926万 kWhX3.3=36.94tce。合计每年可节约2023.97+36.94=2061tce减少CO2排放5138t。项目年节约烟煤2833.50t,按烟煤市场平均价800元/t计算,年减少燃料费用为2833.50tX 800元/t=226.68万元。年节约电力11.1926万kWh,按电价0.99元/kWh计算,年降低电费 11.1926万 kWh X 0.99 元/kWh=11.08 万元。其它费用如高压釜的维修检测费、 操作人工费等忽略不计, 仅上述两项费用合计每年可节省 226.68+11.08=237.76万元。推广前景建议应用企业注

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论